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[求助] 灰铁200,拉筋断裂,热节收缩

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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-1-26 13:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 富康铸造 于 2019-1-30 11:30 编辑
    . G3 W8 c4 Z# t4 M
    & ^1 Z% O8 F# G5 P+ v" p为什么会出现这种断裂现象,还有的是热节部分收缩明显严重+ T  y9 e5 v" b% i/ x
    都有什么原因会造成这些现象?
    ; Q  t$ P* e* t: D+ |+ A浇温过高?那合适的浇温是多少?
    & S9 K8 ~! {, Q1 L1 F5 f, w  [
    4 v: M! K, ~- g2 } IMG_20190126_072158.jpg IMG_20190126_072208.jpg IMG_20190126_072235.jpg IMG_20190126_072221.jpg IMG_20190126_072240.jpg IMG_20190126_072251.jpg IMG_20190126_072300.jpg IMG_20190126_072321.jpg IMG_20190126_072356.jpg IMG_20190126_072328_1.jpg 6 IMG_20190126_072328.jpg IMG_20190126_072321_1.jpg
    8 [8 x& }9 s# G0 P5 |) B" z8 W6 o0 ?" @' g9 t) C4 N( [
    灰铁200
    + b% ~' n* ^, H+ _, KC  3.2  si  2.0  S:0.04 MN:0.75  P:0.04+ e( R: r. g3 ?
    这是浇筑系统0 Y9 x- L" O( K6 Z5 P
    IMG_20190130_100255.jpg
    IMG_20190130_100238.jpg
    IMG_20190130_100230.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-30 19:53:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-30 20:01 编辑 ) J0 o; J* O! D" D) W
    * p  u8 [- Y4 V. A
    在铸型压实过程中,绿色部位会阻碍红色部位的紧实.形成型砂压缩比较低的区域.形成松砂区.在石墨析出时,出现外渗豆.及高热缩松区.
    * t# r1 o& q* x6 ]) R" D1 {. j/ @- R" \) w( v0 z2 D
    加大松砂区部位的拔模斜度.
    截图02.jpg
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    2025-10-14 14:14
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-26 13:48:46 | 显示全部楼层
    你现在多少温度浇注的?
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    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-26 14:18:57 | 显示全部楼层
    麻烦把现场的条件介绍的清楚点,这样大家才好分析判断原因
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-26 14:25:25 | 显示全部楼层
    这问题大着呢,这么做老板要赔死了!
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-26 17:25:42 | 显示全部楼层
    200材质竟有外渗豆?
    + s) s' k7 W7 _( |铬多高?
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    2023-1-13 09:46
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-26 23:58:13 | 显示全部楼层
    已知条件太少了,只是看到图片。
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-27 13:00:03 | 显示全部楼层
    灰铁好像没看到过这么裂的啊
  • TA的每日心情
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:18:07 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-1-26 14:25
    ) U7 k/ T- T7 V3 [4 Q5 |这问题大着呢,这么做老板要赔死了!
    8 R& C+ N: [9 ?' R# z2 Y( p) J
    废得比较多,但是同一批量的另一种产品没有这种情况,当然结构也不同。
  • TA的每日心情
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    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:18:37 | 显示全部楼层
    shine 发表于 2019-1-26 23:58: E- V8 a# v" h. h: u
    已知条件太少了,只是看到图片。
    7 h7 l* U& x( j3 J- \
    想知道都有什么原因能造成这种情况
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:19:49 | 显示全部楼层
    chp01861 发表于 2019-1-26 17:25
    & i8 T1 C% }, _1 |5 f6 y200材质竟有外渗豆?
    & r9 U* k% b9 M铬多高?

    7 J* S/ A+ l( U- x3 [" t不会超标吧,使用球铁回炉料和Q12的生铁做的,球铁是正常生产的
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    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:21:07 | 显示全部楼层
    1057815200 发表于 2019-1-26 13:48
    % O) ]! N. f5 e$ p  @你现在多少温度浇注的?
    6 |1 A" W& v9 ~
    之前是1470度开始浇的,温度的确是比较高了,后来降到1430度浇的,结果还没有出来
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:25:08 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2019-1-26 14:18
    " |. y3 ]2 u7 X" {7 V1 W2 j# y麻烦把现场的条件介绍的清楚点,这样大家才好分析判断原因
    / l* q! g* @2 J/ Q" V2 k. d: U
    这批是样品试做,出炉温度是1510度,4公斤硅铁孕育,然后直接浇注了,最初浇注时候没有注意到温度过高了,出现这些问题后,我才想起来灰铁温度不能高了,平时做球铁习惯了,浇注的时候也是用球铁包浇注的。估计最高的浇注温度会在1480-1470,但是模具设计的水口比较薄,温度低于1380,会很容易冷隔.....
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-27 20:58:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-27 21:19 编辑 : `5 Z* @2 I+ F* q- j, m( t) A5 [
    富康铸造 发表于 2019-1-27 17:25
    : u6 l8 v0 F7 t6 q1 Y, J这批是样品试做,出炉温度是1510度,4公斤硅铁孕育,然后直接浇注了,最初浇注时候没有注意到温度过高了 ...
    ! V% X, H: r) }8 ~  ^
    * v$ S- a# [# [8 _6 p
    一:硫低,浇温略高.改大浇口,降浇温.---次要因素.
    ) C) N: Z2 Y) K& z
    1 K! b" z: l! _- t! s
    & t; W" I5 I  A) ]- N% e二:查一下型砂:5 {( n/ l) }5 X& V! K! h
    1:铸件凹角处砂型硬度.是否有松砂部位.
    : G5 j4 n: _& G5 ?" v2:含泥量是否过高.
    % }  g2 W* b2 F/ Y9 W. v% P* ^3:型砂中复膜粘土的破碎树脂砂砂粒是否过多.-----图中缺陷的主要因素.
    * l8 D+ X% Z; k) k4 y
    : ^! k- h  p- K/ @" Q. u' ^三:4公斤硅铁孕育----硫本身就低.单用硅铁孕育.共晶核数低...应是浇.冒口设置也有不尽人意之处.----这是:断裂现象和热节部分收缩明显严重裂纹的原因.
    截图01.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-27 21:50:40 | 显示全部楼层
    灰铁200
    9 o# ~" @+ s! [; o+ m; |. }C  3.2  si  2.0  S:0.04 MN:0.75  P:0.04
    这是通过什么检测的?
    ! w7 U# l2 c- v, H- M
    3 [& s' ^1 S  d  x; s如果是用球铁的回炉料,以及球铁生铁,那么,你不增硫是不妥的,且,锰还不低!
    " W4 O- K$ o3 M& e
    % T  s1 g: C1 S( O2 H* q建议用碳化硅做个预处理,且注意增硫。9 g6 r, X! q; r5 k0 ^# p9 Z- Y" d

    ; @9 d) h2 t$ o' o6 X& W4 \其余的,同意上述的意见~) K0 t) K  s! _0 h# ?  D/ I' R) t
    2 U$ {* j! T: a% I. x- t# [
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-27 23:19:37 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-1-27 17:18
      a6 v4 r1 n: f想知道都有什么原因能造成这种情况

      \! h& D1 K; v) Q饲料吃的太精了,不妨搭些粗粮吧!
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     楼主| 发表于 2019-1-30 12:27:04 | 显示全部楼层
    shine 发表于 2019-1-27 23:19: _# q7 u8 h; }
    饲料吃的太精了,不妨搭些粗粮吧!
    4 F! n1 _& r& t1 Z5 \
    后期会改变,用机床铁做,但是现在需要整清楚原因在哪里?怎么整改!
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     楼主| 发表于 2019-1-30 12:29:45 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2019-1-27 21:50
      k# j: M9 \3 i8 b8 L# W7 Z这是通过什么检测的?
    + w# F- [! z  k  E, ^) O
    " h6 P' W. R. J' r* |+ F如果是用球铁的回炉料,以及球铁生铁,那么,你不增硫是不妥的,且,锰还不低!
    ! }2 r% E' |( ?
    普通的检验方法,分光光度计和碳硫分析仪化验的,碳化硅预处理?怎么个预处理法?
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     楼主| 发表于 2019-1-30 14:43:27 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-27 20:58
    & i, `2 s1 S5 k: }0 |一:硫低,浇温略高.改大浇口,降浇温.---次要因素.

    . z% ?# H2 b. v5 ^- d& g IMG_20190130_100230.jpg IMG_20190130_100238.jpg IMG_20190130_100255.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-30 15:22:29 | 显示全部楼层

    0 f; q9 [! f. G, h  U' N  s1 [7 Q( l
    1如图改正.' ]/ r  D) u  k6 v
    2:增硫到0.07%
    9 c% r: C( b1 T8 c+ @% `9 G5 X, e3:浇温1350.:
    8 t7 {1 s! ~6 S/ z, B3 [% B4:注意砂型硬度.
    截图00.jpg
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    发表于 2019-1-30 19:03:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-30 15:22( t0 O7 [( s) R% e" s3 x( Y
    1如图改正.) _) e0 C" U! q$ }- M0 b
    2:增硫到0.07%7 }  _, z9 b  c4 g
    3:浇温1350.:
    " ^; A* o4 i" l9 h
    这么改肯定会有效的,对于出气冒口,个人认为不必多大,大了反而不好,商榷。2 ~; R2 z& _. j* G7 J

      r. }) n/ B* Q' f' w提前祝董工新年快乐,明年开春争取到上海来参加铸造博览会!
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