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[交流] 这个锻造工艺流程合理不

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  • TA的每日心情
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    2024-2-6 11:04
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-6-18 09:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 陈一鼎 于 2013-6-18 11:23 编辑 0 z* m  ?- Z7 f. o* c8 \! {0 P
    - c- t' ?& T& T  I0 X
    各位前辈,这个锻造工艺合理不

    锻造工艺卡

    锻造工艺卡
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    2024-12-9 06:43
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-6-18 14:38:10 | 显示全部楼层
    不知你认为哪一步不合理呢?不过此件冲孔是不容易。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-6-18 16:26:34 | 显示全部楼层
    余量太小了,你们工人好牛逼呀!
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-6-18 16:29:39 | 显示全部楼层
    另外还有几个问题的,你钢锭下料来做,你的锻造温度过低了,可以到1220-1250℃的
    ; W9 N$ h! _# U' O/ W4 {- p9 n9 o你的锻比的算法也不对的,1.21+1.21+2.9,基本上你1.21都不能算锻比的。如果按你这么算,你只要翻几个面,锻比就是1+1+1+1+1+1=6了。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-6-18 16:30:38 | 显示全部楼层
    这个是建湖,石油机械上的东西。几年前在江阴遇到过类似的,4130的材料,当时他们的工程师用连铸坯下料,也是这样,1.2+1.2就算锻比,结果很多都是疏松报废了!
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    2017-9-6 11:14
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-6-18 16:57:44 | 显示全部楼层
    这工艺是谁编制的呀?
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-6-18 17:02:07 | 显示全部楼层
    回复 5# adazhao 2 ]$ O& ?1 P/ w! w" E2 o
    # W3 `( Q" x) r2 l* I3 p  k
    2 w3 J0 Y- R/ E0 g* b
        那一般锻造比多少可以有效的防止组织疏松啊??
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-6-18 17:03:47 | 显示全部楼层
    不知道这个件怎样去冲孔啊???孔直径小且深,个人感觉有一定难度!
  • TA的每日心情

    2022-5-13 22:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-6-18 17:19:10 | 显示全部楼层
    这个22寸钢锭好大 不大正常的话就是冒口批的真好
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    奋斗
    2018-3-3 16:24
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-6-18 20:54:53 | 显示全部楼层
    余量确实太小,做不出来,一次变形只有1.2,基本没变型啊

    该用户从未签到

    发表于 2013-6-18 21:48:23 | 显示全部楼层
    这个锻造比是怎么计算出的?哪位大师讲一下。我觉得这个孔是冲不出来的
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    擦汗
    2020-7-20 15:39
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-6-19 11:53:52 | 显示全部楼层
    锻造余量忒小了吧!棱角能起来吗?冲孔不怕偏或跟带?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2013-6-20 11:58:28 | 显示全部楼层
    回复 4# adazhao 请问总的锻造比不是相加,是相乘嘛?
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    开心
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2013-6-20 11:59:59 | 显示全部楼层
    回复 5# adazhao 好眼力,是石油机械上面的,但不是建湖的
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    2019-2-16 19:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-6-21 08:00:49 | 显示全部楼层
    回复 7# huagonghuinian
    4 d2 v' {( X  e* m7 j% K6 @3 e% i5 u7 [7 N! ?  d  f
      P  Y8 Q, w4 ]  `5 N' ?' p8 A
        嗯,了解了啊。。。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-7-20 15:39
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-6-21 15:25:55 | 显示全部楼层
    给点建议:这个锻件最好不要冲孔。首先,冲孔难度大,基本需要一火;其次,超声波探伤不合格,可以返修;再个,与其说锻比不合格,就说超声波探伤合不合格。不合格或锻比小,宽高互换就OK了,锻比大,返修成功率也高。

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    adazhao + 2

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    开心
    2018-12-4 18:58
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-6-21 16:53:58 | 显示全部楼层
    1:工艺余量比较小,这个材质后续应该还有调质吧,调质之后还要加工呢,也需要加量。' d& B1 C% ]3 @6 V9 M
    2:锻件图上冲孔位置未标,这个是方形冲孔,不比圆圈类,如果冲孔偏了,扩孔时还可以修,这个没法修的。, m( q7 ]2 @0 X9 G2 I: k4 Q
    3:锻比比较小,心部变形量不足,探伤就比较危险了。如果只有此规格料,下料后镦的低一点。

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    奋斗
    2025-6-24 10:35
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-7-14 16:31:51 | 显示全部楼层
    个人感觉先镦粗·再拔长··再镦粗·若有150的芯棒可以冲孔·用芯棒拔长,若两端法兰长度能分料端出的话可以考虑分料锻出来··没必要一定要冲孔
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    开心
    2018-8-7 13:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-19 13:31:07 | 显示全部楼层
    看完后,觉得镦粗比太小,对产品压实没多大效果。关于锻造比的计算有问题就不多说了,前面的分析都很到位。贵公司的技术水平还需提高才行。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-1-21 14:09
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-7-22 15:03:46 | 显示全部楼层
    1:工艺余量比较小,这个材质后续应该还有调质吧,调质之后还要加工呢,也需要加量。
    3 w" N" b: Z& ]/ h; {' o2:锻件图上冲孔位置 ...% Q$ E& d6 T# P) @
    夏日凉风 发表于 2013-6-21 16:53
    : N( @! L, O& H: \, z
    $ ^2 ]& Y, e  a' }, b* U/ @

    4 R. a9 \1 S" m2 w4 \' q& e    是这样的。
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