铸造小虎 发表于 2020-8-10 07:18:38

降 低 电 炉 炼 钢 含 氮 量 的 工 艺 措 施

试验在容量为9t,炉径为2734.2mm(9英尺)、电极直径254mm(10)英寸)的酸性电弧炉内进行,用电规范有260、192V等四档。每炉平均熔炼时间为  67min,浇注时间45min。
熔炼各阶段的取样分析表明,使用外购废钢熔炼的钢液平均含氮量为70ppm,比用车间回炉料的钢的含氮量低。熔化约75%塌料时,含氮量达到峰值,平均为190ppm。调低电压、加大功率继续熔化,剩余料加入熔池后,含氮量平均可下降20ppm。吹氧脱碳沸腾,平均吹氧5min20s,脱碳量0.29%,氮的吹除量最高达68%,最低为43%,平均为55%。过长时间吹氧和过分脱碳,氮的去除量无明显增加。还原精炼期和加入铁合金,氮含量基本持平。出钢过程中,氮含量平均上升20ppm。用一半回炉料配料熔炼的140炉,最终含氮量平均为105ppm;全用废钢配料熔炼的21炉,最终含氮量基本相近。
初步试验表明,钢中最终含氮量的高低与熔清时的含硅量有很大关系。对比表明,配一半回炉料的炉次,熔清后硅量为0.15~0.23%之问;而全部为废钢的炉次,熔清后的含硅量则很少超过0.15%,平均仅为0.08%。尽管废钢的原始含氮量相对较低,但在电极打孔及熔化前期,其吸氮速率快于用回炉料炉次的,致使全用废钢料的炉次熔清后,其含氮量趋于相近。显然,硅的作用是,在熔化初期,它与氧反应形成熔渣,保持浅小的熔池,以避免钢液从强烈电弧离解的炉气气氛中吸氮。另外,应注意到,在脱碳沸腾期间,氮的吹除程度几乎较为一致,而且吹除的比例子也有一个限度。因此,如要获得低含氮量的钢,熔清时钢水的含氮量应相对较低。
曾进行了在炉料底部加入含硅50%的硅铁,使炉料平均含硅量提高0.20%的试验。结果表明,不加硅的炉次,最终含氮量平均为102ppm,加硅后则降为81ppm,但效果并没有期限望的那样好。继而调整硅铁的块度,使之能及时熔入钢中,同时,在炉底适当加矿石之类含氧材料,以便及时形成保护性熔渣。重新试验结果表明,全废钢料的炉次,熔清后含硅量为0.45%和0.52%,终氮量为55ppm和48ppm;配一半回炉料的炉次,熔清后含硅量为0.42%和0.42%。终氮量为55ppm和48ppm。由此可见,要抑制含氮量上升,熔清后钢水的含硅量应达到0.50%才行,由此推断,电炉钢所能达到的终氮最低含量(用常规熔炼工艺)大约为:全用废钢料熔炼的钢为50ppm,一半回炉料熔炼的钢为60ppm。
降低电炉钢最终含氮量的工艺措施是:
(1)        原材料:采用含氮低的废钢、铁合金和其它辅料。必须要用的含氮材料,应尽可能在熔清后吹氧脱碳前加入熔池。
(2)        炉料成分:应控制适当的含硅量,并将硅铁尽量加在炉底,使之尽早熔化以形成保护性熔渣。熔清后的钢水含硅量不应低于0.50%。
(3)        脱碳沸腾:它是唯一能够除氮的操作步骤。脱碳量至少应>0.30%,沸腾时间应在6min以上。然而,过分脱碳和篮球赛长沸腾时间,对进一步降氮并无好处。
(4)        熔炼电压:及时调用低电压、大功率,加快熔化速度,减少强烈电弧引起的熔池吸氮量度。
(5)        出钢、浇注:高温钢水裸露于大气中会少量吸氮,应尽量缩短钢液暴露时间,并使液流呈层流状态。
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