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[求助] 大家帮忙看看这个缺陷,什么原因造成的

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-3 19:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 乌合之一 于 2013-5-3 23:24 编辑
    9 l5 S5 P3 Q" N$ y3 K
    % X) O+ }/ z" x迪砂线垂直分型的三种产品共同的缺陷,规律是都在铸件的顶面

    产品1

    产品1

    产品1缺陷放大效果

    产品1缺陷放大效果

    产品2缺陷

    产品2缺陷

    产品2缺陷

    产品2缺陷

    产品3缺陷

    产品3缺陷

    产品3缺陷

    产品3缺陷

    产品3

    产品3
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-3 19:48:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-3 20:00 编辑 , b0 T4 d, v: e2 k; J
      ^9 b# k7 ^$ a1 o
    回复 1# 乌合之一 ) R- s5 p, s. m1 P

    ; h4 c' ?: F8 S# j+ ~2 ~9 T  h- ?
        大都均应是气孔。应和你的浇温低。排气不畅和浇注时紊流都有关。第一图看不清。第二图应和你的型砂有关
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-3 19:54:56 | 显示全部楼层
    弯管和管卡都是QT件吧,第一张一些缺陷有些砂眼和气孔下面基本全是充型温度低造成的,应该是包末铁水。迪砂线做到这个表面不应该。
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-3 20:27:37 | 显示全部楼层
    提高浇注温度是最好的办法,另外控制型砂水分,降低含镁量,提高浇注速度
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    开心
    2025-10-22 13:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-3 22:33:35 | 显示全部楼层
    气孔,特征是内渗豆的长生
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-3 23:08:00 | 显示全部楼层
    回复 3# 范恋雪 , ~, R* [  P- t0 r! ?+ W
    3 v6 V/ A# i' x* p7 x* g

    - l* J4 p% L7 G% r" m* O    应该是玛钢件吧
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-3 23:08:32 | 显示全部楼层
    型砂有没有检测?性能如何?
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    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-3 23:24:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 乌合之一 于 2013-5-3 23:30 编辑
    ( [- y: v- a9 W* F6 q' z" G* k) z
    & b: K' d# m( M) A是球铁450,出炉温度1520-1540,大包转200kg小包浇注,只控制出炉温度2 X. f/ S& Y% ^. ^
    型砂水分4.0-4.4之间吧,紧实率3.9-4.5,有效陶土8.5-9.5,含泥量13,酌减量6左右,但是感觉水分控制不严,好几次到造型机上面取砂手感明显偏湿,做了一下水分在4.7-5.0之间,但是4.7-5.0的水分出的铸件还没出问题,是不是跟天气也有关,出这三种产品缺陷的时候天气刚好很热。& b8 f- K' P2 U" W: Z
    缺陷产品占得比例很大,快1/3了,包末的话不会出这么多吧,而且一阵一阵的,有时候干的还很好,一出就很多。- {$ {0 C+ B+ I4 z% m" m
    还有最近一条线(一共两条线说是迪砂线实际是保定维尔的416线)最近两个月一直生产覆膜砂芯子的弯头就是图中第一种产品,是不是跟覆膜砂芯子掺到型砂中有关,提高了型砂发气量。
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    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-3 23:31:44 | 显示全部楼层
    再就是这属于侵入型气孔还是析出型气孔?
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    奋斗
    昨天 11:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-4 08:06:18 | 显示全部楼层
    第一件大部分缺陷为多肉,应为砂型存在缺陷而致,可能与脱模剂喷的不及时模具粘砂,而造成砂型有孔洞而致;型砂膨润土量大、水分高,造成流动性差而不易紧实而致。" b9 e1 q( U; w9 D; P2 x" H
    第二件大部分为渗豆缺陷,浇注系统封闭性强,造成铁水喷溅而产生铁豆,后期铁水未能把铁豆熔化而产生,再加之型砂水分高、排气不畅而产生。建议改进浇注系统,合理设置排气片。
    $ B1 w9 l/ k9 P) u% Y% S根据产品缺陷照片判断,对情况了解不是太清楚,如说的不是十分符合请见谅!
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 08:53:34 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-4 09:29 编辑
    7 x8 K" i4 v3 o4 i! O: M* n$ k8 m8 `
    回复 8# 乌合之一
      \1 d  v2 J2 |1 L" T! X3 ]# d3 J# |  u9 m( m
    6 j8 P' m$ x$ K
    + ^' s0 A, ?/ P# a' l

    % a; p4 }$ F# u; w$ m% Q. @: [在没看到你的铸件是球铁时.按通常的灰铁判断.如我贴子里的几点意见.如是球铁,那就应当是典型的皮下气孔.如范超版和zjy95381专家所谈.关于你的铸件缺陷.谈点看法:3 {+ J7 _: N0 o' p: u
    做为球铁,其形成皮下气孔有其特有原因.+ i7 X' |0 [6 M' p
    在谈这个问题前,要先谈球铁的渣. 球铁的渣分两种:$ l% S& U" k) f2 G
    1:一次渣.指在炉前包在孕育.球化后打出劣性渣.和在浇包中和浇道过滤器被撇除的微型渣.
    , l) o. m! z( |/ P6 m, x9 y$ X2:在浇注过程中,由于浇注系统设计不合理及在浇注过程中,球铁铁水温降,煤蒸气对铁水的保护减小形成的镁的熔融氧化膜.这称为二次渣.8 p" ^5 T! Z3 R& C7 w
    球铁的皮下气孔,究其根源应有多种原因.- f6 A5 G( h  E1 T/ }
    但如果只看你的图片,多有内渗豆,认做渣致气孔的可能性比率性较大.这种渣致气孔,其形态:大都存在于铸件的表皮下.或有严重者裸露于铸件表面.这种缺陷,大都在铸件请砂.喷砂后被现露出来.其内壁应是清洁的金属表面.如喷砂后可能光亮的内表面光泽被破坏.气孔内多有内渗铁豆.或有渣的痕迹.
    # _* I' r) q) i球铁液,在1454度以上.铁水表面有镁蒸气保护.如代墨镜看铁水表面.铁水的表面有从包中心向包边壁翻滚的轻微的铁水氧化膜的流痕.在包壁边缘不形成明显的渣膜.铁水透亮.表面有镁蒸气蒸发.
    5 Q$ H1 I* }8 I( m% J球铁液,在1454度---1352.之间.铁水包的中心,会有雪花型的小斑点在铁水表面偶有形成.汇聚在包壁处,会形成循包壁的一圈渣环.这是熔性渣的形成开始.随1454度向下降温.这种环状渣膜向包中心加宽.直到1352时,包的表面被这种熔性渣复盖.! T8 z5 o: }; j( {' M9 m
    球铁液,在1352度一下时会在包的表面形成熔性渣加剧氧化---到结渣皮—形成固态渣.
    " D  q2 i) h9 t" b9 q- ]- U7 w9 y8 e& q
    下面就谈你的问题:
    ' F  v" y+ J( z2 e/ k% ~' W+ L为什么. 范超版和zjy95381专家和我都谈到你的浇温低. zjy95381专家又谈到你要控制
    % B9 y4 Z# Y! c8 r9 l4 r. G残镁量的问题.
    9 W6 z9 W' n: ~: D; b对于你的缺陷.可涉及的化学反应,应当有两种.Mg + H2O = MgO  +  H25 n9 f% S) k: K9 y" `# A, J( x
                                           MgO + C  = Mg + CO6 \7 K0 Z- C; c, K) p7 z

      K. D% R' c: I% ~$ x* N如打一次渣不净.还可能有:   MgS  +  H2O  =  H2S  +  MgO
    4 O' f& t) F6 U4 F. q9 G的反应影响你的皮下气孔的生成.
    " y$ }" {1 d, u( P
    & m3 r- P) u( i' l1 z4 P% q5 R4 M$ v5 k这就要求尽量避免这几种化学反应,来影响你的皮下气孔的出现几率.
    ( I1 K' h6 l  N$ G尽量做到在1450度以上浇注.+ j. M/ H4 S- d" H. s- R
    以上的看法可能太枯燥.不易理解.那我就谈一下我处理这类渣致皮下气孔的一个案例:! R7 l1 t% v" X6 T1 Y- I- u
    : \, D9 m: @$ S0 J* R# A
    那是在2009年的11月.我在东北.这地方冬天很冷.铸造车间大都没取暖设备.因对于铸造厂一天四门大开(不得已)取暖设备也没用.
    3 y- \) t: F9 l6 k9 m一个给沈阳三菱汽车发动机配套的一个厂家,为三菱汽车发动机生产排气管.件重14公斤.浇注重量21.5公斤.QT450-10材料.铸件壁厚3.0-3.5mm.全覆膜砂型.芯铸造.这个厂在接手这个活时.是4月份.到7月份时就成批供货了.那时的成品率大约在90%.还勉强过得去.进10月以后.成品率一直下降.到82-85%了.大家知道,到这点时,你的经营就困难了.恰巧,我在外地.回来.找到我.一看,基本是和你的缺陷的情况大体差不多.
    * |( O8 n; I7 T
    4 t) R. B7 U, J' l# Q经过几天的摸底,也对他的铸件进行了铸造模拟.得出最佳充形温度和时间.,制定了几条:
    4 t+ N: p2 [" `) Z3 W, ~. @6 j) e1:充型时间不得超过7秒./ S6 o3 n: C- M. q
    2:炉前包倒到茶壶浇包的温度不得低于1450度.
    6 \+ n) C# N; o5 R- v3:这一炉前包可浇26件.5个人接包.不能间隔.要快速浇注,不得小流慢注.
    & Y3 n$ F% T+ Z2 V- [3 m4:埋好箱.不得涨箱.8 y- H  S/ `) }# {5 U5 E8 d3 W
    5:模壳.芯不能在库里超过24小时.
    $ n- D# l5 M( A6 w, t最后把成品率.搞到95-94%.这其中也有露管的缺陷在内.
    $ ?$ u! C. x8 T$ O6 R8 I% z/ O
    6 P, {* v  s8 j5 \& r以上这些,都是要保证:对于球铁,要消除渣致皮下气孔,必须要保证浇温.
    8 J8 D, y: [' Q! O. D) h# f" D# z" m9 a$ f: G1 ?
    关于皮下气孔中的内渗豆,应是在铸件在浇注过程中,在表皮产生了二次渣,在铸件表皮形成渣致气孔,但大部分气孔被封闭在铸件表皮下.在气孔内的空腔内形成液体空腔.铸件结晶时.晶间或结晶过程中的LTF区内的液体,被石墨膨胀内压挤到空腔所致.这可能由于气孔内的内压不同和LTF区内的可排液体量不同而不同吧.) c" \. j- A! K, M) \
    2 }1 j. e' `0 H+ q$ Y4 M8 c
    zjy95381专家又谈到你要控制残镁量的问题.这也是有道理的.残镁量过高.都会加剧渣致皮下气孔的产生.比如,在那个厂.有一个支架.由于也是全覆膜砂型.浇口设置比较困难.不得已而上注.几经努力.皮下气孔仍有.最后就把残镁量降了一下,就好了.这当然要牺牲以点球化率.也是不得已.
    9 X* P% d8 m+ f1 N: |
      p  ]: v( _& C3 `再一个,你的型砂水份是否过高…充型是否合理.6 D. b* h7 S8 x1 V1 Z
    总之,你的缺陷,主要是浇温过低所致.8 W8 R3 ]7 f5 ^/ }6 R: w9 A$ z7 G6 q7 V
    不足之处,大家纠正补充.
    . D% M# ^/ C9 F1 \3 o7 |8 d几点看法,供参考.
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 09:06:10 | 显示全部楼层
    再看一下,有局部的砂眼.
    截图00.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 09:34:31 | 显示全部楼层
    再发一个此件的模板图.
    截图01.jpg
  • TA的每日心情
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-5-4 10:46:32 | 显示全部楼层
    回复 11# castengineer
    2 j) Z" k! n7 |! F* W. R& N, V8 U6 Y9 q3 i& f6 S* D" p

    3 D% k: ?  z6 H3 V    分析的很专业,不愧是高手,学习了。* ~% L5 e: B7 }: H" u: H8 E

    6 ~7 J9 X! Y4 }- U' [9 ]6 g还有一点,我认为,浇注前端的冷、脏铁水的影响也不可排除,像这样的状况,要是能设置个溢流冒口,可能会有助于问题的解决,继续商榷并学习~
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 11:10:31 | 显示全部楼层
    回复 14# 老翻砂匠
    6 ^# l2 C) h( @+ E* A! K9 \$ E
    3 ?& S6 V. ~) v: c/ l1 k  H0 x' k+ N8 E4 o$ d
        别高手.一点浅见.互相学习.. `* f1 ^9 j- _% ^1 `$ q% e: D
    很对!( t! W/ d! E$ X9 w
    在前端加溢流应当考虑.这一点,如在最上部,浇温的问题也解决不了.这是最冷端.无论是流路集成的二次渣或是低温固态渣都无法避免.
    # a) W) F2 [) P. B最好有模板图.大家再看一下.

    该用户从未签到

    发表于 2013-5-4 11:32:29 | 显示全部楼层
    赞同 晨曦2008 的观点,可能是浇注系统的铁水喷溅造成的。# M: x8 B. V% P2 [
    改进浇注系统、合理设置出气片、提高型砂的透气性。
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    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-4 12:23:25 | 显示全部楼层
    赞同晨曦老师的观点,建议设置排气冒口。
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-4 20:01:28 | 显示全部楼层
    http://www.rjghome.com/viewthrea ... &extra=page%3D3,看看无锡周亘的文章,这个对大家非常有帮助
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-4 21:44:42 | 显示全部楼层
    回复 18# zjy95381 & _( A6 [# e  w4 ?2 Q

    2 k5 L7 n$ i/ H! I% l8 E  a, j: ]: n* W- s; @, A; O4 }
    谈不上专家

    2 a1 o- Z  j5 i- V) D2 k/ s) _7 K- t7 l1 h) {1 r

      W8 _/ [9 z! }* V4 ~    不必谦虚,你就是真正的专家.这就是历史发展的必然.正如业界和论坛里,有一批,如张超版.范超版...和你一样的青年专家的存在.这才是中国铸造的希望所在.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-4 21:54:32 | 显示全部楼层
    回复 11# castengineer " w, }6 T/ a& ]# [! a5 A: }  G

    - s/ I7 {# b' y; o- z  ~; }! V你说的二次渣(熔性渣)是MgO吗,那你说渣致气孔的可能性比率性较大主要是指MgO + C  = Mg + CO这个反应生成的气孔吗?
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