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[求助] 请教灰铁件缩陷问题

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  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-3 14:33
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-17 17:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    我厂树脂砂工艺生产HT250件,今年刚调整为合成铸铁,生铁废钢大约各占45%,
    . p4 ~9 P4 ^: r# n5 o上周更换了增碳剂并实验加硫铁,一些大件出现批量缩陷(见图),光谱打的成分是碳3.1-3.2,炉内硅1.1,包内2.1,锰0.9,硫0.06,但是铸件表面硬度低,还不到120(以前能到150)。* |' D; b* T- B6 w% f. f6 d
    这两天调整成分:碳3.3-3.4,炉内硅1.3,包内2.1,硫铁暂停,仍有少量废品出现,硬度依然上不去。
    0 y# @4 |2 _9 g这次增碳剂是粉末状,之前用过类似的,不过没出现这些问题,是孕育过量还是硫锰的原因?其他工艺条件没有变化,我刚转做熔炼一年,真心请各位大神赐教!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-5-18 08:18:49 | 显示全部楼层
    首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回炉料的使用量。其次, 这个缺陷不完全是熔炼的问题,应该和你的工艺和型砂质量有主要关系。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-18 11:50:09 | 显示全部楼层
    我也遇到过这个问题,同样的造型工艺,只是回炉料加入比例大了些就形成缩窝
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 13:32:10 | 显示全部楼层
    硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。
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    无聊
    昨天 11:20
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-18 13:49:52 | 显示全部楼层
    原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。
    " `' @1 {/ Y" x* B' U增碳剂尽可能用石墨化处理过的,可以在纸上写字的那种。
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    开心
    2025-3-3 14:33
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:15:42 | 显示全部楼层
    w94nyl 发表于 2017-5-18 08:18
      {& @7 H" e8 W首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回 ...
    8 ?9 s1 s) W" J8 K
    是滴,孕育过度的危害刚注意到,我们这工艺比较粗犷,历史上孕育量一直在1%左右,硅铁冲包孕育,但最近严重超标,已提醒严格按工艺操作;
    % K5 |! j' V0 f4 ?回炉料一直较少,造型工艺没变,之前高比例生铁(60% )的时候除非碳当量过低才出现缩陷废品,型砂有时间没捡了,已着手检验,多谢啦。
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    开心
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:21:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-5-18 09:34
    5 v/ g5 ~# f, r9 ]2 k( \' I看图.再排一张.
    " a+ B" g: Z% p8 ]& N$ X% F* ~
    这是另一件
    20170518_135036.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-31 13:22
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-5-18 16:01:58 | 显示全部楼层
    废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也随之降低6 l' s6 B  R7 G
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:24:02 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-5-18 13:490 N# k# p! u" P) N4 h
    原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。9 u" Z( t7 H- z4 q
    增碳剂 ...

    ; B3 Z- F  y+ N. r& [好的,初硅1.3和原来高比例生铁时差不多,我再调高试试,生铁量正在逐步降低;8 J2 l* C% K( T
    增碳剂是石墨化的,上月进了一批锻煤,已经停用,采购增碳剂我们只能提下建议。。
    8 s; D: ?. j' |5 X0 m& f& b请教两个问题:
    0 P% x. w! O! }: k/ n  K. z0 z1、增碳剂操作要点:现在我们是分批加入,高温静置,还有需要注意的吗?& x3 J3 e  f3 p( D6 B' b
    2、粉状增碳剂有哪些危害?现在发现烧损较大,首包和末包的碳量差0.1左右。
    ( z1 l: A! E" w# ^多谢啦!!
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:34:14 | 显示全部楼层
    lonelywing 发表于 2017-5-18 13:32
    7 E! Z' y/ d) j- B2 C. C( L% M  \硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。
    ' B9 j$ |  g' M  k8 H2 H
    产品生产多年了,废品应该和熔炼关系较大。

    点评

    不知你原来熔炼工艺咋样,但是熔炼工艺一变,原来的造型工艺就有可能配不上套了。缺陷都是出在冒口附近,可以考虑把冒口截面做小2/3试试。  发表于 2017-5-18 17:03
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:35:58 | 显示全部楼层
    潍坊铸造工 发表于 2017-5-18 16:01
    " m: n! R0 U* v! y, j废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也 ...

    7 U0 Z" j2 }1 t0 l7 Y废钢很正规,Q235和部分20Mn2。
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    开心
    2025-7-19 10:57
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 16:46:40 | 显示全部楼层
    看不出你的产品结构,我就觉得过孕育肯定会导致缩松,一般孕育不要超过0.5%。
  • TA的每日心情

    8 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-5-23 12:06:53 | 显示全部楼层
    看照片产品应该是箱体类的,考虑下硅碳比呗
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-11-19 21:56
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-5-24 11:59:13 | 显示全部楼层
    孕育量的比例都说过了,赞同(0.25-0.5)。  条件可以的话,可以买高锰废钢试试。硫的话,0.06,不考虑。
  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-25 09:45:09 | 显示全部楼层
    1. 上周更换了增碳剂
    复制代码
    仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~
    # \2 ^) M' W2 R* }6 h; @7 u- j% X* W
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     楼主| 发表于 2017-6-1 15:56:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-5-25 09:45
    0 v! X, \; p& |$ J仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~
    7 d) `3 Y6 r! G; O- ?0 k8 V' v  X( V0 [- p, }
    ...
    ) {( g4 x5 l" b2 I3 J$ H/ ]5 `
    多谢版主指点!
    / q1 M8 U8 {& d) Q% h9 {  l最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。" L4 o# }9 a4 R0 ~: U
    刚开始用的第一批原料效果最好,问题很少,后来的两批品质低,反复折腾,已强烈建议采购正规厂家的产品。
  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-1 16:01:50 | 显示全部楼层
    wzt1258 发表于 2017-6-1 15:56
    ! X3 q. S: Q7 M6 }7 d4 b% ]1 R多谢版主指点!
    $ X( a: Y+ o8 `1 E4 r( m最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。( C7 o5 u# R/ Q1 j
    刚开始用的第一 ...

    1 Z* p( i: {" k& M* o2 v$ c% G3 D所以说,铸造的环节太多,可变因素也多,对于出现了问题,必须用排除法逐一分析~
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