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[求助] 灰铸铁250渗碳体过高,如何解决?

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-3-26 09:09
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-11-5 08:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    生产一冷却器壳体毛坯,机加工18件(第一工序加工中心锪),出现白口,造成4把进口古领锪磨和钴头断现象。拿3件检验,检验结果如下。渗碳体是游离状态,不是网状的。显微镜没有照相功能,故无法上传金相图片。   熔炼成分标准:碳,3.5-3.7,硅,1.6-2.1,s:0.06-0.1。炉料是:柴油机机体的机加工铁屑,及回炉铁,废钢,不加生铁。原来用石墨型增碳剂,后来改用山东mingfeng的增碳剂。浇注是加二次孕育剂。已确认不是磷共晶,而是渗碳体。如何分析、解决?
    % l% S1 v% K7 p1#   BJ100; X5 [' m7 q  J
         硬度HB182! y: i% F1 G; ~5 ], ]* A
        A型石墨                          石长3级
    ' U1 ?4 l3 m1 u' I/ a2 U$ Q0 [珠光体80%                        渗碳体15%/ S% ^) |) F$ C- i$ R
    2#   BJ100
    * ]+ Z6 E: n+ g: v; `: F     硬度HB2075 c4 d* Y' |5 w! [- w, N+ |; \
        A型石墨                          石长3级: T# V, L6 i* M* M- {
    珠光体80%                        渗碳体15%& v( R; B8 |- l: D- F
    3#   B8805
    7 M" N: \! z! \: l9 b* v" m& p0 N, O) m     硬度HB191
    % e2 N" h' K  E0 L    A型石墨                          石长3级3 h0 O' _1 _' J+ E9 b
    珠光体85%                        渗碳体10%, e8 Z+ z7 M8 r6 Z4 u
                     1#           2#        3#                # I, _! G# x. M7 x8 E
    C(%)        3.57              3.63        3.52               
    * M9 A; C1 O3 u4 IS (%)        0.10      0.097        0.118               
    7 D6 {  U: _, T! H: ?6 a- `1 ySi(%)        1.66            1.82        1.91               
    # ?5 |! o' h! I2 j( ?& UMn(%)        0.80           0.88        0.86                ! A/ i3 u: E# E' i) K
    P(%)          0.030        0.043        0.038                + O4 w3 u# @( l* G7 [' Q9 @
    Cu(%)        0.48          0.53        0.53               
    + Q2 z; t- o/ w0 h8 BCr(%)        0.41              0.50        0.54
    20141103_092844.jpg

    评分

    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    chinarjg + 10 鼓励发起技术讨论!

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  • TA的每日心情
    开心
    12 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-11-5 09:08:05 | 显示全部楼层
    珠光体80%    渗碳体15%

    + b" K$ B5 L7 C) X
    ) S( r$ P3 S+ Q  Z2 X: _铸态的?退火后呢?最好传一份金相图片~
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-4 09:03
  • 签到天数: 197 天

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-5 09:09:46 | 显示全部楼层
    铬高的原因。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-3-26 09:09
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-11-5 09:12:26 | 显示全部楼层
    回复 2# 老翻砂匠
    # z# S9 S& X# \7 G
    . w" T  f+ D3 G4 l0 T+ h% W" t
    5 p1 p2 n& D- n5 q& V+ G: ^# \    单位使用的显微镜没有照相功能,无法获取金相图片。, y' U1 [2 L" ?3 |! H6 v
      ^( E( {7 }8 ]- I5 @! ?: I
       熔炼出炉温度1480-1520°,浇注最后温度不低于1320°。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-11-5 09:14:13 | 显示全部楼层
    高铜、高铬、高硫均易产生渗碳体,尤其是Cr含量不能超过0.3%,另外铁屑过多、废钢过量也会增加反石墨化倾向
  • TA的每日心情
    开心
    12 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-11-5 09:20:05 | 显示全部楼层
    回复 5# daguzl-425 + \6 J3 B6 ~" I0 E

    - e! s3 [5 M% U
    * y7 m( A( y  O* r' D    铜能产生渗碳体吗?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-3-26 09:09
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-11-5 09:38:00 | 显示全部楼层
    铸件没有退火。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-5 11:20:13 | 显示全部楼层
    回复 7# 周一一 * r* r& g2 x- r/ r% |3 V: [5 W% j! U9 M

    4 B9 E) D0 k! H1 j- h' l5 A从哪里弄来的这个成分,这个成分问题太多。C、Cu、Cr比例不对,可以说相差太多。铜铬铸铁有标准成分,自己找一找吧。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-7 13:48
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-11-5 11:29:50 | 显示全部楼层
    我们公司的HT250工艺,你可以参考一下:C:3.35-3.5  Si:1.85-2.0  Mn:0.6-0.8 Cu:0.5-0.6 Cr:0.15-0.2  Mo:0.18-0.25(我们产品需要加Mo) 出铁随流0.3-0.5%  浇注随流0.1%
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-5 11:31:52 | 显示全部楼层
    回复 1# 周一一 5 y9 {4 N3 ?# w! b! M+ p) d
    5 x1 Z3 B8 I, y' s5 L; B* m* l
    + G# M6 W* v6 L' I) l" R- ?
        各含量和废钢加入量确实有点高,请问浇注温度是多少?
  • TA的每日心情
    开心
    12 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-11-5 14:46:10 | 显示全部楼层
    回复 7# 周一一
    : W% h! [* @" U' r# ?% O' d6 [+ g' h  n9 Z& U+ ]

    3 d  m& r9 I: r) p    退火后再观察金相吧~
  • TA的每日心情
    开心
    前天 08:18
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-11-5 16:32:32 | 显示全部楼层
    高温退火
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-3-26 09:09
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-11-5 17:01:51 | 显示全部楼层
    谢谢各位的指点,我根据各位的意见进行控制看效果,谢谢啦!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-28 12:21
  • 签到天数: 67 天

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-11-5 18:37:23 | 显示全部楼层
    高温石墨化退火。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-11-5 22:56:35 | 显示全部楼层
    我个人觉得浇注时提高点浇温再加强孕育,特别是随流孕育。已产生渗碳体的铸件应进行高温正火,用高温时分解渗碳体,然后快速出炉正火。既分解了渗碳体又保正了珠光体基体,强度硬度也都保证了。供参考。你们铸件中铬确实有点高,想办法降点。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-19 10:31
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-6 09:33:41 | 显示全部楼层
    碳高硅低
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-11-6 09:46:43 | 显示全部楼层
    已经做出来的件进行退火处理,没做的就要调整铁水成分了,把Cr降到0.2左右
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-6 09:52:40 | 显示全部楼层
    对于HT250正确的成分是,C 3.1-3.3.  Si 1.6-1.9  Mn 06-0.9  Cu 0.4-0.5  Cr  0.15-0.20
  • TA的每日心情
    开心
    12 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-11-6 10:47:45 | 显示全部楼层
    回复 15# 友仨下子
    # {6 i8 G. J, T1 J4 J$ r9 V
    0 o4 k/ L' Y* e; z; T+ E8 T# ~' ]# T& H
        真正的高手!不过从楼主提供的成分上看,有点另类的感觉~
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-8-5 06:30
  • 签到天数: 27 天

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-11-6 19:32:20 | 显示全部楼层
    C、Cr为什么要这么高呀?Cr 的加入量一般为Cu的1/2.
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