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[交流] 铸件的奇葩问题

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    开心
    2018-2-28 12:21
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-11-13 09:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 大漠孤烟直 于 2013-11-13 10:51 编辑
    - E0 D: |! g3 v7 {" U. Q' P% a- X5 ^6 Z+ B: v
    铸件单重3.2吨,冲天炉熔炼,材质为QT600-3,具体铸件成分请看照片。试棒为单铸,抗拉为560,延伸0.5,树脂砂造型。& L2 e7 U5 q' c& u$ ]. j* s
    问题  1、残余镁含量严重超标,达到0.122%,那么这样高的残余量,和残余稀土相比,是不成比例的。这种情况是如何才能产生。
    2 @1 V) B8 `  t- |# x      2、冒口缺陷问题的分析,和主要的解决方案。! @: m4 \  n2 p* \' e( u
          3、金相中渗碳体达到10%,可能与取样的位置有关,因为是在出气孔的原因,那么,如此高的渗碳体是怎么形成的。) M: [8 n8 E* U7 O5 Z4 t* [
          4、后期为了铸件的机械性能考虑,在直浇道的截面取试棒一根,抗拉只有390,延伸无。对此判断铸件基本属于报废。那么,单铸试棒的机械性能和直浇道取样,差距有多大。, ^; a  U$ B; |6 D! @
    6 [' p: L5 i1 T) N/ X
          感谢前辈及同行们能积极、踊跃参与发言讨论。
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    该用户从未签到

    发表于 2013-11-13 12:57:00 | 显示全部楼层
    回复 1# 大漠孤烟直 $ T; i0 @3 J8 K- f+ i& v9 U* g

    , \1 ]+ F% c) p
    + b1 s( m" F$ Q" n7 _1 D+ p    冲天炉不适合做QT600-3,做QT550-6还差不多。因冲天炉成份不好控制,含硫量也降不下来,要想球化好就必须多加球化剂,多加的后果就是渗碳体含量增加,延伸率下降,同行们我说的对么?
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-11-13 14:45:53 | 显示全部楼层
    回复 2# 铸造虫
    ' `' D% f! e: k9 z+ J; {8 D5 y+ q' {7 q

    + f+ b4 U* R" T" M& G' @' b: c; \- C    关于您说的呢,第一,我们没有那么大的电炉,只能采用冲天炉来做熔炼。第二,球化剂的加入量增加的最大范围以经验判断是不能超2.0%,更主要的是看残余镁和稀土的含量。
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-11-13 17:49:41 | 显示全部楼层
    不能从直浇道取试棒,里面可能致密度不够的,可能还有缩松缩孔。你没看试棒所用试块上面很大一部分是去掉的么。
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    7 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-11-13 20:46:25 | 显示全部楼层
    回复 1# 大漠孤烟直
    ! k5 o# \7 A* j6 r- Z+ K6 \; `. B0 `" c8 \$ i
    : _1 e# J0 P8 b- ]7 b% m
        1、你是冲天炉熔炼,所以处理温度不会高的,反而可能偏低;也没有看到你告诉温度这个重要参数。) ?/ O7 T4 E# x0 ?
        2、光谱分析报告里残镁、残铈都偏高很多;这就是金相中渗碳体高的原因,也是延伸率低的原因。3 J) N. K! h; n5 ~1 d
        3、造成以上的根本原因,很可能是装包时把球化剂当孕育剂装了,就是说全是球化剂、没有孕育剂。
      |; z4 N5 @' m- j5 D  x
    2 k  s6 r) ?1 w; G+ s我分析的也许不对,可以探讨。
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    奋斗
    6 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-11-13 22:37:20 | 显示全部楼层
    球化剂加入量太大,残余Mg、Re太高致使产生大量渗碳体,延伸率降低。你的含S量也不算太高,应该把球化剂加入量降下来。
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    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-11-13 23:06:15 | 显示全部楼层
    可以在球化前的冲天炉铁水加入尽量多的电炉铁水,以提高原铁水的温度。同时减少球化剂的用量。1 t6 `. @) w3 w/ z
    冲天炉铁水含硫量这么低?; q6 Q0 f( q, J5 N# l
    什么球化剂?球化以后,含镁量这样高?稀土这样低?
    4 L' a3 x+ \/ ]4 {5 o4 \6 [& i: ^7 Q检验报告的文字:请回忆球化过程。可能检验人员,有所感觉。你应该详细说说球化、孕育操作和反应现象。
    $ t) M& z& S7 l/ ]; r! l. s7 h1 D
    + @1 L1 u6 ?" k1 J: u! S; D
    , g! R" R9 }6 V& V  w0 a说说铸造工艺——浇冒口系统。
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    开心
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-11-13 23:14:06 | 显示全部楼层
    回复 1# 大漠孤烟直
    / J9 }& o0 Z8 N金相、成分试样怎么取制的?能不能代表铸件?单铸试样?
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-11-14 08:02:40 | 显示全部楼层
    回复 5# 高山流水 & `1 _% Q3 V* r- V: z/ h  K
    " S5 R- ?: g3 l$ D/ Y

    + y$ i. v! x: m    球化后温度在1410°,浇注温度可能要偏低20至30°左右吧。您第三点分析的对,但不是装错的,确实是球化剂的加入量大了。
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     楼主| 发表于 2013-11-14 08:06:18 | 显示全部楼层
    回复 4# fbi-2008 . u! ^0 }3 O; ?- h7 m

    0 G$ {/ C9 s9 U3 P# ~# v/ M1 p; M
        直浇道取试棒,原因是单铸试棒本身不合格,而直浇道本身的壁厚和凝固方式和铸件接近,在没有办法在铸件取样的情况下,就先在直浇道取样,分析一下可能存在的结果。
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     楼主| 发表于 2013-11-14 08:09:33 | 显示全部楼层
    回复 8# 青海刘连琪
    " [1 T  o" f; f& o; j8 y; U0 V' [' c
    5 E% p5 C, q5 {2 a; _9 i4 T0 G
        成分是打的光谱式样。应该在成分没有太大出入。金相取样于于铸件存在差距,但后期的直浇道取样后,金相的球化率为4-5级。渗碳体几乎没有。但这样的结果只能说是接近铸件,并不能代表铸件。
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     楼主| 发表于 2013-11-14 08:24:02 | 显示全部楼层
    我在补充一下详细的生产过程,7T冲天炉生产,铸件单重3.2T,无冒口浇注。采用大面积的冷铁。球化时,利用五吨包球化。首先,放出约2吨铁水保温,约15分钟左右的时间,余下一次性放出剩余约接近3吨铁水。因为前炉的原因,也是不得已而为之。球化时间接近90S,球化后温度1410°。浇注过程约3至4分钟。
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    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-11-14 08:53:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高大有 于 2013-11-14 08:55 编辑
    . T( [9 z! C, m( ?2 ~5 I' l/ `( [+ G, _" d& ]- m" O
    主要是Mg太高及出现了碳化物,查一下珠光体含量。
  • TA的每日心情

    2022-7-7 08:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-11-16 20:43:06 | 显示全部楼层
    学习了
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    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-11-16 23:00:09 | 显示全部楼层
    无冒口方案,那冒口问题是咋回事?溢流或出气用的?工艺设计不合理吧,要与浇注条件相配合。& `3 M, b: I$ m! L( e3 c: W
    3.2t铸件重量,无冒口方案浇注重量为何会达5t?
    ; b  }5 q- [+ N3 |$ V你是炉前二次冲入法球化,盖包吗?# o7 i" T' [5 a& |; ?6 P' N7 Z8 K
    7T炉前炉加大一下到3.5-4t,熔化速度加快一点达到9-10t/h没问题。
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