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楼主: xyzhlan

灰铁表面缺陷

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2008-10-20 12:44:34 | 显示全部楼层
    换耐火度搞的原砂不是解决的办法(如果现在用的硅砂),刻意的降低浇注温度会带来很多铸造缺陷,我认为原砂杂质比较多并且比较粗,换些干净的原砂用焦砟特性比较好的煤粉问题应该能解决
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    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-10-20 15:19:31 | 显示全部楼层
    原砂杂质少,耐火度自然高。结果应该是相同吧。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2008-10-20 15:26:50 | 显示全部楼层
    是呀,杂质含量低,二氧化硅的含量就高。耐火度自然高。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-10-20 15:44:05 | 显示全部楼层
    一个经历供LZ参考:几年前一家小厂干一个600公斤HT轴承座,厚度100mm,粘土干型砂造型,水基石墨涂料,原砂用当地河砂(杂质较多,未检测),出现这种缺陷,改用烟台海砂,OK!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-12-6 23:06:50 | 显示全部楼层
    顶起来。陆斑竹可参考。

    该用户从未签到

    发表于 2008-12-9 13:59:02 | 显示全部楼层
    看样子应该是型砂的原因
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-12-9 23:22:43 | 显示全部楼层
    原帖由 范恋雪 于 2008-10-20 12:44 发表
    $ V  h3 C0 u) E换耐火度搞的原砂不是解决的办法(如果现在用的硅砂),刻意的降低浇注温度会带来很多铸造缺陷,我认为原砂杂质比较多并且比较粗,换些干净的原砂用焦砟特性比较好的煤粉问题应该能解决 ...
    8 U$ M( m# O% X) f3 h* K
    我同意范版主意见加煤粉可以形成保护氛围减少反应
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-12-10 00:54:29 | 显示全部楼层
    型砂质量问题!!!干脆回炉“重炼”吧。
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    2023-3-6 21:16
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-12-10 12:37:04 | 显示全部楼层
    原帖由 xyzhlan 于 2008-10-15 22:35 发表
    % `! e; s0 o" f7 u% y% `这是一个朋友做的,我帮忙分析一是浇注温度高,二是面砂耐火度低,透气不好,三是铁水吸氧厉害,可他上了涂料,因厂小没有检测设备

    ; }# B) l3 W7 a! A2 D* U4 L2 t' ~潮模砂也用涂料的啊?

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-11 15:30:58 | 显示全部楼层
    我们的球铁件也出现过类似缺陷,是派普树脂砂造型,分析是气孔,主要原因是砂处理设备和混砂机的问题,砂子的酌减偏高,发气量偏大,后提高新砂加入量,降低树脂加入量,问题解决
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    2024-5-23 13:12
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-11 20:24:21 | 显示全部楼层
    1.型砂有问题。
    4 v; k' b) L, k$ y3 M, v9 V对策:
    5 D9 }) d7 c2 R3 ~  P加入新砂,煤粉,膨润土(总砂量10~20%),提高型砂的耐火度,减少死粘土的含量。& @8 X/ k6 [, V/ C2 j1 |
    2.铁水氧化严重。
    ! K7 z/ ~- p" D/ h对策:
    ( e/ Y' i+ T( M: B+ S9 _& K0 `加强脱氧(用硅铁)。

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-11 21:13:18 | 显示全部楼层
    这种现象应该从型砂上找原因,我认为是粘砂。更换新的细一点的型砂,有种光亮剂的试试效果会不错~
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    无聊
    2023-7-26 09:59
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-11 21:23:22 | 显示全部楼层
    潮模砂没有加入煤粉吗?
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    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-4-12 10:32:24 | 显示全部楼层
    嗯!学习了不少东西!7 r; d3 E' O( Q# l7 s% F- J4 _* d

    ' t. e5 p1 M; i* Y250公斤的铸件我们一般都使用树脂砂做!看楼主朋友用粘土砂做的铸件,尽管有问题!但已经相当不错啦!
    . b2 [  @/ g+ N. a& a
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    开心
    2022-10-14 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-12 15:20:08 | 显示全部楼层
    把它做成球铁
    ( w$ i2 u# S5 t- R2 q缺陷是在侧面啊,其他面有吗?5 [4 t5 [5 x, v+ r
    缺陷应该只在表皮有1 L) B% X# O6 e; T
    不是粘砂,是气体缺陷: ~; k) K/ L0 M) Y( V
    解决办法:一是像楼上同事们所说的从型砂质量下手,减少型腔的发气,煤粉质量,型砂透气性都很关键
    & y( _0 H& I( M: ^二是减少熔炼的氧化吸气,观察是否原材料锈蚀严重,使用机加工铁、钢屑,9 K4 j# J3 C5 \# t$ \. J
    高温熔炼,适当的低温浇注
      v2 P) j, d* V; _改变浇注系统分布6 E. o% q' ?# A9 ^; r1 x
    检测铁水含铝量
    8 F( m7 I6 ~( f7 ~& ~) U( ~$ l
    5 {* J! f; x5 A. G0 \  w) U( {[ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-4-12 15:25 编辑 ]
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