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[分享] 电渣重熔工艺对高氮钢脱硫的影响

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-11-14 10:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    高氮奥氏体不锈钢具有屈服强度、拉伸强度高和延展性好,低磁导率等特点,其中高氮铬锰奥氏体钢(如Mn18Cr18N)是目前世界上金属材料中强韧性达到最佳配合的材料之一。由于高氮钢的无磁性、高强度和高的抗应力腐蚀能力,Mn18Cr18N已经广泛应用于大容量汽轮机组(300MW以上)的护环。

    目前,Mn18Cr18N通常采用氮气保护电渣重熔工艺进行制备。电渣重熔不仅仅能实现近平衡凝固,同时可以显著降低钢中的夹杂物,改善其在组织中的分布,从而实现材料的强度、韧性和耐腐蚀性的提高。本试验将以高氮钢Mn18Cr18N为例,研究电渣重熔的脱硫效果和影响因素,分析提高电渣重熔脱硫效率的有效手段。
    实验用钢种为Mn18Cr18N高氮钢,其冶炼流程为氮气保护感应熔炼+氮气保护电渣重熔。其中,氮气保护感应熔炼中采用0.8MPa下添加氮化铬铁进行增氮,冶炼完成后氮的质量分数大于0.6%。
    感应炉制备高氮钢锭后,锻造成Φ80mm长约990mm自耗电极,将其焊接到假电极后进行电渣重熔,重熔过程中为了提高氮的收得率,采用0.1MPa高纯氮气保护,电极化到余量20%左右时降低化料速度进行热封顶,为了避免假电极化掉污染钢液,在自耗电极剩余5%左右时结束冶炼。冶炼中由于采用气氛保护电渣重熔,可忽略大气氧化的影响,重熔过程中不添加脱氧剂。
    为了对比不同渣系对重熔过程中脱硫的效果,本次实验采用常用的二元渣系(AF7)和三元渣系(CAF6)2种不同渣系,分析其在高氮钢电渣重熔中的脱硫效果,渣系成分详见表1,渣量为3.5kg。同时,为了分析重熔速率对脱硫的影响,在同一种渣系下采用不同的重熔速率进行试验研究。对电渣重熔前后夹杂物进行电镜及成分分析。
    表1  电渣重熔2种渣系成分表(质量分数,%)
    渣系

    SiO2

    CaF2

    Al2O3

    CaO

    FeO

    1

    1

    69

    29


    1

    2

    1

    58

    20

    20

    1


    分析结果表明:硫化物夹杂的平均直径和单位面积数量大大减少,夹杂物的主要类型为MnS+Al2O3复合型夹杂物;适度提高渣中CaO含量可提高硫分配比,是提高脱硫效率的有效手段。同时,实验结果表明重熔速率对电渣重熔中的脱硫率具有重要影响。通过脱硫动力学推导,发现重熔速率越低,脱硫效果越明显,但实验发现脱硫率随重熔速率的降低有时呈现先降低后升高的趋势,其原因在于渣池中发生硫化物富集,导致“回硫”现象发生,降低了脱硫率。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-11-14 10:42:26 | 显示全部楼层
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