纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 5117|回复: 22

[交流] 熔模铸钢缺陷

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-11-15 08:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

x
复合型熔模铸造,碳钢产品;大家帮忙看看是怎么造成的,如何解决?
DSC02813.JPG
5T9_XN41[BYW[[Q$(J8Q{)6.jpg
QPZU2)%HBVJY65PV%(%6.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-11-15 21:23:02 | 显示全部楼层
    感觉像气孔,加强焙烧,提高模壳浇注时的温度,最好给个组树
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-31 17:31
  • 签到天数: 37 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-11-16 07:36:07 | 显示全部楼层
    看图上缺陷处,有不规则形状,应该不是单纯的气孔问题。渣的原因应该比较大。% b- T5 y0 y/ i+ S
    缺陷.jpg * B* ?. X9 E+ i
    最好是描述一下 铸件重量、壁厚,组树方式(或图片)焙烧及浇注参数。

    该用户从未签到

    发表于 2012-11-16 10:09:14 | 显示全部楼层
    跟我当时的缺陷很像,好像是除渣没做好
  • TA的每日心情

    2026-1-27 19:25
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-11-16 19:41:50 | 显示全部楼层
    觉得要控制熔炼细节方面的问题,排渣要干净
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:50
  • 签到天数: 1184 天

    连续签到: 9 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-16 20:59:53 | 显示全部楼层
    回复 1# zzctyzh123456
    , z' _! \( i  }5 l2 @7 b% y. l: c0 j& L4 m% b8 l8 u# S2 c
    朋友,你说数清楚。
    : E$ J) e" H( n1,是那种铸造?* Q' n' z( n" {3 l7 z; s/ V$ d
    2,组树方案: T( x$ D, j) l4 Q- F, S: u& \
    3,缺陷种类5 F, H4 B+ j# W+ U" F
    4,有没有热处理过?+ o% u! r$ B  ?; z2 o7 q
    5,铸钢是哪个牌号?  L2 K1 F9 C  E' w1 ]
    你说清楚了,我们才好分析。4 [7 @2 K1 |0 V* r$ n' s
    你这个产品好像电机壳
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:50
  • 签到天数: 1184 天

    连续签到: 9 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-16 21:02:42 | 显示全部楼层
    回复 1# zzctyzh123456 , {: P( u7 E0 }5 b, i, M! q5 G
    . }, P% m1 e! M0 D, P4 f

    5 v! [& P3 h/ a$ H  Z1 G3 h    如果你竖着组树应该是气孔,侧着组树应该是渣孔。
    ; X' Y0 K, K/ e5 ~' Y从你铸件的图片看,缺陷很想渣气孔!
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:50
  • 签到天数: 1184 天

    连续签到: 9 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-16 21:04:58 | 显示全部楼层
    回复 1# zzctyzh123456
    9 ~+ |# C- A7 ^- ]' ]' b) f
    5 f( u7 @1 n" F1 B1 L, d; ^2 l1 b# a% H7 z; d6 f: u: n2 X0 n
        如果你是渣孔,你可以参考这个帖子,或许能帮助到你!4 o6 T$ a' Q8 {+ {! n
    http://www.rjghome.com/viewthread.php?tid=93172

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-11-18 08:47:58 | 显示全部楼层
    回复 7# 孤独寒松
    ( E7 S" f( A# ^3 Q5 E
    # q) y* g% B, \8 v; ?0 |
    # T  E* V7 ~$ m& F3 E    工艺是复合熔模铸造,碳钢,图中是组数方案,我认为缺陷是缩松和气孔,这是抛丸之后的状态,没有热处理,是矿灯的罩壳
    )]J_(DD`A7IG4XDX7O42S8L.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:50
  • 签到天数: 1184 天

    连续签到: 9 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-18 15:32:13 | 显示全部楼层
    回复 9# zzctyzh123456
    8 H5 |: E& g% k
    - Z8 t% Y- a7 F
    # i& ~/ V0 f* E( ]' Y4 C$ ]    从缺陷的部位来看,不像是缩孔,因为缩孔是在直角根部,或者是里R的转弯处。
    2 V$ ~) I# x; ]5 E+ t* o: Y我建议:
    2 u3 b' `. X) }7 r4 M+ z% d+ t1,从缩孔的角度,浇注时,从下部极冷从而补缩。$ l5 X; o, `) B
    2,在缩孔处,将R角加大。
    " S* f5 K. [& S2 @7 b. [3,钢水温度走下限。* k4 O* k% E8 j# w. v
    我建议:. s2 z" E- E) Q1 t$ y% L  p4 z
    1,从渣孔考虑,在缺陷处增加导气管。
    - b3 j3 Y- f; ?! J5 T2,加强脱氧、除渣。  L8 d4 J. I5 z/ T" Y7 c% i/ \2 K6 ?
    3,倾斜浇注。
    . |4 f/ }: Q$ o/ ^' o7 Z
    : N6 @! k3 X8 n/ Q) z) H" `. q5 q' |7 @. X/ J% r
    我建议你如果采纳一种后有效果的话,请你分享成功的技术成果,谢谢!
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:50
  • 签到天数: 1184 天

    连续签到: 9 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-18 15:35:40 | 显示全部楼层
    回复 9# zzctyzh123456
    + ?9 j3 _/ o8 y2 S" {+ {4 l/ q: M5 Q, V& Y# W: B' J; i$ l
    还有一个方案就是:你的顶注方式不变,用十字形横浇道,四个内浇口,这样补缩效果可能好一些,变形量也会小一些。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-11-18 17:10:55 | 显示全部楼层
    回复 11# 孤独寒松   z3 e2 z/ V' J8 k$ j# [. P
    + M% r, q1 N& _; {1 @

    ( W# P9 i: I% C9 M; o4 l  从产品结构角度来看缺陷处壁较薄,加强筋的地方较厚,所以有可能是缩孔,现在又两种方案进行试验:5 Y, B2 ^  u2 e0 ~1 _  W
    一、降低温度;* I4 X. M( q8 K1 c) P$ N
    二,增厚缺陷面的厚度。
    , s- X9 M6 A7 c四个浇口的方式效率太低,暂时先不做试验,如果有效率较高的方案的话是可行的。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-11-18 17:12:04 | 显示全部楼层
    回复 10# 孤独寒松 2 l$ J- t$ z9 H0 O

    5 D' J" `  ^5 E( X# t$ x4 X. g  X8 `8 g
        如果产品缺陷解决了的话,具体方法肯定会分享的,感谢寒松老师和同行的帮助
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:50
  • 签到天数: 1184 天

    连续签到: 9 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-18 22:04:15 | 显示全部楼层
    回复 12# zzctyzh123456 2 h. u! L( v6 _/ X- `) C9 s

    * D" y$ b7 X7 [$ [
    1 T$ O+ r# P! ?4 ]    还有一个方案就是,采取雨淋式浇口,这样或许会补缩好一些。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-12-15 10:22
  • 签到天数: 1094 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-11-19 07:31:05 | 显示全部楼层
    我的观点加强焙烧试试,焙烧时间延长,或者焙烧两次,中间把壳翻转一次。组数方案不变。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-12-13 17:13:50 | 显示全部楼层
    回复 14# 孤独寒松 * l( |+ U" u8 a' l! y+ {+ H

    3 A7 b5 A) v, @) _
    ; G' f2 i/ z- u$ f* T0 [% g# W* ^    什么事雨淋式浇口啊?
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:50
  • 签到天数: 1184 天

    连续签到: 9 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-13 19:56:17 | 显示全部楼层
    回复 16# zzctyzh123456   t+ L: z* R2 S- t9 C
    / d' x7 `* n, A' I( F

    ; Y1 o7 r1 @( S9 c+ a( H: ]    就是一个圆切面上很多个内小浇口。

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-14 16:48:38 | 显示全部楼层
    回复 17# 孤独寒松 7 B# P+ o. l* d  F' y

    - A( X  X3 A4 x, d$ j& {
    ( |# f; x. _, B8 |) K- C6 [    典型的由气而引起的气缩孔。
    " ]1 W; ]( ]8 I! @2 s% y+ M( _ 1、沾浆时注意拐角处不要积浆。
    : ~% k9 L7 {( R' r1 w1 f2、延长壳模焙烧时间。(950度保温2个小时,或焙烧两次,第一次保温2小时,保温后壳模要叉出来进行冷却后再进行第二次焙烧。)( x+ p9 y9 Q9 O! n( Y
    3、注意钢水的含气量控制。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-18 12:17
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-15 19:52:37 | 显示全部楼层
    依我看像是缩孔,我们也出现过这样的问题,多加几个内浇口试试
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:50
  • 签到天数: 1184 天

    连续签到: 9 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-12-15 20:18:30 | 显示全部楼层
    回复 18# yiji-an-2007 8 J$ t' C  V9 n3 Q& t; Q) [
    / S4 h# u7 K/ M7 G; B+ B. ~8 p; E

    1 ?1 m6 y* d2 M    典型的由气而引起的气缩孔。  |) W: h* m1 P

    6 y3 Z* \3 A: d: G" k! G; @答:由于气体引起的孔,是应该叫做:反应性气孔。好像不是叫做气缩孔吧?
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2026-3-11 04:52 , Processed in 0.279313 second(s), 28 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表