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[求助] 百思不得其解的缺陷(铸钢ZG230-450砂铸)【问题解决】

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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-18 13:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-21 16:23 编辑
    1 s/ @7 |, H- n' I. I
    - n3 f+ ~" Q- h5 f. K件参数:材质ZG230-450,钢水量22500Kg,注口:65*2,直100*2,内:100*4,CO2水玻璃砂造型,型腔热风机烘干21h,型砂水分3.2%左右,浇注温度1545℃
    : a% i1 ?0 g8 G7 K缺陷描述:分布于冒口间及分瓣面,共5处缺陷,而且特别有规律且很规整,缺陷深度在30~120mm,从消缺来看,是气孔冒口补缩肯定没问题。。。明冒口有这样的气孔缺陷想不通。。。。搞铸造的10几年,从来没见过产生这样缺陷的。。。看看大家是否有不同的理解!; |) k) u4 p  b4 ]9 b# \
    . ?( A  w" U) h, M3 g+ T6 }6 b' u$ k
    捕获.JPG
    9 u8 t8 t" n/ B# e2 U% ^* O/ z 图片1.jpg 图片3.jpg
    1 }: g& p- L( @7 ?" d* L图示黑色部位是缺陷分布的位置
    & a) a( O  W) u2 p. l======================================================  @5 p/ q# Y5 C1 K; H* j7 b& T% _
    纠结了很久,同时也很感谢各位热心的坛友【拉斯特、castengineer、铸造小虎、千江有水千江月、fbi-2008、靖江山水、四海人士等】的帮助,今天用MAGMA的air entrapment这个功能,才发现缺陷与其模拟还是比较吻合的(包括深度和位置),
    $ D9 j6 M" p! k- X在5个位置确实出现了air entrapment【很奇妙的是:居然能模拟出远离浇口位置分半面处的缺陷,这点确实没想到】,模拟深度开始于23mm(实际深度30mm开始),终于深度107mm(实际深度120~140mm左右)* H4 ~7 @6 |; u+ h
    ,应该说是反映了出了该缺陷。后面的对策就是改善排气,等结果出来给大家汇报改善是否真实有效!
    4 x' K9 {7 j# A# O3 m1 h7 n! ` 捕获112.JPG
    + G6 ~, G4 g7 O0 B  L0 [3 I. C" _: U. n2 E" n& W
    改善后的工艺:! ^% F  p" a% p/ o& V
    + Q, }9 Y# d# w% i+ E2 P! E# g" h

    - ]" P+ r% c/ G: s, z排版有问题,。。。不知道怎么弄了。。。尴尬
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    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-18 14:11:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸造小虎 于 2017-12-18 14:44 编辑
    & w# S6 P4 C- P1 ?0 a5 Y. `
    2 |( J% D6 _$ j/ y* o5 g" s一看你的工艺就是错误的,这样的半圈连个拉筋也没有,不知道你是如何控制变形的,厉害,高手,哎,这个铸件我做了很多,你还不明白,浇口造成的热节,都是一串一串3-5毫米的气缩孔啊
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-20 11:37:09 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:03: @  _% y* a, t. R# d( _, b/ s5 w
    CO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...
    : O1 R) N2 e8 L. O- L  Y' [# Q5 ^
    由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将大打折扣.冒口顶部先封口.把铸件的最后凝固区.延移至浇口的部位.
    8 s, d& H7 ]) W. K( X3 ]7 _至于端面的缩孔.由于冷冒口的补缩通道有限,加之铸件的下截面形成楔型冷却加之铸件的端头的冷壁.在冒口补缩能力有限的状态下.在这个部位产生一个最后凝固区.则是很正常的.
    ; b5 Q, `  Q- X' |关于缺陷.我定为为缩孔:
    , r2 B+ q! u5 g; D- }7 G) e1:水玻璃砂.其浇注时的水份来源.也就是硬化过程中的反应水.如果烘烤过.根本不会影响充型并产生气孔.
    % l) i+ Z$ Y& \2:看图.缺陷内没有明显枝晶乳凸..这和你的浇口在这部位连续充型.高温下枝晶的多次晶乳凸不明显是正常的.
    截图04.jpg

    点评

    同意!  发表于 2017-12-20 11:45
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-21 09:29:26 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-21 14:02 编辑
    : E3 f# Z! H2 \4 w+ o% J3 l
    ! ~2 Z& ^' N2 I# h- o( h- }2 Z. N# M3 B- M

    : D$ [$ Y% J+ X水玻璃硬化后.会有反应水.这种反应水在铸型硬化后,存在于铸型型砂中.不会被蒸发掉.而这种反应的充分进行.也有一个CO2对砂的水玻璃复膜,有一个由砂复膜外表向膜的内部的逐步硬化反应过程.6 w# t  O/ C, D7 t9 W& b2 a
    , x0 X3 f: c' i: V3 Y9 R5 M
    1:你把冒口设置在浇口之间.使冒口完全成为冷冒口.& h) D6 f! P9 U* I
    2:在冒口之间形成工艺热节区.使这个最后凝固区远离冒口的补缩延续度有效补缩距离.成为缩孔.你的缩孔应是二次缩孔.
    3 E& o. J1 F# }8 J- m* d9 T3:在你的21小时的烘干过程中.使所有硬化反应水.均蒸发为气体.瀰散在铸型型腔中.由于你的底注会在浇注过程中.内气压增大.除浇注时.冒口外排.也有可能存在于最后凝固区内.% i! o6 B( }4 C
    这样.你谈到缩孔里有气孔的特征就可以解释了.但.缩为主.气为辅.
    ' j- e- N* W( f( }! f  I6 @' z! b4 n" _0 Z
    应烘干后合箱.- l" p: G8 Q. |+ M
    # y- D9 w/ {* I1 F* F" x
    如果缩孔里有夹渣那有气孔特征很正常.8 u7 E! G! o6 R+ }' |5 `* ~2 F
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    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-19 08:02:48 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-18 16:39  U$ L2 t$ E4 p0 Q* Y: k9 G$ k
    圆形气缩孔能理解。。。关键是怎么来的呢???这是我第一次遇到(这种我们每年要做上百个,除了尺寸有差 ...
      ^9 N) V! ?# E$ B4 x- A
    有撒好奇怪的呢,既然你知道是转移了浇口,那还恢复原样,铸造基础课程里面应该讲的很清楚,分半处是因为你的末端,造成补缩距离不够,气渣聚结形成的气孔,浇口部位是人为的热节,造成无法补缩产生的气缩孔,如果不少这样,你说还有其他的原因嘛?成熟的工艺不允许随意改动,工人改了你可以责怪工人,你自己改了也要承认错误,反正我也不罚你的款
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    2018-12-19 20:43
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-18 16:09:31 | 显示全部楼层
    核电上用的半圈,两个合并在一起用,一对一对的,这个产品肯定经过模拟,可惜模拟不告诉你这里有缺陷,看你的浇注工艺三维图,缺陷就在你说的位置,圆形的气缩孔,一大串一大串的分布
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-18 16:34:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-18 16:44 编辑
    : l) a6 V& R7 p
    铸造小虎 发表于 2017-12-18 14:11
    % T) D- D2 @) V5 g! T( f& W* R一看你的工艺就是错误的,这样的半圈连个拉筋也没有,不知道你是如何控制变形的,厉害,高手,哎,这个铸件 ...
    ' |3 f8 N" ~8 M. ?( _& Y, l
    ! Z: s5 D) g& Z: r: A
    大哥,这样的东西我们每年要做上百个,从来不放拉筋的。。。。。浇口造成的气缩孔???没道理啊,浇口直径100,浇口位置的壁厚有300多啊。。& `* Q7 X6 G$ ~0 M
    4 q0 d4 P/ Q7 O' j/ _
    捕获.JPG
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-18 16:39:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-19 08:54 编辑
    ' ~; `' |3 R4 {
    靖江山水 发表于 2017-12-18 16:09
    9 v" `- L, C+ I( t% l, L% Y- Z核电上用的半圈,两个合并在一起用,一对一对的,这个产品肯定经过模拟,可惜模拟不告诉你这里有缺陷,看你 ...

    " m/ t8 U7 _% W* h& m6 y( O. N
    ' C% m/ H) S1 f. c圆形气缩孔能理解。。。关键是怎么来的呢???这是我第一次遇到(这种我们每年要做上百个,除了尺寸有差别外,基本方案没什么太大区别),这次唯一就是把浇口移到了2个冒口之间(以前是在冒口底下的),我唯一奇怪的地方就是在分瓣面有一端是没有浇口的,为何也有这个缺陷。。。
    0 X! C# u: h* c$ V7 E; D( v8 Z% T注意:此处分瓣面的处没有浇口,(另外一边的分瓣面位置有浇口,但是缺陷类型及大小基本一样)5 h1 t6 _5 ~9 R6 a, y$ v

    & t# k0 T7 J# E$ r. {  \" R6 s( I& g 捕获.JPG
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    2025-2-9 15:50
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-12-18 19:29:37 | 显示全部楼层
    以前的没有缺陷为什么要改变位置呢?可以肯定的是缩孔。感觉你有点儿过于自信了。
    & U9 M8 u: {/ x4 P: ]个人感觉冒口之间应该放冷铁,不然冒口补缩之间会造成干扰。
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-12-18 19:32:49 | 显示全部楼层
    这个图片看不太清楚,单从这几方面看是气体造成的体积亏损,并且都是在冒口之间的,是不是水玻璃砂有问题,临界温度后出现反应性气体造成的的体积占位。
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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-19 08:21:20 | 显示全部楼层
    jingdizhiwa 发表于 2017-12-18 19:29& p! ?* N: S9 V& c# g% H
    以前的没有缺陷为什么要改变位置呢?可以肯定的是缩孔。感觉你有点儿过于自信了。7 P' J6 w% u8 b3 Y7 G
    个人感觉冒口之间应该放 ...
    0 y$ P5 V8 X* f& ~+ V) s* j$ V
    改变浇口位置主要是想解决PT缺陷。。。。2个冒口之间是有隔砂冷铁的(因为考虑到浇口在冒口之间),一般来说这类铸件我们不怎么放冷铁。为什么说不是缩孔,因为分半面的位置的缺陷和冒口之间的缺陷一样,如果说分半面的补缩距离不够,那就说不过去去了
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    2025-8-12 13:51
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     楼主| 发表于 2017-12-19 08:24:15 | 显示全部楼层
    范恋雪 发表于 2017-12-18 19:320 t0 e; T. n9 p) c* `3 l4 x
    这个图片看不太清楚,单从这几方面看是气体造成的体积亏损,并且都是在冒口之间的,是不是水玻璃砂有问题, ...
    2 l/ x. Y, i7 K) T' H
    当初我们也怀疑砂有问题,所以我描述的时候有提到型砂水分(这个是符合工艺要求的,其他同类铸件的型砂水分也基本是一样的),而且我也提到型砂烘干,与其他部件类似
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    2025-8-12 13:51
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     楼主| 发表于 2017-12-19 08:32:29 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2017-12-19 08:029 a0 o1 g4 Q" i
    有撒好奇怪的呢,既然你知道是转移了浇口,那还恢复原样,铸造基础课程里面应该讲的很清楚,分半处是因为 ...
    : E0 h6 D1 @& ^! |+ ~; S
    缺陷示意应该很明显,分半面的缺陷是已经贴近表面啦(表面都补缩不到就说不过去了)。这个浇口放在冒口之间应该不是导致这个缺陷的主因,为什么呢?因为我前面提过,分半面的位置有一处有浇口,有一处没有浇口,但缺陷深度和大小却一样,,,不觉得奇怪么? (还有,浇口置于冒口之间,虽然用得少,但是我们也有成功的案例,所以这次才会为了解决PT而采用这种接法)
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    开心
    2022-12-29 14:16
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-19 08:39:18 | 显示全部楼层
    冒口之间的距离是不是太小了,如果改为三个冒口(冒口尺寸加大)并在冒口之间增加冷铁,可能效果会好一些
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-19 08:50:10 | 显示全部楼层
    黄荣 发表于 2017-12-19 08:39
    9 {" y3 A- v7 ]) P冒口之间的距离是不是太小了,如果改为三个冒口(冒口尺寸加大)并在冒口之间增加冷铁,可能效果会好一些 ...
    : h) k, ?" S5 T' A5 p9 |
    分半面的补缩距离应该足够了吧,冒口补缩距离不是此次缺陷的因素
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-19 21:28:05 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-19 08:50
    ) z/ ^& ~) ?2 q2 y分半面的补缩距离应该足够了吧,冒口补缩距离不是此次缺陷的因素

    ; M$ a8 I! l4 B9 }+ a! T; ?学习一下2楼的回答吧
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-19 21:30:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-12-19 21:34 编辑 0 Q% F" R8 z% J9 y6 Z7 o" c

    & O- ~: l7 U  j  z4 A2 d你的内浇口设置在冒口中间是怎么考虑的?”一直没有工艺拉筋“不变形?不信。除非是工程师很有经验,模型提前预留了变形量
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    2018-3-18 07:14
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    发表于 2017-12-20 08:36:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-20 09:18 编辑
    & P# h, `7 {, M& z4 B1 }7 k( j
    * \4 G# L0 ?6 U* r
    恶魔天尊 发表于 2017-12-18 16:39  N& y4 ^- n+ u* V
    圆形气缩孔能理解。。。关键是怎么来的呢???这是我第一次遇到(这种我们每年要做上百个,除了尺寸有差 ...

    5 h6 x& P7 M/ s, R
    5 p& v2 |+ ^! q+ F( i& q; k5 o1:我唯一奇怪的地方就是在分瓣面有一端是没有浇口的,为何也有这个缺陷---把位置标一下.发缺陷图上来.& r6 n7 @1 D6 ~) q( w' N
    2:缩孔---造型型砂谈一下.
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    2018-3-18 07:14
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    发表于 2017-12-20 08:41:50 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2017-12-19 21:30
    2 K- e/ k, w' z" `* @你的内浇口设置在冒口中间是怎么考虑的?”一直没有工艺拉筋“不变形?不信。除非是工程师很有经验,模型提 ...
    ! y! p# \7 M3 j+ D7 W
    很可能加工量够.没反映出来铸件应力变形.
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-20 09:38:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 拉斯特 于 2017-12-20 09:40 编辑 " G3 M2 @! B/ _; W& S7 G3 j0 t
    . N9 w& u' I* |- g
    1. 原工艺,浇口在冒口底部,则PT有问题。对吧?实际上如果再做做UT就会发现,问题大了去了。因为冒口本身就是热节,而浇口的过热更加剧了冒口部位的热量。6 \1 l9 y# c+ D2 y7 J

    6 G4 q' m2 @0 g: S2. 现工艺,浇口放在冒口之间。减少了冒口部位的过热,恰恰又增加了另外的热节----浇口过热。$ x: |6 G- W: i! j2 A' \$ \2 Q
    ------这样,如果增加冒口的热节,使冒口的热量能够充分覆盖浇口的热节,才能在验收获得通过。包括PT 和 UT。& V  \3 k* L5 D% P1 @
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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-20 10:47:31 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2017-12-19 21:30
    ( Z1 A; P4 Y" K你的内浇口设置在冒口中间是怎么考虑的?”一直没有工艺拉筋“不变形?不信。除非是工程师很有经验,模型提 ...
    " b& b6 |* ~0 [9 C
    怎么可能没变形呢,我木模直接设置了预变形的。。。。所以我们不放拉筋。为什么吧不放拉筋,因为拉筋有可能会变撑筋,这个不好把握,反而是预变形容易把控!浇口设置在冒口中间,是因为2股钢水(内浇口)汇流的时候可集中在冒口位置。。。
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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-20 10:50:20 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2017-12-19 21:28' I# R% B, E, D
    学习一下2楼的回答吧

    5 X) R, K  r% [& d. `二楼的主要观点是:浇口造成的热节引起的气缩孔  。很抱歉,我没能理解(个人感觉不能解释这个缺陷),理由就是:分半面有一处是没有浇口的,但缺陷类似
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