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[求助] 汽车轴承盖内部疏松,求指教

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-22 08:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    产品形状:如图
    / E* ?; ?% I& }) K6 \# z材质:       名义上是QT600,但是按照600来做的话主机厂觉得太硬不愿意,然后实际按照450材质在做,做出来的性能跟500的一样。
    # O" y8 z0 r7 T) R" o. ?+ c成分:      C:3.85-4.0.Si:炉前:1.75左右,炉后2.7左右(我们用的是喂丝球化)Cu:0.2左右,Mn:0.35-0.4,S:0.013左右,残Mg:0.045左右& `! V- s! J* J6 V- x
    产品的疏松位置和形态如图,这个是最严重的。请师傅们点拨一下:6 I9 q5 m  X: `8 A, Q
    图2.jpg
    9 K1 k" Z! d5 b+ E9 ?4 m, m) v7 j 图1.jpg
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-8-22 14:26:51 | 显示全部楼层
    冷冒口这么小,还是底注,难以保证。可以试试把横浇道摆上面直接补缩,不要冒口,可能会铸件表面质量不是很好。你现在的搞不好铸件在补缩横浇道,不清楚你内浇道尺寸,可以试试内浇道做扁长一点,冒口加大。
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-8-22 15:30:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 daguzl-425 于 2018-8-22 15:31 编辑 4 a* C- R/ v9 v7 S7 d

    6 d3 x# o9 ]5 [5 q* D& v从浇注工艺上赞成横浇道在上面并加冒口塔子。如果不改变浇注系统工艺,在铁水上做一点文,调低孕育前的含硅量在1.4-1.6%,球化孕育后2.6-2.8%。
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    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-22 15:48:07 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-8-22 14:269 H' l3 e5 B. o
    冷冒口这么小,还是底注,难以保证。可以试试把横浇道摆上面直接补缩,不要冒口,可能会铸件表面质量不是很 ...

    & _, V8 e# P4 ^) b# i5 x* `' I其实我也想把冒口去掉把内浇口开在现在冒口的位置,领导不同意,他坚持冒口能补缩,其实我把冒口解剖后根部就没有起作用的。
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    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-22 15:52:36 | 显示全部楼层
    daguzl-425 发表于 2018-8-22 15:303 |1 X* ]0 k7 Q/ d3 a
    从浇注工艺上赞成横浇道在上面并加冒口塔子。如果不改变浇注系统工艺,在铁水上做一点文,调低孕育前的含硅 ...

    , S7 A1 w  x( Y- l0 q* R横浇道在上面主要顾虑的是会冲砂

    点评

    这个件浇道在上是错误的.  发表于 2018-8-22 19:08
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-8-23 22:57:24 | 显示全部楼层
    你那缩孔是在下面还是冒口下面?
    + m) _; |* B- d5 [' X# t感觉是在下面,说得如果不对,请指正,本身是热节,又由于浇注过热,还没有补缩,直接改顶注,加点溢流试试
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    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-24 11:24:11 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-8-23 22:57% x3 J2 }& c* o" A
    你那缩孔是在下面还是冒口下面?
    $ V: c0 F& e  v' I7 g  k" v感觉是在下面,说得如果不对,请指正,本身是热节,又由于浇注过热,还没 ...
    ! O3 I' l8 K, M& ]
    在冒口下面,我一直怀疑现在的这个冒口反补缩了
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-24 13:34:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-24 13:38 编辑
    / m) {' ^2 Q8 y$ }; C
    1234lixin 发表于 2018-8-24 11:24
    : Y! D8 _1 U/ s5 j在冒口下面,我一直怀疑现在的这个冒口反补缩了

    ; T, F+ @7 I7 F- o' W$ Z/ W) s6 a2 Y9 P0 V- G, @: L$ ^9 J
    发一个实际带浇.冒口的铸件图.多角度拍一下.加一个尺寸参照物.* C, u. o2 `/ E3 [: a% h) z) }
    1:这个是最严重的.其它的也都有么.7 y; |; T5 o1 W! u( V5 O
    2:都是一侧有么?
    6 R) d  }% C# v( S3:浇温多少.
    ) t$ E$ @% ~  X- L3 i4:球化正常么?
    截图01.jpg
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    2019-11-25 08:51
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     楼主| 发表于 2018-8-24 13:48:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 1234lixin 于 2018-8-24 13:50 编辑
    / w5 v: Y6 v0 e4 w# P
    castengineer 发表于 2018-8-24 13:34  D9 x# j+ g; N9 J5 j6 s
    发一个实际带浇.冒口的铸件图.多角度拍一下.加一个尺寸参照物.. {) n! N# E7 J+ _3 j
    1:这个是最严重的.其它的也都有么.
    # k3 G; L* B6 J5 a! I" P( R: M2:都是 ...
    8 M! ]$ d: x$ E& v4 ^
    ' ^- A! e2 F0 n) a) H
    两侧都有出现,图中的是最严重的情况。冒口铸件图就是图中的工艺图三维。浇注温度1400±10;球化温度1460左右。喂丝球化工艺。缩孔比例50%左右。
      c. H+ P) H0 O* m/ q9 S6 R$ [ IMG_20180824_134918_[B@38eed66.jpg
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-24 13:51:46 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2018-8-24 13:488 D' T2 u4 W# d! p$ {8 O* M4 ]
    两侧都有出现,图中的是最严重的情况。冒口铸件图就是图中的工艺图三维。浇注温度1400±10;球化温度1460 ...
    % d# O1 C. A. h/ h" F( c7 Z

    % r9 N, u  G8 ~8 m/ ~+ A拍个侧面图.和冒口收缩状态图.
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    2019-11-25 08:51
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     楼主| 发表于 2018-8-24 14:06:53 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-24 13:51
    5 B, k. W6 K  Z( Z6 H4 p* N拍个侧面图.和冒口收缩状态图.
    0 U) i* Y+ q; L
    IMG_20180824_140736_[B@58bcedb.jpg
      h$ X& k4 w4 [8 |冒口我解剖过,没有一个是内部缩的,所以我才怀疑冒口反补缩了
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-24 14:25:09 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2018-8-24 14:06
    8 ^+ t" `9 T5 r" A冒口我解剖过,没有一个是内部缩的,所以我才怀疑冒口反补缩了

    5 g6 w. a+ T$ ^2 ~3 I. i8 M" A
    6 w$ F, p4 B1 @. k5 a+ P目前., C* c* n4 P2 A. q+ a
    工艺那里也别动.按你的CE值和浇温.石墨自补率应在+0.46%,应当有效果.但冒口颈太大.有碍石墨自补效应.先把冒口颈模数缩一下.8 d3 Z' }$ v% j" ^( y4 F# [( {- W% K
    试一下.看影响趋势,再探讨.
    截图03.jpg
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    2019-11-25 08:51
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     楼主| 发表于 2018-8-24 15:22:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-24 14:25+ g- e* b; G. ?1 ~: m$ K
    目前.
    5 c/ E$ {: z8 C4 }" c工艺那里也别动.按你的CE值和浇温.石墨自补率应在+0.46%,应当有效果.但冒口颈太大.有碍石墨自补效 ...

    - e3 b$ l  w% ]7 G9 x: K非常感谢您的指导,我这就给我们的工艺技术员提一下您的建议。到时候我会把验证结果发出来大家一下总结学习。
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    开心
    2018-8-25 17:50
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-8-25 08:03:39 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-24 14:25
    . T9 E1 ^4 k7 {( D目前.
    , Q- e1 z  L. D2 s9 I9 X工艺那里也别动.按你的CE值和浇温.石墨自补率应在+0.46%,应当有效果.但冒口颈太大.有碍石墨自补效 ...

    1 F. h; e' U) [0 @* V前辈你好!请问这个石墨自补率+0.46%是怎么算出来的?非常想学习一下!谢谢
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-25 15:01:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-25 19:06 编辑
    . R' K; E% r# p: d
    芳龄二三 发表于 2018-8-25 08:03
    $ X$ K5 h; \) T# M# H. l9 r4 u前辈你好!请问这个石墨自补率+0.46%是怎么算出来的?非常想学习一下!谢谢 ...
    0 M7 \7 c1 w* ]- X% N. B0 `6 ~: n

    4 A! W5 x' R, O% x& T这不是计算数据.是无冒口铸造的实验数据.
    5 Y6 z4 l2 o+ Q+ `! W; n6 P6 Y" a整个球铁的自补效果能力.在CE值4.3-4,7之间.在浇注温度1300-1400之间.球铁的两涨.两缩数据都在变化.而合金成分的不同.铸型种类及浇.冒系统的设置不同.又在工艺条件下,对两涨.两缩数据有所影响.. n8 k7 W8 w& g) p7 F# i/ ?# `4 C
    所以.例如均衡凝固理论的倡导者.就仅仅搞懂了球铁自补原理的涨缩相抵原理.就大谈均衡凝固理论的实践应用,是极其片面的.这也是往往使均衡凝固理论应用不理想的原因.! n9 ~; H: p$ D
    均衡凝固理论离开实践.只不过是纸上谈兵.
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-25 20:49:00 | 显示全部楼层
    从实验数据看.对于一些成份球铁.根本不适合均衡凝固模式.也有熔.铸工艺干扰.破坏了球铁自补的能力.所以就有时候,就干脆使用顺序凝固模式做球铁了.) D7 y) V# l/ X4 d: H( }6 t4 a
    这就看出均衡凝固提倡者,把均衡凝固通用到所有合金种类的缘故了.因为.单就铸铁均衡凝固的使用.也是有条件的.他们也说不清楚,就知道加.减相抵之原理.具体如何针对实践.如何去控制其涨.缩值.也就使理论成为纸上谈兵了.
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-26 00:31:46 | 显示全部楼层
    我就要了解一下,发生缩松的是在上层多还是下层多?
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    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-8-28 13:19:40 | 显示全部楼层
    请问楼主,再次试验的结果如何,改小冒口颈是否有效果 ?
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    开心
    2024-3-13 07:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-29 19:37:51 | 显示全部楼层
    楼主有结果了吗?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-29 20:29:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-30 09:33 编辑
    ! X( Q8 H7 v& D* o& t' E. w. o3 n; K) r( b, ~
    对于楼主减小冒口颈的提议.是在楼主高CE值的情况下的球铁结晶特征的一种测试.只不过看其变化的趋向.未必就能凭此一下解决问题.只要探询出冒口颈减小后.对铸件的影响结果就可以了.也是为解决问题和提出解决的方向做一个铺垫.
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