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[交流] 是因为1Cr18Ni9Ti 材质出现的问题么?

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发表于 2013-5-18 11:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 jerryread87 于 2013-5-18 17:40 编辑
9 S1 `. n8 X6 b1 i8 y7 u! d. Q
5 C7 ~! z1 q( ^! S$ Y2 Y' ? QQ图片20130518153753.jpg QQ图片20130518153801.jpg QQ图片20130518153806.jpg 树脂砂 Z41H16-DN250 阀体   
8 m% v/ D8 j/ B' f2 _8 [  S. u( w; y这类阀门冒口工艺我就不说了( W- d2 c8 C* c- ]+ T  B7 `' _
材质1Cr18Ni9Ti    P:0.04
) E  Y) k' K6 B0 E% K初步分析是烘型时间太短,浇注速度慢,这类材质发气量大所造成的!下午再拍几张上箱缺陷照片
QQ图片20130518112554.jpg
QQ图片20130518153753.jpg
QQ图片20130518153801.jpg
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-5-18 19:53:58 | 显示全部楼层
    气是挺严重的,以前做的怎样?这种材质比较难浇,主要是Ti氧化夹渣很难控制,用的什么涂料?炉内脱氧情况怎样?什么脱氧剂,脱几次氧?
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-19 00:35:48 | 显示全部楼层
    估计一个和脱氧有关,另外铸型是什么铸型?铸型做好到上涂料间隔多久,生产时空气湿度有多大?铸型吸潮严重不?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-19 05:30:11 | 显示全部楼层
    此处再向下抠,就再没有缺陷了么?
    截图00.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-19 05:34:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-19 05:51 编辑
    , x  ~- `* N$ b0 f( Z3 Q
    ! v. f: c  l0 p2 U7 w把此处用电切割,切一下,看有无类似图中的气孔缺陷.
    截图02.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-19 06:47:57 | 显示全部楼层
    回复 1# jerryread87
    0 C8 |& Z; h; S7 d9 A( `
    0 F1 D  E, g# d% @! n% _
    : t' C$ q! d0 N% K7 T/ C$ G   
    这类阀门冒口工艺我就不说

    ) \4 ~( F4 W) K" t& d/ Z
    ) g# Y) d1 |! R% n1 ~" h最好谈一下,这对分析有好处.最好是实件图片.
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    发表于 2013-5-19 08:58:15 | 显示全部楼层
    回复 1# jerryread87
    # h8 H! @% ^: Q) C) a: O
    ) S# J: {6 @7 r9 M3 j7 d% _5 N6 H7 t4 V$ A8 u; C/ R$ R, V
       
    发气太大,而且是黑气
    8 m" J, O+ b' j0 D. [8 E9 s
    * C: x$ u: i; A$ ]) a# N4 _' P
    什么时候看到的?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-19 12:31:58 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-19 13:05 编辑 6 T) T/ c0 `9 G1 C1 i6 w4 u! W
    . _( X( `7 T2 k0 _1 V6 [
    回复 1# jerryread87
    2 |! B5 p5 M# b% k& T
    $ J. ^8 b* k- R# `) q4 V# A: ?4 h8 G( d, \- z
    如没有整体的浇.冒系统的图片.最好把你切断下来的浇.冒口,放在铸件旁,拍一张片.再把你的熔.铸工艺谈一下.几个贴子的问题都没回答.单凭几张图.很难分析.3 }6 G( F$ K/ J/ V3 H* H

    * _: X  m4 l8 s- n; |' s再把冒口缩的状况拍一下.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-19 13:19:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-19 13:21 编辑
    : n9 b( p# n: B4 j
    9 {! u& P. l7 x' r3 Y4 h0 B这部位是?7 Y" [8 `# ?- t3 n6 z% K2 f5 _* S
    再把冒口缩的状况拍一下.
    截图00.jpg
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    发表于 2013-5-19 13:24:07 | 显示全部楼层
    现场浇注就看见那么多黑气,那要查看下型腔了,另你用的钛铁是否化验过?是否含其它杂质太多?5 l! d8 P8 Q9 i* J* l0 j
    纯钛确实难买,而且也难操作,一般我们是用的纯钛管和纯钛板(都是边角料)替代的。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-5-19 13:26:43 | 显示全部楼层
    现场浇注就看见那么多黑气,那要查看下型腔了,另你用的钛铁是否化验过?是否含其它杂质太多?& C; J6 P0 K2 ^3 X. t, r5 B
    纯钛确实难买,而且也难操作,一般我们是用的纯钛管和纯钛板(都是边角料)替代的。
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    发表于 2013-5-19 13:29:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-19 13:35 编辑
    . T7 C/ ^+ f: b
    : S# u) ]9 `" m3 T# u9 Z2 c$ }图中孔中的颜色是原有的,还是切割刨时的烟气熏黑的./ R! ~2 k6 i" V! a, ^' t

    & Y! A0 J, p9 o0 F再看一下,孔中是否光滑.还有树枝晶的凸乳状态.
    截图01.jpg
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    发表于 2013-5-19 14:02:00 | 显示全部楼层
    回复 1# jerryread87 3 j( c8 J5 m5 [

    1 G- j4 F: ]/ c; V5 `/ o; l6 Z, t2 T  n8 T) G5 q
        是表观缩孔还是表观气孔
    截图02.jpg
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    发表于 2013-5-19 14:34:09 | 显示全部楼层
    回复 1# jerryread87
    3 K& y9 S- O& ^& F# |$ I; P, E
    % S  X3 h8 v/ H- F2 V- h& a: w; I8 f7 L( R
        把割下来的冒口找一下.看一下收缩的状况.拍个片.应有气呛的特性.
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    发表于 2013-5-19 15:47:36 | 显示全部楼层
    回复 1# jerryread87 1 e. O" _* D, ~2 C/ k1 v+ Z

    3 a6 S4 |- X$ p1 S$ `4 K4 e
    3 S/ \- J* x9 ]9 \# y
    2 B& s# G1 h' J3 N- A    1:一加钛或钛铁不会出现,如你所说的黑烟.% _( D* v( \9 A4 y& F5 H0 v% X
        2:看特性,因树脂砂的分解产物.均为:H2. CH4. CO. CO2. H2O.等.如果浇注时间长,或铸型烘烤不好.浇注时内发气,有形成如你图中的气孔.6 G: E' U  J. |9 @% D
        3:你的冒口设计不合理,应在外发兰端面加补贴.你的冒口均为冷冒口.在发兰和发兰冒口间有缩径现象.有碍于型内气体外排和冒口对铸件的补缩.你的发兰缺陷处,只所以要刨.可能是在冒口切除后.发现有气孔(缩孔)才下刨至无缺陷.) g$ g4 f  v6 t3 d" v# B$ y
       4:对于1Cr18Ni9Ti不宜采用树脂砂,其一,树脂砂发气量大.耐火度低.通常.用水玻璃砂.锆石英粉涂料.浇注前现合型烘烤.做好铸型的底箱排气通畅.及时引火.6 `% a5 h; W+ U1 S
    4 w" {# [9 _, S' H. @, W5 f
       致于你说的黑烟.自己查一下.应是铸型中有可燃物资.树脂砂的分解产物.不会造成黑烟.
    7 L+ z/ s# G, {  W: ~+ b8 I, O6 t3 k  I# G. @( T. E
    还有些判据没得到,只能谈这些.$ e# `( r3 |0 Y/ c* y
    几点意见,仅供参考.

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     楼主| 发表于 2013-5-19 16:14:43 | 显示全部楼层
    回复 15# castengineer
    1 g5 _6 [0 W0 s1。之所以会发现不是先从冒口上来的,而是发现法兰外圆有明显的重熔显现。* T9 P4 u% Z5 s$ j" x, g6 Y
    2。逐步分析是浇注速度太慢,型腔温度低。只要阀体上有发现重熔的现象,刨下去就有气孔。) E  x2 q! P! U7 D  y* \. t$ q7 N! {
    3。还有就是现在的涂料我想也有问题,因为之前做304不会出现这类现象,之前用的是锆英粉,而现在用的是改良型白刚玉!法兰加工面冒口有加八字补贴。$ i, @: k! ~5 s  s& O% C5 k5 O5 l
    4。还有一点比较困惑,口径DN250出来的都是这类问题,而DN300就很少出现重熔的现象!
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    发表于 2013-5-19 17:08:28 | 显示全部楼层
    比较落后,没有相应的热电偶,只有能测试型腔浇注前的温度仪器
    + T. X$ o& \6 d( S, k0 H

    # e8 g2 U7 e1 k( m" _' ~对于不锈钢,尤其高铬.镍不锈钢.其浇温要严格控制.因铬的氧化性比铁大.这样对温度的敏感性高.易产生氧化性流隔.致渣.渣致气空的倾向大.用树脂砂做不锈钢要多操心.你的冒口要在几个冒口在高于铸件发兰的最顶端高度,在冒口的高度上水1/3-1/2时,停止从浇口注水.要队几个冒口轮流补浇到冒口满,打保温剂.在看到冒口下缩时,再用小包打新水.再盯一下冒口.
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    发表于 2013-5-19 17:11:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-5-19 17:16 编辑
    + b  `4 P# M! Z& U3 I+ q: y6 Q9 B  H$ J, H7 @8 v& e2 u1 D( p3 U
    回复 16# jerryread87 : |4 L- F* @: D& M" I+ j$ q
    / B4 U0 o& Y* O9 v( \; b4 @
    7 n2 k# y+ [' b1 P+ F
        这样的伐体少废几个.买测温计的钱就出来了
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