纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 7596|回复: 35

[求助] 大家帮忙看看这个缺陷,什么原因造成的

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-3 19:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 乌合之一 于 2013-5-3 23:24 编辑 , B& M, l+ I# C* O
    ' P8 Y, {6 j8 n) e5 z/ x6 s3 T. m5 j' t
    迪砂线垂直分型的三种产品共同的缺陷,规律是都在铸件的顶面

    产品1

    产品1

    产品1缺陷放大效果

    产品1缺陷放大效果

    产品2缺陷

    产品2缺陷

    产品2缺陷

    产品2缺陷

    产品3缺陷

    产品3缺陷

    产品3缺陷

    产品3缺陷

    产品3

    产品3
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-3 19:48:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-3 20:00 编辑
    - H- K. h# x& D9 |# c, d* N9 E" [( z  c! H0 R# y6 M% f
    回复 1# 乌合之一 2 ?9 x+ V' e; ?6 V

    / u% A* U% Y' V2 |$ F( T0 v- E* C- F1 [" F1 j* d8 U
        大都均应是气孔。应和你的浇温低。排气不畅和浇注时紊流都有关。第一图看不清。第二图应和你的型砂有关
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-3 19:54:56 | 显示全部楼层
    弯管和管卡都是QT件吧,第一张一些缺陷有些砂眼和气孔下面基本全是充型温度低造成的,应该是包末铁水。迪砂线做到这个表面不应该。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-3 20:27:37 | 显示全部楼层
    提高浇注温度是最好的办法,另外控制型砂水分,降低含镁量,提高浇注速度
  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-22 13:44
  • 签到天数: 184 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-3 22:33:35 | 显示全部楼层
    气孔,特征是内渗豆的长生
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-3 23:08:00 | 显示全部楼层
    回复 3# 范恋雪 . m4 m, X5 H& M( [( a! N/ P

    ' w9 N0 K# ?5 F9 l- U5 d% G- ~! O+ r$ i5 [
        应该是玛钢件吧
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-3 23:08:32 | 显示全部楼层
    型砂有没有检测?性能如何?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-3 23:24:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 乌合之一 于 2013-5-3 23:30 编辑 1 S# f4 x- N9 Q7 ]
    / H- ~2 \1 q4 }( C: q1 `; m! }
    是球铁450,出炉温度1520-1540,大包转200kg小包浇注,只控制出炉温度5 g% Z$ m! f/ q3 e9 r2 s
    型砂水分4.0-4.4之间吧,紧实率3.9-4.5,有效陶土8.5-9.5,含泥量13,酌减量6左右,但是感觉水分控制不严,好几次到造型机上面取砂手感明显偏湿,做了一下水分在4.7-5.0之间,但是4.7-5.0的水分出的铸件还没出问题,是不是跟天气也有关,出这三种产品缺陷的时候天气刚好很热。% D8 a2 A2 e) M2 J% Q2 b
    缺陷产品占得比例很大,快1/3了,包末的话不会出这么多吧,而且一阵一阵的,有时候干的还很好,一出就很多。
    $ d. B( T0 \, m" I还有最近一条线(一共两条线说是迪砂线实际是保定维尔的416线)最近两个月一直生产覆膜砂芯子的弯头就是图中第一种产品,是不是跟覆膜砂芯子掺到型砂中有关,提高了型砂发气量。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-3 23:31:44 | 显示全部楼层
    再就是这属于侵入型气孔还是析出型气孔?
  • TA的每日心情
    奋斗
    8 小时前
  • 签到天数: 769 天

    连续签到: 15 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 08:06:18 | 显示全部楼层
    第一件大部分缺陷为多肉,应为砂型存在缺陷而致,可能与脱模剂喷的不及时模具粘砂,而造成砂型有孔洞而致;型砂膨润土量大、水分高,造成流动性差而不易紧实而致。
    ' u- R; d& ?4 U- D; f1 Y, o第二件大部分为渗豆缺陷,浇注系统封闭性强,造成铁水喷溅而产生铁豆,后期铁水未能把铁豆熔化而产生,再加之型砂水分高、排气不畅而产生。建议改进浇注系统,合理设置排气片。3 ]( b* [1 y3 Y$ r) |
    根据产品缺陷照片判断,对情况了解不是太清楚,如说的不是十分符合请见谅!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 08:53:34 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-4 09:29 编辑
    2 l" _( t  `( S" I) m% A1 |# E; N3 s
    回复 8# 乌合之一 : g! W- b3 l5 v) j$ R

    # l/ w1 B" o1 T- A. o
    $ f8 a# x* \, l# F: l2 }  n- K
    " y% m. {5 v* q7 \/ I. j$ B: d. j
    $ D$ t' T* C+ ^" B7 I在没看到你的铸件是球铁时.按通常的灰铁判断.如我贴子里的几点意见.如是球铁,那就应当是典型的皮下气孔.如范超版和zjy95381专家所谈.关于你的铸件缺陷.谈点看法:6 {; ^( [; {7 J
    做为球铁,其形成皮下气孔有其特有原因.
    " Q0 h& q" t0 N0 }在谈这个问题前,要先谈球铁的渣. 球铁的渣分两种:
    $ u4 Q' Y+ J* A( u# F; U/ }1:一次渣.指在炉前包在孕育.球化后打出劣性渣.和在浇包中和浇道过滤器被撇除的微型渣.: U) ]/ m* P! I: l8 h0 y4 ?
    2:在浇注过程中,由于浇注系统设计不合理及在浇注过程中,球铁铁水温降,煤蒸气对铁水的保护减小形成的镁的熔融氧化膜.这称为二次渣.$ @5 u8 ?0 ^. V& A
    球铁的皮下气孔,究其根源应有多种原因., C/ d7 a2 [! m$ V& J7 h. T
    但如果只看你的图片,多有内渗豆,认做渣致气孔的可能性比率性较大.这种渣致气孔,其形态:大都存在于铸件的表皮下.或有严重者裸露于铸件表面.这种缺陷,大都在铸件请砂.喷砂后被现露出来.其内壁应是清洁的金属表面.如喷砂后可能光亮的内表面光泽被破坏.气孔内多有内渗铁豆.或有渣的痕迹.( y8 b2 e2 C: f7 s; M
    球铁液,在1454度以上.铁水表面有镁蒸气保护.如代墨镜看铁水表面.铁水的表面有从包中心向包边壁翻滚的轻微的铁水氧化膜的流痕.在包壁边缘不形成明显的渣膜.铁水透亮.表面有镁蒸气蒸发.
    4 ?9 P* V3 R+ N- H/ u0 v球铁液,在1454度---1352.之间.铁水包的中心,会有雪花型的小斑点在铁水表面偶有形成.汇聚在包壁处,会形成循包壁的一圈渣环.这是熔性渣的形成开始.随1454度向下降温.这种环状渣膜向包中心加宽.直到1352时,包的表面被这种熔性渣复盖.
    8 R+ ~4 x! |5 u/ C球铁液,在1352度一下时会在包的表面形成熔性渣加剧氧化---到结渣皮—形成固态渣.
    / a, I- w6 a1 P' _# p
    + |# M; A1 W- v3 ?5 j- {下面就谈你的问题:
    ) \; H5 o$ W' g' H7 U0 C8 x* N+ z为什么. 范超版和zjy95381专家和我都谈到你的浇温低. zjy95381专家又谈到你要控制
    : Q4 O6 |0 }% ?& V6 m; @残镁量的问题.
    * J1 [, w  y6 [+ i' \& _对于你的缺陷.可涉及的化学反应,应当有两种.Mg + H2O = MgO  +  H2  Z0 `; w' T7 |- {$ v- H" ?7 w! |
                                           MgO + C  = Mg + CO) ^4 A2 C- s0 w( ?

    6 v% j+ v! q2 G: _  g" U! i如打一次渣不净.还可能有:   MgS  +  H2O  =  H2S  +  MgO
    % Z% K  A5 b) a% J* x, _4 H的反应影响你的皮下气孔的生成.
    / f% [2 B8 L/ T' H  k; c  m- E3 P) ^  x% Y0 r5 g7 {# e
    这就要求尽量避免这几种化学反应,来影响你的皮下气孔的出现几率.& y) B' Q, w0 o6 R  X. Z6 k0 M
    尽量做到在1450度以上浇注.. ^* @$ V* ?% h6 n- n" Z0 u
    以上的看法可能太枯燥.不易理解.那我就谈一下我处理这类渣致皮下气孔的一个案例:7 H5 |& K1 A5 b+ }
    / m! q$ g' i% W
    那是在2009年的11月.我在东北.这地方冬天很冷.铸造车间大都没取暖设备.因对于铸造厂一天四门大开(不得已)取暖设备也没用.4 o, b* V7 ?, a1 e0 a) H, H
    一个给沈阳三菱汽车发动机配套的一个厂家,为三菱汽车发动机生产排气管.件重14公斤.浇注重量21.5公斤.QT450-10材料.铸件壁厚3.0-3.5mm.全覆膜砂型.芯铸造.这个厂在接手这个活时.是4月份.到7月份时就成批供货了.那时的成品率大约在90%.还勉强过得去.进10月以后.成品率一直下降.到82-85%了.大家知道,到这点时,你的经营就困难了.恰巧,我在外地.回来.找到我.一看,基本是和你的缺陷的情况大体差不多.( P' e# v+ [+ w* r6 F
    9 q( ~" c1 y7 o3 ^9 d9 l4 ~8 f; S
    经过几天的摸底,也对他的铸件进行了铸造模拟.得出最佳充形温度和时间.,制定了几条:- `% ^; t% k- p$ I: r
    1:充型时间不得超过7秒.% ]9 s5 K' e! e: a! k' V
    2:炉前包倒到茶壶浇包的温度不得低于1450度.
    6 y5 J7 _' I2 ]) F3:这一炉前包可浇26件.5个人接包.不能间隔.要快速浇注,不得小流慢注.; b! M5 H8 N" a7 c8 u. O
    4:埋好箱.不得涨箱.
    % F% k# i4 ^6 x  u6 \3 x& H5:模壳.芯不能在库里超过24小时.
    4 ~9 z* u' I  |! ?" ~最后把成品率.搞到95-94%.这其中也有露管的缺陷在内.
    $ s  o( M4 ?0 a" C
    0 c  F% ?& W5 C以上这些,都是要保证:对于球铁,要消除渣致皮下气孔,必须要保证浇温.
    ! N' C9 g) P/ s
    8 [+ w. e0 W3 X关于皮下气孔中的内渗豆,应是在铸件在浇注过程中,在表皮产生了二次渣,在铸件表皮形成渣致气孔,但大部分气孔被封闭在铸件表皮下.在气孔内的空腔内形成液体空腔.铸件结晶时.晶间或结晶过程中的LTF区内的液体,被石墨膨胀内压挤到空腔所致.这可能由于气孔内的内压不同和LTF区内的可排液体量不同而不同吧.. r6 m5 A+ H6 {& a- Y
    ' m# M! P; l* C3 R
    zjy95381专家又谈到你要控制残镁量的问题.这也是有道理的.残镁量过高.都会加剧渣致皮下气孔的产生.比如,在那个厂.有一个支架.由于也是全覆膜砂型.浇口设置比较困难.不得已而上注.几经努力.皮下气孔仍有.最后就把残镁量降了一下,就好了.这当然要牺牲以点球化率.也是不得已.
    5 o0 M" B% V  d) J& P7 V6 K+ i0 d" K! g3 {" I; {8 i
    再一个,你的型砂水份是否过高…充型是否合理.
    6 A8 K+ Y) R5 J& J总之,你的缺陷,主要是浇温过低所致.2 p6 u* U! `/ _  C5 D( f8 X
    不足之处,大家纠正补充.
    4 X/ W# N. S9 D  `0 v! k1 N几点看法,供参考.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 09:06:10 | 显示全部楼层
    再看一下,有局部的砂眼.
    截图00.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 09:34:31 | 显示全部楼层
    再发一个此件的模板图.
    截图01.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    17 小时前
  • 签到天数: 3679 天

    连续签到: 4 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-5-4 10:46:32 | 显示全部楼层
    回复 11# castengineer   |- W7 R' _* o
    + }9 d4 N8 Y# B. E. A6 ?
    & }+ b6 K- a1 x+ f6 c- ?' c( i
        分析的很专业,不愧是高手,学习了。6 {  W. L; D% {& Z: ]+ i

    0 n# v# G" A. s4 J还有一点,我认为,浇注前端的冷、脏铁水的影响也不可排除,像这样的状况,要是能设置个溢流冒口,可能会有助于问题的解决,继续商榷并学习~
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 11:10:31 | 显示全部楼层
    回复 14# 老翻砂匠 5 {1 h2 \5 w% I8 E

    7 O: ]7 C/ V( E$ E9 L) C3 l, K0 L! m: [7 G
        别高手.一点浅见.互相学习.) i- A4 B. K4 g' d  M% ~) b
    很对!
    6 H6 w. ]6 c/ [$ o5 m7 \8 n在前端加溢流应当考虑.这一点,如在最上部,浇温的问题也解决不了.这是最冷端.无论是流路集成的二次渣或是低温固态渣都无法避免.$ J/ g& ^; B0 p5 D' s# F3 T
    最好有模板图.大家再看一下.

    该用户从未签到

    发表于 2013-5-4 11:32:29 | 显示全部楼层
    赞同 晨曦2008 的观点,可能是浇注系统的铁水喷溅造成的。( g( Y+ c; ?( M& n/ C1 v& T
    改进浇注系统、合理设置出气片、提高型砂的透气性。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
  • 签到天数: 96 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-4 12:23:25 | 显示全部楼层
    赞同晨曦老师的观点,建议设置排气冒口。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-4 20:01:28 | 显示全部楼层
    http://www.rjghome.com/viewthrea ... &extra=page%3D3,看看无锡周亘的文章,这个对大家非常有帮助
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 21:44:42 | 显示全部楼层
    回复 18# zjy95381 / V" x5 C! f  ]( E! q. E0 M

    , `" @9 a- g4 r- H
    . ^% j! m0 h9 m" b" a+ j: \% E+ G3 I
    谈不上专家
    + f  h% S+ G- v

    / T1 X# E3 R6 h- F. O- y& G; l- A. b/ t2 R  a  s! P  _
        不必谦虚,你就是真正的专家.这就是历史发展的必然.正如业界和论坛里,有一批,如张超版.范超版...和你一样的青年专家的存在.这才是中国铸造的希望所在.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-4 21:54:32 | 显示全部楼层
    回复 11# castengineer 4 w! z2 D, h9 h. i) o, k: Y* W
    4 n9 p/ U* N, Q0 i* U( E
    你说的二次渣(熔性渣)是MgO吗,那你说渣致气孔的可能性比率性较大主要是指MgO + C  = Mg + CO这个反应生成的气孔吗?
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2026-3-10 17:08 , Processed in 0.130117 second(s), 28 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表