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[交流] 钴基高温合金铸件渣气孔缺陷,求分析

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发表于 2014-9-25 15:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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气孔1

气孔1

气孔2

气孔2

浇注系统

浇注系统
当前我们有一款产品采用的是F75的CoCrMo高温合金铸造的,熔模精密铸造工艺,但是打磨抛光后发现有40%左右的气孔和渣孔。而且气孔和渣孔全部出现在离浇口比较近的排气口周围,具体可以看组模图片。 初步分析如下,请大家帮忙看看问题究竟在哪,应该如何改进,多谢了!- I$ V$ K3 H5 }
1. X光无法探测到,绝大多数是0.1mm-0.25mm之间的圆形的气孔,也包含少部分渣孔;) `2 n+ G! U1 H  Z* z" s" d( s4 X6 I
2. 发生部位规律性非常强,基本都是单个大气孔,偶有有2-3个小一点的,集中在排气口周围;" i: ?  b" N$ T6 `+ E
3. 原材料采用的国内的一次熔炼料,当前没有使用回收料;& {* t7 ~0 \$ b/ J0 m4 [
4. 初步怀疑是卷入型气孔和 析出性气孔加部分渣孔;
! i( Y% M8 g* l6 a$ X5. 精炼温度1550左右,模壳温度1050左右,真空浇注;
) ]2 d3 ~1 o) e% V* N7 z2 k6. 已经排除真空炉漏气的原因,炉子密封性没有问题;
. c; }; i2 s2 h2 D0 `% M2 m! O5 i7. 当前怀疑如下方面:
2 E' ~8 \# X8 Y6 b" Y  a. 坩埚质量不稳定,发气或者有渣;
9 z. Q- e, u4 j) ^: T8 v  b.原材料不稳定,微量元素问题;+ @; e7 j6 l7 t' I( V+ l7 `* Y
  c. 浇注系统不利于排气;
" x0 p2 q. F4 j' ~/ @' }  d. 真空熔炼和浇注时冲入氩气保护,可能卷入气体;
6 `: e, k' b, ]$ H9 F  e.制壳和脱蜡焙烧过程中有渣未除尽;$ b% {/ K  v# {' c0 ]. t$ A. P
  f. 浇注过程中形成的氧化物成渣。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-9-25 17:08:33 | 显示全部楼层
    第一次见钴基高温合金铸件,我感觉浇注过程中形成的氧化物成渣的可能性比较小,毕竟是在真空状态下浇注的。如果气体都集中在排气口周围,可能是气体排出不畅,建议更改一下排气系统,可以稍微提高一下浇注温度,个人建议,如有不妥请见谅。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-9-25 17:09:45 | 显示全部楼层
    牛人,做钴基合金的不是军工就是高尖端行业,佩服!
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-9-25 21:42:55 | 显示全部楼层
    钴的放射性很强,做这个真的不好!本人没做过钴合金的,对于这类缺陷没有发言权。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-9-26 09:01:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jaguarxj220 于 2014-9-26 09:35 编辑 2 y/ z( H5 g$ l
    1 u0 D2 K2 |5 ~* P, b0 c$ N
    回复 1# kelv1n ; b, j- @  @* k4 p' b
    2 I( ^# D# P/ Z; a8 [6 X2 ^

    $ W. f% U" _- ]) v. s    楼主自己的判断的比较慎密,由于是有规律的现象,个人提几点建议:$ S7 L1 n9 x* |  B0 R
       1、你的气孔位置如果是在那个斜撑排气口周围,而且浇注方式是顶注式的话,建议组树的时候倒置,将短的那边和排气口放上面来试验下;" T! b; N2 ?2 M& E- T1 C
       2、更换组树方式还没法解决的话,由于不是二次重熔工艺,金属原材料的影响比重更大一些,建议你可以用其其它材质来浇注一炉看一下情况,以判断材质的影响。
    ; F: B% H: J3 e5 }1 K
    & a6 G( K( \5 t4 u6 Q' f* n最后分享一个我这边也出现过的类似情况,当时单个铸件比你的要大,7kg的样子(由于件大,铸件就直接组在冒口上),气孔比你的大,最大达到5、6mm,是在冒口颈周围出现由中心向四周发散分布,形状是长条形椭圆状,内壁有光滑的也有不光滑,一眼看去就像从浇道中心炸开了一样。我们也是按步骤分析和试验,最后才发现是那批次电解钴的问题(期间甚至连制壳的耐火材料都排除过了,最开始没想到是电解钴的问题,结果最后事实证明铸造问题分析不能想当然,因为相互之间是关联的,必须一步一步排除)。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-9-26 09:26:27 | 显示全部楼层
    5楼的建议相当好,方法得当,找问题准确,行家能手:赞
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-9-26 09:48:06 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jaguarxj220 于 2014-9-26 10:03 编辑 ! X! u% Q2 L1 G6 G- r  I
    - z/ j. x: v: Q: B5 j# `8 N
    回复 1# kelv1n + S. u: }" _9 u* O' Q1 d  ?. e$ l
    : b( ~6 M; G0 B' J0 x0 B
    ) V' x% W' R0 \
        补充一下:  `9 a  z0 U$ w2 r! A& t+ Z2 r
        电解钴这些年用下来还是金川的品质最好也最稳定,如果成本允许首选这个,其次日本的电解钴也可以(比如住友,他的矿源主要在本国和南亚)。& z. L4 v" ]% l4 R8 |
        如果是选用非洲的就要注意了,我们出问题那次就是南非产的,钴含量是没问题的,但杂质明显多一些,不过价格最便宜,现在不少厂家都在非洲有矿,什么南非、赞比亚、刚果之类,而且使用非洲矿源的电解钴质量参差不齐,要求不高的话可以考虑。

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     楼主| 发表于 2014-9-26 14:49:35 | 显示全部楼层
    回复 7# jaguarxj220
    2 ~5 r# w9 S8 u+ G! F6 m) A$ c
    ' _9 ^8 V# M& t, R非常感谢大家的建议,我们当前已经考虑过变更组模方向,结果不是很理想,只是将气孔的发生位置移到了另一边,并没有有效改善。因此我们当前考虑更换浇注系统,采取直的浇道便于排气,不知道效果如何,等待验证。
    2 r$ Q4 [. x3 d另外,关于原材料的问题,当前基本的元素含量都没有大的变化,在要求范围内。不知道其他微量元素有无明显变化。5楼说的电解钴的问题,到底是什么问题呢?如果有杂质,对应的是那些元素呢,能否测量,后期又是如何控制的呢?当前我们也在验证进口原材料的浇注,看效果如何。
    # F/ T% u$ i: c' A. B, Z' u; y我们之前变更过坩埚的打结方式,就是之前是在坩埚的上面用水泥打结,后来采购新的坩埚后,直接在坩埚顶部的外面用水泥打结,感觉这样可能会造成水泥部分没有有效烘干带入了水汽。因此当前针对第1炉会用废料洗炉,确保烘干水泥。不知道效果如何,同时,坩埚还没有摸透,不知道坩埚的状态对气孔和渣孔到底有多大影响。
    4 \/ M* y3 d9 C. R. l: m, v还有这个产品也做了有2年了,一直波动很大,内部报废率在10%-20%之间,打磨抛光后的渣气孔率去年下半年控制在8%以内,但是今年5月份开始上升到30%以上,根本不知道到底是变了什么,或者说什么变化导致这么高的缺陷率?也查不出来真正的根本原因,只能不断做些测试,希望能稳定下来。1 o4 b0 H, p! i! X  W* r' K' d1 r
    不知道大家还有没有更多更好的建议呢?非常感谢。
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    发表于 2014-9-26 15:35:27 | 显示全部楼层
    回复 8# kelv1n 3 i1 s# `6 C! `4 s

    . D' ?' o0 g) L( @* i4 k更换垂直浇注系统应该会更有利于排气,我们一般都是组垂直的,你这个件届时可以在该件靠近两端部的地方各设置1出气道。
    ( O1 m. _/ [0 I0 x8 p那个电解钴由于没有标样,我们的光谱仪也没法准确界定各杂质范围,仅根据质保书来看都没什么问题,Co含量在99.9以上,常见干扰元素含量也都不高,只有熔炼后实际产品能看出差别;电解镍其实也是金川的比较好,光从质保书上就能看出杂质比俄罗斯的少,实际使用效果也更好;若要排除炉料因素建议还是如我上文所述,单独开1炉其它不含钴的材质看看,炉料一定要保持洁净,必要时可能还要低温烘干一下。
    0 B0 ~! u# I) ^7 I' p, K新坩埚第一次单独洗炉是正确的,可以适当加长烘炉时间(不必抽真空,温度也不要过高,对炉衬的损伤小一点),渣孔突然增多排除炉料的因素外,恐怕坩埚这一块的影响比较大。/ w, `, N; ]0 l3 ]
    比较好奇的是你们用水泥打结坩埚外层,这个水泥指什么?耐火泥?一般大家通用的是高纯度电熔镁砂+硼酸。。。。

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     楼主| 发表于 2014-9-26 16:32:30 | 显示全部楼层

    新的坩埚打结方式

    新的坩埚打结方式
    回复 9# jaguarxj220
    8 S/ }2 G5 j% \% H6 _! S! v
    9 z  y) _9 x; d5 q, J' v8 A5 ~可以看图片是新的坩埚打结方式,之前坩埚在耐火泥下面,现在相当于把坩埚提上来和外面的耐火泥一起了。
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    发表于 2014-9-26 16:57:43 | 显示全部楼层
    你的炉子怎么没有看到浇注炉嘴,你们的真空炉是多大的?一直用石墨电极烘炉吗?
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