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[求助] 铸造缺陷分析

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-5-9 15:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-11-28 14:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    我们这边分析该缺陷为渣眼,原工艺浇注温度在1440-1460,球铁550-10,后面因厚大部位有缩孔,调整浇注温度1410-1430,就集中爆发出该缺陷,现在怀疑是二次孕育未完全形成的渣眼,这边建议是转包来解决,有点拿不准。
    P71113-163323.jpg
    IMG_20171128_0901.jpg
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-28 19:52:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-11-28 19:56 编辑
    8 X" p, F* q( {: W* {; o5 Z7 N9 c2 p2 e
    缺陷主要是液流飞溅成豆.未熔豆氧化表面的氧化成孔.也有部分渣致气孔.
    ; H0 m; u) j5 z4 h6 M6 d  ?- X$ m4 X
    改浇注系统的意义不大.# B$ S. T- a9 ~  b
    # c4 w! L$ d$ v' n6 Z, n5 C
    按图做一下,试试.
    5 ?# ?0 ?% D/ y) k: z$ r6 E
    截图00.jpg
    截图01.jpg

    点评

    方法简单有效,强烈支持。采用芯盒下一个排渣溢流包,是个好办法,我也学习了受益了,谢谢  发表于 2018-7-27 11:32
  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-19 20:43
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-2 21:14:44 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-12-2 20:32  r5 u: G7 E/ D9 K2 A  G
    个人认为,不要太乐观!目前要解决的问题是,先入的“冷脏”水如何有效地溢流走,或力求尽量少出现这“冷 ...
    % k+ }0 [! C& ~, {- |5 w5 n, R# ]
    浇注系统的问题,用其他方法来代替,不容易,还是好好的修改浇注系统吧
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    开心
    2019-7-3 06:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-2 16:34:45 | 显示全部楼层
    上下箱应当反过来吧
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    2025-12-29 15:49
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-11-28 16:40:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸造小虎 于 2017-11-28 16:41 编辑
    4 g+ i( ~- k( P3 b  E* f) U2 d
    ( R1 e3 c9 ?+ U" Q# p& A4 @  O明显是浇注系统问题,最下面流的铁水最远,造成不平稳,紊流,夹渣夹杂排不掉,都是铁豆不融合啊,哎,重新设计浇注系统,或许可以解决问题
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-28 18:59:21 | 显示全部楼层
    同意2楼的说法,重新设计浇注系统吧~
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-11-28 19:55:29 | 显示全部楼层
    看上去豆子很多,浇注系统不平稳是关键,或者开设溢流槽,撇掉初始的铁水
    4 @0 K" j, o8 n! W; v1 O0 [* s# ^浇注温度高没出现应该是金属液表面尚能融合的缘故,不过应该也会有少量气孔、冷隔等缺陷出现的
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    奋斗
    2023-5-9 15:03
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2017-11-29 08:29:11 | 显示全部楼层
    补充一下:我们这个是铁模覆砂工艺,此次砂箱做的覆膜砂层都比较厚,基本都在15左右
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-29 09:54:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-11-29 10:12 编辑
    4 c2 p9 d+ v+ j1 o
    回炉铁 发表于 2017-11-29 08:298 i( h5 w: D# b
    补充一下:我们这个是铁模覆砂工艺,此次砂箱做的覆膜砂层都比较厚,基本都在15左右 ...
    1 `3 o3 g: e8 a
    # `$ r5 K% P$ j1 k
    模具加长.出溢流部分的结构.铁模覆砂工艺用的不错.此部位不改.很难做好.如果溢流包不好做.可依模具允许的情况,改其它形状.溢流口落底.总之此部位前端液流及飞溅的渣.豆.不排出来是不可以的.
    截图00.jpg
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-11-29 21:35:04 | 显示全部楼层
    回炉铁 发表于 2017-11-29 08:29
    ) p! o4 A& N( K* F9 i- |4 B4 H: K补充一下:我们这个是铁模覆砂工艺,此次砂箱做的覆膜砂层都比较厚,基本都在15左右 ...

    * y. h5 m, A# }/ v* K- y这个问题和铁模覆砂关系不大,主要是工艺问题。但是铁模覆砂造成工艺基本固化,改动起来有难度。要不就只能提高浇注温度,然后热节地方加冒口?这也得动模具阿。) o# k/ [- R1 K. k4 P6 y  g# G- y8 f
    作铁模做的太早了,工艺还没有稳定就投入铁模,太急躁了。
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    2025-12-12 11:57
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-30 10:48:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xuwu531 于 2017-11-30 11:36 编辑
    & Y( J% J8 I3 G1 N2 u" r1 a( k% p7 @' @" a6 a$ T
    随流孕育剂应该不会这么大面积集中,这么高的浇注温度铸件也不小,应该会熔除非随流孕育剂质量差表面包裹较厚的氧化物,个人认为是浇注后该部位低温铁水反应性气体缺陷(皮下气孔)。传一篇关于灰铸铁“首流”铁水对铸件气孔影响的论文供参考

    “首流”铁水对铸件气孔的影响及解决措施.PDF

    105.42 KB, 下载次数: 437

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    开心
    2025-6-30 14:22
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-2 11:01:55 | 显示全部楼层
    你这属于铁水的末端,初期的铁水进入型腔后随着距离的延长,铁水温度降低,而且看着内浇口 的高度落差不小,容易出现铁豆等缺陷,建议在末端增加溢流,可以做个窝。
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    2023-5-9 15:03
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     楼主| 发表于 2017-12-2 20:04:28 | 显示全部楼层
    现在是先把覆砂层减薄,坭芯加冷铁,浇注系统也要改,看下效果先* l* F0 }, j0 d# q! m
    赶着产量交付,有时没办法慢慢验证
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-2 20:32:08 | 显示全部楼层
    回炉铁 发表于 2017-12-2 20:04
    - X" G! u& c5 x( n; D. P现在是先把覆砂层减薄,坭芯加冷铁,浇注系统也要改,看下效果先
    7 A: G6 F6 }  E0 y赶着产量交付,有时没办法慢慢验证 ...

      [- \1 s8 {% H个人认为,不要太乐观!目前要解决的问题是,先入的“冷脏”水如何有效地溢流走,或力求尽量少出现这“冷脏”水(但,不出现是不可能的)~
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-2 21:27:16 | 显示全部楼层
    靖江山水 发表于 2017-12-2 21:14# j7 W- Q9 I4 L& K- D4 ~3 j2 e
    浇注系统的问题,用其他方法来代替,不容易,还是好好的修改浇注系统吧 ...

    0 G. ]# M7 \/ C$ z0 q7 I这是上上策,但是,对于铁模覆砂来讲,必须要改铁模子!
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    奋斗
    2019-7-8 21:27
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-3 13:29:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 千江有水千江月 于 2017-12-3 15:30 编辑
    0 F& x2 g7 t3 P( `+ h
    2 [( W2 |" p1 L; N3 r( N这个结构是要多摆集渣溢流。浇注系统要调整
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    发表于 2017-12-3 15:21:26 | 显示全部楼层
    回炉铁 发表于 2017-12-2 20:040 R8 S9 r  L( O" s
    现在是先把覆砂层减薄,坭芯加冷铁,浇注系统也要改,看下效果先: z$ U" N& S6 y% n
    赶着产量交付,有时没办法慢慢验证 ...
    7 x% M3 h0 w2 Z8 f: H+ D
    个人认为减薄覆砂层,只会加重缺陷。泥芯加冷铁,提高浇注温度不能根本上解决问题,既然改模具,不如从浇注系统和溢流上入手。浇注系统一定要改。
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     楼主| 发表于 2017-12-9 10:33:08 | 显示全部楼层
    xuwu531 发表于 2017-11-30 10:48
    & K2 C. j( h. t( z' h* L随流孕育剂应该不会这么大面积集中,这么高的浇注温度铸件也不小,应该会熔除非随流孕育剂质量差表面包裹较 ...

    4 w, `: K- W8 |我们这里的铸件都不怎么设计溢流槽的,原来刚开始开发第一种机体的时候设计有压边溢流槽,只是听说气孔总是跑到这压边位置,就给取消掉了。/ L' b" @! x$ D

    ( t) M8 c! X5 C1 K: ^7 `
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    发表于 2017-12-9 10:59:11 | 显示全部楼层
    回炉铁 发表于 2017-12-9 10:33* |& @- u" H# h* H1 ~/ f
    我们这里的铸件都不怎么设计溢流槽的,原来刚开始开发第一种机体的时候设计有压边溢流槽,只是听说气孔总 ...

    ' j. W+ x* E/ _0 V- ~; r( E# O你不能因为吃饭噎了一回就永远不吃饭了,该有的工艺措施必须有,只是考虑如何避免产生其他问题,明显是铁豆不融合,还有撒说的呢,浇注不平稳啊,如何做到钢水平稳上升,设计修改浇注系统啊,多问问几个为什么
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     楼主| 发表于 2017-12-9 14:41:03 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2017-12-9 10:59
    5 ]" n& O7 z/ A你不能因为吃饭噎了一回就永远不吃饭了,该有的工艺措施必须有,只是考虑如何避免产生其他问题,明显是铁 ...
    . H1 N' s# |9 _, ?
    这个产品的浇注系统改肯定是要改,只是对论文中的理论想进一步理解一下而已,理论上来讲处理掉首流劣质铁水怎么都是好的,只是第一次开发机体的时候没能参与到,不是很清楚当初他们是怎么处理的,现在这个产品上箱面还是有气孔,远离浇注系统的端面有杂眼一类的缺陷,也想弄明白是不是也是因为这首流铁水引起的。(我们判断的是侵入型气孔,但铸件未经过抛丸前,表面有一层薄薄的氧化皮)
    P40309-085159.jpg
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