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[求助] 蠕铁件表面缺陷

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    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-6-16 07:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 22:36 编辑 " N/ q; i+ K/ w  [/ B+ u7 U; _

    , k/ t3 x% x! H0 E& J采用冲天炉与电炉双联,原铁水3.7碳1.6硅0.5锰0.06硫,蠕化剂1.2%、球化剂0.1%,孕育剂0.8%,蠕化后3.5碳,2.7硅,0.03硫出炉温度1500度,蠕化后温度1420度,浇注温度1400度,消失模负压浇注,负压0.6,保压15分钟,出箱后上表面出现如下图缺陷,缺陷部位厚度120mm请教各位了,(铸件6000长高度约300,宽度1200,下部厚度约30MM,上部厚度120MM下部朝下装箱,缺陷表现在上部及厚大断面)2 v  |/ ^# m5 U$ D8 {
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-16 09:10:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-16 09:12 编辑
    ' N( P+ H- z' W1 v
    " j, c; j5 }0 |9 r6 N+ y+ y什么缺陷?没图# L9 Y2 c& _0 ?1 D/ H
    球化剂还是蠕化剂?
    . n+ y9 Q+ ^5 [+ C0.1的球化剂?' J8 O; N- ~/ O: C1 m6 W
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     楼主| 发表于 2017-6-17 21:16:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 21:36 编辑
    6 }9 m3 W( U& Y4 p- _- m- h8 H' s  }* }; q9 @; C: c% |4 ^

    铸件顶面

    铸件顶面

    铸件侧面

    铸件侧面

    金相图

    金相图
    今天做了个光谱分析,终碳2.68,Si,2.43\Mn0.19\P0.027\S0.010\Cr0.002\Mg0.013\AL0.003\Ti0.028,金相全球,有点晕。
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     楼主| 发表于 2017-6-17 22:35:20 | 显示全部楼层

    产品外观图

    产品外观图
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:50:02 | 显示全部楼层
    表面缺陷与是否蠕化没关系,这是两个问题
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:54:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-21 11:15 编辑
    7 d/ X' G# O$ I  h. w3 m) O8 R9 J; k$ [  u
    从图片看,这种表面缺陷很像是白膜或涂料局部受潮(或者说此处白膜阻燃,气大渣多排不出)造成的吧,浇注时是什么情况?
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    发表于 2017-6-19 13:41:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-20 08:08 编辑
    + y1 `+ A0 [5 o/ Y' M' m* @
    张三 发表于 2017-6-17 22:350 [9 g1 E, p/ B9 ]
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了

    9 y5 k, |4 S6 [  U' Q; B6 h7 |/ O# H- B  p8 s, K- |. Z
    和另一求助贴类同.白模有燃烧消失的倾向.整个过程的工艺与参数有待调整.
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     楼主| 发表于 2017-6-20 23:57:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-21 00:21 编辑
    ( d  Z; B$ L( g$ b8 z8 e% J, l) \# q7 G( N* y/ O
    我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸件型腔有反应,造成缺陷,不知道是不是胡思乱想?连续几炉都是一样的,模型受潮基本可以排除。
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-21 11:08:05 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-17 22:35
    ' Z: Q+ L" E3 j,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
    2 i, k- W/ ~  ?
    面的下面的缺陷是一个件上面的吗?# a9 t2 |4 \# p
    每包几件?缺陷程度变化
    ' H- M" ~8 h  d. s3 _* P, I$ ^+ b
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    发表于 2017-6-22 08:51:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 08:57 编辑 , m: j% @* y: y8 F/ C5 @0 f' N! @
    张三 发表于 2017-6-20 23:57$ Q) y2 |4 Q; A1 n' z* [/ m( e% D
    我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸 ...
    " e; @- O3 u! y% P. z
    2 s5 X) q) q9 Z* o4 c. P: n
    与蠕化过程无关.
    0 c+ }" y) v. H" m
    / `' t# d; V1 T* D. }+ F: _8 r
    $ r' L4 [3 o* V& _1 Z: M" c5 S( t是做这种大件才产生的么?还是始终是这样.
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:29:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-22 09:36 编辑 6 n$ H5 P9 b7 c; w
    castengineer 发表于 2017-6-22 08:51
    # v% w9 |, X  B与蠕化过程无关.

    + L0 s- `5 B: P& |) n2 c2 X. g+ ~& |% k9 g4 N. k- j! [1 H2 I
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是不是浇注系统有问题,整个铸件都有补缩不到位缺陷。铸件表面有明显凹面,这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:32:18 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-21 11:08
    . O/ D+ c2 T0 I! ]上面的下面的缺陷是一个件上面的吗?
    0 z# g( L* Q. p/ Q每包几件?缺陷程度变化?
    ) z, Q3 E+ I$ ^( Z# @& s4 y2 o
    单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
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    发表于 2017-6-22 10:56:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 10:58 编辑 : {) R; i8 w# Q* K0 {
    张三 发表于 2017-6-22 09:29; {* X/ O  ^  a; k3 {+ k3 M
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是 ...

    % j! u* |% U* o/ d8 @* p& ~- v5 H" @; a
    1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.
      ]! p# G+ O+ S" V7 `& F2 M% B2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的压力变化值和持续时间.
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    发表于 2017-6-22 11:07:11 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-22 09:32
    . `, x5 s8 G3 W# {- i单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
    ! O- Y: E$ U( A/ e: G) _
    上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,# @: S" a* K( [" j
    下面的疑为  重皮缺陷。3 s! F% d' u0 h( e3 h
    / v) K- w' J$ [2 v+ W; l% c
    请问 上下2种缺陷是同一件取得吗?      另,每包铁水可交几个件呢?缺陷变化程度如何?
    4 m9 l$ q" W9 h+ Y  h% C
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     楼主| 发表于 2017-6-22 18:58:44 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-22 11:073 I- e, q5 b* y& C8 }" L! y
    上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,( K2 \$ t) D, \8 G1 x$ i3 S
    下面的疑为  重皮缺陷。

    $ H7 X' T* y. w3 \) j是同一件,马蜂窝为上部,重皮为侧面。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 19:18:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 10:56" e; r' I/ ~: b! D, v
    1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.
    " s( I1 M/ V1 D; d2 v2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的 ...

    ; w, n6 z* d% y' t" B浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,- k7 W1 v/ L2 J& W
    分析:  n/ \% |* ?: J3 R8 a3 F1 e* E
          下部铸件厚度为30MM,截面30*6000*2约360000MM 平方此处变为120mm,截面为120*6000*2约1440000MM平方,是下部的4倍,此处液面位置升高约200,同理直浇道有效高度也减低200,如浇道有效限流,此位置液面上升速度要远低于下端,此为提出改进浇注系统理由。1 g# u% G8 o2 l3 r% I5 U- j# Z
          对于重皮,位置发生在铸未段约300处,考虑是铁水在端头回流,加之负压作用造成铁水覆壁,后续铁水不能融化造成的。2 T2 N& T: b1 S. b
         对于上部马蜂窝不能理解,请教了。
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    发表于 2017-6-22 20:21:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 20:35 编辑 1 d9 C* C) u+ x3 C. m1 p
    张三 发表于 2017-6-22 19:18
    1 H6 X1 g' d/ P8 U. X' c浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,$ M  l5 v- z' o" I
    分析: ...
    7 w1 M0 f$ I! m4 J' s+ ?- U

    1 N* O2 Z8 O% G! G+ q% Q  q看图是全长6000都有么?  J0 r/ {9 o, V
    把这个件敲断.看是属于上断面都是蜂窝,还是上断面表皮型蜂窝.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2017-6-22 20:34:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 20:215 u4 k# L: n: b4 q5 C" G
    看图好像是全长6000都有.

    . y8 j  I3 k- i% f% w5 Y6 c 456.jpg
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    发表于 2017-6-22 21:21:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 21:42 编辑
    % o6 y6 o6 Q2 z& F
    ) r0 _+ ^* t) f# v& y& I: l0 ^) }3 @  d% R5 \% q& w5 {
    那.你的一端浇口就不合理了.你的马蜂区就是非白模气化区所致.8 v2 d2 \1 U  o* \$ |0 z: A0 f" t
    就是砂铸一端浇口也做不好.
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