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[交流] 各位看这个阀体缩凹

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-7-22 18:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    QT阀体,水平分型,从两侧法兰屁股处两个大热冒口进水,如图所示沿法兰与腔体交接处一圈很均匀的缩凹 0.jpg 1.jpg
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-22 18:48:38 | 显示全部楼层
    浇注温度?排气是否通。畅
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-23 08:46:24 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2015-7-23 08:47 编辑 ! N& E/ v) v! Z7 j$ A
    7 u/ E5 {. l6 J, S& I$ n2 _3 v
    凹缩在下相?简述一下造型工艺及浇注温度。砂型是否有问题?
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2015-7-23 10:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
    foundry1986 发表于 2015-7-22 18:48
    ; ^! O- o# [; F' @& C% B/ f9 _% g浇注温度?排气是否通。畅

    : |: C8 [. j/ t9 J7 j1 f7 z, X分公司生产的,通常首箱要求浇温1420,終温度不低于1350。好多产品一起浇的,具体浇到这个件多少温度已经无法跟踪了。因为是多触头造型,只能扎些气眼排气,无排气冒口。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-23 10:08:20 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2015-7-23 10:02
    % m4 U1 e: }6 p3 T9 f分公司生产的,通常首箱要求浇温1420,終温度不低于1350。好多产品一起浇的,具体浇到这个件多少温度已经 ...
    ) }  U4 w( G. V5 o/ l' Q8 @
    最好要有跟踪,否则无法确定影响因素。起码要有每一箱浇注的顺序。
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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2015-7-23 10:13:50 来自手机 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2015-7-23 08:46& V, P2 |* w8 U+ Q
    凹缩在下相?简述一下造型工艺及浇注温度。砂型是否有问题?

    0 U- X, C# v9 {上下箱整个一圈都这样,下箱稍微轻一点,多触头造型,水平分型,从两个对称法兰处通过热冒口进水,会不会是浇筑温度高了,圆角沙过热,或者还是  补缩 不足
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    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-23 18:02:33 | 显示全部楼层
    解剖下看看缩凹处里面有没有缩松缺陷,(估计没有)。可尝试加大此处圆角。4 @/ M6 V7 A4 g( U
    球铁件在锐角处经常发现这样的问题,具体原因说不清楚,可能是铁水收缩形成,也可能是膨胀挤压形成,这个还求大神研究指点!!
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-24 09:03:45 | 显示全部楼层
    1、在缩颈处加冷铁试试;2、法兰侧顶本身出气孔加大。
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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2015-7-24 09:32:08 | 显示全部楼层
    blue_knife 发表于 2015-7-23 18:02
    & s  X: o- b2 y5 V, i3 v* u解剖下看看缩凹处里面有没有缩松缺陷,(估计没有)。可尝试加大此处圆角。% N7 c  @8 o7 X
    球铁件在锐角处经常发现这样的 ...

    & Y6 L+ U7 O+ t  m" j9 f- |/ Q/ x此处远端法兰有个R3的圆角,对称法兰是R5的圆角,都存在这种情况。
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-26 12:29:09 | 显示全部楼层
    从伐体图看:) `0 j9 K3 G' X/ n: R
    1:这应是老式伐体设计.发兰口和伐体空间距离太短.造成在添砂.捣砂时发兰根部砂型硬度低,
    1 L3 p9 i8 I) U8 c" z"上下箱整个一圈都这样,下箱稍微轻一点"这就是说,下箱没有浇.冒口设置.捣砂硬度要大于上箱.% ~5 r, T# E0 r
    2:"从两个对称法兰处通过热冒口进水",可能你的热冒口颈的模数,按铸钢之思路设置.' I0 b! o1 j: B/ [# A9 z0 R3 }
    8 }5 G! g8 V/ b3 M# h8 h

    点评

    点赞!!  发表于 2015-7-27 14:16
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    开心
    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-27 06:39:43 | 显示全部楼层
    加大圆角,修改工艺爬芯浇注
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    开心
    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-27 07:48:10 | 显示全部楼层
    感觉浇注温度有点偏高了。
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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2015-7-27 08:12:10 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2015-7-26 12:293 Q, M- D& Q$ J( A. O
    从伐体图看:
    ) M3 _/ i4 ?& [+ X$ L0 m1 Z1:这应是老式伐体设计.发兰口和伐体空间距离太短.造成在添砂.捣砂时发兰根部砂型硬度低,8 l9 r+ v; S3 e- G3 P
    "上下 ...

    8 ^. H# U% \1 i+ V2 i& c紧实不到位为什么会出现这种情况啊?
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-27 20:11:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2015-7-27 20:22 编辑
    : B2 M% m5 k* D
    咀巴 发表于 2015-7-27 08:12
    4 ~& k/ N8 R8 N. a2 l紧实不到位为什么会出现这种情况啊?
    1 s  }( o& Y, E% F

    ( i% Q3 g+ R1 Q+ `& e% D紧实不到位.也就是说.此部位的石墨化自补作用被减弱.加之此部位尖角.散热差.会加剧缩松.现在主要怀疑你的冒口颈模数问题.造成在球铁中应用顺序凝固的后果.
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    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-27 23:53:18 | 显示全部楼层
    改变冒口或冒口径大小,如客户允许,R3 R5的圆角都增大
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    2018-3-17 13:05
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     楼主| 发表于 2015-7-28 08:03:52 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2015-7-27 20:11, d, y% J  {- h* x
    紧实不到位.也就是说.此部位的石墨化自补作用被减弱.加之此部位尖角.散热差.会加剧缩松.现在主要怀疑你的 ...
    * ~7 v" j0 L' U0 W; ~: r$ K' i- ]
    谢谢前辈耐心讲解,冒口颈是按均衡凝固短薄宽冒口颈设计并适当加大的。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-28 09:50:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2015-7-28 17:08 编辑
    ; S9 Y0 }! b! e$ ~+ C7 j- x
    咀巴 发表于 2015-7-28 08:03! d( q9 s& `! e
    谢谢前辈耐心讲解,冒口颈是按均衡凝固短薄宽冒口颈设计并适当加大的。 ...

    % }8 ^* ^1 H* X- S. _5 S
      `5 q$ T; ^# {& h& U1:不知你的球铁牌号.冒口颈最好是按均衡凝固短薄宽冒口颈设计.这样好分析缺陷.4 x+ P. Y5 v, F9 Q; W2 x8 |& ]/ g
    2:把捣实法兰根部的触头的直径缩小.加强发兰根部的冲击压强和型砂的紧实度.
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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2015-7-28 18:13:58 | 显示全部楼层
    谢谢大家分析,该问题还是经加大冒口和冒口径后,试制6件没有了,看来主要还是补缩不足;各位分析很全面,虽然问题暂时解决了,但铸造影响因素很多,也不排除还有其他因素的改变,或许可以在不降低出口率情况下来解决。
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    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2015-7-28 18:15:33 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2015-7-28 09:507 K" [5 y3 p/ M5 y
    1:不知你的球铁牌号.冒口颈最好是按均衡凝固短薄宽冒口颈设计.这样好分析缺陷.! ?# Z" X7 A, ?6 R9 q3 C
    2:把捣实法兰根部的触头的 ...
    + k% K3 P, \4 Z. r$ c# w
    一台机器做多种产品,单独改触头不太好,最后来是加大冒口、冒口径消除了,但降低了工艺出口率。
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