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[交流] 哪位朋友了解这种718模具钢边缘探伤缺陷的情况?内有详情

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-12-13 10:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 lilin042424 于 2017-12-13 10:53 编辑 % t8 `+ ?. u3 ~0 u( q% i/ k

    ) f- _# t# `& z  |6 U模块宽度边缘探伤缺陷:生产的718系列还有类似改进型模块,厚度>500mm,宽度>1250mm,宽厚比>1.8以上的吧,出现挺多的边缘探伤缺陷,钢锭用下注多棱圆锭规格一般都是20-38t范围内吧,但是对比之下宽厚比小的从来不出问题。% W  p/ D! V5 Y. x
    缺陷的特点就是在模块宽度面得两侧、厚度面的中间位置,断断续续出现探伤缺陷,下面是示意图,黑色区域就是探伤缺陷,Φ3-Φ4.5左右的单点和连续缺陷都有,探伤人员说往里面延伸一般也是15-30mm。
    - _! i) w6 B7 I' f$ [! [( \8 Z工艺以500*1730截面成品为例:加热炉温1220,镦拔以后留量到700*2000截面,最后一火次出角成形,终锻实际的话估计700-620℃吧。. e; x; l+ ~5 z. o- |
    我自己估计一下,因为很明显的宽厚比小的就根本没出现过问题,成品上一火次我们习惯留量大一点,最后一火次好把角成形好看一点,结合缺陷区域把。成品火次变形量太大了,温度低的时候锻造变形造成的?& O% ^( [$ E, e( W7 D8 |! j
    朋友们有了解这种情况的不?8 r: a! k# K% e6 n1 R$ f- R

    缺陷位置

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-2-22 15:42:40 | 显示全部楼层
    是黑皮探伤还是全光之后探伤?这种问题一般是锻件表面缺陷引起的,譬如皮下裂纹,折叠等,探伤时由于散射显示缺陷进去很深,实际上缺陷要浅的多,发现这种问题后一般用角磨机打磨下去掉表面缺陷,再次探伤即可。我们专门做P20,718,1.2738的模块,这种问题很常见,尤其黑皮探伤的时候。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-13 17:28:51 | 显示全部楼层
    冒口端是哪头?
    % N, r7 e, b0 B. }4 M
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-13 17:37:36 | 显示全部楼层
    chinarjg 发表于 2017-12-13 17:28
    " B, H9 z4 W. f9 |) z冒口端是哪头?

    & Y2 W+ j; f( m7 q9 s跟冒口端没有关系,整个长度上都没有规律分布,冒口有,水口也有,中间也有,陆陆续续零零散散
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-31 08:17:18 | 显示全部楼层
    718的锻件确实不好做,探伤不容易过关。这种情况我们以前也遇到过,至今不知什么原因,建议控制下终锻温度,还有锻后冷却做好。
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    2018-3-3 16:24
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-5-7 20:56:01 | 显示全部楼层
    现在我看到718,P20模块有用板坯锻造,不知道探伤会不会有所改善
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-6-19 17:05:40 | 显示全部楼层
    可能是偏析之类的缺陷,最好取样做个低倍、高倍检测
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