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[求助] 如何消除灰铁铸件薄壁处的E/D型石墨

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-4-24 15:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 马啸伟 于 2018-4-24 15:54 编辑 " |, }/ A4 Y3 G: A' y

    ) n* h4 q6 T# j. J$ X  `* I各位前辈,请教一下,材质灰铁250,在铸件壁厚10-20mm的地方发现过冷石墨(E/D型石墨),比例约50%左右,其他是A型石墨,金相组织是95以上珠光体。一般过冷石墨周围铁素体含量是比较高的,但这次是过冷石墨周围铁素体含量也比较低,想知道一下这是为什么,同时从哪些方面能改善过冷石墨。
  • TA的每日心情
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    1 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-4-24 16:33:09 | 显示全部楼层
    原来没有,是才发生了吗?还是新产品?2 v1 Z5 t/ S, L4 j. f

    ' M  f$ v* {; X& i! ]& R! Q/ o总而言之,出现过冷组织,过冷石墨,顾名思义就是因为过冷原因造成的,想办法降低铁水的过冷,即可消除!1 L0 u; U3 V# A; v4 s  V9 u. a
    " I3 p7 o$ ]8 ?
    再增加一些已知条件吧~
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    2025-2-9 15:50
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-4-28 08:09:42 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-4-24 16:33 - \. x( u# x7 I. ]7 O5 G5 D
    原来没有,是才发生了吗?还是新产品?
    7 f& P: o9 A9 d% T! W1 P
    : H$ \/ Z" i0 s. {总而言之,出现过冷组织,过冷石墨,顾名思义就是因为过冷原因造成 ...

    / {0 n; z5 `2 b' s- ~+ L% j学习了
    ' D* K; x3 y6 R) @; V5 V
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    2019-5-21 02:28
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-5-4 09:45:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 好难好难 于 2018-5-4 09:48 编辑 ! Z1 G& W* f* Q4 R

    * R9 ?2 v' A, M" [2 @8 l& S4 C% Z! D我们薄壁件也存在这样的情况,一直都没有解决+ N. t8 F2 q8 w
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-4 09:50:45 | 显示全部楼层
    好难好难 发表于 2018-5-4 09:45
    ; n+ `, K- N) b我们薄壁件也存在这样的情况,一直都没有解决

    " {; c7 i, ?2 I$ d7 h5 w应该好解决的,告知已知条件!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-5 12:50:01 | 显示全部楼层
    要实际情况实际分析:
    , L$ b. {0 l2 f4 ^& ]更改浇注系统能解决问题
    0 E3 A+ `  C" `( e5 G/ ]( K改变孕育方式,种类,数量同样也能解决问题, X( }9 F; ], l3 z1 e; S
    还有其它办法。# H' Z3 \" k( ?9 P2 d* A
    不能一概而论。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-5 12:52:30 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-4-24 16:33
    ! E$ X6 X8 p7 x; Y9 U9 H原来没有,是才发生了吗?还是新产品?& m, E% n. ^/ g$ I- R
    0 C3 B% ^3 O+ r% [% h
    总而言之,出现过冷组织,过冷石墨,顾名思义就是因为过冷原因造成 ...
    ; b: n+ z0 L. |$ ^
    石墨析出是需要时间的!局部铁水温度低,石墨就很难析出,长大。) o1 C1 R& y4 q6 j
    另外,温度低了,孕育剂也很难溶解,造成形核数量不足。
    % s# t6 i9 o) {9 H) X
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    1 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-5 13:50:54 | 显示全部楼层
    Xavier2005 发表于 2018-5-5 12:52
    , r. B( T2 n4 N- e& R8 x* {石墨析出是需要时间的!局部铁水温度低,石墨就很难析出,长大。( P9 r& p6 t1 }* ~# \" G5 B
    另外,温度低了,孕育剂也很难溶解,造 ...

      X! N; j9 _8 E: v/ k5 x. y# N这个问题首先要从根上考虑,过冷石墨的形成条件:亚共晶成分的合金在过冷度较大的情况下!所以从这个方向去挨个环节比对,且找出相应的措施!
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    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-5 23:32:49 | 显示全部楼层
    所以说,对于薄壁铸件必须要求碳当量要相对高一些,孕育处理更要充分一些!
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     楼主| 发表于 2018-5-10 16:11:14 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-4-24 16:33
    & c3 |# O& ^( G) d原来没有,是才发生了吗?还是新产品?6 B& J* Y* ~; c7 v
    4 j# J8 t# I4 @  A  J9 d1 H. ?
    总而言之,出现过冷组织,过冷石墨,顾名思义就是因为过冷原因造成 ...

    0 N# [$ K( {: H3 |- N你好,是老产品,以前没关注过这个位置,最近有次剖切本体看金相发现了,生产过程也没有特意变化过。
  • TA的每日心情
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     楼主| 发表于 2018-5-10 16:18:08 | 显示全部楼层
    Xavier2005 发表于 2018-5-5 12:50
    ( D, r1 b$ Y( t" e: {: s1 ~要实际情况实际分析:  B! _8 l" J$ P- d. v: K
    更改浇注系统能解决问题1 i: ~! N* P4 T* H0 M+ w% W/ V
    改变孕育方式,种类,数量同样也能解决问题
    ) y4 I5 W% Y) R
    没在现场,工艺人员反馈,这个产生过冷石墨的薄壁位置在浇注位置的上型,发生在铸件浇注位置的最上部。采用的是底注浇注,碳当量有些偏低。
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     楼主| 发表于 2018-5-10 16:20:22 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-5-5 23:325 Y  J6 t8 o8 C* s; I( y+ b  b
    所以说,对于薄壁铸件必须要求碳当量要相对高一些,孕育处理更要充分一些! ...

    ! A: p& ^. Q' k# i- d多谢分享,计划也是适当提高一下碳当量,同时强化孕育处理,再看看。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-10 16:23:36 | 显示全部楼层
    马啸伟 发表于 2018-5-10 16:11
    + q3 m% A. d, ]5 B你好,是老产品,以前没关注过这个位置,最近有次剖切本体看金相发现了,生产过程也没有特意变化过。 ...
    % F  m. P0 v0 B$ A% Y
    那说明你们一直存在这种现象,建议在铁水处理上做点文章,试图降低过冷度!
    & v& X( N3 }) `* H
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-11 00:14:48 | 显示全部楼层
    马啸伟 发表于 2018-5-10 16:20
    ( ]3 b$ a* D" E$ g; ?1 s多谢分享,计划也是适当提高一下碳当量,同时强化孕育处理,再看看。

    ; \' _" U- v+ \7 T3 N! {# r' Z! F如有可能,提供一些你的全元素分析看看。
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    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-14 00:17:07 | 显示全部楼层
    碳当量低了,铁水的凝固点也会降低,这点在碳硅仪上提现的比较明显
    . q; Y. N' P" L1 P最先进入铸型的冷脏铁水总是要有地方容纳的
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    2022-11-7 16:48
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-7-31 16:56:30 | 显示全部楼层
    多谢各位,已经改善,方向就是适当提高碳当量和强化孕育。过冷石墨没有了,我们装配时,10.9级的螺栓都拧断了,螺纹孔所在的毛坯圆角也没有开裂。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-7-31 19:13:22 | 显示全部楼层
    马啸伟 发表于 2018-7-31 16:56: v* s3 p% M0 v# `/ F1 O0 W& k7 D& b  ^
    多谢各位,已经改善,方向就是适当提高碳当量和强化孕育。过冷石墨没有了,我们装配时,10.9级的螺栓都拧断 ...

    : h3 b! I$ }/ A1 U& C! ^% }感谢楼主对最后结果的分享,这样真正做到了求助帖的有始有终,这对于新人而言,帮助是很大的!& G( d5 G' p( r  w; ?
    ( {6 r! H# D: l( q8 @- K$ H* p2 D
    再次谢谢楼主!
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