TA的每日心情 | 慵懒 2019-12-11 10:39 |
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冲天炉炉前判断知识
项目 现象与判断
风口观察 1.开风后,从风口处观察铁液,若6-8分钟见到铁液滴,则说明底焦合适。大于10分钟,底焦过高,小于5分钟,底焦过底。
2.熔化过程中,风口发白发亮,说明底焦燃烧良好,炉温较高,铁液下落快,说明底焦高度合适,铁液温度较高。若风口发黑,有黑渣,铁液发红,流动性差,滴到焦炭上停留一下才落下,说明底焦高度太底,炉温及铁液温度较底,应补加接力焦炭。
3.若风口情况良好,熔化率降低,说明底焦高度太高。
4.若风口情况结渣,说明炉温底,炉渣太粘。
加料口观察 1.火焰显桃红色并带有少量蓝色,加批料后既熄灭,说明风量正常。
2.若火焰旺盛,带蓝色,加料后压不住火,说明风量过大。
3.加料口不见火焰,有白烟无力旋转,表明炉内棚料。
4.焦铁比高时,炉气CO少,加料口处大多无火焰。
5.炉子有效高度高,有热风炉胆时,炉口温度较低,多在100-150℃以下。
风量风压观察 1.用罗茨式鼓风机时,风量基本不变,而风压随炉内阻力大小而变化,当风压上升时,风机声音沉闷,说明炉内阻力折增加,预示着炉内已棚料或风口有堵塞。风压下降时,表明料柱偏低或预热带上部料块过大造成棚料或风箱漏风。
2. 用离心式鼓风机时,风机的风量随炉内阻力大小而变化,风口结渣,炉料细粹时炉内阻力增加,风压增加,风量减少。炉内棚料或炉料不满时,风压降低,风量增加。
出渣口观察 在带前炉冲天炉开渣作业中
1. 出渣口的火焰呈蓝或黄色,有少量白烟,说明底焦高度合适,炉况正常。
2. 火苗发红,说明底焦高度太底或炉内棚料,铁液温度下降。
3 喷出很多白渣棉,火焰有力,说明底焦高度偏高,风量大。
4 出渣口突然外喷,压力增加,表明炉内已棚料,若外喷压力减少甚至停止外喷,表示过桥堵塞。
炉渣观察 1 从炉渣色观察酸碱度
黑色 出炉时可拉成丝 酸性 碱度1.0以下
黑色多孔 出炉时拉不成丝 底碱性 碱度1.0-1.2
黄色和灰白色多孔 质轻 碱性 碱度1.2-3.0
乳白色多孔 质轻,冷却后自然粉碎 强碱性 碱度3.0以上
2. 酸性与碱性冲天炉渣成份
名称: SiO₂ CaO AiO MgO FeO MnO PO FeS
酸性渣 40-55 20-30 5-15 1-5 ≤5 2-10 0.1-0.5 0.2-0.8
3.将炉渣拉成细丝,在光亮处观察,据此判断炉况.
黄绿色玻璃状 炉况正常,熔剂加入合适
带白道或白点 石灰加入过多,渣子较稀,炉衬侵蚀增大,补加接力焦,并减少熔剂加以调节
黑色玻璃状很致密,密度加大 炉温底,铁液氧化重,渣中氧化铁较多, 石灰石加入较少,应补加接力焦,并减少风量和增加熔剂.
炉渣呈深咖啡色,疏松变黑并发泡
炉渣含硫量较多,应勤放渣,防止炉渣回硫。熔化中最坏的情况:炉前三角试块白口增加,Si,Mn烧损重,渣中氧化铁含量12%-15%。它与下列有关:风量过大;底焦下降太快或底焦过底;炉渣中酸碱度发生变化(炉料中带入砂子多,炉衬脱落,熔剂少),应及时减少风量,补加焦碳,但不能停风,以免凝炉。
铁液温度观察 1 铁液发白,流动性好,说明铁液温度高,铁液不十分白,但流动性好,说明铁液中碳、硅量高、温度正常;铁液发白,流动性不好,说明铁液氧化重,铁液温度往往不高。
2 铁液温度前期高,而后逐渐下降,这是由于炉膛逐渐扩大,底焦高度下降或底焦不足所致。此时应调整风量,补加接力焦。
3 铁液温度突然下降,这是棚料造成底焦高度下降或是风口堵塞,炉衬塌落,风箱漏风所致。
4 铁液温度突高突底,这是炉料块度过大或是批料过大,或送风不稳定或经常棚料所致,应调整风量和批料,块度应大小搭配使用。
铁液氧化程度观察 铁液表面不断产生很厚的氧化皮,铁液表面呈白亮色,但流动性差,三角试块白口增大,铸件补缩困难,易产生气孔,说明铁液氧化重,这时因风量过大底焦高度下降所致。
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