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[交流] 锻造氧化皮问题

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  • TA的每日心情
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    2019-2-16 19:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-6-22 09:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    锻造遇到问题了,在锻造新产品使不知道为什么氧化皮非常非常的严重,自己分析了各道工序温度也才1100多度,实在找不到原因,请各位热友帮忙分析分析啊!不甚感谢!具体的工艺过程见附件cad图纸。

    锻造氧化皮问题.dwg

    91.26 KB, 下载次数: 498

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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-6-22 16:47:25 | 显示全部楼层
    具体什么材料?加热温度怎么这么低,使用的加热设备是什么?加热能源是什么?
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2013-6-22 18:19:57 | 显示全部楼层
    回复 2# admin
    * R1 k; Z$ }% z: h- c! |  c& |" p) y+ k! g0 Q
    + s5 E1 n  [6 a5 q! [4 i
      材料是42CrMoA。是用300kw的中频加热的,刚开始试制时加热温度在1200°左右,但抛丸后发现氧化皮太多。所以就把温度降低了打,不过个人感觉1100°也不算很低啊。新产品的开发由于进度原因。有氧化皮也必须得锻打出来。现在采取笨办法,锻件打出来后用气磨去打磨氧化皮的。不过以后量产这个氧化皮还必须得解决的啊。现在正发愁 啊。不知道哪里出现问题了啊?
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2013-6-23 09:20:05 | 显示全部楼层
    不知道大家怎么看啊??
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-6-25 07:59:53 | 显示全部楼层
    回复  admin
    ( f8 ~$ t3 \+ v& L* w- k5 a
    3 K* e! u  l' s: h! k
    * }, S7 G+ U' {: h5 s) v: t; W  材料是42CrMoA。是用300kw的中频加热的,刚开始试制时加热温度在1200°左右,但抛丸后发 ...- K$ R6 s; z' Y# G" f& F- Q
    huagonghuinian 发表于 2013-6-22 18:19
    4 ~8 R! E, X$ U& v$ F

    7 u4 A' T/ F7 o1 B3 r) [- e4 j' p- y
    - a! q- s2 n- e6 i2 E7 i6 y$ G. U    你这个锻造温度不高呀,我们用煤气发生炉温度烧到1250度。能拍张照片上来看看吗
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2013-6-25 08:35:21 | 显示全部楼层
    回复 5# admin
    抛丸后氧化皮不知道为什么非常多.jpg
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-6-25 10:45:52 | 显示全部楼层
    是不是锻过后再加热没变形
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2013-6-25 14:35:42 | 显示全部楼层
    回复 7# admin
    ! i( B. |; A- U! v. W. R; J没有理解您的意思啊?什么叫锻后再加热没有变形啊?加热后是否变形与氧化皮的多少有什么直接的联系啊?
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    2022-2-14 14:09
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-6-25 15:47:14 | 显示全部楼层
    看的……………………
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2013-6-25 16:22:08 | 显示全部楼层
    回复 9# hwmd_zhj
    ! \4 g/ J' m' ^# I; j5 W
    . O4 e9 n* P" {0 v* s4 T
    4 K' R+ M2 I0 E  a" k6 M* B6 ]1 N   张工,别光看啊,帮忙分析分析啊、。。。
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    2024-12-9 06:43
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-6-26 07:38:42 | 显示全部楼层
    回复  admin 3 |8 C! D6 M; q1 q# J
    没有理解您的意思啊?什么叫锻后再加热没有变形啊?加热后是否变形与氧化皮的多少有什么直接 ...- D/ d: f# ^8 s% Q0 [, ]0 \
    huagonghuinian 发表于 2013-6-25 14:35
    : ~6 c+ _# J* S$ U: V- I
    : C+ a7 N) b. G8 D! g( y- \
    6 s4 ~2 r2 r0 z
        也就是说你这个工件是不是一火成形的,如果一火成形不了,装炉加热后有没有再变形。如果没变形或者变形量较小,表面的氧化皮肯定会多一些。
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    2022-2-14 14:09
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-6-26 07:54:00 | 显示全部楼层
    回复 10# huagonghuinian - r3 F* l5 o- G1 t
    & s: e" o) e4 J2 d8 m
    / O  A9 ^$ d8 ], k
        不懂   也就是看看来着
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2013-6-26 08:31:24 | 显示全部楼层
    回复 11# admin
    9 S' w3 _( Z( g1 K8 `9 A6 \8 x$ `6 W( h) F/ U* ]
    : \7 y6 L& ^/ Z! S
       我这个还是一火成型的啊! 由于氧化皮太多,我们试验了几个重新用电炉加热,把高度调小重新锻打,但是氧化皮减小的效果不明显。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-6-26 11:16:48 | 显示全部楼层
    回复  admin ) t: z8 t$ _* W' W5 Y& j
    5 U5 S) o$ V0 s* P. h7 u% E

    ; e* p- k  F! W! ?+ a. _   我这个还是一火成型的啊! 由于氧化皮太多,我们试验了几个重新用电炉加热,把高度调小重 ...
    ) [0 S: P  \( m  `) Zhuagonghuinian 发表于 2013-6-26 08:31
    / z$ Z) k: {0 U: A. p
    8 \/ L9 u+ g# Q6 x$ D. E2 p

    " g2 G8 i& d5 b: a9 D    实在没好的办法只有采用表面涂涂料防止产生氧化皮了
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     楼主| 发表于 2013-6-26 15:04:00 | 显示全部楼层
    回复 14# admin 嗯。再多想想这个问题。很谢谢你。。
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    2018-12-4 18:58
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-6-27 11:58:17 | 显示全部楼层
    我们这儿自由锻,氧化皮也很厚,现在也没有好方法解决。
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     楼主| 发表于 2013-6-27 13:45:22 | 显示全部楼层
    回复 16# 夏日凉风
    % Z! K2 K$ }8 U. e) V+ f; p" J; X& [0 }4 ~7 _( U/ }( \
    # H8 t/ x' g3 W0 s% h
       氧化皮太严重怎么交给客户啊?还是你们把氧化皮机加工掉的啊?
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    2018-12-4 18:58
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-6-27 14:55:39 | 显示全部楼层
    回复 17# huagonghuinian
    ! w$ m& Z0 ]4 ]/ ~2 J2 @' w# V" y

    + k% [4 O. F) ?; G) x9 F  u    一般粗加工后交付。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-25 20:49
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-6-27 21:13:21 | 显示全部楼层
    什么电炉,如果是感应炉应该不会这么差
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-7-20 15:39
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-6-27 21:47:23 | 显示全部楼层
    我提两个方面可能有所帮助:
    - _: X4 B0 y5 S0 [9 I' b6 T1、加热炉可以调节氧化氛围。5 y% K+ i: t2 E8 s
    2、42CrMo,这个材质可以锻后浇些水,氧化皮就能自行脱落80%,基本不会产生质量方面的问题。
    . C; G" J4 h2 o试试看!
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