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[交流] 树脂砂浇注冒口吐铁水,大家分析下原因

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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-4-17 11:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    树脂砂造型,呋喃树脂0.9%,磺酸固化剂9号为树脂的30%-35%$ d  [5 L4 K$ ^4 G: `$ L0 k

    ( X5 C9 g! R) v) v% q- ?! j碳3.2  硅1.95 Mn0.8 Gr0.1 P0.08 S 0.06
    ) E2 k. g" k5 y2 \# k) X; }* s+ K# |! G% B
    出炉温度1520  浇注温度 1410~1430
    / c5 m9 Z/ ?4 R8 q, ~
    6 L1 R+ ~. I7 u! X; s4 F请各位给分析下原因
    QQ图片20160417113035.png
    QQ图片20160417113230.png
    QQ图片20160417113309.png
    QQ图片20160417113322.png
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-4-17 12:43:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2016-4-17 12:45 编辑
    * `: d  {' U$ T
    8 ~" _8 ]0 r# Y- N$ P菜花状冒口.把冒口轴向用锯切开.
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-4-17 13:06:49 | 显示全部楼层
    这种成分的灰铁铸件,应该是收缩的。不缩反而涨?可能含气太高了?
    $ v! {3 L5 h: |) I+ t最近听说,外方客户要求检测铁水氮含量的取样部位,在铁水浇注满铸件的未凝固冒口液面取样,就是考虑铁水经过呋喃树脂砂铸型,氮含量增加。不知道与此照片是否有关系?
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-4-17 16:54:22 | 显示全部楼层
    看成分是没有问题的,我认为关键你的树脂油的氮含量是多少?使用的有没有增碳剂?质量如何?
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2016-4-18 08:09:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-4-17 12:43
    8 N! y/ n" e' D" p! |( l# @菜花状冒口.把冒口轴向用锯切开.
    & s7 f' l3 V* r2 C
    锯开以后呢?
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2016-4-18 08:11:55 | 显示全部楼层
    铸冶艺人 发表于 2016-4-17 13:06
    5 ^$ ~3 V; N" Y; @这种成分的灰铁铸件,应该是收缩的。不缩反而涨?可能含气太高了?
    3 A5 h2 d9 L: ]) n最近听说,外方客户要求检测铁水氮含量 ...

    ( d1 ?) K- V& k0 d8 ?树脂的氮含量没有检测过,厂家提供的检验报告里也没有提到这个指标
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-4-18 08:15:23 | 显示全部楼层
    1057815200 发表于 2016-4-18 08:09( p: g) g2 r6 w6 G( a
    锯开以后呢?
    1 f1 B1 I, t1 \5 t. `- V
    按你冒口的形态.应有氮致晶间裂隙状气孔的特性.这种推论,要看后才能定论.才能谈原因或解决问题方法.
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     楼主| 发表于 2016-4-18 11:58:37 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-4-18 08:15
    2 P% n+ O" q1 p8 k# U按你冒口的形态.应有氮致晶间裂隙状气孔的特性.这种推论,要看后才能定论.才能谈原因或解决问题方法. ...

    & \5 e, s) W, V* \# S& ^冒口根部敲断后,有明显的气孔
    QQ图片20160418120043.png
    QQ图片20160418120117.png
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     楼主| 发表于 2016-4-18 12:01:09 | 显示全部楼层
    铸冶艺人 发表于 2016-4-17 13:06
    ; j& f1 v$ _, ~  L8 J* Q/ j9 Y4 P这种成分的灰铁铸件,应该是收缩的。不缩反而涨?可能含气太高了?. q* l6 ~. ?8 p% y: R
    最近听说,外方客户要求检测铁水氮含量 ...

    + |3 D! i- ]3 t  t# g/ v. L光谱打样 N:0.01以下 ,检查熔炼材料发现增碳剂质量很差,颗粒度不均匀(大的很大,小的很小),很多粉尘% O0 N( [. G" `

    3 {8 T7 d. e' d, w, r增碳剂应该如何验收

    点评

    你们家老板太会省了,原材料有问题啊!!!  发表于 2016-4-18 15:46
    光谱仪分析氮,准确性差。如果铁水氮含量高,则铁水进入呋喃树脂砂铸型型腔,则会进一步增加。  发表于 2016-4-18 15:42
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-4-18 15:35:19 | 显示全部楼层
    第一个回复时,想到应该问一下是否合成铸铁配料,增碳剂的质量情况。因为各家情况差别很大,只好以询问的方式谈原因。增碳剂石墨化程度和氮含量使重要指标。你的这种冒口情况极少见,可能是增碳剂质量不好,呋喃树脂的氮含量也高。$ I) u1 N8 f/ E  A( }8 F! G
    最近几个铸造一线朋友都在谈呋喃树脂砂生产的球铁表面质量问题,加工以后,表面颜色不均,金相含有非球化层。
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     楼主| 发表于 2016-4-18 16:51:09 | 显示全部楼层
    铸冶艺人 发表于 2016-4-18 15:35
    . o5 ]3 q. W: Z9 t6 P# X第一个回复时,想到应该问一下是否合成铸铁配料,增碳剂的质量情况。因为各家情况差别很大,只好以询问的方 ...

    9 Q* ^+ z( B2 M6 a, W/ t氮含量控制在多少比较适宜?

    点评

    铁水氮含量控制在60-120PPM。  发表于 2016-4-28 18:44
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-4-19 14:25:50 | 显示全部楼层
    前面“铸冶艺人”等几位同仁分析的很到位。! [8 b+ ~7 @6 K' \) y5 E6 {/ D
    看了你的照片,我就想起我亲自经历过的事情,和你这个非常相似。
    ; \$ ]" @) K7 }* W这个链接你可以看看,是不是和你的一模一样?
    4 k+ m2 }5 p7 y
    * d4 r! |5 E& _http://www.rjghome.com/forum.php ... d=117036&extra=; U# `- r# T- }. c1 F; }
    0 i& ^/ U9 x! z* I; n  V
    你大量使用了劣质的增碳剂所致。/ R) `$ Q  N* C7 l& e2 D" P6 R" \9 B3 O
    知道了原因,就知道该怎么改进了吧。
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     楼主| 发表于 2016-4-20 11:34:19 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-4-20 09:57/ x( k0 T; t8 M  a& a
    1:查一下增碳剂.废钢.树脂的含氮量.
    % u8 m: |% q+ t$ S* }2:气孔如此硕大.不太符合氮气孔特征.做一下此冒口的金相佐证一下..
    . U1 j; O3 e; q! e' L* r3 ...

    ; {& t, j: o) h* p" A固化剂调整到30%了,树脂0.9,还是有吐铁水现象,换成低硫增碳剂也一样的情况
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     楼主| 发表于 2016-4-20 11:42:37 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2016-4-19 14:258 M5 G% K( `/ U
    前面“铸冶艺人”等几位同仁分析的很到位。! x$ _) ?2 G' }3 a7 @- S
    看了你的照片,我就想起我亲自经历过的事情,和你这个非常相似 ...
    * _+ t* i' k" b% _8 a  d
    圆柱型的低硫增碳剂,软软的,废钢的加入比例那么是多少?

    点评

    这种增碳剂我在论坛上说过,石墨化很好,但是氮含量很高,约在2000PPM。  发表于 2016-4-21 20:12
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     楼主| 发表于 2016-4-22 10:46:34 | 显示全部楼层
    1057815200 发表于 2016-4-20 11:42# e9 p1 h  F( e5 @( G; l9 [4 s2 Q
    圆柱型的低硫增碳剂,软软的,废钢的加入比例那么是多少?

    5 }2 p3 g: [" ]5 r6 E* @增碳剂的加入时间早晚的影响大吗?
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-4-23 14:33:08 | 显示全部楼层
    树脂采购怎么不提含N要求,我们做铸钢铸铁的树脂都要分开,钢的N小于0.5%,铁的0.5~2
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     楼主| 发表于 2016-4-23 15:18:15 | 显示全部楼层
    隐形人 发表于 2016-4-23 14:33, a6 Q5 D6 m0 Y& ^
    树脂采购怎么不提含N要求,我们做铸钢铸铁的树脂都要分开,钢的N小于0.5%,铁的0.5~2 ...
    8 K6 b" |' j% ]( o, ^* I
    查询了下,XY86-A 含氮量是3%
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-4-26 08:37:57 | 显示全部楼层
    显然光谱不准,你的氮含量测试的是0.1%,这个数据是1000PPM;如果你的取样方式是正确的话,这个产品应该是报废的,你的怎么会这么高啊!
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     楼主| 发表于 2016-4-26 10:21:57 | 显示全部楼层
    赵世刚 发表于 2016-4-26 08:37) d! c( {& P8 ]
    显然光谱不准,你的氮含量测试的是0.1%,这个数据是1000PPM;如果你的取样方式是正确的话,这个产品应该是 ...

    1 n3 C4 |  T/ f! y! {4 r正常值是多少?这个件是报废了,冒口下部全是气缩孔
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-4-27 10:04:58 | 显示全部楼层
    这个要不就是砂芯强度太差,铁水浇进砂型后砂芯断裂,造成打炮,形成气孔;
    ) X! c5 h- N* B  d* p要不就是冒口圈下面粘接剂粘接的时候在冒口圈里面,造成打炮,形成冒口气孔;
    / r7 x/ X! A: u1 R5 M5 \. q最大的可能是砂芯强度不够,透气性差
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