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石墨漂浮的分析与解决

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  • TA的每日心情
    无聊
    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-1-21 15:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    请教高手,帮忙分析和解决石墨漂浮。球墨铸铁产品。
    9 p% f, S$ b6 ]" f9 q6 X! E6 `  u% c: Y
    有产品和金相图片。
    IMG_2818.JPG
    IMG_2828.JPG

    该用户从未签到

    发表于 2009-1-21 18:40:04 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    降低C值,适当提高冷却速度!
  • TA的每日心情
    开心
    5 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-1-21 18:59:36 | 显示全部楼层
    降低成分的C及Si的含量, 还有可适当降低浇注温度,另也请检查一下成分中Ce的含量!
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-1-21 22:26:28 | 显示全部楼层
    1)加增碳剂增碳要充分溶解吸收,保正过热时间。
    , j/ x( s- r/ @+ d, A2 J5 G2)提高型砂的透气性,减少型砂中的煤粉加入量。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2009-1-22 11:22:27 | 显示全部楼层
    不好意思,忘记说了:
    . {& _( N' A* T0 ?$ f5 ^配料成分很好,CE值不大于4%,浇注温度也不算高,
    - O9 X  y* }3 l( h4 a$ d目前怀疑与生铁内杂质有关,也可能是8-5球化剂的稀土含量高的原因。
    + {  S: u, l* D! P" W请各位高手多多发表看法!
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-1-22 21:04:10 | 显示全部楼层
    降低CE值 (C SI含量)检测残留稀土或镁是否过高
  • TA的每日心情
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-1-23 10:32:14 | 显示全部楼层
    和镁的残留量高没关系.件不厚.主要控制CE值和浇注温度.' t. ?( Z# y% R, o" c3 {/ {# y

    ' p6 l0 Y  l' }! e; p' u$ x[ 本帖最后由 castengineer 于 2009-1-23 10:34 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-20 10:42
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-1-23 11:01:38 | 显示全部楼层
    生铁加入比例是多少?更换生铁.
  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-1-24 15:19:59 | 显示全部楼层
    回复7楼你错了喝残留镁 稀土量有关系的
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-1-24 18:03:15 | 显示全部楼层
    楼上,其实错的是你. 关于镁的残留量对球铁石墨飘浮的影响,在35年前我国的球铁权威研究机构对这一现象的研究就有结果,早就有定论.并且有实验数据证明---即残留镁对球铁石墨漂浮有抑制作用.我认为,已经没有必要再进行讨论.但,在论坛上大家可以各述己见.楼上,按你的观点,你应该明确的阐述一下.在铁水中有残余镁的情况下,镁是如何促进石墨飘浮的.在石墨飘浮区内的开花形石墨在有残镁的情况下如何形成,进而又如何飘浮的物理过程.肯定一个科学结论,一定要合乎科学逻辑和尊重客观事实.
    # a+ d( Y$ Q. U0 Y: w: `! E8 H2 x+ L- }; q, h( H8 f
    [ 本帖最后由 castengineer 于 2009-1-26 09:59 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-1-27 11:29:21 | 显示全部楼层
    那先请前辈把数据上传来大家看下学习下,谢谢了. d1 ?' Y9 E, o
    6 Q& [2 s$ z; ]$ e
    [ 本帖最后由 范恋雪 于 2009-1-27 13:37 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-1-27 11:39:53 | 显示全部楼层
    前辈如果看到过高倍SEM图像和EDS分析结果你的观点也就改变了。用石墨漂浮的式样在电子探针下分析残留MG RE 在能量峰值很高,但是当然CE是最主要的
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-1-27 13:49:11 | 显示全部楼层
    “残余Re高促进开花状石墨形成”已成定论了。

    该用户从未签到

    发表于 2009-1-27 18:36:43 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    我也是生产球铁小件的,也遇到过类似的问题,能告诉进炉材料的成分吗?考虑一下炉料的纯净,我们电炉也是8--5的球化剂。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-1-27 19:03:33 | 显示全部楼层
    回11楼,我提供数据和结论的依据是--无锡柴油机厂和无锡球墨铸铁研究所在1973年6月出版的'稀土镁球磨铸铁"一书中88页-91页中详述了石墨飘浮的成因和影响因素.并论及残镁量对石墨飘浮的影响.他们的结论有3点. 1:在同样的碳当量情况下.铸件愈厚大,漂浮石墨飘浮严重..... 2:加镁量多.铁水残余镁量愈高,石磨漂浮就减少....3:浇注温度愈高,石磨漂浮愈严重....(书中配发的图片与楼主的照片如出一輙,我计算机水平低,扫描等不应手.要不然会上传的).因为资料比较老.我这几天又翻了日本"铸物"杂志.有两篇是谈及球铁的石墨这种异常偏聚和石墨异型,对于这种缺陷,他们的研究结果主要有三点. 一:在冷却速度慢,而且在大型.壁厚的铸件的最后凝固部位易产生. 二:对球铁含有碳.硅或有镍的情况下,对厚大铸件要取成份值的下限.有利于改善这种缺陷. 三:Ce的残留量大于100ppm时,壁厚60毫米的铸件都可能产生这种缺陷.我没看过电子探针图,但我觉得,我们研究的是球墨铸铁.而镁和稀土是保证形成球墨铸铁的重要元素.尽管探的是石墨漂浮区.但镁和稀土的含量在这里有峰值的显示是正常的.探讨一下.互相学习,取长补短.: c* j; C, s2 E

    0 D1 W: N8 o# j: H+ Y# L$ G[ 本帖最后由 castengineer 于 2009-1-27 19:57 编辑 ]

    评分

    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    范恋雪 + 10 鼓励鼓励!

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-1-27 20:05:40 | 显示全部楼层
    加强交流,共同提高。互相学习,取长补短。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-1-27 20:16:13 | 显示全部楼层
    原帖由 2068785 于 2009-1-22 11:22 发表
    ) S# G- e3 G0 K9 c. q* {不好意思,忘记说了:! j) [: _! e' _9 T
    配料成分很好,CE值不大于4%,浇注温度也不算高,
    7 l0 m' Z5 n, K& P" k" w目前怀疑与生铁内杂质有关,也可能是8-5球化剂的稀土含量高的原因。/ e  e, L. S$ W( ?8 A. r5 D
    请各位高手多多发表看法! ...
    ) I' T+ d, s# z- \$ Y! e. V& F
    LZ采用什么方式熔炼?
    7 C$ L9 y& i% n! p3 k) V* {$ Q* j& S如果是电炉,增碳剂的加入方式是否有问题?8 T8 r+ J' t+ s1 }
    孕育量是否过高?
    # U) ?: K; U) U3 y3 t% n对你的CE值有点怀疑。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-1-30 14:12:45 | 显示全部楼层
    同意楼上观点,怀疑你的CE值和增碳剂的加入时间,CE什么时候测定的
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2009-2-2 12:59:53 | 显示全部楼层
    谢谢各位的广泛意见!
    ! Q/ z  E, j2 G
    / w8 F" E; h3 J  `1 D& m5 n实际生产时,冲天炉,CE值为成品分析时取得。残余Mg、Re量尚未测出,因为仪器不全。
    ; _0 O  m- K' ?8 P/ Z4 ], O' k希望大家能把可能的各种原因都介绍一下,最好详细点。* `% C- K. Y4 ?# T2 Z& j) j1 o

    ! L/ ?; z9 T* I7 a) c1 y0 T如果可以,也请介绍一下对策。
      k# N7 O& R. ]: E2 {# c' A
    8 @4 ]- \: d# W2 I7 b我们正在进行试验,更换了一次生铁(济南的,价格较高),有一定效果,但并未完全消除。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-2-2 13:57:58 | 显示全部楼层
    此问题不难解决,你化验一下原铁水的化学成分,主要是C Si,再将配料详细说一下,要想解决问题,你得将你厂的实际情况详细介绍,不然大家不好出主意。一个缺陷,引起的原因是多方面的,介绍不详,大家只有针对此问题进行多方面的分析,很难找到主要原因,找不到主要原因,就不能立竿见影,要走很多弯路。: x4 j1 t5 z' K& e! w
    此件重量不知,牌号不知,从图看,我要说的是,原铁水C控制在3.7~3.8,Si1.5~1.7。8 E8 [; p) i( D: k9 \( }
    再补充一点,我个人认为生铁对石墨漂浮影响不大,主要是碳当量,生铁不好只会使石墨畸形。
    4 Y) k& M( u' g' J# u
    / c0 ~( x& u5 i$ z# L. Z[ 本帖最后由 xyzhlan 于 2009-2-2 14:00 编辑 ]
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