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[求助] 老问题 铸件内浇口抽缩 这次我汇总了一下,希望大家都看看。也求大神帮忙解决下。

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-3 11:28
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-4-7 13:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    内浇口缩孔 , HT250  C.3.2-3.4 SI 1.9-2.1  MN,0.6-0.9 CR0.2   S0.07    内浇道减薄 加宽试过  效果更不好,  现在我们横浇道、内浇道加厚 , 效果稍微好一点,但是还没有解决,附图说明,现在内浇口最薄处4.5MM。粘土砂工艺, 水平光洋线造型,下型入水是通过筋入水,内浇口减薄最低减到3MM   ,由于这个盘深度比较高,现在出现渣孔 ,呛火也比较多,还是有缩空。  求生产这种双面刹车盘 好的工艺。
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2014-4-7 13:28:55 | 显示全部楼层
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2014-4-7 13:41:42 | 显示全部楼层
    内浇口缩孔 , HT250  C.3.2-3.4 SI 1.9-2.1  MN,0.6-0.9 CR0.2   S0.07    内浇道减薄 加宽试过  效果更不好,  现在我们横浇道、内浇道加厚 , 效果稍微好一点,但是还没有解决,附图说明,现在内浇口最薄处4.5MM。粘土砂工艺, 水平光洋线造型,下型入水是通过筋入水,内浇口减薄最低减到3MM   ,由于这个盘深度比较高,现在出现渣孔 ,呛火也比较多,还是有缩空。  求生产这种双面刹车盘 好的工艺。
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  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-10 08:50
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-4-7 19:07:32 | 显示全部楼层
    回复 3# yzboo1234 + Z% n, X( f& W4 y6 o7 D# ]6 s2 |
    - Q2 e% u2 S0 M( e3 \4 K8 g/ D
    - l/ d! s5 Z  J" S
        你入水是在芯子的上面还是下面?
  • TA的每日心情
    开心
    2025-12-2 10:40
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-4-7 19:47:22 | 显示全部楼层
    出品率低一点,用单冒口工艺,上箱进水,再加一个辅助进水口
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-10 10:18
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-4-7 20:22:34 | 显示全部楼层
    没有出气片吗?
  • TA的每日心情

    2025-11-10 11:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-4-7 22:04:50 | 显示全部楼层
    是不是进火太集中,内浇口过热的原因,我们也做过,是分散近火,内浇口缩松,当初是加了冒口!
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 07:59
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-4-8 07:47:27 | 显示全部楼层
    采用离心集渣式浇冒口试一下
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    开心
    2018-1-3 11:28
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2014-4-8 09:58:32 | 显示全部楼层
    这个盘 相当的难捯饬 ,如何加冒口 , 补缩冒口我也试过 ,一个冒口的情况下 帽子下面直角处,缩松很厉害。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-4-8 12:38:38 | 显示全部楼层
    刹车盘我做的比较多 你的盘子是单片 还是双片的

    该用户从未签到

    发表于 2014-4-8 16:38:58 | 显示全部楼层
    分散进水,内浇口厚度2.5-3.5,最后的措施加冒口
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-4-9 11:22:32 | 显示全部楼层
    浇口过于集中,貌似分散实则没有。建议:1.延长横浇道90°,每个设3处内浇口远小近大流量控制分布;2.两盘之间增设溢流冒口一个。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-3 11:28
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2014-4-9 11:49:54 | 显示全部楼层
    回复 9# yzboo1234
    : Z4 c. g# P; B! T  U1 D* @& z! A2 `3 G0 O/ T

    5 S" M4 }  B$ K+ e    此盘是双面盘, 上盘入水。这盘局限性很大 模板控制住了,没法再把横浇道加长了。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-1-6 08:27
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-4-9 15:18:54 | 显示全部楼层
    看似不太复杂呀!倒一下箱吧。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-3 11:28
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2014-4-9 16:06:07 | 显示全部楼层
    翻着干也试过的。 那样的话就是,直角处缩松达到60% ,这个产品我们试过很多种方案,就是找不到根本的原因,想加长横浇道,但是又受模板限制没法做。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-4-9 16:41:28 | 显示全部楼层
    回复 12# w94nyl # C/ V7 Y* x) C$ @
    : }# h( V, [, J4 Z: W5 p
    - c0 L/ y, g: q- i( q; x
        灰常同意,溢流冒口的作用千万不要小觑!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-4-9 17:06:59 | 显示全部楼层
    回复 16# 老翻砂匠 ' ^; V) r' B) e* q; I0 t% t

    " v$ Q8 }( ]0 _# }' ~  R# j" N8 D$ a- `, G0 G
        是啊,多年工作实践总结得出的。

    该用户从未签到

    发表于 2014-4-9 20:08:53 | 显示全部楼层
    1、分散内浇口,加宽加厚,快速充型,避免局部过热缩孔。
    : d. t; Z4 y- \, k% s/ x5 p$ z2、如果1不行,加冒口一补二,冒口嘴一个浇口进铁水。
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    无聊
    2015-10-15 13:58
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-4-15 12:33:58 | 显示全部楼层
    回复 12# w94nyl 6 ]0 Y- r$ Z+ o! ?4 h
    8 r+ ]8 ?1 m- q) _5 W3 M. @( a

    7 i2 s; x8 d( j* `: [, Z    同意
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    开心
    2015-8-11 10:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-4-15 22:05:07 | 显示全部楼层
    在缩松部位加冷铁试试
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