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50# 锻件锻打过程中产生的问题分析

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-12-9 06:43
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2008-4-15 20:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    材料: 50# 3 l9 p$ S: j9 }% z& H
    重量: 1吨左右
    : H9 n0 E1 J, Y8 }  y描述:在锻打第二火过程中产生料裂,请各位分析原因。
    5 D# K- c- g9 `) M; p; r! U8 \' x' m' f* P
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    参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
    洪哥 + 3 感谢参与!

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  • TA的每日心情
    开心
    2016-1-27 15:15
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2008-4-16 08:44:02 | 显示全部楼层
    哎,我以前在一家铸锻厂怎么没有发现经常有锻打出现裂纹的情况啊。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-9-8 10:43
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2008-4-25 08:04:33 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    像是过烧引起的。

    该用户从未签到

    发表于 2008-6-10 23:02:11 | 显示全部楼层
    也可能是杂质元素过高,造成的
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-6-15 12:03:59 | 显示全部楼层
    温度过高,时间过长引起过烧!晶界融化塑性严重下降!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-29 07:39
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2008-7-13 16:22:58 | 显示全部楼层
    就是过烧
  • TA的每日心情
    开心
    2024-12-9 06:43
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2008-7-13 16:52:04 | 显示全部楼层

    回复 6楼 的帖子

    是否能从特征来分析下你说过烧的原因.

    该用户从未签到

    发表于 2008-7-17 17:06:49 | 显示全部楼层
    看裂纹形态是过烧引起的。

    该用户从未签到

    发表于 2008-8-11 22:04:15 | 显示全部楼层

    50# 锻件锻打过程中产生的问题分析

    看裂纹形态是过烧引起的,是不是在烧嘴的位置
  • TA的每日心情
    开心
    2024-12-9 06:43
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2008-8-12 07:50:50 | 显示全部楼层

    回复 9楼 的帖子

    我们也是这样分析的,应该是喷咀对的地方局部过烧!

    该用户从未签到

    发表于 2008-10-10 18:55:30 | 显示全部楼层
    高碳钢锻造前应该采用退火可以避免这个问题。

    该用户从未签到

    发表于 2009-1-12 19:21:06 | 显示全部楼层
    看裂纹形态是过烧引起的。

    该用户从未签到

    发表于 2009-1-14 16:20:33 | 显示全部楼层
    比较典型的过烧案例,加强始锻温度控制
  • TA的每日心情
    开心
    2024-12-9 06:43
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2009-1-14 18:59:12 | 显示全部楼层

    回复 13楼 的帖子

    主要是我们的锻造车间的加热炉是没有仪表控制的,所以控制起来有点困难,全凭操作工人的经验。

    该用户从未签到

    发表于 2009-1-16 23:44:05 | 显示全部楼层
    过烧。控制好加热温度,可以装个仪表

    该用户从未签到

    发表于 2009-1-17 12:40:29 | 显示全部楼层

    + R" l& q5 [4 g/ k你这种情况在很多民营锻造企业比较普遍,比较有代表性。就是炉型落后,加热跟热处理质量基本都靠工人掌握,温度不受控,偏离工艺要求很多。我也有过这样的经历,在此,建议你可以买个WGG-202的光学高温计(当然一定要学会正确使用它,这个非常重要),一般的煤气发生炉炉口下方都窜火,有缝隙,你可以用它透过两边的缝隙,或者稍稍提起一点炉门,测量炉内台车两侧的工件温度(加煤的时候会产生黑烟,此时暂停测量),一般是一个面测三次取平均值,用得熟练的话基本都很接近,可以达到正负十度以内。我在01年就采用这种方法,效果很好,如果工人也会使用这种仪表并配发到班组,就能有效的解决加热过烧和热处理质量的问题。

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    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    cxcwsq + 10 鼓励交流!

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    该用户从未签到

    发表于 2009-1-30 15:21:12 | 显示全部楼层
    明显是过烧造成的,看着像整体温度过高;有时钢锭冶炼时低熔点杂质偏聚在晶界容易导致晶界强度过低。
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