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[求助] 求助!麻烦前辈们看下如何解决飞轮壳表面砂眼沾砂问题!!!

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    2018-8-11 10:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-4-21 14:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    铸件材质:HT-250
    ) m, }' V, _% ?" C- D6 s配料为废钢40%,生铁20%,回炉料40%。
    9 f5 S. u* y# E! g3 W  Z过热1520±10℃,初始温度1360-1380℃,浇注温度1320-1380℃,浇注时间约12-14秒。) t/ k2 L) P. A* L" J# e5 W% A# @0 _6 W
    旧砂1800kg,新砂50kg,湿压强度160-170Kpa,水分3.0-3.1。" h4 c$ _' i! Y# h6 K6 C* F8 p/ U

    6 t' X7 G* E7 j$ D1 J6 g由于是接手别人的产品,前期模具工艺设计为顶注式,重新开一套新模具大约要5W左右,所以只能在此基础上进行改进。
    7 p+ }9 d+ r" K经过半个月改进,表面砂眼问题一直未彻底解决,请求各位前辈帮忙分析一下,到底问题出在哪里。
    IMG_20150421_141414.jpg
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    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-4-21 16:01:03 | 显示全部楼层
    回复 1# mywdhhhh2928 9 @6 E  @+ y; l) f
    ! N6 M( X! K) Y4 v3 {2 E: k: q
    请问楼主使用的型砂粒度和全粘土含量是多少?
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2015-4-21 16:08:01 | 显示全部楼层
    回复 2# LICHH
    # t# s! f4 k* ?% p& R' U' ~3 p  o4 t3 Y3 z! g
    粒度AFS   57.19      含泥量11.64
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    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-4-21 16:20:45 | 显示全部楼层
    回复 3# mywdhhhh2928 " M' A, C1 D7 f# y# u! s5 ?- A7 ^

    9 K# w# p8 L" e& ~8 m
    - [) b7 i2 `' G( u; P    型砂粒度有点偏粗,建议控制在55-70,灼烧减量1.8-2.4%。
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    开心
    2018-8-11 10:03
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2015-4-21 16:36:21 | 显示全部楼层
    回复 4# LICHH # _3 C/ q% J# R. {7 |
    谢谢您,调整后可以解决表面砂眼的问题么?
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    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-4-21 16:40:20 | 显示全部楼层
    回复 5# mywdhhhh2928
    * a, p. n. U: s
    4 F- w0 D) Z; o& D看铸件照片不像是砂孔,像是砂粒度过粗造成的表面粗糙。
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    开心
    2018-8-11 10:03
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2015-4-21 16:46:21 | 显示全部楼层
    回复 6# LICHH * {  j; l) Z0 R' p- Y) I. _# l* P/ o
    * f$ G, [8 }, W: L+ ^' ^
    好的,谢谢您宝贵的建议!
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-4-21 19:31:13 | 显示全部楼层
    应该在上表面吧,感觉是夹渣,平面多,拐角多,建议再加强熔炼浇注除渣,提高点浇注温度看看,看看是否都出现在浇注温度低的那几型
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    开心
    2025-11-14 16:15
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-4-21 20:32:30 | 显示全部楼层
    回复 1# mywdhhhh2928
    % L7 H7 y5 O, N8 E$ R5 N  G9 \' h, C1 a: x( x4 z5 u* g, ?/ v& [
    & y* ]3 ^; B" P: q) F
        浇道白色的东东是过滤片吗?
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    无聊
    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-4-21 22:17:09 | 显示全部楼层
    让内浇口再多点,充分开放会好些。内浇口少铁水总冲涮一地方多多少少会冲走一部分砂孑,另外顶注缺点就是铁水砸下来易将砂孑砸跑形成砂眼多肉等缺陷。也可想办法改成阶梯浇注系统,在过滤片后面按置。
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    开心
    2017-9-21 14:41
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-4-22 06:50:50 | 显示全部楼层
    看你粒度应该可以,粗一点无非表面不够光滑,感觉是你浇注系统有问题,你可以试试分段钢水注入,另外注意钢水在型腔里的旋向。
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    开心
    6 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-4-22 08:29:34 | 显示全部楼层
    AFS细度57.19合适,砂的集中重度最好是四筛砂,旧砂控制粘土团,是砂眼的话最好测下紧实率,型砂表面安定性,顺便问下铸件壳的壁厚和重量
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    开心
    2018-8-11 10:03
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2015-4-22 08:51:51 | 显示全部楼层
    回复 8# zjy95381 + Q9 c+ f2 t, K+ i4 W
    前辈,请问除渣现在有什么好方法么?我们用的是安阳华佗的除渣机,扒渣一般在3次左右,浇注温度控制在1370-1380。如果提高温度的话,大约在什么范围?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-11 10:03
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2015-4-22 08:53:24 | 显示全部楼层
    回复 10# 友仨下子 * O% o& h4 R5 l
    谢谢您宝贵的建议,今天打算改下模具试试!
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    2018-8-11 10:03
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     楼主| 发表于 2015-4-22 09:03:28 | 显示全部楼层
    回复 12# xuwu531
    ; t6 G  r8 M* M4 G上表面壁厚大约13.5mm左右,重量70多Kg,紧实度40±1
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    开心
    6 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-4-22 09:13:55 | 显示全部楼层
    浇注系统没有打的问题,解决砂眼主要从型砂和造型上解决,混砂机用的是转子吗,同样混砂机混出批次型砂其他件上有吗(特别是类似件),找几件铸件连同浇冒口系统仪器抛,看冲砂位置与砂眼关系;另外是夹渣的话,看陶瓷过滤片由直孔改为泡沫试一试(可能影响浇注速度)
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    开心
    2018-8-11 10:03
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     楼主| 发表于 2015-4-22 10:05:09 | 显示全部楼层
    回复 16# xuwu531
    / j+ o; E4 e1 @+ h$ H类似铸件也是有砂眼的(不是那么集中),不过外观要求不太严格,这个铸件要求的是零缺陷(我觉得不太可能)。从昨天开始陶瓷过滤片已经换成泡沫的了,效果不太明显。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-4-22 17:57:08 | 显示全部楼层
    上箱大平面浇注时烘烤时间过长表面强度自然下降,且冷铁水在上形成缺陷的倾向肯定高,建议上下箱互换试试。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-4-22 18:46:36 | 显示全部楼层
    从照片看,平面部分不像砂子更靠近渣类缺陷,但是楼主反映采用过滤片后(包括泡沫状的)没有改善,那么很可能浇注系统不合理,铁水通过滤片后在浇道和型腔内不稳定,产生撞击造成二次渣。* U0 I- B! l; b8 @" {
    结合侧面好像是有些多肉,那么个人认为铁水进入铸件后不够平稳,建议模拟一下流动场进行分析
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-4-26 22:10:18 | 显示全部楼层
    回复 17# mywdhhhh2928
    ) C4 m( `3 o) O: ~8 @
    ; r; x6 x; k0 j" l& O6 j$ X) Q: s# c+ ?
        泡沫状的过滤片是多少PPI的?
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