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[求助] 请问F型石墨是怎么产生的?

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-12-18 20:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    请问F型石墨是怎么产生的?如何防止
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    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-19 08:53:04 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381
    . D; |0 Z9 u# x1 @) Z' q3 f6 j5 T* t' }4 _; a1 T

    4 d# n$ I  |8 U0 J- A( i/ K& T! V    觉得楼主的提问有问题,有些产品就必须是F+A,那不是矛盾了。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-6 05:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-12-19 09:04:07 | 显示全部楼层
    回复 2# 老鲫壳 3 l7 d$ M) s! ^0 e' B* C
    , |- O" [1 ], s

    $ t' i( p* l" t6 a3 ]' w    F型石墨对铸件有什么良好影响.还会要求A+F石墨晶型.
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-12-19 09:07:15 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381
    : ]1 l7 ^8 D3 S' E* {# v" @$ A+ m7 F2 P& ^0 e
    过共晶的薄壁铸件(如活塞环),凝固初期首先形成C型石墨,由于结晶潜热的释放,! x! O8 I: C6 m% i) M! f/ z
    冷速变慢,在C型石墨基底上长出A型石墨。整个称为F型石墨。& p5 T+ t5 f6 K

    , d( g9 n8 o9 G# c1 Q; Z& \如果是要获得A型石墨的铸件产生了F型石墨,我认为降低碳当量会比较有效;
    & x* \: Q$ j4 v( e. ~如果是要获得C型石墨的话(有这种要求吗),我认为降低冷速会比较有效。
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    开心
    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-19 15:54:15 | 显示全部楼层
    回复 3# worker
    " s* \$ k$ P1 }" `2 h6 @# R- ~0 E3 c% \
    - L( U! y6 {" g9 w! `9 e
        楼下已解。
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    2017-8-6 05:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-12-19 17:26:53 | 显示全部楼层
    回复 5# 老鲫壳 6 v" E& K9 s2 z3 j

    ' h/ {1 v! t* r) g/ U  w$ C
      F4 U$ {, _3 x4 V$ ZF型石墨对铸件有什么良好影响???你能解释一下么.和4楼解释无关.
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-19 18:54:06 | 显示全部楼层
    回复 6# worker 8 W% O9 _% S* Q9 O+ N8 Z$ L
    我也想听听。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-19 21:20:50 | 显示全部楼层
    活塞环铸件允许存在F型石墨,但F型石墨的优点还真不太清楚,耐磨导热性好?rexxar解答应该非常到位,我们是生产活塞环铸件的,最近一种比较厚实的油环在加工油槽时发现有缩松缺陷,经分析孔洞附近F型石墨偏多,化学分析C3.8,Si2.0 P0.35其他元素不予列出主要是一些贵重合金,该环相对比较厚实,碳当量又高达4.6,如果浇注温度偏高必然出现石墨厚大,加工时出现石墨剥落造成缩松假象。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-20 21:27:51 | 显示全部楼层
    回复 8# zjy95381
    : P/ e8 U; E! b: N* k: M4 w+ [: B8 N+ T

    " c6 i: l4 C0 P, `7 a9 H: P    看来前辈对活塞环有研究,找对人了,我不是研究活塞环的,这个工艺是以前搞工艺的人定下的,他们的措施正好违背常理,要高碳高硅,问他们 为什么,他们道不出所以然,我觉得不对提出来,我个人认为出现空洞,是加工过程造成石墨剥落形成的,碳当量高是主因。冷却慢是诱因,前辈不知我分析对否
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-21 20:12:14 | 显示全部楼层
    回复 9# zjy95381
    . z& I$ B! I) Y% L; d8 K0 j1 _& m' o& O

    4 w  s8 T# k7 t9 y+ a; f. N! g    搞了20年活塞环,已离开4年,但留有些许遗憾。其中感受较深的:1、企业重加工轻铸造;2、毛坯直接影响后续工序,如口不均、镀铬、通桥或漏光、二道环不耐磨、包括楼主的油环心部疏松等不足。哎。
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    难过
    2022-9-1 16:39
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-12-21 21:33:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 582775955 于 2013-12-21 21:36 编辑
    & v! R5 b" I+ C9 ]+ |; c# I  M1 D6 X0 t0 u  i+ L
    回复 4# rexxar 7 ~& e' Q( A/ Y" t
        冷却变慢后再长成A型石墨?是不是说反了,怎么和B型石墨的形成不对路?
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-12-23 20:30:00 | 显示全部楼层
    回复 2# 老鲫壳
    1 {; f' r  {0 H( x4 a2 ^5 I
    ' F& j6 C5 K3 G' f7 D/ c/ D, a& u
        今天我做了一炉 试验,成分是这样的C3.55,Si2.05 Mn0.7  P0.3 S0.02 Cr0.3  Mo0.23  Cu0.4  V0.07  与原来的C3.85 已经大幅下降,但加工的结果却仍然不见好转,这就使得我比较迷惑了,所以来请教前辈
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    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-24 12:32:20 | 显示全部楼层
    回复 12# zjy95381
    ( E( F, o/ Y) t1 c7 i# p0 F1 Z* F* K
    $ Z9 g3 l/ E1 c  |9 E+ _  u+ C; M
        根据成分感觉你的金相可能不好(F墨多且粗大,硬度不均,P共晶不明显),你可添加废钢、Si调在2.5-2.6、P0.4-0.5、浇温满足亮环在3%左右,最终控制石长在160以内,P共晶呈细小断续网状,如做到以上还出现该问题,那就去检查机加的刀具及切削参数。
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    开心
    2021-7-18 06:57
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     楼主| 发表于 2013-12-24 19:48:12 | 显示全部楼层
    回复 13# 老鲫壳
    6 m2 b7 b. n6 h, O
    $ q4 I* g, }- V$ F, t0 }: o( H, Q) h( a6 v: k" d& U
        C控制在多少?浇温控制3%的亮环,怎么理解?我不太明白,请教。我们的工艺是这样的,500Kg炉子熔炼500Kg铁水分2次出炉每包250Kg,孕育剂低铝硅钙钡0.7%孕育完到浇注完6分钟,每包浇注16幢,每幢10道环,潮模砂叠箱造型。我们的环高11.7宽13.我们P共晶是看网孔级别的(1-4级)1级最小,P共晶块度(1-4级)1级最小,一般都在3级,2级较少( m( B# T' Q- e: D4 u& `, J
       之前老师傅说回炉料有影响,我们改用另外一种回炉料(同样成分,只是检测发现该种回炉料的F型石墨较少2%,而原来回炉料F墨达10%),机加工后发现明显好转。; m+ b# l( u9 J  \$ |, I* o1 r. G2 b4 S
    有几个问题想和大家探讨下:9 P6 @. e! N# f9 F% c- r& {1 |
    1,灰铁回炉料能否反复不停的使用?
    ! ~0 `) V* I  f- K, v+ J+ K- L2,回炉料的遗传性真的这么明显吗- T& Y# h/ ?) v: U2 [6 P
    3,本帖所讨论的缩松缺陷是否和F型石墨有关  X6 Q* H: \- k. e0 ]& ?( ?/ f/ W3 d
    4,F石墨如何防止?
    / e& d1 n, X$ m1 x! ~0 C请各位坛友不吝赐教,谢谢
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    发表于 2013-12-25 10:25:20 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381
    " @2 L9 l" W# X
    * m7 C" x' y" @! |1 ?) u9 v9 t9 k+ W2 Q) X9 d8 @0 @7 Y
        1、C的控制:C、Si比应大于0.7,以本帖油环为例,量满足石长不超过180.
    . u0 H# K' V2 e! L) w2 r# C' O     2、3%亮环:如浇16幢无亮环,说明浇温高了,同等成分下F墨增多、变粗。
    2 R$ p- c; N1 c" ~/ F5 A   3、孕育剂量直接影响疏松。
    ) f* o# ^! w" K+ R   4、回炉料能正常滚动使用,条件许可下平环、油环、不同材质分别使用。! |( P& Q+ T" a( ]
      5、心部疏松直接与F墨相关,缩松与F墨有关。0 K2 ~/ O) o' g9 i! |5 P9 i& q
      6、F墨的控制:参考1、2、3项。
    3 f, K5 S, c8 A# }0 q3 y7 Z8 ^  7、个人看法,仅供参考。
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     楼主| 发表于 2013-12-25 20:51:14 | 显示全部楼层
    回复 15# 老鲫壳 8 u) w' `/ O1 c6 s; h# o% \

    2 Q  ~' G' I: D9 d* ?1 g% A7 i, A
    ! f0 u. h' T4 Z9 T    4 U9 d4 R( h1 a) }& U
        感谢前辈指点,还有几个疑问请教,1、应该是硅碳比大于0.7吧,不是碳硅比,2、由于出品率低只有50%,可否用废钢增碳的方法解决回炉料的问题3,回炉料50%是否偏多,多少比较合适4本案例中0.7%的孕育剂是否偏高
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    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-12-26 21:01:02 | 显示全部楼层
    回复 16# zjy95381 , A; K5 A9 p, y7 A; n, p
    8 ^2 F+ D- c! R
    . z4 ~) A  T8 m4 s, [0 n7 \" N( b
        1、谢谢指正。
    " u6 n, W* O  q1 h. z: o   2、回炉料配料时综合考虑一下好解决;本人加废钢只是调整F墨,未长期大量使用,不便回答,但建议应先期试验,活塞环不同于普通灰铸铁,主要是后期的机械性能主要靠毛坯的内在质量来保证。7 q7 b% z4 s2 K( q: M7 w
       3、孕育剂的量本人基本控制在0.4%左右(Si含量75),以本例看,此类大缸径、大断面环确有难度,但均应控制在0.5%以内,如孕育效果不行,可更换孕育剂规格或微调工艺来解决。

    该用户从未签到

    发表于 2014-1-4 22:08:26 | 显示全部楼层
    过共晶成分下过冷形成
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