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[求助] QT450-10产品缩孔

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    2025-8-11 14:26
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-9 08:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    汽车配件,QT450-10,缩孔照片如下:/ V6 Q' T" o9 G3 }
    540866764766635170.jpg 435814720246871368.jpg . f6 }, n: v' |$ `( K

    3 C- s2 z% f* Q$ S! ]( X0 P! M( h生产工艺:C%3.75-3.85;Si%2.4-2.6;Mn0.30-0.35;Mg%0.037,浇注温度1432,末箱1357,浇注过程用时6分钟;水平造型,砂型硬度大于85.
    1 ~( C+ f0 G+ d3 p8 X2 x* B& ^9 J! s% k! t5 u
    模具工艺如下:! {( U# A0 `  B6 O7 V
    IMG_20171117_091233.jpg
    0 B* C* b& A0 v) A! T/ @3 v问题描述:此产品之前做没有缩孔缩松,探伤无缺陷。近两天出现了20%的缩孔,缩孔无规律。烦请各位大侠帮忙分析一下对此缺陷的看法。/ j. q+ t+ Q1 R- p" V
    540866764766635170.jpg
    124265562924329216.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 09:00:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-9 09:03 编辑 ! C, O: f" Z' m( U
    " H1 b* @, ?. J5 Z$ A9 P) j
    如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关.
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 09:54:49 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-9 09:00
    ! {7 Q! v+ s. f( B/ U& H+ |+ z如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关. ...
    - [1 H4 @/ u& F- k
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
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    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-9 09:58:50 | 显示全部楼层
    个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的冒口补缩情况是否相同;3.冒口颈过大造成最后凝固,可以适当减小冒口颈;4.查看与冒口连接的入水口是否过厚,造成前期冒口无法起到液态补缩作用;5.入水比例是否合适,是否冒口处入水少。
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    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-9 10:00:35 | 显示全部楼层
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:54
    * j1 W" ^  C( w" u6 @+ A8 Z我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。

    5 p) s! k) E( `6 H我做铸钢比较多,但是这个球墨铸铁产品,如果有缩孔,有好几个方面的原因,第一,此处的浇口看起来比较大,作为球墨铸铁的产品应该设计成扁平状,要比铸件早凝固,尤其是靠近铸件的地方,建议适当改进,第二,型砂硬度,浇注温度,浇注速度,化学成分,都会对铸件产生影响,或者说改用了其他的生铁牌号,或者废钢加的多了,要排查最近哪些地方做了改动。
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    2025-8-11 14:26
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 13:05:06 | 显示全部楼层
    甄清淳 发表于 2017-12-9 09:58
    1 M4 i* L, C( s个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的 ...
    0 [! y' _$ H" F8 I
    切开的冒口如下:
    7 u. u+ L" Q9 M9 w 644142777468825817.jpg 406685258509285139.jpg
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    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 16:38:44 | 显示全部楼层
    还是要仔仔细细地检讨一下整个过程吧,哪儿都没变的话,是不会出现这种情况的,既然出现了这种情况,必然在哪个环节变了,否则不符合哲学的原理,也不符合过程量化管理的一般原则!
    & [3 k) t# S' B5 M9 V% [" M0 m( W4 V& P. n6 m! l$ \$ W' D
    我只相信你没变的是浇冒口工艺,其它的都不敢保证!
    " O  d, L* u% c! ?( g2 M  o" Y/ g7 P3 U0 R& t/ C
    逐项做前后对比吧,自己深入下去,不要随便听信车间的反映~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 16:38:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:13 编辑
    & H( E0 l' J* C6 B7 `
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:54' ~3 U6 [: H/ v& `% ]5 m7 J# L
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。

    4 K  c5 H$ d+ H/ O2 g9 ?/ r: z3 V# }% H4 b# A
    1:这个缩.另一个没缩.看一下两个有什么区别
    8 `, A! B3 v4 ?# @0 p2:如果以前没有,突然有,应是浇温低的影响
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-9 21:53:00 | 显示全部楼层
    以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢?特别是生铁方面。尽管配方一样,但是如果更换厂家或什么的很容易影响到铸件的补缩。考虑到近期生铁供应商由于环保影响的问题,估计生铁方面的可能性大
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    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 22:12:37 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2017-12-9 21:53
      q! x' r3 A3 w; e, J' {以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢? ...

    " W! e( V' A( _& H4 A; l感觉不是用生铁熔炼的,应该是用合成工艺~
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 08:06:30 | 显示全部楼层
    冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,
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    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 10:22:43 | 显示全部楼层
    xiayaxi 发表于 2017-12-10 08:06
    & G/ r! r. Y3 a3 H1 ?) \5 d冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,

    + N! J+ U7 A6 w% q- d) h/ g关键是前后的差异点没有找到,究竟在哪个环节哪个因素变了,孕育处理工艺变了也会导致、孕育剂更换了也会导致,当然,导致异常出现的因素太多了,所以要抓住矛盾的主要方面!) N3 L- b  M1 R' L

    : a4 q: q! F1 \3 L9 ]所以说,搞铸造,缺陷分析很重要,导致出现缺陷的过程分析更重要,对症下药才是正道!2 w& o, d/ W0 x5 X8 g4 S
    8 q' n4 M6 ~, S
    我还是这句话:做好产品的最根本的原则就是量化管理+过程控制
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 12:08:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-14 03:15 编辑 0 G3 i. M: D. z
    3 C& O" M$ M, l# T6 u6 `0 C
    你的问题主要在于.
    ! ~8 {5 }! o1 T, y! p$ B1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下压到接近冒口颈处.如果浇温低.就可波及铸件本体./ s* p9 `4 b/ s
    2:冒口颈没开在最后凝固区.而是偏上.可从冒口的切面的颜色看.在黑.白区的交界处.要把冒口颈下移.开设最后凝固区附近.把冒口高度减低.增加冒口模数.$ n. }7 |/ l1 _
    3:冒口颈的模数大于铸件冒口颈毗邻的铸件模数.计算一下.冒口颈的模数应为铸件此部位的模数的0.67倍.均衡凝固的自补效果才能奏效.做为450-10.应当充分运用.( D, Y8 g" {/ G! k' y
    4:其它坛友的加强孕育.也是很有道理的.

    点评

    董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!  发表于 2017-12-10 20:58
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    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 13:53:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 12:08" ]5 q1 T# }1 l+ D1 T4 f
    你的问题主要在于.你用的是冷冒口:
    , [- W" B1 i* I  g/ ?3 G1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下 ...
    9 x9 a& W9 P1 o. n
    分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方面~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 14:56:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:12 编辑 6 ?6 m' U4 H, s. R$ Q+ a$ t
    老翻砂匠 发表于 2017-12-10 13:53
    * U, D7 ]# Z. r8 I, {+ c, O分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方 ...
    $ V$ j4 v9 _. R9 F: o' }
    & J9 i( T# o3 m+ {
    是的:
    7 v% Q6 o. A! P8 ~- v7 Q1:一个件有缩孔.一个件没有.
    0 u& E3 p& z/ \) h+ j) i2:以前没有.现在有./ H- V" y" U/ ?* O' p* l
    这说明,楼主的浇.冒口设置.导致把缩孔的出现几率大致出现在冒口颈附近.也就是说,这套浇.冒系统很脆弱.
    % k0 f. W6 i: @6 V+ ?) J. J当浇温低时(应当不是一炉件都会出现缩孔).孕育衰竭时.成份不稳定时.都会出现.
    + b* x3 e/ d9 {7 m, c7 n解决问题其根本方法.还是要对浇.冒系统进行改造.试一下.
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    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 19:26:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 14:56
    1 {& a! d7 s. f& I. l7 d7 {! O8 V是的:- l  z3 N6 ^4 Z+ X3 s( J
    1:一个件有缩孔.一个件没有.& {$ F- V' d; T8 ]& h0 T
    2:以前没有.现在有.
    8 L/ E$ \/ W& c- I8 e+ ^
    如果分析的再仔细点,先浇与后浇的分开来,再结合浇注温度,这个问题应该很容易找到问题点了~
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-10 19:48:42 | 显示全部楼层
    我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。
    1 k7 a# _% Q9 b# z) r如果原来只是简单目视合格的话,那冒口颈的尺寸冗量太少。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 20:16:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 20:34 编辑 2 z! {5 @; N% ]8 p0 s9 j; S. g% I! @
    fbi-2008 发表于 2017-12-10 19:48: }$ x3 w8 f8 k, i+ a( E3 X8 Q
    我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。6 y) r: [9 Y$ Y6 x0 n$ [# v
    如果 ...
    ; V* d: R: l# q3 S
    ' ^  S1 {# O! P9 z' R: v  U
    是的.怀疑另一件是否缩孔在铸件里呢?如是.那这个浇.冒系统真得重做了.
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 21:02:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 21:36 编辑 ( Q6 p% X9 H4 f! b0 d: ^1 ~

    2 N7 ]8 t$ q7 _( H$ M5 w董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!-----对的.不好意思. 1 E( M2 W! A. v5 g
    4 d/ g4 ]/ N. K1 `6 F2 ?$ o
    如是这样.那就是浇口部过热.过水流量过大.另一个件缩孔应在件内.1 A3 s. Q2 T% X9 f" r

    # |# {5 c1 A# g. o0 L  z0 ?那还是冒口先导凝固.把缩孔压在冒口颈或件内.
    * s" f6 s' B9 K- c& |9 Q减少后浇口流量.增大前浇口流量.
    7 l; F" m# G$ a; j- ^- K- q( b
    7 I- Q  K$ q' ~* o1 x6 e
    截图01.jpg
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    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-11 14:14:40 | 显示全部楼层
    冒口上部没缩,连液态补缩痕迹都没有,说明冒口补缩作用较差,浇、冒口设计有问题,此浇注工艺容错性差。一个冒口补两件一个有事一个没事,检查一下另一件铸件内部是否有缺陷。以前干时没问题,以前用此工艺生产了多少件?如果以前批量干没问题,那么看模具最近有无维修记录,模具没变,那就在原材料上找问题吧。
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