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[交流] 关于铁素体基体的低合金铸铁问题

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-1 14:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本司最近接到一批低合金铸铁业务,具体的成分:C:3.45~3.65、Si:1.90~2.20、Mn:0.70~0.80、Cr:0.40~0.60、Ni:0.50~0.70、Mo:0.70~0.80、V:0.10~0.15、Ti:0.19~0.25、Cu:0.20~0.30、P<0.10、S<0.06.
    & @" Y8 T) Y3 O4 Z" W( N
    4 B' V, J# n+ S石墨形态要求:A+D,石长6~8级;基体:铁素体>90%,珠光体<10%。
    4 i4 c0 P  `  I. k! i6 R3 ?" |! h8 B. m4 v3 Y
    试棒抗拉强度:190~210;导热率:42~48.
    7 U, P# d: s' M* x+ X& W7 [9 u. ?  \/ j9 k) T
    大前天试了一炉,结果高温石墨化退火之后,做了检测,除了基体组织之外,其它都能满足,而基体组织相差很大,铁素体只有75~80%,远远达不到要求。4 b7 P. k+ Z+ ]7 Z" s
    ! n% r- V. d) X! i6 x! C
    不知哪位高手有何好办法,我也在继续考虑中,准备明天再试一炉!! ^  {9 h8 V. ~9 K

    8 K  S7 a0 [: \3 m附注说明:生铁为山西建邦Q10生铁,增碳剂为石墨化增碳剂,废钢为普碳钢下脚料,炉料构成:生铁50%,回炉料30%、废钢20%。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-1 15:36:49 | 显示全部楼层
    回复 1# 老翻砂匠
    6 E, ^. C# a3 ^) X; T  X1 u! a- l% t( H! J

    ( U) |7 ~4 A1 n( M' T    没做过玻璃模具.单从D型石墨来谈点看法,你现在的SI/C.为0.55-0.6.共晶度为4.1.是否可以增大SI/C.减小碳.增加硅.使铸态的D型石墨比率增高.伴生铁素体量增多.应当不会影响你的综合性能.: T6 z3 U* y1 {4 L
    仅供参考.
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-7-1 15:45:13 | 显示全部楼层
    回复 2# castengineer
    . Y( B, M# k+ |7 A
    7 {) l8 Q7 z, E* w) v' M# \: N( s/ G9 T! W1 n
        谢谢回复,我就说奔着这思路,把C控制在下线,硅在上线:实测:C:3.42,Si:2.18,即Si/C≈0.63,石墨形态:D+A,石长7级。
    0 `' ?3 Y: f% h$ X  s! W9 X, ~# z; N' p# B
    现在就是铁素体比例达不到,这与Mn的高含量以及铬、钼的关系都很大~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-1 15:57:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-7-1 16:02 编辑   `: ?6 z+ q' Q
    4 Z, }2 K$ m5 R9 I8 g
    回复 3# 老翻砂匠
    2 F& p& |* ]! j6 \
    % a" v$ ~9 v1 C: @" |# y7 N; y0 r1 w; `" {8 F
       
    具体的成分:C:3.45~3.65、Si:1.90~2.20、Mn:0.70~0.80、Cr:0.40~0.60、Ni:0.50~0.70、Mo:0.70~0.80、V:0.10~0.15、Ti:0.19~0.25、Cu:0.20~0.30、P<0.10、S<0.06.; g' a/ U0 D4 S# X& j$ P
    把C控制在下线,硅在上线:实测:C:3.42,Si:2.18,即Si/C≈0.63,石墨形态:D+A,石长7级。

    ; v* D3 G8 \$ v/ I
    + l2 k1 u5 Y- p; X: S$ N- w谈一点浅见:! G0 G: a! I4 J( M
    1:在如此成份内,这已是最大极限.如碳.硅不能再调了.那如钛是否在最大点.
    " M! ]6 s* ?( Z2 [4 o) X2:如都不可再调了.只有增大模具铸件的冷铁效应.来增加D型石墨和伴生铁素体.3 O5 u* w' `' G8 b
    仅供参考.
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     楼主| 发表于 2013-7-1 16:27:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 老翻砂匠 于 2013-7-1 16:35 编辑
    0 B$ M$ \8 J: @  h" B$ \  I: f
    $ m) L1 F) @9 R3 `- s; D回复 4# castengineer
    + H1 G# Y" Y, X
    " ~- q) Y; o' o% ~$ t- W
    / w. B2 K. }) V# k& s1 R/ j7 _' a    谢谢!我忘了说明了,玻璃模具的成型,不管是成型模还是雏形模,其内型都是借助于成型冷铁的。
    * Z# J6 \* I7 H  m" `5 G& g+ ]9 g
    $ H! ^3 ~8 {  [7 n9 j我参照了类似的产品,有一种材料,只是锰低了一点(0.50~0.70%)、铬也低了一点(0.20~0.30%),碳硅一样,其他的很相似,我们做到了,甚至铁素体达到了92%(退火态),这次的试制,回炉料就是用这种的~! L0 @% ]4 l) m  ^

    5 E1 y$ k8 k3 u- D    现在不明白的就是,锰高了一点、铬也高了一点,为什么就相差这么大啊?
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-1 17:17:37 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2013-7-1 20:05 编辑
    ' c& w0 m8 d# T$ J) O, \3 x
    3 W* c: D# [5 F7 j( t- A回复 5# 老翻砂匠
    ) I' D$ k8 n3 r( Z! P' D. S9 i
    9 c4 V0 Y5 F* T- G' ]
    4 Y3 T, M) T& z; ]; u0 e, m3 f/ v   
    我参照了类似的产品,有一种材料,只是锰低了一点(0.50~0.70%)、铬也低了一点(0.20~0.30%),碳硅一样,其他的很相似,我们做到了,甚至铁素体达到了92%(退火态),这次的试制,回炉料就是用这种的

    1 Q9 P- j" e+ _/ e+ ~0 D" W, a
    是否与合金碳化物在高温退火石墨化时,碳在固溶体中的扩散速度有关.复合合金碳化物多,珠光体稳定性大,影响最后的珠光体向铁素体+石墨过程的转变%.适当的调整一下退火工艺?
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    昨天 11:15
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-1 17:45:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高山流水 于 2013-7-1 17:51 编辑
    4 w/ |' a  ^7 ?
    - @' u- D" Q, L; S回复 1# 老翻砂匠 4 _7 u5 p* M  s& l8 B
    ( L0 c' }8 z/ L
    这样的产品没有做过,抱着学习的态度来的。
    & k) n% z' [9 m% v
    1 k5 W, T2 {" P2 `* X, S6 r9 i& q1 请教:“导热率:42~48”这个参数你是怎么测的?怎么知道你的产品的这个参数是符合要求的??
    2 e* O4 }4 u$ k3 [# n6 L: Y2建议成分中,促进石墨化的元素向上限靠,稳定、促进珠光体的元素向下限靠;
    ! d. a8 A) a' i: H9 B3适当提高高温石墨化退火温度,延长保温时间。
    4 z& O/ N8 G2 G! d4没有看到你说使用了孕育剂,如果用孕育剂,选择细化共晶团和促进石墨化的孕育剂联合使用。以便于热处理时碳元素的扩散。
    $ v/ D' ~- S, K' S) k( ?
    7 B9 G4 q& M. H0 W没有经验,仅供参考。

    该用户从未签到

    发表于 2013-7-1 23:12:39 | 显示全部楼层
    回复 1# 老翻砂匠
    " W0 j/ n/ J; S2 i) S" z
    + N- W+ p7 a7 U我想退火工艺是不是有问题?随炉冷却是不是有点快。?建议上次退火件再做一次低温退火。
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    无聊
    2016-2-27 14:01
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-7-2 07:44:57 | 显示全部楼层
    回复 1# 老翻砂匠
    3 l  }, u6 [5 ~& b
    # N! T& q' P4 z1 o) q* {: q
    & d: m0 j5 V" r) v6 N    你把硅提高到2.3-2.4,碳降低,保持低的碳当量。不过其它合金范围是顾客规定的吗?
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-7-2 09:47:00 | 显示全部楼层
    回复 6# castengineer
    0 C6 h% c+ L) ?8 D7 |: J$ b
    - }; b. H/ p2 H5 e! v! q' V5 z9 e* K" n, s! D
        我们的高温石墨化退火工艺是这样的:铸件随炉以不超过100℃/H的速度升温到950℃,保温4小时,然后以30℃/H的速度降至760℃保温4小时,再以不超过30℃/H的速度降温至420℃,打开炉门。上述均有程序控制。
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-7-2 09:51:32 | 显示全部楼层
    回复 7# 高山流水 % a) N4 r8 W8 H: R
    " L1 ?9 v8 C8 D; a

    ! X* Z" S! f9 f$ F' M    谢谢回复,导热率的数据是由客户提出的,我们按制作导热率试样的要求制作试样,然后委托专门的部门做检测,数值达到要求。我们用的孕育剂是硅钡孕育剂,做两次处理,分别是冲入和浇注时的随流,总孕育量控制在0.3%~
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-7-2 09:55:46 | 显示全部楼层
    回复 9# 放羊的星星 ; {; {; u+ |2 t' D3 S, F7 w, C
    % Z' O  }) j) s3 Z" w; O

    7 j8 l$ N/ @; v3 S% \- T    谢谢回复,提高含硅量是不行的,客户提供的最终含硅量最大就2.20%,在我的贴子里所述的成分就是客户要求的,并且客户会将此也作为验收的依据之一~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-7-2 10:22:47 | 显示全部楼层
    回复 12# 老翻砂匠
    ' M3 N* ^: ~- j
    ; j7 U/ g$ v5 c! w- N, A1 @3 E
      V0 f  m0 A- J5 Q+ r' K' t* Y# M   
        我们的高温石墨化退火工艺是这样的:铸件随炉以不超过100℃/H的速度升温到950℃,保温4小时,然后以30℃/H的速度降至760℃保温4小时

    9 |$ z1 q& \" r' N7 x8 ]6 T, u4 m7 v" `+ i
    是否针对此件.( D; p" Y: J( Y9 A/ g# `0 g' M. s3 i, D
    升温到950℃.保温时间长一点,让碳化物分解时间长一点.. ?; ]4 [% n% O, Z  T  R, V
    760℃保温4小时也长一点.让珠光体向铁素体+石墨的过程充分一点., O7 |% _! y' z; K) Z+ T
    仅供参考.
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     楼主| 发表于 2013-7-2 10:28:31 | 显示全部楼层
    回复 13# castengineer
    . ?/ {( w& }9 @
    . L# B4 j, E  W4 a' i% g8 x6 B/ t0 g  [! E
        我们的铸件热处理,对所有的铸件都是这样的,因为我们所有的产品都是要求铁素体型的,所以对每个退火炉的工艺设置都是一样的。
    7 u# W2 W1 |8 v( F/ R
    : q! f, t2 a4 A, ~我准备再试制一到两炉,然后再按照您的建议,人为做个控制(因为原来都是设置好的),看看效果怎样,再次谢谢回复!
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    2017-3-7 16:32
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-2 10:57:05 | 显示全部楼层
    一点看法不一定对,配料中少用回炉料,多用废钢(最好不用高合金),退火保温时间可以延长一点。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-2 21:45:28 | 显示全部楼层
    加大孕育量呢?可否考虑
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    开心
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     楼主| 发表于 2013-7-2 22:22:37 | 显示全部楼层
    回复 16# zjy95381 " C. G* Z/ p% [/ E/ X
    & r* n" x3 u8 \$ ?$ G% H# ~

    7 b7 q  Y9 e9 {, N5 y1 \& z) z; g% M9 r    要获得D墨,加大孕育剂用量是不可取的~
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    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-3 12:26:21 | 显示全部楼层
    陈工,我们这最近出了一种现象,用两家生铁,同样的熔炼工艺,同样配比,同样成分,珠光体含量相差很大。珠光体高的恰恰是用的建邦的生铁。另一份是用的龙凤山的生铁。不知能否换生铁试一下。以上仅供参考。
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-7-3 13:13:01 | 显示全部楼层
    回复 18# kyboZ
    ; A7 \5 z; ]+ j/ ^) ^' ?1 Y% w
    / c/ m2 p. Y$ n3 d  r# i) L& z
    " m% X, J) [$ N9 W8 }9 k    谢谢回复,我们可是一直用建邦的球铁生铁,也一直很正常的,就是这次的合金元素偏高一点,铁素体就相差了这么多~
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    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-3 13:34:50 | 显示全部楼层
    回复 19# 老翻砂匠 ! u' U- ]  q  F$ H8 U
    我的意思是生铁中的微量元素可能影响珠光体含量。
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