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发表于 2014-9-26 14:49:35
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回复 7# jaguarxj220
2 ~5 r# w9 S8 u+ G! F6 m) A$ c
' _9 ^8 V# M& t, R非常感谢大家的建议,我们当前已经考虑过变更组模方向,结果不是很理想,只是将气孔的发生位置移到了另一边,并没有有效改善。因此我们当前考虑更换浇注系统,采取直的浇道便于排气,不知道效果如何,等待验证。
2 r$ Q4 [. x3 d另外,关于原材料的问题,当前基本的元素含量都没有大的变化,在要求范围内。不知道其他微量元素有无明显变化。5楼说的电解钴的问题,到底是什么问题呢?如果有杂质,对应的是那些元素呢,能否测量,后期又是如何控制的呢?当前我们也在验证进口原材料的浇注,看效果如何。
# F/ T% u$ i: c' A. B, Z' u; y我们之前变更过坩埚的打结方式,就是之前是在坩埚的上面用水泥打结,后来采购新的坩埚后,直接在坩埚顶部的外面用水泥打结,感觉这样可能会造成水泥部分没有有效烘干带入了水汽。因此当前针对第1炉会用废料洗炉,确保烘干水泥。不知道效果如何,同时,坩埚还没有摸透,不知道坩埚的状态对气孔和渣孔到底有多大影响。
4 \/ M* y3 d9 C. R. l: m, v还有这个产品也做了有2年了,一直波动很大,内部报废率在10%-20%之间,打磨抛光后的渣气孔率去年下半年控制在8%以内,但是今年5月份开始上升到30%以上,根本不知道到底是变了什么,或者说什么变化导致这么高的缺陷率?也查不出来真正的根本原因,只能不断做些测试,希望能稳定下来。1 o4 b0 H, p! i! X W* r' K' d1 r
不知道大家还有没有更多更好的建议呢?非常感谢。 |
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