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[求助] 新问题:QT600-3收缩比较严重;

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    2017-12-24 20:23
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-10-15 11:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 zhuhun1009 于 2012-10-17 01:11 编辑
    * x8 m3 }% y. U% D+ B2 F
    3 f, V$ T7 t$ J. S' u各位老师:现在我这QT600-3的机械性能与金相没问题了;但是铸件有问题了;问题就是收缩和缩松比较严重(不是尺寸收缩问题,感觉补缩不够,以前碳当量高收缩没这么严重);请各位老师指点指点;
    5 W* V# A( r8 {" G# J/ J配料单:850Kg
    - U+ {- X: X! o& j  t5 p12%生铁、41%回炉料、47%废钢、0.8%锰铁、1.23%增碳剂、1.23%球化剂、0.95%孕育剂;/ Z* w6 _" I% g7 T+ F
    原铁水要求碳当量:CE:3.7-3.8、C:3.4-3.5、Si:1.25-1.35;
    ; `1 G9 h: _% r% G出铁温度:1540-1550;
    0 `( L; g% |  N8 i9 ]8 \末浇温度:1310;
    1 d9 v* N4 u' ?5 D2 S  t. ?; }" v化验成分:C:3.5;S:0.012;P:0.035;Si:2.46;Mn:0.67;
    2 E. [* d4 C! e/ t  {金相组织:球化率:2-3级;珠光体:45-65%;石墨大小:5-7;
    ) l% O5 s1 k; L5 C& o机械性能:抗拉强度:650-670;延伸率:9-10.5;硬度:195-220;- z6 ]2 J6 P. B8 E/ z3 v
    浇注时间:12分钟左右;$ S7 Z4 Q) O' x0 V% q
    铸件重量:15-30Kg;$ {& Q0 H+ _! E% @( y% r
    铸件壁厚:30-45mm' p$ S6 z& \% v6 _  c- e
    铸件形状:圆形、内自带芯;
      n  G% q$ ^& Q注明:不添加其他微量元素;如:铜、锡、锑等;

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-15 11:45:47 | 显示全部楼层
    这个牌号本身就缩的厉害,做模型时应将缩尺放大点就行了。
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    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-10-15 14:00:19 | 显示全部楼层
    你这成分和机械性能没问题。但个人观点:在做高牌号时,尽管铸态可以通过使用高纯度的回炉料,调整CE和$ [1 J- X  H8 Q  l" @7 X) _

    2 |# B5 q& y  v0 H* K  |- k2 YMn来获得合格的机械性能,可是随之带来的问题是不合适的CE造成的流动性、收缩、皮下气孔以及当材料和
    3 S* H, a0 _; B  [4 V, N# T
    ; b* r) U$ m. ~! R/ o, s成分调整波动带来的不确定影响,甚至降低出品率,对整体品质的稳定和效益并无益。请楼主综合考虑得失。
    , I$ Z8 K7 X$ A) }% f; {
    9 b& o- M0 n: m' g4 I) d希望各位坛友能就我的观点批驳批驳,嘿嘿。

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-15 14:53:19 | 显示全部楼层
    不知楼主说的是缩率大,还是补缩不够。你这成份是OK的,但成份还是要和产品壁厚及浇注温度相结合的,如有
    . m, Q( R, b( z6 D+ O+ Y, ^4 |疑问可以咨询我。
    4 Y6 v( A$ K+ D  O- g* Z) q4 w( V+ ]. i4 B
    大丰市耀进铸造材料有限公司是专业生产销售各种增碳剂,热电偶测温头,过滤器,树脂砂搅笼叶片的专业生产厂家,同时代理法国凯得力耐火材料(筑炉料,线圈胶泥等),连云港万圣高温筑炉料,丹麦除渣剂,硅铁,锰铁,保温发热剂。欢迎各位来电洽谈13851000305     051583856305    QQ:1109819828
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-10-15 17:27:59 | 显示全部楼层
    在铁水质量稳定的条件下,提高铸型(芯)紧实度,调整浇冒口尺寸,适当配置冷铁。
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-16 03:03:28 | 显示全部楼层
    回复 2# 铸造虫 6 u" J7 _+ y9 Q- W
    不是尺寸收缩问题;感觉补缩冒口小了,补缩不够;以前碳当量高收缩没这么严重;
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    开心
    2017-12-24 20:23
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-16 03:04:57 | 显示全部楼层
    回复 3# dengniaiwo75 6 c9 O2 D7 K8 b
    谢谢75 老师的点评;我会把这个建议向老板反映;
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-16 03:06:18 | 显示全部楼层
    回复 4# jslhjx / {( B9 `" T5 G+ \' K
    感觉补缩不够;
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-16 03:07:32 | 显示全部楼层
    回复 5# daguzl-425 3 D  ]8 g7 M$ R+ c& p0 K; g
    好的,我会注意这几道工序的操作;谢谢了!!!
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    奋斗
    2017-4-20 13:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-10-16 22:46:53 | 显示全部楼层
    对于小件来说,做到这种牌号,最好通过合金化来调整。过低的碳当量负面影响较大!
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    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-10-16 23:46:11 | 显示全部楼层
    你的铸件不大,碳当量有点低,对补缩不利。
    5 I4 h" V( k) }- X5 _: M0.95的孕育剂,压球化剂多少?冲入铁水流多少?注意分配比例。; Y; X8 O/ l# c( c, j0 E& r
    缩松疏松缩孔同时应该注意铸造工艺。球铁应该注意球化熔化铸造工艺的协同
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-17 01:08:21 | 显示全部楼层
    回复 11# 青海刘连琪
    ! q" I2 d" P7 Z0 e) v1 B球化剂上面覆盖4Kg,随流孕育4Kg;
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    无聊
    前天 17:16
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-10-17 05:38:21 | 显示全部楼层
    手里有批一公斤左右的小件是这个成分,考虑加铜锡来做。还不知道结果如何,做大飞轮没啥问题
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    7 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-10-17 06:33:28 | 显示全部楼层
    碳是用户要求的吗

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-17 11:04:09 | 显示全部楼层
    建议通过工艺调整,增加冷铁和冒口补缩。
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-18 03:04:57 | 显示全部楼层
    回复 10# 江湖舟 ' V! m! W8 n  _# ]0 D' y0 P
    江老师说的很对;但是我这的老板不这样想,以为自己以前做到了,现在为什么就不行,一直让我试验,什么微量元素都不让加,现在连锰也说加多了;我真是郁闷死了;
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    开心
    2017-12-24 20:23
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     楼主| 发表于 2012-10-23 20:32:18 | 显示全部楼层
    回复 14# 无止境
    + [9 G$ P0 b, t$ m2 j. |/ d不是客户要求的;是我们这只有这样低的碳硅、以及含锰量;才会达到要求的抗拉强度;以及延伸率。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-24 20:23
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     楼主| 发表于 2012-10-23 20:35:15 | 显示全部楼层
    回复 15# jslhjx
    % g/ d) ~6 g7 P, Y在造型工艺上老板不建议整改;一直就是认为你的熔炼有问题;铁水有问题;从来不考虑造型工艺问题;

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-23 20:36:07 | 显示全部楼层
    成分没问题,发个工艺图吧
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    2017-12-24 20:23
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-10-23 23:55:05 | 显示全部楼层
    回复 19# a20103110933
    5 P0 w: \6 e, p- o5 x! a3 c  H" o0 C6 u$ W" w( R& w
    5 q0 p( P' c$ H$ r) q! O* g/ n7 o% z) i; z
        工艺图 我这没有;模具拿去更改了;
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