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[已答复] 球墨铸铁中石墨形态问题

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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-2-10 15:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    铸件重1KG,主要壁厚为12,金相是铸件本体取样,视场中有很多细小的石墨,这是什么原因引起?石墨的圆整度也不好?
    " o$ |4 s' t1 B$ q$ [! VC3.45,SI 3.2 MN0.36
    + i9 S" V2 [: y# c, s5 ]0 k配料:Q10 150+回炉料300+废钢50,球化剂加入量1.3%,孕育剂(75硅)加入量0.8%,小包0.15%的强化孕育,由于小厂其它微量元素不能化验
    + [8 _% g5 l3 V$ S' E3 Y  K8 P
    7 R, w, X/ P4 K, M$ ?% J3 T( M! `[ 本帖最后由 xyzhlan 于 2009-2-10 22:06 编辑 ]
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-10 20:33:39 | 显示全部楼层
    涉及专业技术诀窍,包治, 此回复收费' I8 |7 N# Q# ^  k9 _$ i: q: u8 h, _
    不好意思 别生气,这点经验也是付出过很多代价得来的, 理解万岁5 `4 Q8 [. h. j+ |9 [
    , c6 Y% M. K& G7 ~& ^
    此类石墨严重时会联结成线,即使大的石墨球圆整, 球铁的机械性能也会被大幅度恶化!
    : `8 a3 [$ h3 o, P3 e  z8 t! _- i  f
    [ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-2-13 22:41 编辑 ]

    细石墨解决方案.txt

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    球铁显微组织中细石墨解决方案

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    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-2-10 21:09:58 | 显示全部楼层
    要钱还是买了3枚钱的价值很有用,因为二楼资料有用啊
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-10 21:35:52 | 显示全部楼层

    回复 3楼 的帖子

    谢谢,我也就是多浪费了几年粮食,见得多点而已,吃了好几堑才长得这么点智,惭愧 4 {8 _( H( p' ^, |: W
    * W; ~3 B. w+ D4 t
    若楼主信息更详尽些,我的答案会更有针对性
      X+ G' t- ~% ?! s" ?$ [, C/ r有时球铁就是很有趣, 很有研究学习的价值+ [/ n" {/ @0 w8 Z: ?) C
    铸造这个专业就很深奥很博大,干一辈子学一辈子
    + u5 v  X8 j9 w6 l; X
    9 y& p/ b3 g/ i/ u; @" I我爱铸造!!
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    2025-11-5 21:12
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-2-10 22:22:26 | 显示全部楼层
    有时也经常碰到此种情况,正好下来学习一下,谢谢!
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    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-2-11 08:07:15 | 显示全部楼层

    球墨铸铁中石墨形态问题的回复

    楼主的产品属于中小件,主要壁厚也只有为12cm,球化率应该可以做的很好的
    - W2 |+ z2 ~5 K1 V% {(C3.45,SI 3.2 MN0.36 配料:Q10 150+回炉料300+废钢50,球化剂加入量1.3%,孕育剂(75硅)加入量0.8%,小包0.15%的强化孕育,由于小厂其它微量元素不能化验
    2 _9 \" P6 c! p4 K不知道楼主的产品是什么牌号的?)
    ! L* p9 T3 b& _; p
    % t; z$ i, `. y如果是普通的球铁 QT500~QT550的话,我觉得化学成分有问题,我提供些相关参考; Q  e! }( c2 u. U# R/ b' ]
    C:3.65~3.85; Si:2.5~2.8 (3.2太高了);Mn:0.35~0.50;Mg:0.03~0.05;Cu:0.35~0.45;S<0.018%(炉前)" @( K! p6 u) Z5 x/ Z6 Q2 t
    球化剂加入量1.3%左右,孕育剂(75硅)加入量0.3%(包内孕育用不着那么高的),随流0.15%的强化孕育
    * F6 b: A# |1 m4 d8 a9 h注意球化时间,一般建议小于9分钟;出铁温度1500~1530,不能太高;球化室需良好
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    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-11 09:20:10 | 显示全部楼层
    原帖由 fscafy 于 2009-2-11 08:07 发表
    3 Y% P  f  s# M楼主的产品属于中小件,主要壁厚也只有为12cm,球化率应该可以做的很好的
    & Y4 O9 B$ Q. U  J(C3.45,SI 3.2 MN0.36 配料:Q10 150+回炉料300+废钢50,球化剂加入量1.3%,孕育剂(75硅)加入量0.8%,小包0.15%的强化孕育,由于小厂其它微量元素不能化验
    5 M: l. N9 Q$ K# C& C/ }2 `* S不知道楼 ...

    / e- j- O) L; N7 }应该是浇注时间小于9分钟吧,谁能保证球化搞9分钟呢? 会搞糗的   o5 w- F; a9 Q5 j% O+ w9 ?& m' x0 b
    由于60% 的回炉料过量的加入,始硅的偏高造成终硅量高,同意适当降低包内孕育剂量的方法,也可以通过这种方式减少温度的损失,从而可以适当降低出铁温度,但更好的办法是降低原铁水的硅显著增强孕育效果。 但孕育量和终硅量的减少会对这些细点状石墨的消除有帮助吗? 原铁水成分无变化的前提下减少孕育量对最终的孕育效果有无影响?值得考虑5 D: }/ ]+ V/ I$ v
    楼主能有60%的回炉料可用,质量水平可窥一斑,都是废品吧
    + e+ D9 A9 ]+ p5 h; G2 Q) E" l  f. g2 ~: l7 M: O  M8 `
    [ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-2-11 09:24 编辑 ]

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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-2-11 14:17:33 | 显示全部楼层
    这个应该是回炉料过多SI高造的并且RE也应该超标了,再严重点就会出现整列石墨了。
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2009-2-11 15:05:45 | 显示全部楼层
    我曾在第一个单位时,做QT450-12,美国产品,壁厚较薄5~10毫米,原铁水硅达1.8~2.0,终硅量达3.0~3.3,可球化很好,铸件重量差不多,不过是双联熔炼,DISA造型。
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2009-2-11 15:07:22 | 显示全部楼层
    球铁小件工艺出品率不高,再加上有时的退货废是高
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    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-2-11 15:57:49 | 显示全部楼层
    我们现在生产的某些球铁产品配料如下:- d! C% f2 Y& ?7 G" v, ]8 E; W
           生铁  废钢  旧料
    4 U) \1 F6 [$ x方案一: 10%  30%  60%4 b& s: q9 G7 M
    方案二:  5%  35%  60%
    + y; v$ @5 ?- T3 u金相检测:球化率85~90%,无渗碳体,球径5~7级,  4 v" r. S3 ], v8 I9 \
    机械性能:抗拉强度650~750 ;屈服强度400~430;延伸率4~8%; 硬度:220~2609 T+ N* G$ I6 B: x$ \7 [
    球化剂成分: Mg:5.5~6.2%;RE:0.8~1.2%;Si:42~48%,Al:1%max,适量Ca%等 ,MgO:0.5%(一般)4 i, t) t) ~3 i* ?* f- p
    炉前Si:1.35~1.45%,使用1.2%球化剂,孕育方式(随流孕育+孕育块),无包内孕育;炉后Si:2.0~2.3%
    4 O3 |5 ?0 A0 {4 Y浇注时间:从球化反应开始至浇注结束一般小于等于9min(工艺规定10min max)' A* @8 i8 n" L- j6 O! M3 c7 a
    废品情况:内废3~5%;外废:0.8~2%* v+ T+ B3 b  Q# Z
    ; _/ \' l: q. J' V
    9(2.5MM).jpg (9F2.5MM).jpg
    * ?! W; N) P* u( j. r
    - J6 t+ W0 k5 x' y2 P' m/ K, A9 v[ 本帖最后由 fscafy 于 2009-2-11 16:00 编辑 ]

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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-2-12 12:07:41 | 显示全部楼层

    回复 4楼 的帖子

    请问你做了多长时间的铸造了
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-2-12 16:39:41 | 显示全部楼层
    谈一点看法.2 k0 T1 S4 f* {5 U
    一:件薄,冷却快.共晶晶间易产生过冷石墨.* @7 z% a  V3 X) |' d5 \$ w' d
    二:件薄.成球好.如按正常加球化剂,残稀土易过高.造成球的形状系数变小,产生畸变.过高稀土残量也会在共晶晶界产生过冷石墨.
    ; m! v4 R( o6 c3 e( `" r三:铁水硅量有点高.加之件小,薄.出炉温度可能高,浇注时间长,这就可能造成孕育不好和球化衰退.(也不知0.15的强化孕育剂的粒度是多少)
    - U, \3 f1 B/ I   应该注意件薄.小的因素.供参考.
    ' d0 @/ X( B. e# R. f3 H6 A) s( G7 {( t8 X- J
    [ 本帖最后由 castengineer 于 2009-2-12 21:22 编辑 ]
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    4 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-12 17:26:05 | 显示全部楼层
    是不是铁水的杂质较多形成密集小点啊!
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-12 19:37:16 | 显示全部楼层
    原帖由 ajizhouji 于 2009-2-12 12:07 发表 $ G; n- k: A/ I/ e  x! I; P! t  d
    请问你做了多长时间的铸造了
    5 g& u& T0 u8 p, |, n" @$ h# S
    3 K+ J' b& }0 m" x# Z" m! c
    铸造专业毕业后95年进的铸造车间,一直在追赶时代步伐,不敢放松落后,不然总被你们小青年challenge挑战
    " I' h8 i) U- u. J; H
    ; @* {: `7 a) w  P) J怎么了,我哪里又有陈腐论调了吗?请指教

    该用户从未签到

    发表于 2009-2-20 08:23:06 | 显示全部楼层
    此类问题本人也曾遇到过,最后解决的办法为:5 {1 C( k5 `, O" U0 ]
    1 降低碳当量;1 }$ j9 ]# A# o' E3 n  ?
    2 加强后期随流孕育;5 O/ a% O, ~0 K0 L% `' V
    3 采用低稀土球化剂。- {! \9 C& q8 n
    以上意见供参考。

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-27 22:04:43 | 显示全部楼层
    我们也有该类问题,但是回炉料只加了35%,炉前Si也不高,求教了

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-29 10:57:23 | 显示全部楼层

    回复 2楼 的帖子

    楼上说得很全面,定好原因,取其中相应方法,定可治愈。

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-31 19:36:51 | 显示全部楼层
    不必那么复杂,把硅降低,不要因为要提高强度就把硅的很高,硅高反而会产生团块状石墨的,加0.3的铜就可以解决此问题。
    * _# h/ R1 ?# _( c 试试就知道了。况且壁很薄的。

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-1 11:06:39 | 显示全部楼层

    回复 2楼 的帖子

    “基本原理是过高的残余稀土或微量元素的存在,晶界偏析的微量元素”、“检测控制微量元素的含量”“良好的孕育操作”这样说是否太笼统?能否收一下微量元素含量界限;“良好的孕育操作”具体的操作方式?5枚热币对我等新手来说已不是小数目了
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