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[求助] 灰铁200,拉筋断裂,热节收缩

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-1-26 13:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 富康铸造 于 2019-1-30 11:30 编辑 * @1 S0 E6 W/ v- U4 L% }5 l" |& n! L

    8 |  y: x& z3 u& d0 G6 ]6 p" R为什么会出现这种断裂现象,还有的是热节部分收缩明显严重7 e# [, a/ U! u# L1 Y
    都有什么原因会造成这些现象?
    % C, d& l5 S$ M" K$ j4 C% m  i/ `浇温过高?那合适的浇温是多少?. S" r. Y! z# `3 \
    1 V0 D( [; v/ M
    IMG_20190126_072158.jpg IMG_20190126_072208.jpg IMG_20190126_072235.jpg IMG_20190126_072221.jpg IMG_20190126_072240.jpg IMG_20190126_072251.jpg IMG_20190126_072300.jpg IMG_20190126_072321.jpg IMG_20190126_072356.jpg IMG_20190126_072328_1.jpg 6 IMG_20190126_072328.jpg IMG_20190126_072321_1.jpg
    - i# d* ?- s/ W; e- ]# `$ _! e
    9 o$ B2 `! s0 g9 B灰铁2001 i3 H  n' J5 S3 f+ q
    C  3.2  si  2.0  S:0.04 MN:0.75  P:0.04: {# h3 a3 ~. i' D' S8 H
    这是浇筑系统6 {' ?, _3 d6 }, g, i+ c
    IMG_20190130_100255.jpg
    IMG_20190130_100238.jpg
    IMG_20190130_100230.jpg
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-30 19:53:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-30 20:01 编辑
    + i, N4 C8 x' ^* L8 g1 W9 ]2 @. ^8 X0 B" N" I
    在铸型压实过程中,绿色部位会阻碍红色部位的紧实.形成型砂压缩比较低的区域.形成松砂区.在石墨析出时,出现外渗豆.及高热缩松区.4 A. ^8 J3 s( d* F
    ; j5 ~+ Y# [7 A8 j7 `
    加大松砂区部位的拔模斜度.
    截图02.jpg
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    无聊
    2025-10-14 14:14
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-26 13:48:46 | 显示全部楼层
    你现在多少温度浇注的?
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    郁闷
    1 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-26 14:18:57 | 显示全部楼层
    麻烦把现场的条件介绍的清楚点,这样大家才好分析判断原因
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-26 14:25:25 | 显示全部楼层
    这问题大着呢,这么做老板要赔死了!
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-26 17:25:42 | 显示全部楼层
    200材质竟有外渗豆?/ b# K, ]8 s7 p6 h1 Z7 R7 p
    铬多高?
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    2023-1-13 09:46
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-26 23:58:13 | 显示全部楼层
    已知条件太少了,只是看到图片。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-27 13:00:03 | 显示全部楼层
    灰铁好像没看到过这么裂的啊
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:18:07 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-1-26 14:25' i* r! |/ x# i  x/ B
    这问题大着呢,这么做老板要赔死了!
      d. R. v' I! [0 m! K# y
    废得比较多,但是同一批量的另一种产品没有这种情况,当然结构也不同。
  • TA的每日心情
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:18:37 | 显示全部楼层
    shine 发表于 2019-1-26 23:58" z  n7 ~$ N2 H: u# a0 O
    已知条件太少了,只是看到图片。

    0 H! [0 A" I/ r* k7 Y想知道都有什么原因能造成这种情况
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:19:49 | 显示全部楼层
    chp01861 发表于 2019-1-26 17:25
    ( ?7 E- @7 w0 @" w1 V1 j- {200材质竟有外渗豆?/ _9 r5 M- T) c% }
    铬多高?

    , P# Q, n; _+ Z7 n! M不会超标吧,使用球铁回炉料和Q12的生铁做的,球铁是正常生产的
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:21:07 | 显示全部楼层
    1057815200 发表于 2019-1-26 13:48
    % W' E9 c, H0 _0 D  ]$ u/ y你现在多少温度浇注的?

    , o" F! d& ]0 W& j! a: H- C之前是1470度开始浇的,温度的确是比较高了,后来降到1430度浇的,结果还没有出来
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    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:25:08 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2019-1-26 14:18- I* T: p+ J$ t9 |& [% Y
    麻烦把现场的条件介绍的清楚点,这样大家才好分析判断原因

    $ f( Y3 M' p* I3 ]. Z0 `这批是样品试做,出炉温度是1510度,4公斤硅铁孕育,然后直接浇注了,最初浇注时候没有注意到温度过高了,出现这些问题后,我才想起来灰铁温度不能高了,平时做球铁习惯了,浇注的时候也是用球铁包浇注的。估计最高的浇注温度会在1480-1470,但是模具设计的水口比较薄,温度低于1380,会很容易冷隔.....
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-27 20:58:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-27 21:19 编辑
    $ G/ w- a8 Z+ z9 n! X
    富康铸造 发表于 2019-1-27 17:25; M% G% k/ V6 L/ {
    这批是样品试做,出炉温度是1510度,4公斤硅铁孕育,然后直接浇注了,最初浇注时候没有注意到温度过高了 ...

    # V6 L" }9 Z' C' T
    + W2 q# x4 E0 k) f& s& X一:硫低,浇温略高.改大浇口,降浇温.---次要因素.
    1 k3 I, v2 e- H/ W; W' S2 O: o. q# I2 c2 q* g/ ?5 R8 ~8 c

    5 s. S+ G8 B" A7 I4 n4 q, }二:查一下型砂:5 k6 r  w: b; W; B. c
    1:铸件凹角处砂型硬度.是否有松砂部位.0 O+ H  x7 Q& |* K8 a
    2:含泥量是否过高.3 w; B6 D5 f  H) u4 q
    3:型砂中复膜粘土的破碎树脂砂砂粒是否过多.-----图中缺陷的主要因素.; @: a4 S/ h2 U, T' ]  q5 r

    # K  `1 U4 j7 h0 q. z: w三:4公斤硅铁孕育----硫本身就低.单用硅铁孕育.共晶核数低...应是浇.冒口设置也有不尽人意之处.----这是:断裂现象和热节部分收缩明显严重裂纹的原因.
    截图01.jpg
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    8 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-27 21:50:40 | 显示全部楼层
    灰铁200' r- n' P8 e, m% E( ~
    C  3.2  si  2.0  S:0.04 MN:0.75  P:0.04
    这是通过什么检测的?
    , k1 o% c, X+ @# t0 t
    & H0 m/ V" D" P1 S如果是用球铁的回炉料,以及球铁生铁,那么,你不增硫是不妥的,且,锰还不低!
    9 f6 e  r  u0 Y# x. d3 o$ A1 q8 c2 v6 P( O' N4 J
    建议用碳化硅做个预处理,且注意增硫。
    , q$ K. x* u; ?' T9 P: w2 K6 X4 \, H. R6 X
    其余的,同意上述的意见~
    : Y9 S! _. ?, `# T6 q* M1 v
    % g2 b8 ?" p" k& l/ n: C
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-27 23:19:37 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-1-27 17:18# Q9 @7 z1 X. A! b1 U/ s: S
    想知道都有什么原因能造成这种情况

    7 k/ e4 W) P; Z+ N9 v3 Q2 ]饲料吃的太精了,不妨搭些粗粮吧!
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     楼主| 发表于 2019-1-30 12:27:04 | 显示全部楼层
    shine 发表于 2019-1-27 23:194 d& B( a( T( m/ R8 [2 N) S
    饲料吃的太精了,不妨搭些粗粮吧!
    $ r+ c0 C& W, ~8 C8 l
    后期会改变,用机床铁做,但是现在需要整清楚原因在哪里?怎么整改!
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     楼主| 发表于 2019-1-30 12:29:45 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2019-1-27 21:50
    3 f2 Q' o# a, s  N) q这是通过什么检测的?3 A! s! x) C  L, I- r0 V( }

    # F7 W4 E% b% ^! {2 t) h- C/ h如果是用球铁的回炉料,以及球铁生铁,那么,你不增硫是不妥的,且,锰还不低!

    0 x+ t& n. E) N3 K* T$ N普通的检验方法,分光光度计和碳硫分析仪化验的,碳化硅预处理?怎么个预处理法?
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     楼主| 发表于 2019-1-30 14:43:27 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-27 20:58
    ! m* l  h2 a" W4 \一:硫低,浇温略高.改大浇口,降浇温.---次要因素.

    ! y4 N# p) ~3 p# O" Q1 @ IMG_20190130_100230.jpg IMG_20190130_100238.jpg IMG_20190130_100255.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-30 15:22:29 | 显示全部楼层
    8 o5 i+ @4 _9 X  }5 m$ a4 ~7 b* V

    + q# L* f: E% G+ f1如图改正.% x+ w, @' p3 w6 `' a( V% C. U7 x% H
    2:增硫到0.07%
    5 P, g; I6 Z" s% f- I4 n; Z. ]/ ]3:浇温1350.:; r# @2 ^% s5 s0 `2 x& K5 q
    4:注意砂型硬度.
    截图00.jpg
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    发表于 2019-1-30 19:03:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-30 15:22
    / W" R8 D. m. y& d1如图改正.
    ( u) Q# d( i2 x2:增硫到0.07%- Z1 A5 R8 B) ^9 f" M7 j% @9 x
    3:浇温1350.:

    # Y, ^1 V' G2 @3 P) y这么改肯定会有效的,对于出气冒口,个人认为不必多大,大了反而不好,商榷。5 N; H1 y  }7 y$ ^; V+ ]1 u4 k+ z
    ! t6 v7 J: w- ]7 D/ V1 E
    提前祝董工新年快乐,明年开春争取到上海来参加铸造博览会!
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