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[求助] 球铁浇冒口疑问

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  • TA的每日心情
    无聊
    2020-9-22 11:12
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-10-25 17:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    如题,浇冒口出现如图惨状,是浇注的问题,铁液问题,还是型砂发气问题?请教各位前辈答疑!在此先谢谢了!
    完整的浇注系统加铸件.jpg
    热冒口惨状.jpg
    溢流冒口惨状.jpg
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-10-25 20:37:12 | 显示全部楼层
    如何惨状?不明白LZ想表达什么,铸件本体缩孔了?
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    2016-2-15 12:52
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-10-25 23:20:04 | 显示全部楼层
    冒口没问题。

    该用户从未签到

    发表于 2013-10-25 23:35:10 | 显示全部楼层
    回复 1# MrSpark
    : ]3 k- m6 E5 Y8 P" }
    & `$ i& {! {+ }* L) z
    4 c% A, ~( ?5 ?9 \5 ~5 E9 ~7 o    冒口颈沒问题!只感觉冒口高度不够。
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    前天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-10-26 06:47:18 | 显示全部楼层
    不知道是什么材料,还有就是铸型的类型,不过仅仅从图片上看,貌似冒口高度不够~
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-26 11:16:10 | 显示全部楼层
    楼主所说的冒口惨状,应该就是指冒口缩松全部吸穿,一般的讲冒口缩松必须高于冒口颈高度的,低于此,说明冒口补缩量不够。
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    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-10-26 18:53:21 | 显示全部楼层
    冒口收缩应该算是正常,保险一点冒口再高点;看你浇注工艺,好像还可以优化,增加出品率。
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    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-26 23:09:44 | 显示全部楼层
    是小工厂吧,粘土砂做的吧,压边不对,浇注系统开的也不叫
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:27:33 | 显示全部楼层
    回复 2# heart110 # S( H1 \7 _- U" _  X6 u
    # ~# Z, E; K* ~
    这个产品是球铁600的,湿型砂造型;情况是经常每一炉都有那么个别箱冒口也算浇起来了,但是顶部跟水开了一样,全是一些小突起,像第二个图一样;还有一些是冒口根本就没有顶起来,冒口上也是跟水开了一样,这种情况的产品热冒口相连的地方有缩凹!我现在想请教前辈的是铸件为何会浇成这样?是憋气了还是其他的原因?想不明白!& f5 N  t8 K4 ~6 f
    另外还有,这个产品最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!一并请教了!! c& @$ v+ X6 `9 b
    (注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:32:01 | 显示全部楼层
    回复 7# 95铸工 # S' @* {( E: |9 z# ~* J& F& @
    0 c* l2 H; K+ |: n
    * ~& G' i" x0 y8 {
         这个产品做了一年多了,最高时外费率3%,最低时零点几;如此工艺方案一直没变,但是最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!(注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)
    , z/ f2 c* J3 y# \   请教前辈如何优化工艺以促进解决皮下气孔缺陷!
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:34:32 | 显示全部楼层
    回复 8# 张燕明 ' F/ D( S! v& m( Q! V: E4 c0 ]

    6 j8 I# a, [% L6 R- d! c
    : p# U4 `) X* Y; }: v; _' A% Q+ d   厂子确实不大---日本新东FBO三造型机,四台一吨中频炉,月产300吨左右。
    / y$ r( G+ S, h- e' J  这个产品做了一年多了,最高时外费率3%,最低时零点几;如此工艺方案一直没变,但是最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!(注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)- h3 w' n1 m7 W6 [7 e# U2 _) [& s
       请教前辈如何优化工艺以促进解决皮下气孔缺陷!
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:38:23 | 显示全部楼层
    回复 5# 老翻砂匠 : o& \6 j( ]. O; H: p' m
    3 O  E) R; G( w7 b+ C: R$ q  m
    7 o8 p5 k& |1 p7 L
        这个产品是球铁600的,湿型砂造型,冒口高100,铸件最高30多;情况是经常每一炉都有那么个别箱冒口也算浇起来了,但是顶部跟水开了一样,全是一些小突起,像第二个图一样;还有一些是冒口根本就没有顶起来,冒口上也是跟水开了一样,这种情况的产品热冒口相连的地方有缩凹!我现在想请教前辈的是铸件为何会浇成这样?是憋气了还是其他的原因?想不明白!) S4 A0 o& ?  t
    另外还有,这个产品最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!一并请教了!* \$ I  b7 X/ y4 I6 f8 b  _" B
    (注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)
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    2020-9-22 11:12
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-27 08:41:56 | 显示全部楼层
    回复 4# 铸造虫 5 O/ y7 H" i  c; L+ h$ _, w# ^+ U

    6 A; M+ u$ T9 ^% o: Y
    - L, E. y, d7 u$ G% p    谢谢前辈的关注与解答!4 q; W4 h9 k* D  c4 g
       这个产品是球铁600的,湿型砂造型,冒口高100,铸件最高30多,不过看正常的冒口基本上都抽到冒口径的正上方一点点;
    . g  l8 L2 k7 Y8 R+ ?1 \   情况是经常每一炉都有那么个别箱冒口也算浇起来了,但是顶部跟水开了一样,全是一些小突起,像第二个图一样;还有一些是冒口根本就没有顶起来,冒口上也是跟水开了一样,这种情况的产品热冒口相连的地方有缩凹!我现在想请教前辈的是铸件为何会浇成这样?是憋气了还是其他的原因?想不明白!
    , Q1 e6 m- r5 H8 i1 U8 C   另外还有,这个产品最近皮下气孔厉害,下箱面,位置为两个热冒口之间及两个溢流冒口之间,直径1mm左右的气孔,加工后残留两三个!一并请教了!
    ' ]# l7 L  @4 E& v7 r(注:型砂水分3.0左右,透气性125左右,浇注温度1330-1420℃)
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     楼主| 发表于 2013-10-27 08:44:43 | 显示全部楼层
    回复 3# 双伯
    7 l/ _$ w- d/ u" S6 U. X- ~+ y3 ]. O% X
      Q4 @0 b2 E7 t+ R9 f
        谢谢您的关注与解答,第一张照片的冒口是正常的,但是第二张呢?冒口顶部跟水烧开了一样,如何解释?这是我想问的问题!谢谢您
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     楼主| 发表于 2013-10-27 08:48:56 | 显示全部楼层
    回复 6# chp01861
    ' c; ~8 _  r$ n8 _- r9 P% s
    ! T8 `/ S; ?7 V3 j- E6 K
    / A% Y: u* N4 _* r4 _& `% @    冒口么有抽吸穿的,没有冒口颈缩孔/松;如第一个图是正常的,第二个图是热冒口顶部的很多小凸点,不知如何形成的?第三个图是溢流冒口,没有浇成型,顶部也全是小凸点!
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    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-10-27 17:39:11 | 显示全部楼层
    回复 11# MrSpark
    8 b& z) s. p  N5 O9 |/ {* w5 b) m# m4 M, f  ]% E* \2 a
    ; M  e+ ^$ |+ D  C  a% U6 |
        皮下气孔还是在砂型上找找原因,你说的水分和透气性是每次检测,还是以前检测或要求的数据?& \0 N; v" E3 u0 @
      没看到你整个产品,感觉翻过来做更好,你的件也不大,冒口用2个就够了。
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    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-27 23:58:32 | 显示全部楼层
    你把有问题的冒口锯开,发个图片上来
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-10-28 08:57:09 | 显示全部楼层
    回复 16# 95铸工 5 C3 b: n( X' e, W' |) l
    0 @" ^2 V3 [+ Z' \' w1 m

    - F$ _( O/ b& L3 k* C    前辈您好0 g2 t$ Y6 w; N
        型砂数据是我当天实时检测的,这个产品当天生产了5炉,我检测了4次,最高的水分3.12,最低2.94;这个产品2012年4月份之前是翻过来做的,废品率非常高;因为底面现在的下箱面是重要加工面,上箱面基本是不加工的,所以后来才这样放的!翻箱以后就两个冒口,但是经常会在远端出现皮下气孔,后来就加了两个溢流冒口!做了一年多了都没有问题,现在突然很严重!
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     楼主| 发表于 2013-10-28 09:14:27 | 显示全部楼层
    回复 13# MrSpark * v, \8 i. _# B" b8 @
    ! ^5 |+ Z; i% j$ H7 A& h" T3 y

    * |1 b# v1 e! O" |4 i    虫老师,谢谢您的指导!( d! |( u% d7 L& c+ @
        将浇注温度提高,很定有效果,高温治百病啊
    : H) b) J9 [, b, ?" o+ l    受困于工厂条件(倒包浇注),出炉温度都到1580-1600℃了,浇注温度才能做到1340-1430左右!! H$ u/ A. X+ s8 ?
        还有,虫老师,我们是流水线,砂箱不会倾斜不平!图片是我表达不清楚给您造成误导了,第二个图片是其中一箱的热冒口,这一箱的溢流冒口基本上算浇起来了;第三个图片是另外一箱的溢流冒口,热冒口也是只有很小的一个高度!我想知道没有完全充型起来的冒口表面为什么会跟榴莲皮一样!
    * p  R8 A3 T; `. R    我们现在在检查生铁硫含量;残留镁量;覆盖铁屑等一系列问题以及进一步试验,出结果一定给您回复!
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-10-28 12:51:00 | 显示全部楼层
    预热浇包,减少降温,烧损太大,出炉控制在1520左右就可以,铁水吸气氧化比较厉害
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