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[求助] 请教各位看下是何种粘沙,望各位赐教

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  • TA的每日心情
    无聊
    2025-11-10 10:33
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-8-2 17:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    ]潮模砂车间主要生产桥壳产品,近段时间生产砂铁比较小的活(原来只生产桥壳),如轴承座、支架、轮毂等产品发现粘沙现象,开始含泥量控制在12至12.5;灼减在4-4.5左右。现在调整到含泥量13-14,灼减4.5-5左右,粘沙并没有好转,这期间桥壳一直未发现有粘沙现象,车间白班干砂铁比小的活,夜班全是桥壳
    2 U0 W( x1 G0 x/ ~% j5 M3 J2 T9 {' \8 J' C
    粘沙位置总在下箱立面位置,上箱不粘,粘沙可用手指扣掉,砂型硬度没有任何问题(静压造型),喷涂基本上都是过量喷的(未发现起皮现象)4 o- q, j, N0 F! J
    1 Z+ n! |0 W% X2 J( |- u5 b6 ^
    砂处理旧沙AFS大约50吧,50目沙子在38-40%左右,浇注温度都是1380左右% m9 A- P2 Q; l' Y2 D4 m

      G3 }; Y" l9 m& A+ z" ^) X
    # k; ?) h1 c- D这是图片涉及保密我就发几张铸件近照,还有一个试块的图片,他们粘沙的位置特点就是下箱立面靠近下箱底部的位置8 c' o5 Z) t7 f  w1 ~+ ^
    6 y- O( U6 |) u' |5 b' N- J' R
    请各位同仁不惜赐教、踊跃发言、批评指正,这是何种粘沙,跟砂处理那一项参数相关度高
    2 k) ]0 s% o. I- U8 N/ P小弟先谢了 IMG_1002.JPG % X$ `) H9 k1 e# ~* t% f
    ' C9 x+ q% @/ B3 w) b$ w! B

    6 z8 J3 H# `/ v! ~
    / X6 M/ V; i7 t; L7 H! ^  R. u& a3 h8 f) Y

    ) c% M3 J% r* s, V1 N
    IMG_1003.JPG
    IMG_1012.JPG
    IMG_1013.JPG
  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-8-3 07:37:43 | 显示全部楼层
    将粘砂部位的砂型紧实度和不粘砂部位进行对比试验看看;因为:1.你们将含泥量提高了,而酌减量也提高了,致使型砂的耐火度变小。2,造型机的紧实力度没有改变;3 ,此粘砂属于机械粘砂;
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2016-8-3 09:42:26 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2016-8-3 07:37
    # R8 I+ J! C; B+ v8 N( b将粘砂部位的砂型紧实度和不粘砂部位进行对比试验看看;因为:1.你们将含泥量提高了,而酌减量也提高了,致 ...
    6 v, U. m$ z) d! L2 K( t. G1 D
    恩,既然是机械粘砂,灼减提高了应该会好很多才对,含泥量提高之前也干过这些产品,也是粘砂,应该要改善,所以提高了含泥量和灼减,效果不明显
    . ^, ]0 R0 S' z0 w下一步想从型砂粒度下手改进下
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    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-4 12:03:33 | 显示全部楼层
    建议  含泥量 :11-12   AFS:55-58    另外你的CB值是多少   粘砂和不粘砂部分的砂模硬度有差别没# w' Q# b/ H! N+ M9 e4 o
    大件没有而小件有的话又都是在下箱  可以考虑下 静压力是否过大
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    2025-11-10 10:33
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2016-8-4 12:13:08 | 显示全部楼层
    yangt321 发表于 2016-8-4 12:03) X0 }4 |4 Y" ]' P$ A9 E
    建议  含泥量 :11-12   AFS:55-58    另外你的CB值是多少   粘砂和不粘砂部分的砂模硬度有差别没4 T8 a0 z  L$ ^6 K3 b
    大件没 ...
    0 F; |# b' r2 I8 A
    你说的静压力是指的造型压力吧,我车间压力确实高,这几个小活的工艺基本轮廓都在下型,并且有砂芯,上型基本全是砂子,我们也考虑过可能跟气有关,下型压力不做改变,上型只要满足平面立面硬度要降低。同时在调整型砂粒度AFS
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    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-8-4 15:33:10 | 显示全部楼层
    降低含泥量和使用好一些的煤粉
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-4 16:36:29 | 显示全部楼层
    砂型硬度多少?旧砂水分多少?型砂水分和紧实率又是多少?; D4 [, N- b+ M+ O& g/ u
    估计是旧砂水分过低,大量膨润土及煤粉被除尘机抽走,导致型砂强度上不去。
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-4 16:36:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 chp01861 于 2016-8-4 16:57 编辑 8 W- C6 b* Y5 i7 e1 y
    . j# b: j1 m9 o& r  K; Z  y/ F' s
    重复了,删除
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    开心
    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-5 16:34:41 | 显示全部楼层
    铸铁小伙 发表于 2016-8-4 12:13
    - M- E$ E# g4 n8 U5 R! D1 ~你说的静压力是指的造型压力吧,我车间压力确实高,这几个小活的工艺基本轮廓都在下型,并且有砂芯,上型 ...
    2 A, v; O! V9 Y. n% \
    不是造型的压力参数   我习惯说静压力了  别的好像也有叫压力头什么的   都在下型的话 这个可能因素更高些  你可以试下降低上型的砂箱高度
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-6 15:43:45 | 显示全部楼层
    测试一下铸型表面硬度,看粘砂和不粘部位有无差别
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     楼主| 发表于 2016-8-6 16:44:21 | 显示全部楼层
    yangt321 发表于 2016-8-5 16:34
    0 m) A7 i7 a% i, h不是造型的压力参数   我习惯说静压力了  别的好像也有叫压力头什么的   都在下型的话 这个可能因素更高 ...
    9 u4 {# g- Y$ F+ X9 Y. i
    上箱?都是下箱粘沙,改善排气吗?
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    2025-11-10 10:33
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     楼主| 发表于 2016-8-6 16:47:04 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2016-8-6 15:43! G, i6 e+ N0 }5 e( b* f: Q6 H
    测试一下铸型表面硬度,看粘砂和不粘部位有无差别
    / x: Z8 Q- F# \" u5 ?
    确定不是硬度的问题,静压线造型,上下型设置的压力110bar,实际测量平面大于90,里面大于85
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-8-6 20:35:32 | 显示全部楼层
    铸铁小伙 发表于 2016-8-6 16:47
    : R! Z7 H: f/ c- G& t5 o确定不是硬度的问题,静压线造型,上下型设置的压力110bar,实际测量平面大于90,里面大于85 ...
    0 l# b6 A$ X4 k+ c2 e5 [
    侵入物理粘砂,最近修砂吸尘设备了么?
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    2025-11-10 10:33
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2016-8-6 20:44:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-8-6 20:35
    * d6 e9 G+ N9 J9 P$ b( U侵入物理粘砂,最近修砂吸尘设备了么?

    : Y  [9 g: Z8 N, c% @# T' l" R5 ]除尘也没修过,因为天热,除尘开大开小都会有问题。除尘也没有动过,每天的出灰量都在统计. r3 c% u& i  a
    有建议的话,可以说说
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-8-7 08:25:11 | 显示全部楼层
    这种侵入物理粘砂,尤其是下面那块板.应当是喷丸后.铸件表面特粗糙.如果再以前没有,是否和天气燃热有关.型砂水分过低.对于下箱:
    ' r* P4 F2 a1 W9 b! F+ M4 f1:同样紧实静压力.件侧面是在砂流动性一样时.收到的时砂紧实流动后的次静压.你量一下.型腔的砂型正压力部位要高于次压力部位.5 l! L6 ]) [& H2 V( {9 n! X( L& a, d
    2:下箱的铁水静压力大.看图可以看出.愈偏下.粘砂遇严重.
    & F& w, Y* o* l1 ?说到这里.你谈过你的砂除尘设备近期没检修.那就是你型砂的问题.1 @: g( D1 @1 @+ U- e' {8 r
    这种粘砂.是砂粒之间的粘土附膜层被破坏.铁水浅表侵入.包裹砂粒.(未熔表面)形成的.8 d+ n( K, ], ^% c* {& e- o; u* Y
    那好.再谈一下砂粒之间的粘土附膜层:
    # G$ T2 u: E# c型砂分过低.水粘土附膜层的粘土和细目砂.被砂处理设备表干.吸走.是砂的总体砂筛号比例失调.
    * R1 q; z2 f7 l如现在问题还有.有一下子找不到毛病:/ V( w( k, k6 k9 I6 o
    1:增加点细目砂.及相应的膨润土.# s+ q4 V. |0 d/ Y# D! ~# T
    2:控制水分
    ( }4 ^2 P+ f, b/ n5 }7 Q试试看..
    " c# {! w4 S! y6 Y
    截图00.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-8-7 08:47:01 | 显示全部楼层
    这两侧吃砂量不同吧.
    截图01.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-8-7 08:48:27 | 显示全部楼层
    这两侧吃砂量不同吧.
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     楼主| 发表于 2016-8-7 09:17:28 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-8-7 08:25
    $ J  t) a8 @. c- @2 L6 E) w, h# u这种侵入物理粘砂,尤其是下面那块板.应当是喷丸后.铸件表面特粗糙.如果再以前没有,是否和天气燃热有关.型砂 ...
    6 }2 _8 s' K- Q, Q2 `  Q% v" u
    很专业,我现在比较倾向于型砂粒度,本身原材料有点问题,这些小活原来没有干过,只干过桥壳,小活粘沙是刚开始干就有,砂处理比较稳定,在控制室里面的旧沙水分,砂温,抗剪,紧实率基本是一条直线,应该是没找到一个合适砂铁比小的型砂工艺。: _$ a4 I- @7 k# D3 {6 z1 O
    对于除尘灰目数的检测,我一直在做,风门开的还是比较合适的,现在天热,我们连班生产,如果关小风门对砂温影响太大,现在采取多加点新沙70/140的,可能需要的时间要长一些。

    点评

    这种问题,不能一蹴而就.  发表于 2016-8-7 09:44
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    无聊
    2025-11-10 10:33
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2016-8-7 09:21:20 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-8-7 08:484 G4 C+ T; E/ b4 ^( H# b* [
    这两侧吃砂量不同吧.
    * f0 F9 P& |' g+ I! K1 V
    设计到保密就不上传了,不过可以很负责的说,型板布置肯定没有问题。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
  • 签到天数: 49 天

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-8-26 09:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是排气加的问题,含泥量增加透气性会下降,型砂水份高吗?涂料是否干透?" T% c9 |# T# b- I1 |3 u, z! e
    浇注时能听到气爆声吗?考滤过爆炸粘砂吗?
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