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[求助] 铸件缩孔如何解决?

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-10-26 18:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 富康铸造 于 2019-10-31 09:41 编辑
      @/ b# i0 s$ @+ P$ y, L& }: l  U! ?" r+ g- a
    碳  3.8 硅2.7  回炉料用的522公斤,回炉料用的多是不是也影响?  浇口杯暂时动不了! E0 U  o4 X* C3 P  I
    单件10.5公斤 一箱20多公斤
    4 `. P( Q8 E2 G+ W+ A# F想着在水口加厚点,看看能不能改善点
    # z' l4 y' ?# c" ^
    , Q$ a1 t: a; u# s+ J+ x8 |2 q 格式工厂IMG_20191026_194523.jpg
    ) w6 N  p- q4 k7 {2 d mmexport1572081184499.jpg 0 P0 h- s. I5 H/ L" X4 F9 s, Y! s) L5 x
    格式工厂IMG_20191026_194523.jpg
    ! {# F) k% k( U- G! _! `7 G6 ~ 格式工厂IMG_20191026_194529.jpg . i6 r/ j8 V6 L' f
    格式工厂IMG_20191026_194537.jpg
    ) Q. F4 V, x+ e8 F4 `# Y 格式工厂IMG_20191026_194545.jpg " _4 Z. ~1 ^+ S$ l7 ~9 U5 j
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    * L0 x- h4 [" m3 N$ Q) B: Z 185126fgmxa27hg00fm4xd.jpg
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    ) t% [' F6 ^1 Q# G/ D, k2 ~ 185126f2cqd9ilz60d7xii.jpg
    : n% b+ l! {8 a# W' G 185127dy9stx38eighji9e.jpg
    5 Z  e6 v2 F5 I+ V 185127v3xxj8mnu3i0045x.jpg ; o1 [/ G( ^. B  r; H3 `
    185128xzi7ffddkiodzdl4.jpg
    9 B* P# S; W6 T' w 185128imxtwc2wf7l3f7lo.jpg . Z+ c( @$ q9 w7 x$ f
    185128bcvbdniycbdcqijb.jpg % j6 C/ i2 B! F4 m) j
    这是浇口修改过的模具,外增了点水口8 t' Y8 K5 y( C' M

    % K* z! P9 c/ \7 ~- R
      P! _) i+ T3 L, v+ B实验失败7 k, q9 n5 b  D
    改进了水口,看来补缩还是过不去; N: N2 g* C% U/ ?+ {' Z; G4 V
    格式工厂IMG_20191030_090627.jpg * H& @& c, n: n* Y; E: a) n
    格式工厂IMG_20191030_091002.jpg ; s- h  C# i  e1 s7 a! j4 c+ r
    格式工厂IMG_20191030_091022.jpg
    2 u$ z" Z; O) B8 Y" p 格式工厂IMG_20191030_091029.jpg
    ; w( F8 K& z( W% d+ H0 W7 J3 s: M1 I 格式工厂IMG_20191030_091034.jpg
    , K: T& m+ G) n5 Z1 O% W/ z只有一个没有抽孔,是高温铁水浇的,但是高温浇筑了两箱,另外一箱也有抽孔' }. K& n/ m" n! A0 f
    1572420561(1).jpg 3 B0 a8 p! T$ Z3 f
    这是调整碳当量的配料,减少了浇口,装炉总量是1吨,现在浇口是380公斤,原来是520公斤$ D, s; Q3 e9 j

    ( |3 ^- }- S5 }2 q7 j+ h! V& u我想在热节上方临时加个锥形体,看看能不能补缩,大家看行不行?
    IMG_20191027_114726.jpg
    Screenshot_20191027-163359.jpg
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    2025-11-25 14:48
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-1-14 21:48:03 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-12-30 23:12
    2 c1 ?1 `5 q! F+ t. d3 q! U我的经验告诉我,碳当量太高也容易缩的!

    # P9 P7 b! }# \6 G" y% J看到个比较实战型的,碳当量高了,冒口易不起作用,单热节的铸件宁可碳当量低接近共晶点或者再低来发挥冒口的作用,冒口不起作用后的危害更大,个人认为解决缩松、缩孔首先得观察冒口是否起作用,首尾模的冒口切开看看状态再说,起作用的前提下再来分析其它问题,不然容易走入很大的误区。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-10-27 14:05:39 | 显示全部楼层
    内浇口太长,中间的再粗,也难有补缩作用
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-26 22:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
    看成份,球铁吧。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-10-26 19:55:22 | 显示全部楼层
    一箱两件(左右对称各一件)?
    3 v& Z0 X) d. [$ t" S# w) O) ^解剖位置在浇口上?
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-10-26 20:11:22 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-26 19:55! T% b( l# K! {% Y8 X' ?
    一箱两件(左右对称各一件)?
    8 T: U: b- a. D3 w解剖位置在浇口上?

    5 F; S- |+ B; V& {! N& g# n不在
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-10-26 20:16:23 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-26 19:55' l6 C* P: d4 G: b- q6 M6 w
    一箱两件(左右对称各一件)?8 D. M: ~$ j9 v' b6 w
    解剖位置在浇口上?
    3 X; {0 I: |6 ^  `- Q# m3 d$ @
    格式工厂IMG_20191026_194523.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-26 20:17:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-10-26 20:42 编辑
    1 E4 W, v9 Q" v/ V0 m  D4 Y/ a
    富康铸造 发表于 2019-10-26 20:11
    6 E: I; p- P& o  ~) }" {不在
    2 ]* [; e) P. Y/ Q
    . A/ v! x5 w. r; M
    浇温多少?! e# W/ O& U( i8 s+ F+ C

    7 S- g( \' C+ Q& K" L" F这个位置对吧。
    截图01.jpg
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     楼主| 发表于 2019-10-26 20:21:32 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 20:17
    % U( J7 [+ J6 D浇温多少?
    1 ?: |: B/ I' v- h5 S8 C6 X, C
    1420
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     楼主| 发表于 2019-10-26 20:29:56 | 显示全部楼层
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     楼主| 发表于 2019-10-26 20:30:58 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 20:17
    ' h9 h# R( I' T: k; w, s2 O浇温多少?& y5 ]( T0 u! o  g- }# ^
    + q+ Q6 O8 I/ y
    这个位置对吧。
    % U5 C/ V' x4 u5 i. d& X0 J
    就这最厚+ G# |% F. Y) |- r9 }5 f, U
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     楼主| 发表于 2019-10-26 22:17:58 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 20:43 : f: J4 ]* B8 S3 `' x1 n4 b
    按图改一下。试试。* m% Q$ H; z( |8 E+ Y; u8 y& }! q

    8 g  K; M4 O6 k& H  D$ W3 s0 m5 {均衡凝固的适用性是有限的。
    & u! G: N9 ~/ G; g
    成分没问题?
    % c! B- s' R) C8 w, O& A, [
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-26 23:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
    均衡凝固不适合你的件。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-26 23:16:27 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-26 22:17
    # O6 |9 O  ?' l8 U# J成分没问题?

    : |) Y/ W% r: i$ E$ a2 |成分没有什么大问题,目前的问题是在壁的厚薄交界处的热节得不到液态铁水的补缩(需要补缩的水过不来,通道受堵),目前的轻量化技术的发展,在很多零部件的结构上经常出现这种情况,就我遇到的就不少次了。- y, d" l# v9 |5 b7 g. `* Q' Y3 C; e
    ( I* E, \  Q1 g- x
    以我的经验,可以这样考虑:
    , S' E6 U: G9 S' U' m2 T; o) l! \7 c( g6 G% C0 f
    1、调整内浇口的位置,为相对厚壁处的液态补缩创造有效的条件,正如楼上董工所述;9 ?  ~$ A6 a, M! E- ]) D
    4 P& ?1 W* ]  V9 z
    2、在薄壁处开出气口,防止薄壁处产生冷隔(不知薄壁处的厚度为多少?);
      ~6 |2 n" D* y: s: `0 s# O
    ; q4 n' ]2 z" c* Z+ q6 O+ C6 u3、适当增加浇注温度;
    7 U( D! J2 [5 W4 j4 J. r( j# ?: d! D8 L4 h
    4、可适当再提高原汤的碳量,控制孕育量。
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    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-10-27 00:07:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 22:33
    ( b, L5 r6 e9 H  Q2 X看成份,球铁吧。
    + I7 l/ `" T+ T6 o1 v4 b/ e7 _
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     楼主| 发表于 2019-10-27 00:11:59 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2019-10-26 23:16
    : _" S7 }' C# m  n% o, T1 F/ x成分没有什么大问题,目前的问题是在壁的厚薄交界处的热节得不到液态铁水的补缩(需要补缩的水过不来,通 ...
    % V* G. |/ X3 W( Q( Z7 A
    原铁水 C3.87  硅 1.5      终硅2.745 E8 R$ t2 F/ u9 h8 f

    * g) q: d; L8 ?3 J) |5 d) z5 n要提高温度?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-27 00:19:36 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-27 00:11. f" Q7 e" {; A* x
    原铁水 C3.87  硅 1.5      终硅2.74
    7 P& ?! `# y+ V
    % p6 m) S1 p% @' }9 A要提高温度?

    ! _+ s) [$ `- i2 a9 o* Z. l2 v  N按老翻砂师的思路尝试一下吧,应该是有效的,有一点要注意,越是这样的结构,孕育量越不能大,我们做农机件交的学费够多的了。
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     楼主| 发表于 2019-10-27 00:42:46 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-27 00:19
    ! G5 D1 b# l- H; B) W. r按老翻砂师的思路尝试一下吧,应该是有效的,有一点要注意,越是这样的结构,孕育量越不能大,我们做农机 ...

    8 {  y" |; R5 u0 d( m/ S硅铁减少?
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    发表于 2019-10-27 07:59:58 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-27 00:425 o# k; @, Y/ k: o: ~0 u! i7 @
    硅铁减少?
    - G. b  b# O" M8 O0 ^
    你最好还原一下你的炉前处理工艺吧,还有就是做其他的件怎么样?具体牌号?等等。
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     楼主| 发表于 2019-10-27 08:54:18 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-27 07:59. J2 ^1 l+ M% ~6 k( N. \! i3 i2 q% @( ?
    你最好还原一下你的炉前处理工艺吧,还有就是做其他的件怎么样?具体牌号?等等。 ...
    : d* S' Z, l6 o1 j
    QT450  我把合金也稍微降低了点,
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     楼主| 发表于 2019-10-27 08:57:29 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-27 08:246 ~% c# T' R+ t
    想根据这个贴子,谈一下均衡凝固理论的误导性:8 ~% o4 y# [0 Y5 |; Q2 B

    / \9 e: r% y' c2 H, |       碳3.8,硅2.7,CE:4.7
    + e+ k6 t+ C. V8 F4 x
    打算把浇口系统修改下,自动线做排气不好做,而且成分实验成本太高....想着修改浇口系统最为直接
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    发表于 2019-10-27 09:03:04 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-27 08:57
    - y* @: b; }4 ?+ ]打算把浇口系统修改下,自动线做排气不好做,而且成分实验成本太高....想着修改浇口系统最为直接 ...
    6 B) }8 s& J  v3 M
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