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[交流] 硅溶胶铸造表面缺陷导致原因分析,求解!

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该用户从未签到

发表于 2014-7-26 08:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Jiedeng2 于 2014-7-26 08:20 编辑
/ q! F  {4 a4 k. S% D8 w# e# P; H7 N! A$ q) j8 M
工艺:硅溶胶熔模铸造,材料:316  焙烧温度:1050°保温1H,浇注温度:1580° 产品清壳后发现很多规律的像气渣孔样的缺陷  如下 ,请高手指点迷津!

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不良5

不良5

不良6

不良6

成组工艺

成组工艺

该用户从未签到

发表于 2014-8-8 14:29:19 | 显示全部楼层
缺陷特征:暴露在铸件表面分散的圆形,椭圆形,蝌蚪状孔,内壁光滑,有光泽或轻微氧化色,大多散布铸件上方或厚大处,或型壳难焙烧处;
' C" F0 c7 r3 Y% G7 w4 k掐指罗列可能产生原因
- k9 S' k. u  @1:模壳发气量大;a:制壳的耐火材料含有高温下能分解析出气体的物质(如CaCO3);b:焙烧后的型壳中仍然有残蜡或碳污,在高温下裂解成气体碳氢化合物或与氧生成CO2,CO等气体;c:制壳的耐火材料或粘结剂中的化合水,在浇注时转变成水蒸汽;5 y. F7 N; Y! K  G* E  n; C+ |
2:型壳透气性差;) \% G1 y, y! Y  E! I
3:炉嘴浇包未烤干;# \+ d0 X, ?' T5 B2 J% ~, u: `+ q
4:熔炼脱氧不充分;
4 F( s2 r2 n+ R' a' E当然具体问题具体分析,一直有此缺陷,还是最近出现或最近出现较多,如果只是最近出现或最近出现较多,就从人机料法环关注最近出现的变量;

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-7-26 08:48:15 | 显示全部楼层
大师们今天都休息了么?
  • TA的每日心情
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-26 14:52:30 | 显示全部楼层
    我觉得是模壳没有烧透。6 ]! b) n1 J3 J7 t: q3 q
    另外,钢水脱氧还不够好。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2014-7-26 16:21:03 | 显示全部楼层
    回复 3# 孤独寒松
    2 D1 \# P# w: @3 ?" g3 n* e+ c" e* }! p9 O+ `7 h

    4 b( D8 m7 f* C, z5 q* |- @( h. O4 T5 ^    大壳小壳都有这个问题(这款式的产品)不应该是焙烧的问题,大件烧不透,我相信,小件单重才3KG  完全能烧透
  • TA的每日心情
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    2017-10-19 07:18
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-7-26 18:00:28 | 显示全部楼层
    熔炼脱氧去气没搞好
  • TA的每日心情
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-27 14:45:28 | 显示全部楼层
    回复 4# Jiedeng2
    4 X$ b+ W0 C, L  @' r/ p" t7 A( _% G2 W: D: k, h9 o9 |

    6 J9 ^: P( J+ Q1 _* D    你那个铸件的缺陷气孔那么明显,不是问题的理论推断,而是现实摆在眼前,你要相信眼前的缺陷。; I( m/ @. ]/ u. M1 v& ]9 Z
    从你的铸件缺陷看,模壳没有烧透的可能性比较大。" T! ~4 P7 n6 X  T3 \

    2 c; Y& M2 C) `5 {! }& Z+ O另外,你能不能发一些模头浇口杯平面的照片上来?进一步确定是脱氧的问题还是模壳没有烧透?
  • TA的每日心情
    无聊
    2025-9-24 16:45
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-7-27 16:57:35 | 显示全部楼层
    图片放大后看到气孔部位都存在小尾巴,且气孔都是存在上面的面上。判断应该是内部析出的。尝试一下延长烧壳时间,控制好熔炼脱氧。
    111.png
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-7-27 19:25:48 | 显示全部楼层
    应该是楼上两位说的问题,加强焙烧,加强脱氧,应该会有明显改善,焙烧保温时间延长试试,另外回炉料加入量减少,熔炼脱氧充分点应该可以解决
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-11-8 10:24
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-28 05:43:58 | 显示全部楼层
    面层过渡层砂子质量差,这类结构产品培烧温度要高,时间要长,在不能提高培烧温度的情况下,保温时间要延长。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-7-28 08:31:39 | 显示全部楼层
    我过来学习一下,看看老师们的分析。长点经验
  • TA的每日心情

    2016-4-5 10:44
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-7-28 12:20:28 | 显示全部楼层
    回复 7# brucelnsy - r3 N( L" ^( q. ~
    : D( n, l7 d/ N9 J
    这种缺陷应该叫做:反应性气孔,是模壳内壁的大量气体来不及排出,停留在内壁所致。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-1 11:50
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-7-29 09:14:43 | 显示全部楼层
    看了王工及各位专家的发言,我觉得都有道理!我们的铸件也有这种缺陷,模壳焙烧温度1050摄氏度,保温超过1.5小时,但还是有这种缺陷,所以我赞成是钢水脱氧不够和除渣不尽导致的缺陷!因为我觉得我们的熔炼过程控制不够严格,这种缺陷将模壳敲掉后有的坑里有渣!) W3 @* K9 z( j* [+ s: c' j8 Q
       这个帖子真好!肯定有许多同行有此烦扰!另我想请教各位专家熔炼316时用什么脱氧好!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-7-29 20:43:02 | 显示全部楼层
    回复 12# 钟离客 0 W3 j5 e1 J# n6 K; c! h9 {) U

    3 P$ i3 Z. P0 d; e& a4 Z7 V* Q
    , V, [1 x2 i# W' e    硅钙钡复合脱氧剂等

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     楼主| 发表于 2014-8-4 17:16:52 | 显示全部楼层
    回复 7# brucelnsy : E* D7 M7 L: S0 t( Y; ?- o
    焙烧温度提高到了1100°保温2H   脱氧增加了钛铁合金,硅钙合金,浇注过程中用的铝丝,出来的产品还是有这方面的问题,问题尚未解决!难道是工艺问题?求解!

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2014-8-4 17:23:47 | 显示全部楼层
    后批次产品准备用全新料熔炼,周期太长,一次造型需要1周才能得到结论
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    无聊
    2025-9-24 16:45
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-8-4 17:57:31 | 显示全部楼层
    回复 14# Jiedeng2 + n0 d$ N/ T; [1 c) w2 A
    不锈钢不建议脱氧用铝,酸洗会出现问题" G- Q' i6 m! {% P
    建议你看一下没抛丸的时候铸件的状态+ u5 v$ f$ F4 i, L6 l7 k  Q
    因为看不到你整个流程的东西 也不能在这瞎猜 1 C, F4 Q( |, |" k
    我们说这些也都是猜测,最终发现问题决绝问题还得靠你自己
    ; g" Y# T- A( F: w+ {4 }. Y6 K) k我们只是提出了一种解决问题的思路
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    昨天 08:51
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-8-5 20:18:12 | 显示全部楼层
    回复 14# Jiedeng2
    * L2 R8 @* Q1 G# H  Q
    4 g; d/ a8 g2 G& `6 D9 X, e9 i: D+ O& v4 {9 K0 S, R" J3 p
        我觉得钛铁脱氧会增加气体,不锈钢非常忌讳用铝脱氧!
    + I2 F5 V  J: A# D! z一般的是不锈钢是用,硅铁、锰铁、硅钙脱氧的。% a' x! Q- ^/ q
    脱氧剂只是一个方面,但是脱氧方法更重要,脱氧方法不对反而有害的。
    8 w2 U  o( o) L另外,全硅溶胶模壳被烧温度是1150度,保温45分钟,后可以浇注。
  • TA的每日心情
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-8-5 20:20:41 | 显示全部楼层
    回复 2# Jiedeng2 # \& S0 S$ y, {2 d! N3 `
    / l' E" u4 [# u+ g% R$ W) @
    / j7 M. V+ N" F7 a/ v& S
        对于铸件气孔,是一个多方面的,工艺设计、浇注方法等都会引起铸件产生气孔的。
    9 |; ~/ L3 z1 D/ `$ ?: A6 W你哪个工艺结构,应该倾斜浇注的。

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     楼主| 发表于 2014-8-9 08:58:28 | 显示全部楼层
    回复 19# zyliang.132
    8 }3 o2 ]7 ]; Q' n1 r6 ?! d0 a目前的状态是 一半合格  一半不合格的比例,我想后期去观察下浇注的细节过程
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