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楼主: 铸造小猫

[交流] 冲天炉异常情况求解

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  • TA的每日心情

    2024-6-9 12:42
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-5-15 21:34:35 | 显示全部楼层
    回复 20# 晨曦2008
    转鼓强度没有测过,风量风压必须要减小,后期实验有进展我会贴上来的。
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-5-15 22:05:05 | 显示全部楼层
    迟到的图片,手机拍的,可以有几张已经拍的模糊了,手抖造成的。
    后面的照片是第一次出事的前炉里面拍的。

    整体情况

    整体情况

    第二次的前炉

    第二次的前炉

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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-5-15 22:07:33 | 显示全部楼层
    回复 17# 铸造虫
    这几天还在讨论原因,最终结论还没出来,根据现在的情况看,前炉没修好恐怕是主要原因,焦炭可能有责任,但缺乏化验数据,不好判断成分上是否有问题。
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-5-15 22:14:21 | 显示全部楼层
    回复 13# castengineer
    现在纠结一件事情,第二次出事的时候,回第二包水感觉铁水氧化,温度急剧下降,有点想不明白。打炉后看,底焦完整度还很好,炉膛直径也没有剧烈变化,不过融化带侵蚀扩大,炉缸部分明显小很多。难道是前炉有残铁和渣子,在进去的HT300的铁水作用下熔化了,导致铁水降温,流动性差?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-15 22:25:25 | 显示全部楼层
    回复 24# 铸造小猫


       1: 铁水降温的流动性差和铁水氧化的流动性差不是一个概念.铁水氧化的流动性差的特点.是铁液里FeO质点的影响.流动如浆糊.铁水流到哪,滞流到哪.其温度并不下降.
    2:把过程能否谈仔细一些.
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     楼主| 发表于 2013-5-15 22:39:28 | 显示全部楼层
    回复 25# castengineer
    第二次开炉的时候底焦多加了150公斤左右,其余和往常一样,废钢中部分块度比较小,说句不好听的就小拇指那么大,此前也是这种废钢。HT300的铁水碳含量控制在3.0-3.05左右,之前几炉一直是这个水平上,7吨的冷风炉子熔化率在7吨多点。
    第二次的时候前炉的出铁口内部被人修的很大,靠前炉外部的几十厘米没有修,且角度相当的平缓。回第一包水的时候前炉是满的,此时回了3.5吨,第二包水没回成功,出铁口打通后几次回水,最终回出来4吨是,前炉里还有几百公斤铁水凝固了。在用氧熔棒烧开出铁口的时候,打开前炉盖,发现里面垃圾很多,氧熔棒最后烧到的位置应该接近前炉底部了。当时打开分渣器底部的出渣口的时候,铁水温度测的1417,渣子颜色发黑,此时距离前路出铁口冻住已经过去半个多小时了。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-16 06:01:21 | 显示全部楼层
    回复 24# 铸造小猫


       
    炉膛直径也没有剧烈变化,不过融化带侵蚀扩大


    这应当说是一种附壁现象.也就是说炉内的炉气上升在炉膛的截面上的不均匀性.这种情况时炉温一般不高.其一:炉膛中心熔化状态不好.第二,炉膛截面增大.如还是开炉时的风量.会使这时的炉膛内风压降低.这些都会影响铁水温度."说句不好听的就小拇指那么大,此前也是这种废钢".这种炉料状态.也会加剧附壁现象.从你的炉渣的颜色,发黑.有未熔化的石灰石斑点."炉缸部分明显小很多".这也是炉温低的或铁水氧化的特点
    "最终回出来4吨是,前炉里还有几百公斤铁水凝固了".对于这点.有炉温低的可能.或铁水氧化的特点.
    因我没用过高温型煤.不好谈太多.但如果其固定碳量低,灰分大.尚有粘结剂,会对如焦炭的那种.灰份在燃烧过程中的气流对灰份的剥离再燃烧的过程都有影响.也会影响炉温.先谈这些.还得麻烦你一件事.你最好找到"最终回出来4吨是,前炉里还有几百公斤铁水凝固了"这些铁水浇的件.把这些件的浇.冒口,表面的收缩状态拍一下,再把其浇口敲断,看一下断口的状况.
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     楼主| 发表于 2013-5-16 14:04:16 | 显示全部楼层
    回复 27# castengineer
    大部分铸件还在退火炉里面,拍的是还没有清理的一个薄壁件,前面是出气冒口,中间有几个把冒口打断后拍的断口,最后几个方的是内交口。材质是HT250的,具体那包水确定不了,晚上去看能否拍到另一个HT300的铸件浇冒口。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-16 14:26:54 | 显示全部楼层
    回复 28# 铸造小猫


        看一下.
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     楼主| 发表于 2013-5-16 14:35:03 | 显示全部楼层
    回复 29# castengineer
    晚上去看看,要是还没清理,可以拍下另一件的情况,多谢前辈
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    2017-3-7 16:32
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-16 16:26:53 | 显示全部楼层
    根据你说的情况主要是焦碳问题,焦碳有几个指标都很重要,固定碳、挥发份,反应性、灰分,其实你们说的水份不是很重要的,焦碳从加料口至熔化带,水份早就没有了,好的焦碳搬起来向地下摔不会掉渣,碎的也不多,断口的气孔率少。挥发份如果超过12%焦碳的质量就比较差了。
    从你反应情况往往开始还可以的,冲天炉开过一段后开始变差,就是焦碳质量太差,使低焦高度下降,铁水氧化严重。还有就是开炉要控制风焦比,一般有经验的工人随时观察冲天炉的变化,调整风焦比。及时加补焦。
    开炉初期很重要,前炉要烘透,过桥和出铁口也要烘好,否则很容易把出铁口堵住,一般操作时要把铁水放一部分出来,通过铁水热量进一步烘干。
    不知道用来稀释熔渣的石灰石加入量的情况,一般初要多加,防止熔渣堵住过桥和出铁口。
    炉料的过大过重也是影响开炉的,所以初期不能加大的铁料,特别是废钢过厚过大容易落生。
    总之开炉初期各地方要严格把关,不能有一丝一毫的松懈,我们开冲天炉没有熔过HT300的材料。象这种材料碳硅当量低,铁水流动性更差,所以要更加注意。
    再说一遍这个事故跟焦碳的含水量没有关系,我们以前用的焦碳就是堆在外面的,焦碳水份大只是对点火有影响。
    最好制定一个操作规程,严格把关
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     楼主| 发表于 2013-5-17 01:21:52 | 显示全部楼层
    回复 31# lzp580226
    现在基本判断是修炉的原因,焦炭水分就算超标到周五周日也干燥的差不多了。开炉前一个多小时最容易出事,我发现一个有意思的事情,冲天炉出事基本都会连续发生两次类似原因的事故,这次事情出的有点大了,善后工作处理搞得人头大。
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     楼主| 发表于 2013-5-18 15:54:51 | 显示全部楼层
    回复 29# castengineer
    昨晚去找的时候没有看到,有可能在退火炉里面退火。
    昨晚开了一炉,开始用的是普通的铸造焦炭,含水量估计有点超标的,后期换成了高温型煤,没出什么意外情况,就是中间碳含量偏低,在2.9-3.0附近,硅含量只有1.1不到,烧损偏大,无烧损的理论值应该是接近1.6、电炉大量加硅锰铁,炉后增加硅锰铁加入量,慢慢的碳硅锰都上来了,到快要打炉的时候碳到3.3,硅1.5,锰0.8+。一直都感觉S低,从开始的0.050到最后的0.050,都有点偏下限了。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-18 16:40:03 | 显示全部楼层
    回复 33# 铸造小猫


        1:Si  +  2(FeO) = ( Sio2)  +  2Fe. 有FeO时, 有助于硅的烧损.
        2:硅的烧损随温度升高而减小.
    这说明你在开炉前一阶段.炉况不稳.有轻微的铁水氧化的倾向.在炉况稳定后,硅的烧损量下降.
    你的硫量始终偏低,应和你用的型煤有关,既和型煤中的硫和碳的松散度有关.焦炭的硫和碳的松散度,应比型煤小.增硫的倾向大一些.
    一般刚开炉时.炉况要有一个稳定的过程,在我看.刚开炉的铁水浇一些不重要的件和工具.如芯铁,砂箱之类的东西.
    几点看法,供参考.
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-5-19 11:16:10 | 显示全部楼层
    回复 34# castengineer
    半个月前调整过铁焦比,之后融化率上来了,铁水性能稳定很多.。分渣器出来的铁水温度保持在1450左右,感觉有点低。
    冲天炉熔炼以ht300为主,前期附带出200,250材质的,不要求试棒的,所以从来都不太关注性能,只要不缩就行。
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    2024-3-13 09:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-19 11:26:36 | 显示全部楼层
    铁水氧化颜色发白
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    发表于 2013-5-19 12:18:08 | 显示全部楼层
    回复 35# 铸造小猫


        融化率和铁水温度的有机配合是很重要的.这主要是炉工的操做经验的一个问题.我和炉工一起开过炉.要时刻观察加料口的炉气颜色和状态.也要不时的打开前炉的上排风口,观察喷出火焰的颜色和状态.这是炉况的真实反应.也是炉况的脉搏.其实,我们很辛苦,但也无耐.我的原则.对于ht250.ht300.铸件缩不缩.主要在浇.冒系统.浇温相匹配.在这基础上再探讨.焦铁比.
    看炉很辛苦,最好,每次修炉,都有一个大概的指导书.没事也要监督一下.工人有经验是好事,但天天干,有经验主义的成份.没出问题,谁都好.出了问题,谁都没问题.累死你,因为.老板要你找原因.
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-5-19 12:55:47 | 显示全部楼层
    回复 37# castengineer
    修炉的工人扯焦炭的问题,领导最后决定涉及的几个人每人写份报告交上去,看看大家真实的想法是什么。
    在现场以前盯冲天炉不是很多,更多的是电炉,光谱,出水安排,浇注情况,冲天炉关注的是硅锰铁加入量,焦炭加入情况(加料机经常不准),以后看来要多顶下冲天炉了。技术人员自己做光谱,金相,现场一切都是技术人员说了算,精力有限管不了太多的地方。我习惯抽查,查到了提醒下,真出了问题谁也保住不。前炉的事情我提醒过几次,结果不听,最后出事了。说真的我还不是很怕他们经验主义,就怕糊涂胆大的。出事的时候修炉的工人是既没经验,又不听别人的意见,一味蛮干。在他手里前炉炉壁漏铁水,出铁槽什么的不拿木柴烧,搞的我相当无语,出一次事情说一回,这次彻底换人修前炉了。
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    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-19 13:08:54 | 显示全部楼层
    不用了,大家都改电炉了
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-5-19 14:42:44 | 显示全部楼层
    回复 39# 光辉铸造
    小炉子肯定是难以保住了,水冷长炉龄的还有机会
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