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[求助] 蠕铁件表面缺陷

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    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-6-16 07:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 22:36 编辑
    / a' t/ O* l6 U; j7 l% s* \4 ?* k, @% ~! M. L4 y& M
    采用冲天炉与电炉双联,原铁水3.7碳1.6硅0.5锰0.06硫,蠕化剂1.2%、球化剂0.1%,孕育剂0.8%,蠕化后3.5碳,2.7硅,0.03硫出炉温度1500度,蠕化后温度1420度,浇注温度1400度,消失模负压浇注,负压0.6,保压15分钟,出箱后上表面出现如下图缺陷,缺陷部位厚度120mm请教各位了,(铸件6000长高度约300,宽度1200,下部厚度约30MM,上部厚度120MM下部朝下装箱,缺陷表现在上部及厚大断面)5 H7 d3 s) T  Q) G9 P
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-16 09:10:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-16 09:12 编辑
    + x  W2 \/ C' U% K+ c. |; J/ q) X; S( L; P
    什么缺陷?没图
    ! S- ]6 b. P) `- V2 d: m球化剂还是蠕化剂?3 b% N2 `/ D( a
    0.1的球化剂?
    & a1 d% m# F6 D3 _; K
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     楼主| 发表于 2017-6-17 21:16:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 21:36 编辑
    : R, F& O: F" m' R& |  K) |
    + [- F* |8 Z' y6 t

    铸件顶面

    铸件顶面

    铸件侧面

    铸件侧面

    金相图

    金相图
    今天做了个光谱分析,终碳2.68,Si,2.43\Mn0.19\P0.027\S0.010\Cr0.002\Mg0.013\AL0.003\Ti0.028,金相全球,有点晕。
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     楼主| 发表于 2017-6-17 22:35:20 | 显示全部楼层

    产品外观图

    产品外观图
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:50:02 | 显示全部楼层
    表面缺陷与是否蠕化没关系,这是两个问题
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:54:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-21 11:15 编辑 6 k& R1 G* \1 X1 J: W! b" N, A
    ) |6 f  m+ B' Y* A* ?: ~
    从图片看,这种表面缺陷很像是白膜或涂料局部受潮(或者说此处白膜阻燃,气大渣多排不出)造成的吧,浇注时是什么情况?
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    2018-3-18 07:14
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    发表于 2017-6-19 13:41:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-20 08:08 编辑
    * G# l" y) R# N: d7 O6 B
    张三 发表于 2017-6-17 22:35
    , O& o* l) S% l( T0 P. O2 [,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
    , a6 H, @1 J& B

    2 l% T" S/ x) u: Q, d) Q和另一求助贴类同.白模有燃烧消失的倾向.整个过程的工艺与参数有待调整.
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     楼主| 发表于 2017-6-20 23:57:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-21 00:21 编辑 7 b5 O2 y" {5 U: |3 ]& Z0 k
    ) R4 ?. N* }& c4 c
    我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸件型腔有反应,造成缺陷,不知道是不是胡思乱想?连续几炉都是一样的,模型受潮基本可以排除。
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-21 11:08:05 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-17 22:35
    " f+ @4 T( K3 @9 D1 v" Y,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
    & k# Z; I- B1 K3 d$ W
    面的下面的缺陷是一个件上面的吗?
    ! p* C% |1 f8 B8 X8 K每包几件?缺陷程度变化
    4 }+ v' d" k+ m6 @
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    发表于 2017-6-22 08:51:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 08:57 编辑
    $ s: d* B1 G! i, D: a
    张三 发表于 2017-6-20 23:578 G" X2 @# W: _& `  e9 v
    我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸 ...
    ! ?3 m3 R; f/ [; Q- a$ L
      @' d8 _. ~: Y2 |1 S, e. Y
    与蠕化过程无关.8 i9 M" z1 E- f% m1 t
      c6 s7 T" V/ o, x+ q* S. n
    2 C2 Y- A0 h3 U" x; E
    是做这种大件才产生的么?还是始终是这样.
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    2018-8-25 18:18
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:29:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-22 09:36 编辑 $ ^9 l: K# S$ o+ f
    castengineer 发表于 2017-6-22 08:51
    7 b  A0 B+ s6 Y: H# L与蠕化过程无关.
    6 M4 {* S: |. L% L$ a2 a' w
    - [* M) T5 ~) x' j. D
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是不是浇注系统有问题,整个铸件都有补缩不到位缺陷。铸件表面有明显凹面,这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:32:18 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-21 11:08: j5 Y' N5 A+ P! e, y* s% P* d& x
    上面的下面的缺陷是一个件上面的吗?
    7 P( ]! S( \2 t/ U2 A每包几件?缺陷程度变化?

    4 M& I# T) |6 L" O单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
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    2018-3-18 07:14
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    发表于 2017-6-22 10:56:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 10:58 编辑
    3 t; m& n) n& M5 W1 p: e5 [0 L
    张三 发表于 2017-6-22 09:29! `1 O6 {/ f2 l* C: v2 @
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是 ...

    , @) h: D/ P& u% p
    8 \7 C  N" \6 B1 B  |; A, y3 W; ]1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.* M4 C/ u2 d8 \8 q  e  n
    2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的压力变化值和持续时间.
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-22 11:07:11 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-22 09:32
    0 g8 @. ]/ f5 ?. q. H+ Y" ~1 D3 [单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
    3 ?# \( s) E/ z" ^# x) w
    上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,6 ]: q2 i+ p+ _) e& R* r% \
    下面的疑为  重皮缺陷。" O/ ~9 c2 N2 K/ I6 J+ Y5 |% ~, g
    - m2 ^; h2 @) d6 X' z% d) W9 ]1 ^
    请问 上下2种缺陷是同一件取得吗?      另,每包铁水可交几个件呢?缺陷变化程度如何?. @# f) J. c, T/ B' E0 L
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     楼主| 发表于 2017-6-22 18:58:44 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-22 11:07; Z5 K& J, D0 D- R
    上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,
    $ c3 p# D: A4 z) ?& b! ~* _下面的疑为  重皮缺陷。
    2 j. G. V$ B' U! g
    是同一件,马蜂窝为上部,重皮为侧面。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 19:18:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 10:56/ R" _# E5 J$ o6 `- C, O8 @2 {
    1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.2 \7 O/ _1 W* x- Q! y- \
    2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的 ...
    , u& \5 a  @0 A0 O2 {# t
    浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,
    + \: s- Q4 v; B- b: K分析:% ?( G0 v0 @$ O' Z
          下部铸件厚度为30MM,截面30*6000*2约360000MM 平方此处变为120mm,截面为120*6000*2约1440000MM平方,是下部的4倍,此处液面位置升高约200,同理直浇道有效高度也减低200,如浇道有效限流,此位置液面上升速度要远低于下端,此为提出改进浇注系统理由。
    1 }2 p0 n' q; ?' D7 N" @      对于重皮,位置发生在铸未段约300处,考虑是铁水在端头回流,加之负压作用造成铁水覆壁,后续铁水不能融化造成的。
    % w" R2 k! P! l: g' s  S     对于上部马蜂窝不能理解,请教了。
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    发表于 2017-6-22 20:21:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 20:35 编辑 : u% j8 e1 Z6 Y9 Z( H
    张三 发表于 2017-6-22 19:18  A2 t* v7 x- [3 ?, E
    浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,0 ^9 \6 F: n5 e$ k' L2 @$ @
    分析: ...

    1 @1 I' T: l# J$ {! t2 L& f% {! v) u. U' N6 z: C/ e. F$ ~$ W
    看图是全长6000都有么?1 w: D1 H7 n! ?; c2 w% R. d7 H
    把这个件敲断.看是属于上断面都是蜂窝,还是上断面表皮型蜂窝.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2017-6-22 20:34:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 20:21! A  a( r/ X9 e3 r$ y
    看图好像是全长6000都有.
    + i8 d" P% a6 c+ i6 s" C) U
    456.jpg
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    发表于 2017-6-22 21:21:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 21:42 编辑 * s$ N9 C+ S, J4 t5 B) J

    1 O, [" [1 p' M; p' S% l
    # U+ l2 C! N: n3 q那.你的一端浇口就不合理了.你的马蜂区就是非白模气化区所致.
    ' t. K1 t5 w, i' N就是砂铸一端浇口也做不好.
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