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[交流] 硅溶胶铸造表面缺陷导致原因分析,求解!

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该用户从未签到

发表于 2014-7-26 08:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Jiedeng2 于 2014-7-26 08:20 编辑 : M& l! t$ y5 ~& ~; [( h
3 m( P' ^" B! l4 o. ?
工艺:硅溶胶熔模铸造,材料:316  焙烧温度:1050°保温1H,浇注温度:1580° 产品清壳后发现很多规律的像气渣孔样的缺陷  如下 ,请高手指点迷津!

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不良5

不良5

不良6

不良6

成组工艺

成组工艺

该用户从未签到

发表于 2014-8-8 14:29:19 | 显示全部楼层
缺陷特征:暴露在铸件表面分散的圆形,椭圆形,蝌蚪状孔,内壁光滑,有光泽或轻微氧化色,大多散布铸件上方或厚大处,或型壳难焙烧处;
2 }& {7 H' x" `8 A. ]掐指罗列可能产生原因. o1 ^1 i1 H% _
1:模壳发气量大;a:制壳的耐火材料含有高温下能分解析出气体的物质(如CaCO3);b:焙烧后的型壳中仍然有残蜡或碳污,在高温下裂解成气体碳氢化合物或与氧生成CO2,CO等气体;c:制壳的耐火材料或粘结剂中的化合水,在浇注时转变成水蒸汽;
# I5 t* z! T# i) ~2:型壳透气性差;- P& M  H2 ^. q/ V7 U& p  {) t7 |
3:炉嘴浇包未烤干;: l; b' r8 ]3 C
4:熔炼脱氧不充分;
8 h9 S- [" z& H2 z1 c4 M4 I当然具体问题具体分析,一直有此缺陷,还是最近出现或最近出现较多,如果只是最近出现或最近出现较多,就从人机料法环关注最近出现的变量;

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 楼主| 发表于 2014-7-26 08:48:15 | 显示全部楼层
大师们今天都休息了么?
  • TA的每日心情
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    前天 08:19
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-26 14:52:30 | 显示全部楼层
    我觉得是模壳没有烧透。$ z: `/ b8 O; [% v# X
    另外,钢水脱氧还不够好。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2014-7-26 16:21:03 | 显示全部楼层
    回复 3# 孤独寒松 2 C8 F  x: z* c% o4 Z% u, Y4 o
    : d% O$ a; p2 x/ O+ O; j. k, ^

    $ S; O, W* {$ J* \' h    大壳小壳都有这个问题(这款式的产品)不应该是焙烧的问题,大件烧不透,我相信,小件单重才3KG  完全能烧透
  • TA的每日心情
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    2017-10-19 07:18
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-7-26 18:00:28 | 显示全部楼层
    熔炼脱氧去气没搞好
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-27 14:45:28 | 显示全部楼层
    回复 4# Jiedeng2
    ( i  y) M) e" G1 [) l' `5 X* I# p& B9 ]  N, `3 }

    + O4 ]9 w! y3 k  A7 W% i+ q+ t    你那个铸件的缺陷气孔那么明显,不是问题的理论推断,而是现实摆在眼前,你要相信眼前的缺陷。' T( L9 j' ?; O8 s% d4 k- T
    从你的铸件缺陷看,模壳没有烧透的可能性比较大。
    0 _; f; E/ G$ C$ q( |) }# b1 ~
    , U, N  u+ ~* u2 M' E. |另外,你能不能发一些模头浇口杯平面的照片上来?进一步确定是脱氧的问题还是模壳没有烧透?
  • TA的每日心情
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    2024-11-22 10:59
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-7-27 16:57:35 | 显示全部楼层
    图片放大后看到气孔部位都存在小尾巴,且气孔都是存在上面的面上。判断应该是内部析出的。尝试一下延长烧壳时间,控制好熔炼脱氧。
    111.png
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-7-27 19:25:48 | 显示全部楼层
    应该是楼上两位说的问题,加强焙烧,加强脱氧,应该会有明显改善,焙烧保温时间延长试试,另外回炉料加入量减少,熔炼脱氧充分点应该可以解决
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-4-28 16:30
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-28 05:43:58 | 显示全部楼层
    面层过渡层砂子质量差,这类结构产品培烧温度要高,时间要长,在不能提高培烧温度的情况下,保温时间要延长。
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    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-7-28 08:31:39 | 显示全部楼层
    我过来学习一下,看看老师们的分析。长点经验
  • TA的每日心情

    2016-4-5 10:44
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-7-28 12:20:28 | 显示全部楼层
    回复 7# brucelnsy
    4 E* W" w9 b! N: M2 ]6 X4 T
    9 l% \# O$ u4 _8 }% P! c这种缺陷应该叫做:反应性气孔,是模壳内壁的大量气体来不及排出,停留在内壁所致。
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    奋斗
    2016-3-1 11:50
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-7-29 09:14:43 | 显示全部楼层
    看了王工及各位专家的发言,我觉得都有道理!我们的铸件也有这种缺陷,模壳焙烧温度1050摄氏度,保温超过1.5小时,但还是有这种缺陷,所以我赞成是钢水脱氧不够和除渣不尽导致的缺陷!因为我觉得我们的熔炼过程控制不够严格,这种缺陷将模壳敲掉后有的坑里有渣!* Y# k5 ~( L$ P2 c/ K, ^
       这个帖子真好!肯定有许多同行有此烦扰!另我想请教各位专家熔炼316时用什么脱氧好!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-7-29 20:43:02 | 显示全部楼层
    回复 12# 钟离客 # A+ c; A$ m- a/ [3 y

    3 S- v/ u9 V8 \1 i( R3 V" ]/ M5 `
    * A  u1 _) y! j, L) ~    硅钙钡复合脱氧剂等

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     楼主| 发表于 2014-8-4 17:16:52 | 显示全部楼层
    回复 7# brucelnsy ( T9 @+ i9 Q. Q7 [% m/ ]; Q
    焙烧温度提高到了1100°保温2H   脱氧增加了钛铁合金,硅钙合金,浇注过程中用的铝丝,出来的产品还是有这方面的问题,问题尚未解决!难道是工艺问题?求解!

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     楼主| 发表于 2014-8-4 17:23:47 | 显示全部楼层
    后批次产品准备用全新料熔炼,周期太长,一次造型需要1周才能得到结论
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    2024-11-22 10:59
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-8-4 17:57:31 | 显示全部楼层
    回复 14# Jiedeng2
    . ~! o- Z7 Z' Z, E- n' B) R% u不锈钢不建议脱氧用铝,酸洗会出现问题
    . K; L/ R+ Y9 I8 |$ B- A5 B" w: \! v$ v建议你看一下没抛丸的时候铸件的状态
    % K( R; ^5 m4 T因为看不到你整个流程的东西 也不能在这瞎猜
    " U1 v1 a( _5 J3 j/ g2 U我们说这些也都是猜测,最终发现问题决绝问题还得靠你自己 % z: y/ b/ \. s
    我们只是提出了一种解决问题的思路
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-8-5 20:18:12 | 显示全部楼层
    回复 14# Jiedeng2   B7 H$ K; g0 b. H  E
    5 u+ C& f. n2 `% q' s0 F1 d) j$ ?
    8 L3 }! f# Q- I4 Q- D) t6 W. V7 F
        我觉得钛铁脱氧会增加气体,不锈钢非常忌讳用铝脱氧!
    ! w; d7 U- J8 W2 C  ^' [一般的是不锈钢是用,硅铁、锰铁、硅钙脱氧的。
    0 |; f! n3 R0 F% ?: B+ O脱氧剂只是一个方面,但是脱氧方法更重要,脱氧方法不对反而有害的。# m- y: X8 @; x" s* m3 c
    另外,全硅溶胶模壳被烧温度是1150度,保温45分钟,后可以浇注。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-8-5 20:20:41 | 显示全部楼层
    回复 2# Jiedeng2
    7 w* U3 {8 p, N, I- X6 K# E1 B2 T" i$ \) A! E
    ! S; x7 x1 K. q1 n
        对于铸件气孔,是一个多方面的,工艺设计、浇注方法等都会引起铸件产生气孔的。; Y4 M8 q5 r3 U/ j$ i
    你哪个工艺结构,应该倾斜浇注的。

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     楼主| 发表于 2014-8-9 08:58:28 | 显示全部楼层
    回复 19# zyliang.132
    * x0 h; ?4 `% F0 R目前的状态是 一半合格  一半不合格的比例,我想后期去观察下浇注的细节过程
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