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[交流] 湿型砂球铁球化衰退

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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-6-30 17:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 xiayaxi 于 2013-7-11 15:32 编辑
    . |2 b; [! ?# |* ~1 e3 ]# V5 {9 F6 X$ d6 V) g1 y" c
    铸件本体厚度40,花斑位置在下箱面机加工1毫米后金相观察。
    6 r0 p" o) d# n% _! l/ |% W& @出炉温度1570℃,浇注温度1440℃
    IMG_3153.jpg
    配料单.jpg
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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-6-30 21:32:57 | 显示全部楼层
    这个貌似处理温度偏高了。高温球化处理球化品质要好,最起码要氮气保护熔炼的铁合金,密度也要高。
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    2024-1-4 14:28
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-6-30 22:02:39 | 显示全部楼层
    球化不良,或者是孕育衰退的,请问是球化处理后教主时间控制在多长?球化反应是多长时间,原铁水的S是多少啊,起爆时间多久?这些都影响你的最后的球化率个人意见不对请指正
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    2023-2-13 14:49
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-7-1 07:43:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wanglinfan9000 于 2013-7-1 10:42 编辑
    8 W. \/ ~& b& M4 y' L% |7 j9 j9 i8 ^( I# I
    个人建议在脱S、适量加大球化剂用量、强化孕育上下功夫,瞬时孕育。
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2013-7-1 09:25:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xiayaxi 于 2013-7-1 07:41 编辑
    $ q- w9 w- `# {( h4 I
    5 `; b5 M; i  ?( v' O) Q采用本溪生铁试过也有类似问题。
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    开心
    11 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-1 18:12:55 | 显示全部楼层
    回复 5# xiayaxi
    4 i, K9 Z2 K# T$ o- P& _. k6 t& L+ J0 j% n  [8 o2 u! p$ O% u- {1 }
    是树脂砂造型吗?# B3 H/ `: g; O
    是否与树脂砂对球铁铸件表面增硫有关?
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    开心
    11 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-1 18:16:57 | 显示全部楼层
    回复 5# xiayaxi
    % Q1 }% X9 o  e6 {7 l9 p
    1 O' z, S( I6 X3 Z& G  V
    : n, X7 p4 e' [: X9 b5 n9 K4 W   建议增加涂料层厚度。
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    无聊
    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-1 20:11:59 | 显示全部楼层
    搂主说了是湿砂型,所以,应该是球化衰退, 可能和温度有关,再确认一下整个过程,看看是一直这样还是偶尔
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-1 22:04:52 | 显示全部楼层
    煤粉中S是否超标?心部金相如何
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2013-7-2 07:36:14 | 显示全部楼层
    熔化:球铁铁销50±10㎏→增碳剂→废钢→同牌号干净回炉料→2/3生铁→同牌号回炉料→1/3生铁→同牌号回炉料至熔化至95%炉料,升温至1500±10℃时取样炉前热分析,根据炉前检测数值调整C、Si量。碳、硅值合格后,加入添加合金,升温熔化;
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2013-7-8 09:08:55 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xiayaxi 于 2013-7-8 05:12 编辑 % S+ [" g* @1 T0 @. u( {% j$ g4 P# v

    9 R, k! U3 x0 U" Y- o& k; G* V机加工(3毫米)后表面状况
    IMG_3267.jpg
    IMG_3261.jpg
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    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-7-9 07:22:27 | 显示全部楼层
    出铁温度严重过高。高温要适度,过高反而不好。
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    奋斗
    2018-2-5 07:15
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-10 11:15:47 | 显示全部楼层
    铸件本体厚度40,出炉温度1570,浇注温度1440℃ 。铸件又不是太薄,出炉温度怎么这么高?1520℃足矣。浇注时间13分钟太长了,最好能够控制到8分钟以内。应该是球化衰退导致的花斑。

    该用户从未签到

    发表于 2013-7-10 12:43:50 | 显示全部楼层
    球墨铸铁表面花斑问题在铸造厂偶尔会出现。
    ( m- `% Y: a$ U+ T9 v& G机理:从花斑的机理上看,是由于球化不良造成。7 B% D+ K7 O2 k
    失效模式:1、球化不良,2、表面渗S,3、排气不畅
    & s- b# h* ^8 |! ]6 F解决方案:8 u  `& M3 R( j9 N
    1、此产品出铁温度、浇注温度太高,产品出铁温度1480就可以了,起始浇注温度1380。高温低浇是有好处的!
    / U2 W. z. j* U, i2、球化率一定要达到80%。球化反应温度要根据产品浇注温度来定,1570温度球化反应,对Mg的损失太大,球化剂中的mg是提高石墨圆整度的,Re是脱硫除气,要控制好残Mg量方可做出好的球墨铸铁!8 E- z( |2 M% i: F! |8 E: H
    3、浇注时间13min虽然有点长,但是主要球化效果好,都是没问题的,现在的长效孕育剂都很好
    ! @4 L% a% |+ K6 x& ]4、球化:浇包高径比1.2-1.5,1.5认为比较合理;堤坝要高于球化剂+孕育剂高度, t0 }( M3 Y# Q% b+ V
    5、孕育:最好分2次孕育,一次包内,一次出铁随流,这样效果好。# }% o1 H* p5 w8 X
    6、从加工3mm后表面金相来看,球化率还是不好,应该不是表面渗S或其它气体造成球化不良,一般没这么深。# l) _$ q" j) S; b& t
    7、若担心的话,再查一下型砂的配比,适当多用新砂。
    1 ^& R# ]: V7 D! g, o以上仅个人意见,因砂型铸造基本上还是手工作业,可变因素很多,还得结合本厂实际生产情况考虑!
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2013-7-11 19:38:07 | 显示全部楼层
    下图为同一砂箱内的2件同一产品铸件,一件采用冷铁表面急冷另一件没有加冷铁,球化好的为加冷铁铸件。
    图片1.jpg
    图片2.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2013-7-12 00:04:24 | 显示全部楼层
    冷却速度慢,会造成球化衰退,趋于蠕状石墨,不过你的40mm不算太厚,我做过200mm厚的球铁,加冷铁后还是出现了花斑,风电铸件对铸件加工后的色差有要求,所以也出现了因为花斑报废的问题。个人感觉是由于冷却速度慢造成的石墨恶化情况。各位坛友,欢迎提出不同意见。
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    前天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-12 10:58:49 | 显示全部楼层
    估计是造型材料里附加物的S起了作用,最好查一下你们所用的煤粉,还有就是浇注时的即时孕育做了没有?
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     楼主| 发表于 2013-7-28 16:05:41 | 显示全部楼层
    看看是否可行:
    2.jpg
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-28 19:35:36 | 显示全部楼层
    实际成分是怎么样的?你们用铁钉激冷效果如何
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    2017-11-9 15:05
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-28 22:10:50 | 显示全部楼层
    出炉温度太高,浇注时间太长。40的壁厚1500的出炉温度绝对够了。材质是500,可以减少在型腔的保温时间。
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