纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 12685|回复: 40

[交流] 硅溶胶铸造 气孔 问题

  [复制链接]
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
  • 签到天数: 53 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-6-8 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 真实的我 于 2014-6-12 09:51 编辑
    4 u" I. D. _0 v1 |
    6 o8 c" m9 s) Q' ^大家看看什么原因造成的,现在就是制壳温湿度不太稳定,湿度30-80  温度21-27 ,  焙烧1170  浇注温度1615度 材质:42CrMo

    01

    01

    02

    02

    03

    03

    04

    04

    第一组

    第一组

    第二组

    第二组

    第三组

    第三组

    第四组

    第四组

    一共是11棒

    一共是11棒

    最后一个

    最后一个
  • TA的每日心情
    开心
    2025-7-6 20:38
  • 签到天数: 281 天

    连续签到: 2 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2014-6-8 19:12:03 | 显示全部楼层
    表面不错啊,就是那些小气孔
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-6-9 06:40:57 | 显示全部楼层
    你和独孤寒松联系一下,他(她)搞精铸的
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
  • 签到天数: 53 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2014-6-9 09:03:25 | 显示全部楼层
    回复 3# fbi-2008 . H! I  e5 s- O+ x& s( {

    3 g) [! Q6 H9 c4 i" x
    , F3 b, p5 V9 l4 S7 G" s6 m    嗯,估计王工这几天没在啊,一般看到精铸的帖子 他都会回复的。
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
  • 签到天数: 53 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2014-6-9 09:03:57 | 显示全部楼层
    回复 2# changsheng1125 ) C  u% a- W" P+ F5 B1 l4 W- [

    8 z0 F" X! p3 `呵呵呵 表面材料用的好啊
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-19 07:18
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-6-9 09:48:25 | 显示全部楼层
    氢气孔
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-1 11:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-6-9 12:14:07 | 显示全部楼层
    铸件真漂亮!是硅溶胶模壳做的吗?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-1 11:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-6-9 12:18:57 | 显示全部楼层
    我们的铸件(CA-15材质)也有,工程师无法解决,一直认为是渣孔,是浇注速度过快所致,但改变浇注速度后铸件也没有改善,但加大钢水的处理力度后有所改善,最终没有彻底根除,期望在这里能帮大家解决!
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
  • 签到天数: 53 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2014-6-9 13:24:01 | 显示全部楼层
    回复 7# 钟离客   U4 m. D! }2 p0 G1 ^) o7 r+ |1 v
    * Y- J0 _$ S% o% Z

    8 _! j  g- H( I% F    嗯 是的        还行吧  
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
  • 签到天数: 53 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2014-6-9 13:24:44 | 显示全部楼层
    回复 6# zhubj323 % s8 T. l$ G8 c" T0 B! f, A
    4 d# s( v" t0 z3 [* ~

    / m& R" ?8 d! n' t8 q6 G) S5 S    何以见得??????????????

    该用户从未签到

    发表于 2014-6-9 14:58:44 | 显示全部楼层
    是不是型壳焙烧时间较短造成的?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-31 17:31
  • 签到天数: 37 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-6-9 15:57:48 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gavin 于 2014-6-9 16:47 编辑
    & W1 V, Z, N+ j# _8 L+ Z: B8 i) b9 y; S, M) `  a
    回复 8# 钟离客 ) f; w) I2 J$ K# V. u) _9 |
    CA-15材质的缺陷问题是熔模铸造工艺?

    该用户从未签到

    发表于 2014-6-9 16:44:32 | 显示全部楼层
    浇口进去的金属液和型腔往外走的气体混合在一起,形成紊流,属于卷气缺陷。建议:浇口横向开,上面放冒口的方式,可以解决卷气问题。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-9 20:43:33 | 显示全部楼层
    讲讲你的熔炼和脱氧工艺,包括配料,你确定模壳的保温时间足够吗
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 1094 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-10 09:16:20 | 显示全部楼层
    感觉焙烧时间短,型壳没烧透。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:40
  • 签到天数: 1138 天

    连续签到: 12 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-10 13:14:24 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2014-6-10 13:15 编辑   r: T# O. Y, @: e7 M) m

    , n: i, R' @( D4 v回复 4# 真实的我
    9 ]0 o# z! V' \1 {
    1 _( [$ U# Z6 q9 v7 P9 c6 s3 p# p# g' l# V. r" z6 T
        朋友,我来了。谢谢你记得我!
    7 R" L' c- r3 l  O! \- o- [- L# Q1 [) V" @
    我看了一下:
    $ z+ ~1 _0 I2 W6 b我还有3个问题:
    3 o8 ^- L/ f! K1,你这图片是浇注后,振壳,抛丸后的照片吧?' ~$ i8 ^1 n2 [, b4 a6 S% U/ R
    2,你的制壳面层是用的那种材料以及将料粘度?) v# E& S* o2 H3 t
    3,你将浇口杯没有抛丸的照片发一张上来,是指浇口杯平面情况。
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
  • 签到天数: 53 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2014-6-11 08:59:34 | 显示全部楼层
    回复 16# 孤独寒松 , l* |5 ^5 |" t/ P* l! Q

    % a( x: i) V. B% @, s, H2 f% W
      W" z2 j2 m. B) b" p   王工,制壳用的是国产 锆砂 锆粉, 35s 左右,没有没抛丸的了。你看到我写的温湿度了吗,对产品有没有影响,现在我们跑火的比较多,制壳很不稳定。
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
  • 签到天数: 53 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2014-6-11 11:32:07 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381 : d8 b2 {/ B9 Y7 `( y
    7 e6 }5 b# C; U9 _$ l- V. f
    前辈你好,我们是150kg的炉,园铁(Q235) 110kg先放 炉内  模头 40kg   高铬 1.65  锰铁0.7kg(大概是3/2的时候) 硅铁 0.25kg (炉满 放进去) 钼铁 碳粉0.156 [  C1 K: a& m+ h( e& q
        铝 在终脱氧, 硅钡除渣 , 静止一会再浇注。前辈还有什么需要的吗,我问了 他们当时没加别的东西,就这一炉是这样子的,下炉浇注的别的产品同样的材质,就没有这种情况,
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
  • 签到天数: 53 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2014-6-11 11:45:26 | 显示全部楼层
    回复 15# 丁文会 / A2 e  P/ b1 Z$ u* a( ?

      R" a# C$ X; f9 n3 p7 N
    % Q; \* ]6 {: l8 e: t+ j    丁工,我们焙烧炉是能装两炉的壳,一炉大概40来分钟,型壳焙烧从凉壳到浇注大概70分钟左右,1170的焙烧温度。
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 1094 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-11 13:43:58 | 显示全部楼层
    看你的加料顺序,为什么熔化好后不加锰铁,可以分两次加,钼铁也可先加,加入的碳粉是否充分溶解,增碳剂质量等,浇注时焙烧了70分钟应该没问题。注意下熔炼细节。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-18 01:09 , Processed in 0.161369 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表