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[交流] 消失模 渣孔缺陷

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    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-22 16:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    零件参数:
    " b0 i( P# E+ k( {# L皮带轮,外径355  内径145    端面各有一个深20和50的沟槽。铸件重量82kg,材质HT150实际浇注HT200.
    ' O" T0 K6 y. o6 O+ O) [* R/ S+ _工艺参数:
    ( \+ ~3 N/ U7 c: M6 i涂料:自制涂料,一直在用质量稳定;7 z4 j! k5 ?% C" u
    涂料厚度:1.5mm左右;' v8 [! D2 t  t0 d  @9 |# c  X
    负压度:0.06MPa
    + S" h8 g! {5 [& U1 P) m一箱浇注四件
    % S; z* |2 c. Q% S0 j' m9 Z, [1 J4 v- G' P
    浇注系统和铸件缺陷等见图片。
    2 }  H$ J# a0 [2 ~1 ?
    ! C, D8 B; V6 Q: K缺陷描述:加工完毕铸件浇注位置的上端面,差不多三分之一圆弧的部分,在加工进去3mm左右开始缺陷查孔缺陷。
    : ~: k' i$ l4 @缺陷分析为自己推测的:
    7 J2 f) e" b- A( ~$ ?1、泡沫气化不完全,裹带在金属液里未排出来;3 V  s" C( D5 I% ?* Q$ a3 h
    2、装箱时,浇注系统的连接接头部位采用潮湿的涂料密封,潮湿涂料在浇注时进入浇注系统;
    ' D+ ]) L5 M, I0 l) G2 C3、扒渣不良,金属液中携带的渣。
    8 J9 H- v7 Q' I$ }1 ~3 p+ Z+ f8 ^
    请各位帮忙分析下原因!
    ! F; Y6 t3 H5 F0 b4 |/ u

    铸件

    铸件

    : c: }; e# L1 x. J3 W6 K

    铸件截面

    铸件截面
    8 ]: @+ P5 z4 R/ k5 A" R

    浇注系统

    浇注系统
    5.jpg
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-3-22 17:05:47 | 显示全部楼层
    4.jpg
    : i* t6 H* k0 t 6.jpg & T1 j5 v( E2 y# T2 j- F4 O* Y
    7.jpg
    8 g: ]+ N) h: V! N7 o, M 8.jpg
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-22 19:07:29 | 显示全部楼层
    你自己分析的有一定的道理。
    # w+ T: L: o$ q5 B但是主要是的浇注温度,你没有数据你肯定低了,泡沫板材是否含有阻燃剂?8 I$ [6 M1 n" B6 m
    最要命的是你冲涂料,就代表整个工艺都有问题。) z, \# I) t) _1 @* }3 X% d# l0 y$ r
    内浇口最好在箱外用工装组接,或者直接组接好上涂料整个都是可以做到的。
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-22 19:08:16 | 显示全部楼层
    另外这个件已经相当好做了。
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    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-3-22 21:34:54 | 显示全部楼层
    回复 4# 范恋雪 7 `4 z* t( w! C4 F/ c/ U
    范工,我们是最近才上的消失模。基本完全不了解消失模浇注时的状态。
    % l/ K" I: w! d% G4 ^- V) j$ S各种手册、论文资料上介绍的各说各有理。周边地区也没有这套工艺较成熟先进的厂家。- @: b% K5 V* w1 D/ ^6 [# z) F* g- ?0 V
    所以做起来全靠自己摸索,还请你针对这个零件多多指点下。
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-22 21:56:31 | 显示全部楼层
    客气了,这些回转体都是泡沫切割的密度不高,铸件表面粗糙,也容易浸渗涂料渣滓。
    3 i* E: d5 [  ~4 z5 p# s3 H1 r平时注意细节操作,负压不要追求很高能保证压差平衡不塌箱就好,建议箱外组接或者租借后加辅助支撑在上涂料,浇道涂料要厚,浇杯和浇道搭接处要保证密封。

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-23 04:53:01 | 显示全部楼层
    改成一边进水,提高浇铸温度。
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    无聊
    2020-10-4 09:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-3-23 09:28:38 | 显示全部楼层
    未加工的顶端表面有皱皮,加工后有积碳,典型的碳缺陷。
    & B$ ]9 P0 n5 ]* X  w7 x. ~$ A# E  F解决思路基本也是书上说的,提高浇温、加大负压、泡沫减重、涂层通气性好、合理的浇注系统、加冒口。
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    开心
    2025-7-11 08:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-3-23 10:18:15 | 显示全部楼层
    你这就两个主要问题,一是冲涂料,二是碳缺陷。2 i4 j7 W' y9 t$ d. \
    箱内组合、涂料强度低、浇口杯处密封不严、铁水压头过高、负压太低等因素都会造成冲涂料。碳缺陷就不说了,随便翻一本消失模的相关书籍都会有大段大段的介绍的。
  • TA的每日心情
    奋斗
    1 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-23 16:06:19 | 显示全部楼层
    砂子粒度及微粉含量是多少,也会影响真空度效果的;把进水内浇道由水平放置改为上下进水;上部设置集渣冒口。

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-25 09:45:56 | 显示全部楼层
    顶部放两个聚渣冒口即可
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    开心
    2020-9-2 15:35
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-3-27 19:21:15 | 显示全部楼层
    回复 6# 范恋雪 3 f9 L0 z4 ^, m( P( q
    同意范版的观点,大块的凹坑明显是冲刷涂料造成的,小部分的黑点也有可能是泡沫表面颗粒间隙侵入涂料,冲刷到铸件顶部造成。不排除碳缺陷。控制好泡沫密度,干燥,增加涂层透气排气,提高温度,协调真空,适当排渣冒口,才能尽可能避免碳缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-4-2 16:13:11 | 显示全部楼层
    最近又试验了一批皮带轮,直浇道用陶瓷管,内浇道在上涂料前就组装好。2 }* p" Y1 m: z6 T/ }- m
    渣孔缺陷还是有。  |4 [5 W0 e+ S: L
    9.jpg
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    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-4-15 12:07:28 | 显示全部楼层
    外形看似简单的皮带轮,到现在还是没做成功!
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-15 12:11:55 | 显示全部楼层
    回复 14# feixi ( k* M$ _# p( O! M1 B$ b

    . G( \& A0 {* F9 h1 O; {8 d% W6 _5 o3 G7 x1 i4 s! V( n
        这种事确实挺让人着急的。
      i8 h* k+ t- J. p$ [9 K感觉应该像范版主说的,从泡沫模子上找原因。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-4-15 12:14:40 | 显示全部楼层
    现在做出来的更夸张了!
    ( C' K5 p" Y1 B1 G! ^气孔、砂眼还有之前的渣孔全都有!
    $ y5 ~  ?; O: m4 Q( E另外外观质量也大大下降!5 z+ x3 s- i. k: v' z: T
    IMG_2861.jpg
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-4 09:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-4-22 11:24:01 | 显示全部楼层
    朋友的问题还没解决,顶一下此帖。9 M3 m2 N: _  H+ R
    浇注温度?5 Q! l' o/ ?$ n! E
    参考上面好多的朋友的建议,再建议多段进水且加大浇注系统,泡沫减重到最低。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-16 12:56:04 | 显示全部楼层
    我在16楼的图片上的气孔已经解决了,原因是请来的一个师傅在铁水包里加了铝,是随意扔的也不知道加了多少进去。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-16 19:59:54 | 显示全部楼层
    个人认为白模的干燥程度也是产生夹渣、积碳的原因,提高浇注温度可以有效的解决积碳缺陷,也要在浇注系统上做点文章,不要过分的要求浇注速度,给模型一定的燃烧时间。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-5-5 01:37
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-5-17 04:54:20 | 显示全部楼层
    老衲认为,您这那么后的玩意,因该弄个聚渣冒口!
    % @! _6 x& y7 _6 e5 g5 w: t根据老衲实践,泡沫遇到钢水烧成炭渣,一部分吸附在涂层表面  一部分在铸件顶部,哪些什么所谓涂料涂层排碳纯属扯蛋!
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