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[交流] 近期飞轮内浇口缺陷频繁

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-10-20 11:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    请大家分析分析
    2012-10-19 13.52.52.jpg
    2012-10-19 13.33.34.jpg
    2012-10-20 08.10.38.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2012-10-20 11:43:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xiayaxi 于 2012-10-20 07:47 编辑 $ }, [, @  n8 q

    8 K* i9 [% |* u化学成分
    飞轮化学成分.jpg
    配料单.jpg
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-10-20 11:52:58 | 显示全部楼层
    浇口局部过热,能否改为多道内浇道进水

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-20 13:20:28 | 显示全部楼层
    这种现象我们也遇到过,多道进水也可以,如不多道进水可以在进水的这个浇口这边,做一个补缩冒口进铁水,你现在这样无法补缩。成分没问题,浇注温度控制在1340-1380度

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-20 13:54:28 | 显示全部楼层
    我认为,你内浇口靠近铸件部分还要削薄一点
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-10-20 19:04:07 | 显示全部楼层
    个人认为,内浇道太长了,还有P偏高
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2012-10-21 08:27:31 | 显示全部楼层
    回复 4# 大丰铸材
    # P2 R% z# J3 T3 u3 D4 X3 H
    5 @8 T* ]( \0 ~* N0 |& l此部频繁出现疏松(缩孔)缺陷
    未命名.jpg
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-10-21 08:28:02 | 显示全部楼层
    有时不能只看化学成分,生铁、回炉料、废钢等炉料配比也很重要,查一查,近期原材料有何变化?
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2012-10-21 09:19:52 | 显示全部楼层
    回复 7# xiayaxi
    3 p0 R- X2 |( W+ d* H- B! t2 f% @. p; g+ i/ ^: ]; g1 j2 N
    % X+ x& M" V5 H1 @( {# I/ J0 [( z
        生铁存在3个产地
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    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-10-21 09:21:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dengniaiwo75 于 2012-10-26 22:46 编辑
    ; X3 n9 S" u1 a7 K' [3 E9 l3 I$ e& G: I0 r
    个人观点这个缺陷是工艺上补缩的保险系数不足,当温度降低过大和化学成分波动大时候,会出现。- S/ V3 E! D% l( f% k2 W

    0 v6 c# u& Y0 c1 J* l4 c7 d$ z砂胎刚度超过85的话,就不用冒口,只做保温块。中孔疏松我猜是因为自带出来的,考虑使用芯子,# j+ T& h# ?8 L( m3 q$ g8 |
    ; r, Q" R, ~0 O4 _  |
    如果工艺条件控制不够稳定,建议还是吧冒口颈处加宽加厚且做出冒口颈补贴,提高浇注温度到1320-1370.
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    发表于 2012-10-21 09:41:39 | 显示全部楼层
    回复 9# xiayaxi
    0 z( Z4 W* }! z/ R  z" c) o2 \/ |8 w0 `6 q
    8 v8 u9 g" t6 s9 g& F: P; @8 n
       
    个人观点这个缺陷是工艺上补缩的保险系数不足,当温度降低过大和化学成分波动大时候,会出现。
    & s$ D" _; l4 B7 `# S砂胎刚度超过85的话,就不用冒口,只做保温块。
    ( p$ u* b( X0 F2 V5 `如果工艺条件控制不够稳定,建议还是吧冒口颈处加宽加厚且做出冒口颈补贴,提高浇注温度到1320-1370.
    2 I! F$ I/ y8 x, S- B
    完全同意10楼的观点.' e0 L  ^) R( }4 w/ \) j

    + t. c0 f) d# w看图片.应是补缩不足.$ H( Z: o, r; U) p. S2 g
    如在液流汇流处(大体模拟一下)再开一个小冷冒口.做为对铸件的液体补缩为好.也做为排渣之用.
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     楼主| 发表于 2012-10-21 10:20:25 | 显示全部楼层
    这个期间使用3种生铁图片是其中2种(新疆产),产地不同。
    2012-10-21 09.56.09.jpg
    2012-10-21 09.57.11.jpg
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    发表于 2012-10-21 10:28:19 | 显示全部楼层
    回复 12# xiayaxi
    $ i  n5 ]! g0 g! v; l! ]( J* H' ^% h7 E$ X" V2 e

    " }9 E7 q+ p; ?    飞轮直径?
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     楼主| 发表于 2012-10-21 10:31:53 | 显示全部楼层
    发个修改后的内浇口
    2012-10-20 08.08.16.jpg
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    发表于 2012-10-21 10:37:40 | 显示全部楼层
    回复 14# xiayaxi
    + w# Y: E8 t3 O6 f- o. ?. I
    ( Y+ d" y- S+ ~. J0 h4 s! r7 X- E- t  u- r- I0 k2 [- v
        一楼是改前的么.如是,改后的又如何?
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     楼主| 发表于 2012-10-21 10:39:59 | 显示全部楼层
    其中一款
    未命名2.jpg
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    发表于 2012-10-21 10:53:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2012-10-21 10:59 编辑 4 j6 ]/ h. z6 ~. z: x9 ]1 Z* `

    ; G/ _# ]& j0 f! q回复 16# xiayaxi
    3 A8 s4 w, a: H  L! \; g
    ) V+ ]  V" \* ]. c1 g
    5 \! U: H7 Z5 b; L) [0 c    如果是直径167,倒不必在工艺上太大动.看你的新疆的生铁.看截图.共晶度约为4.6-4.5,但图片的铸锭的上表面的中心区域,无明显的缩陷.貌似铸锭的其它的杂质成份影响了铸铁的石墨化.导致收缩性能不稳定.' n, U  M. O' H
    供参考.
    截图00.jpg
    截图02.jpg
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    发表于 2012-10-21 11:18:17 | 显示全部楼层
    我认为主要问题是炉料及熔炼过程控制,铸件尺寸工艺性以存在无法改变

    - V5 W5 ~; ?8 D& B2 [
    . `2 P" I6 q  C' j- @- C是否和一包铁水的浇注件的先后有关.
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    发表于 2012-10-21 11:48:59 | 显示全部楼层
    浇口从铸件壁厚薄处进水,另外中心疏松可以将中心小孔改为砂芯,提高局部砂型硬度,同时可刷级冷涂料提高冷却速度
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     楼主| 发表于 2012-10-21 13:11:16 | 显示全部楼层
    回复 20# 张燕明 ) u9 O* p( `- r% \
    7 O9 C2 _. V2 n7 D1 [8 k; a

    5 @& a3 a* v. r, c    水平射压造型机,适应性不大。
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