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[交流] 熔模铸钢缺陷

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该用户从未签到

发表于 2012-11-15 08:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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复合型熔模铸造,碳钢产品;大家帮忙看看是怎么造成的,如何解决?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-11-15 21:23:02 | 显示全部楼层
    感觉像气孔,加强焙烧,提高模壳浇注时的温度,最好给个组树
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-11-16 07:36:07 | 显示全部楼层
    看图上缺陷处,有不规则形状,应该不是单纯的气孔问题。渣的原因应该比较大。
    7 l: g% y$ s0 o. m- j 缺陷.jpg
    $ j, b+ ^5 U3 f/ r0 ]+ f最好是描述一下 铸件重量、壁厚,组树方式(或图片)焙烧及浇注参数。

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-16 10:09:14 | 显示全部楼层
    跟我当时的缺陷很像,好像是除渣没做好
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-11-16 19:41:50 | 显示全部楼层
    觉得要控制熔炼细节方面的问题,排渣要干净
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-16 20:59:53 | 显示全部楼层
    回复 1# zzctyzh123456 0 E$ r7 H6 h: J+ [
      y  O/ N2 C7 m$ r" Z! P
    朋友,你说数清楚。& F4 C6 V7 ]: V+ @
    1,是那种铸造?
    5 J4 q# M* J; n  e2,组树方案
    " u# }2 p! N% G3 X7 w0 n$ j3,缺陷种类
    6 L- a: k7 D: y3 b4,有没有热处理过?
    ( ?9 _6 ?, x! V$ d: I5,铸钢是哪个牌号?' ^4 T1 ^4 U" w4 d* N) T$ n) x/ b
    你说清楚了,我们才好分析。1 A! K- B; E2 p, [
    你这个产品好像电机壳
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-16 21:02:42 | 显示全部楼层
    回复 1# zzctyzh123456
    0 s/ L" S: ?6 E% E
    7 H! K: E5 m8 U
    ' a6 h0 G5 ~+ D$ l    如果你竖着组树应该是气孔,侧着组树应该是渣孔。2 ~6 f# ^( n: ~/ }7 r8 Q
    从你铸件的图片看,缺陷很想渣气孔!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-16 21:04:58 | 显示全部楼层
    回复 1# zzctyzh123456 ( V" W8 ~& {/ \, V, n
    6 r: g8 q$ }6 ?8 P- g- Q5 f1 h
    " c# p8 Y: R9 @9 u' u4 @6 y+ X% X: _
        如果你是渣孔,你可以参考这个帖子,或许能帮助到你!
    : E- {4 j4 Z8 P( V) l3 n4 c( khttp://www.rjghome.com/viewthread.php?tid=93172

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     楼主| 发表于 2012-11-18 08:47:58 | 显示全部楼层
    回复 7# 孤独寒松 / }  f+ M: `+ e& n

    & T) `/ t/ H# J' t. w8 K/ C: E
    / d' P3 Z9 ]/ l' p% Q$ a/ H    工艺是复合熔模铸造,碳钢,图中是组数方案,我认为缺陷是缩松和气孔,这是抛丸之后的状态,没有热处理,是矿灯的罩壳
    )]J_(DD`A7IG4XDX7O42S8L.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-18 15:32:13 | 显示全部楼层
    回复 9# zzctyzh123456
    ; F! m& R$ ]" b; l) I& d: ]  F7 Q  x7 Z& H

    1 [0 g" v' A7 K+ a    从缺陷的部位来看,不像是缩孔,因为缩孔是在直角根部,或者是里R的转弯处。# @% r# N/ J6 ?6 j9 i0 Q1 o' z
    我建议:$ G- p9 c( _- z+ |3 W7 L* `
    1,从缩孔的角度,浇注时,从下部极冷从而补缩。& G# o4 [+ L  s0 D
    2,在缩孔处,将R角加大。
    0 c) H# F, }0 ?- K5 j& K3,钢水温度走下限。
    6 m' u3 n, j7 m$ C我建议:$ a4 W! V; u  J
    1,从渣孔考虑,在缺陷处增加导气管。
    0 E9 S% t. @# v$ A+ J2,加强脱氧、除渣。7 q6 p" {2 d% d  D! {# I
    3,倾斜浇注。5 T  X7 L5 b% H6 G9 e5 `2 A

    ( d- F  J+ P8 M8 p& \  z4 m6 L2 |3 K. K2 B/ H, C' g+ H  |; v
    我建议你如果采纳一种后有效果的话,请你分享成功的技术成果,谢谢!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-18 15:35:40 | 显示全部楼层
    回复 9# zzctyzh123456 1 H6 {* K$ @9 z
    ; P7 O+ g$ t% v) g. C/ f# v
    还有一个方案就是:你的顶注方式不变,用十字形横浇道,四个内浇口,这样补缩效果可能好一些,变形量也会小一些。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-11-18 17:10:55 | 显示全部楼层
    回复 11# 孤独寒松 & u) _' Y/ Q( z; y% b

    8 F; L0 x; l. U* @) f; U8 K4 I
      从产品结构角度来看缺陷处壁较薄,加强筋的地方较厚,所以有可能是缩孔,现在又两种方案进行试验:
    " K3 Q7 z/ U5 r* C7 y' H1 S1 n6 w一、降低温度;+ h& G% m' s# t5 y9 x( g, U
    二,增厚缺陷面的厚度。" _) A! S% r1 b* E# Z
    四个浇口的方式效率太低,暂时先不做试验,如果有效率较高的方案的话是可行的。

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     楼主| 发表于 2012-11-18 17:12:04 | 显示全部楼层
    回复 10# 孤独寒松 " V9 `! \# A  u- L/ g4 X/ w

    9 j. p# O. S/ \+ t: _! v! x
    % ^4 ^7 Y2 G( Y; ?) e# V    如果产品缺陷解决了的话,具体方法肯定会分享的,感谢寒松老师和同行的帮助
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-18 22:04:15 | 显示全部楼层
    回复 12# zzctyzh123456
    7 G# q+ r; N! K1 z! d
    : T8 X# `- F) N/ g  p3 D4 E
    % \: G( r8 H8 L: u; ^7 Z7 l8 I- y    还有一个方案就是,采取雨淋式浇口,这样或许会补缩好一些。
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    奋斗
    2025-12-15 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-19 07:31:05 | 显示全部楼层
    我的观点加强焙烧试试,焙烧时间延长,或者焙烧两次,中间把壳翻转一次。组数方案不变。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-12-13 17:13:50 | 显示全部楼层
    回复 14# 孤独寒松 ! a7 ~! O; G1 w6 |0 \  m6 D
    0 u# B. t2 i; N" F  L
    3 Q% g" I5 h2 ^0 ^
        什么事雨淋式浇口啊?
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    发表于 2012-12-13 19:56:17 | 显示全部楼层
    回复 16# zzctyzh123456
    * N9 Z  T& D  K2 n4 x; _+ E- Y3 t8 ~/ j& }4 n

    ; p4 f! F! A9 p, l9 K  @* d& u5 k    就是一个圆切面上很多个内小浇口。

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-14 16:48:38 | 显示全部楼层
    回复 17# 孤独寒松
    # X# P; q  S% _
    ' x' X8 U$ J+ w+ z
    * X) c, R( \$ p    典型的由气而引起的气缩孔。8 Y$ O9 w0 `& R; ?: t
    1、沾浆时注意拐角处不要积浆。) N  R6 C, p, y8 c3 l; \! [. ^- S" M
    2、延长壳模焙烧时间。(950度保温2个小时,或焙烧两次,第一次保温2小时,保温后壳模要叉出来进行冷却后再进行第二次焙烧。)2 z/ r$ w. z$ O
    3、注意钢水的含气量控制。
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    开心
    2024-3-18 12:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-15 19:52:37 | 显示全部楼层
    依我看像是缩孔,我们也出现过这样的问题,多加几个内浇口试试
  • TA的每日心情
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    发表于 2012-12-15 20:18:30 | 显示全部楼层
    回复 18# yiji-an-2007
    5 g6 Z3 H; n1 ^0 ?6 f4 ]4 l0 D) P/ Y0 F! o
    ! ]' t7 N2 T( u1 `. y" l  e/ {. ^
        典型的由气而引起的气缩孔。
    1 j2 }2 g/ Z; i; i" `0 l( y, R6 Y& a4 @; u. u
    答:由于气体引起的孔,是应该叫做:反应性气孔。好像不是叫做气缩孔吧?
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