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[求助] 铸件缩松什么原因

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-6-19 16:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    各位老师大家好!, U2 y: ^7 J0 G9 ^% q' g) |+ s4 v
    这是一个连体差壳,2015年以前一直生产正常,15年生产两批,定位孔中出现缩松、缩孔,工艺过程没有任何变化,原铁水C控制4.0%,原铁水Si控制1.3-1.5,1.4%的球化剂,終硅控制2.5%左右,铸件材质QT600-3.

    缩松端面

    缩松端面

    钻孔位置

    钻孔位置
  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-21 06:05:12 | 显示全部楼层
    工艺参数没有变,质量异常,那么就是现场工人和原材料变了。
    : H+ L4 N, u  J- P
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-12 10:43
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-20 23:59:48 | 显示全部楼层
    检查一下浇注温度,或者是测温仪器是否正常。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-7-15 10:13:45 | 显示全部楼层
    楼主要把成份全部讲下,锰和铜的量硫和磷等
  • TA的每日心情
    郁闷
    2025-1-11 12:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-15 07:01:14 | 显示全部楼层
    主要是这样的,对型砂水分有影响的,造成型砂水分含量偏高,形成气孔!
  • TA的每日心情
    开心
    4 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-8 10:22:42 | 显示全部楼层
    4 N6 I) H) m/ z$ s( s
    难道说这就是所谓的创新?
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-6 09:01:34 | 显示全部楼层
    回复 5# 四海人士 4 f* M. D& g" ?- d! z

    * z( x, C. ^8 S+ ^' A* ]7 ~
    ( O6 w* |" L2 f9 l    这样直接看到最新回复,比较好
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-12 10:32
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-7-4 15:27:55 | 显示全部楼层
    是否原材有过变更?
  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-27 07:27
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-4 15:04:59 | 显示全部楼层
    C真高
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:57:42 | 显示全部楼层
    回复 9# you1985
    ; M2 Y* v4 v6 D& G$ [4 {$ p6 ^& u, o3 o

    ( T' o# ]6 k; O- v5 M1 S- Y# p4 X    是的,现在就是找不到问题原因
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:55:33 | 显示全部楼层
    回复 11# 友仨下子
    9 B- |* i( q3 b& D; y) O2 _: ?$ y! g
    0 k0 J' w  V1 n
        下芯一是成本增加,二是操作不方便,况且做了两年了一直没有出现过缩松现象,纳了闷了
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:52:19 | 显示全部楼层
    回复 12# 老翻砂匠
    # _+ h  F. Y( u0 M" y+ w: i
    ; F, [* x7 u% Q  ^- r) n5 j8 X
    5 V: A1 W  N( j  R' F    按最终孕育后成份碳当量3.8+1/3(2.4+0.05)=4.6%左右,不过我们一直是控制原铁水含碳量,像这种壁厚不超过20mm的铸件,碳控制不超过4.0%,没有出现过石墨漂浮。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:47:03 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381 9 k- @1 i8 g. k  g) _, d
    4 s& h! S! C1 P3 E4 Z7 H0 o' K

    . G% V- g0 ~2 Q) N$ ^    没有
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:46:05 | 显示全部楼层
    回复 17# dani86 - |' s0 {" F' L, S1 `. v

    1 P( u, ]: {! N2 ?! {8 P& ~7 T: L& L& \, Y( P  X
        生铁内除了常规的成份外,还有那些元素影响到铸件缩松,值达到多少时影响
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:44:09 | 显示全部楼层
    回复 16# dani86
    2 ?5 h& ]5 h0 c
    4 Q( Q' B' g, A3 ~* S9 Q6 M
    9 ~8 J# d" M* b9 @    铸件经检验没有石墨漂浮现象
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-3-2 09:47
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-6-23 11:47:22 | 显示全部楼层
    回复 7# 跳出圈外 5 y' J% p6 o* f' B9 y. h# V

    ) Q- H, t) D; X& l% H
    ) N& Z9 Q3 E6 E* l  W" b/ V  `    即使生铁废钢厂家没有变化,但是不同批次的原材料也可能有变化,建议换个厂家采购点生铁废钢试一下。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-3-2 09:47
  • 签到天数: 45 天

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-6-23 11:45:16 | 显示全部楼层
    如果以前也是按照这样工艺做一直没有问题,肯定还是某个环节有变化,建议多从原材料的生铁废钢分析。
    % O) z( T& X) M4 d& l, I% p其次,我感觉原铁C偏高,C是考虑到缩松原因故意设定这么高的吗?这产品也挺厚,C这么高有出现石墨漂浮、开花的风险。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-6-21 23:26:14 | 显示全部楼层
    回复 13# you1985
    + A' {2 ^) N% [& v6 w
    . t. F3 L6 K$ g. c7 `; h: e. @. C能上能下才是党的好干部
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-6-21 21:38:46 | 显示全部楼层
    生铁废钢回炉料是否变化过
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-14 16:15
  • 签到天数: 50 天

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-6-21 10:45:35 | 显示全部楼层
    回复 5# 四海人士 5 U3 [, q. h! K' T3 z3 G1 e6 T

    1 A* y3 h' I+ {
    2 D7 a% Z3 ~* R, H$ J    以前是上楼,现在是下楼。说明要上得去,也要下得来。
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