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[交流] 硅溶胶精密铸造 碳钢气孔问题

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-8-28 13:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 brucelnsy 于 2013-8-28 14:00 编辑
    * q" V, o: [9 @5 S
    2 W  O7 J9 K8 Y* ^最近一些碳钢件都出现了气孔问题,有的比较严重,分布于模头和铸件5 y1 a; v  d% s/ Y8 @/ T
    发几张图片,大家一起分析一下原因和避免措施,谢谢) X3 N$ N, y3 R) H' c, z; ~
    QQ图片20130828134315.jpg 这个气孔根据铸件结构特点分析,此处制壳容易积浆积砂,造成此处行可较厚,一方面不容易烧透,另一方面散热差,透气性差,比较容易产生气孔,但从图上的气孔看我觉得与熔炼和脱氧应该有一定关系。 QQ图片20130828134322.jpg 360软件小助手截图20130828134911.jpg 这两个气孔是模头上的,分散于模头全身,浇口杯附近和浇口根部尤为严重,气孔非常大,像马蜂窝一样,这个我觉得是熔炼过程中脱氧存在问题。- G6 |% Z$ ~" G
    我们是硅溶胶工艺,类似情况基本发生在碳钢件上,不锈钢件基本没问题。硅碳棒电炉焙烧,焙烧温度一般1150°C,焙烧时间小件基本40-45,大件会适当延长焙烧时间。( D. w3 a+ k2 u" T3 V% Q
    如果是型壳烧不透,我分析可能是因为炉内放置了太多的型壳所导致的。脱氧用Mn,Si,Si-Ca,最终出炉浇注前加铝条。中频炉 100kg。浇筑后放木屑扣罩。(也考虑过因为木屑潮湿造成的侵入性气孔), }% `! ]/ I* j$ B( t7 E
    请大家帮忙分析一下。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-8-28 14:02:11 | 显示全部楼层
    请上传组树结构图,材质牌号,制壳参数,浇注状况,这样才可以对症下药。
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-8-28 14:04:49 | 显示全部楼层
    另外根据浇注出的铸件和模头看有些气孔非常深,有的深度甚至能达到15-20mm,如果说是外界侵入的气孔是否能达到这样的效果?因此我分析气孔应该不单纯是外界侵入的。
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-8-28 14:11:16 | 显示全部楼层
    QQ图片20130828140645.jpg 图片暂时没有,我画了一个差不多的 这个件重1kg 一棵组3件  材质35# 设定的参数为:5.5层壳 面层镐砂 焙烧温度1150°C, 时间45-50分钟,浇注温度设定1590-1600°C。浇筑后壳子下垫砖块后加木屑扣罩。3 r9 Q8 z/ ~( ?* X4 _# o8 m- P
    现在最麻烦的是浇注时我没有在现场,工人是否真正按照这个参数操作的不得而知。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-8-28 15:53:37 | 显示全部楼层
    回复 4# brucelnsy
    1 w9 r+ u4 {; p, [7 W% ~$ @
    6 p, O' i5 p6 p& p3 `( u% T+ u3 q$ z/ N. e0 A+ H# S
        我一般对于有难度的,有问题 的铸件浇注,我都在现场,不知道你是哪个岗位,怎么会不在现场?; a+ \7 `* P4 m; e, U
    + ?; F8 x& i5 J7 P  `0 s
    因为我这样对待工作,自己有心得,解决问题起来很简单,所以我也很少上论坛向广大坛友求助。
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     楼主| 发表于 2013-8-28 16:00:32 | 显示全部楼层
    回复 5# 孤独寒松
    9 M& ~  p3 `: R: H; l) C怎么说呢 我是应该在现场 以前炉前是白斑晚班两班倒,最近光谱的一个小姑娘辞职了 所以炉前全部轮到夜班去了 这个件是半夜浇的 所以我没在场 当然我也有责任 如果加班让他们提前浇一下 或者早上最后一炉浇也可以在场看着 失算了 我真没以为这个件能出这样的问题 是我大意了 呵呵
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-8-28 16:01:45 | 显示全部楼层
    我说几个观点,仅供参考;- H& e0 b' j. f6 e+ I( n
    1,你的组树结构可能存在排气浮渣不畅的因素存在,可以改为侧注。1 Q+ H5 \) ?" h8 t: c/ \5 T
    2.你的模壳可能没有烧透,导致铸件产生反应性气孔的连锁反应。
    ' U5 O% e' e0 k; ~+ e# S3 f/ B3.你的炼钢脱氧存在不当,一般是先锰后硅再铝,终脱氧用铝丝,在浇注的过程中在投入铝丝如炉内。! l7 q2 e, s* J. Z: U! g' i: S! N( F" `
    4,叉壳接钢水,应该有效的角度,保持倾斜进钢水,利于排气。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-8-28 16:02:57 | 显示全部楼层
    回复 6# brucelnsy
    " n& Z$ S5 r5 r
    9 d) k, Q! z. L" t不能犯同样的错误,下不为例。
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     楼主| 发表于 2013-8-28 16:05:17 | 显示全部楼层
    回复 8# 孤独寒松 不能让同一块石头绊倒两次啊 呵呵
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-8-29 11:34:52 | 显示全部楼层
    回复 9# brucelnsy
    $ ^/ h* m" @9 R$ F& |% M* A# `& Z. j/ h  n) e! Q
      [* N4 j& v  j: J) T7 s
       作为工程技术人员,首先要有很好的心里素质,遇到质量问题不要慌乱,要通过自己的判断,确定方向,要对症下药。
    % z. ]  ~+ I. E不要听进去那些伤感没有用的、于事无补的话语。要听有建设性质的语言,我多半是听取现场工人的话,只有工人实实在在地做。他们的话最真实。相反,管理人员的话我很少听,因为管理人员的话很多时候是瞎讲,懂也不懂,就喜欢瞎参合。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-8-29 16:01:40 | 显示全部楼层
    回复 7# 孤独寒松
    - F: H) G5 ~- H, ^8 i+ H5 X
    % M- C+ g- S9 N# j7 c& s1 L' S+ k7 a$ n  A9 C, d
        你好,关于中频炉熔炼浇注铝青铜水玻璃精铸件,请指点一二。因我们对铝青铜件总是做的不好,表面氧化夹渣解决不了,也用玻璃,石灰,萤石去渣,但效果不明显,估计是操作上的问题,以前没做过,不确定。
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     楼主| 发表于 2013-8-29 17:11:05 | 显示全部楼层
    回复 10# 孤独寒松
    - A5 i) Q* z9 U; k但是有时候工人为了推卸责任 他们故意不说实话 所以有时候也会被他们误导 按正常情况来说他们是最有发言权的 自己亲手干的 自己最清楚
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    2024-8-3 08:40
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-8-29 19:33:40 | 显示全部楼层
    看看浇口杯有没有鼓起来?
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     楼主| 发表于 2013-8-29 20:05:26 | 显示全部楼层
    回复 13# xyz_cl 没鼓
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    2024-8-3 08:40
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-8-29 20:49:11 | 显示全部楼层
    问的有点傻了,若浇口杯鼓了,整炉水估计都报废,一般都是由于炉料油多水多或者脱氧除气的问题引起,第二再考虑壳模有没烧透
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    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-8-29 22:56:21 | 显示全部楼层
    没有看看铸件断面?气孔怎么分布的?
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-8-30 06:10:56 | 显示全部楼层
    感觉模壳的影响更大,楼主自己的分析有道理。
    * _/ R' z# ^% Q7 j7 f: y' Z说说现场,我一般都自己跟踪关键的东西,工人为了推责任会选择性的告诉你一些情况,现在很多现场技术管理又不大敬业,情况也只能参考一下。还是得自己分析和铸造原理相结合来解决问题
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-8-30 07:08:03 | 显示全部楼层
    回复 16# 青海刘连琪 断面还没有切开 所以还没看到 这几天切开一下看看
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-8-30 07:50:02 | 显示全部楼层
    你的缺陷在铸件的热节处,考虑应该是刑克没有烧透
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    2017-10-16 19:32
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-30 09:11:01 | 显示全部楼层
    钢水脱氧不当,与型壳未烧透造成气孔缺陷是有区别。* p2 g5 h1 U+ B3 W5 p% b
    依图片上看,缺陷主要是型壳未烧透造成的。
    + h8 H9 H$ U5 @* @' D如何钢水脱氧不当,气孔会分布在铸件的任何位置,不像图片上,缺陷出现在铸件表面及皮下
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