纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 4170|回复: 8

[讨论] 球铁件薄壁处中心带状渗碳体缺陷

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-3-20 09:53
  • 签到天数: 117 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-2-28 11:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
          前几天做了一炉产品,QT600-3牌号,小件,最薄处5-8mm,最厚处12-15mm,覆膜砂壳型工艺,一型两件。
    ) P/ k/ G* e) ^( J' b8 G4 M      580公斤铁水,C3.95,Si1.45(孕育后2.43),Mn0.2,Cu0.3,Sb100g。硬度检测240HBW。
    0 P! L0 E' w- _. D! v( J+ o  [4 K  ^# [
          金相发现圆柱筒壁处(照片取样处厚度8mm),中心有一条带状痕迹,显微镜下100倍发现带状处有明显渗碳体,带状以外组织正常。, x5 e( H- u9 o+ `) ?* J$ [

    # U% H: G5 q# J1 Y3 \$ q2 C1 }% ~( n0 N. M2 ^$ g
          后来通过热处理消除了该炉产品缺陷。只是这个产品量少,一年可能只有这么2-3炉,之前相同的配料没有发现问题。当时群里讨论,有朋友出现类似问题的,是铁水在电炉内保温时间过长,认为可能是铁水形核能力下降,通过出炉前在铁水内加铁削解决了该问题。+ T6 q  L7 o& N: w1 q) m  X
    5 x) g& w5 ^, J; N. e7 m! F
    ! t& I1 R8 i1 K) r0 g8 \3 O/ F
          现在发给大家抛砖引玉,有没有类似的反白口缺陷。
    ' X6 `0 a/ X. ~8 o' g$ D
    . J  t- `# v* J9 G( J4 S/ W+ M! g- {) J

    金相拼接照片

    金相拼接照片
    1 U, l9 @7 b$ M. ?( ^
    5 g* }: \+ D9 p% F2 @! U5 L; ?

    筒壁剖面照片

    筒壁剖面照片
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-25 07:26
  • 签到天数: 107 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-7-3 10:13:12 | 显示全部楼层
    今天看到这个帖子,希望论坛的专家能够讨论一下。
  • TA的每日心情
    开心
    前天 07:41
  • 签到天数: 206 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-10-10 09:51:31 | 显示全部楼层
    Sb太高了吧
  • TA的每日心情
    开心
    前天 07:41
  • 签到天数: 206 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-11-2 16:39:45 | 显示全部楼层
    600-3的活为啥加Sb?而且比例太高了
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 00:01
  • 签到天数: 3621 天

    连续签到: 21 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-11-2 18:49:21 | 显示全部楼层
    这是五年前的帖子,问题应该早就解决了,欢迎有机会再来分享。, |8 f% r! w( ?9 Y

    6 ~" i0 S4 C- H* e7 Y2 e从上述的讨论交流看,基本同意多数意见,在此只是补充一下,个人认为可以不用加Sb,把Mn提高到0.5。
  • TA的每日心情
    开心
    前天 17:20
  • 签到天数: 70 天

    连续签到: 33 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-12-18 14:20:59 | 显示全部楼层
    ‌球铁件薄壁处中心带状渗碳体缺陷原因:
    7 u' Q& b! ]) }; E
    $ ~* C$ O% `; K3 R, z凝固速度差异‌:薄壁处冷却速度快,碳原子扩散受阻,形成渗碳体带状分布。
    7 k0 w% q8 w/ U" M: v‌元素偏析‌:硫、磷等元素偏析加剧碳化物稳定性,促进渗碳体形成。
    - A% [# n; D; Z‌球化剂残留‌:残余镁或稀土含量过高,增加过冷度,导致反白口缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    前天 17:20
  • 签到天数: 70 天

    连续签到: 33 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-12-18 14:21:26 | 显示全部楼层
    预防措施
    4 N# w* B' D* Y5 y8 U8 s$ }$ A6 C" H  E, x2 i% }8 [
    使用中频电炉熔炼,避免增硫、磷问题。& v/ z" {5 c* ~2 I  W/ }2 x
    球化包设计为高度与直径比2:1,提升球化剂吸收率。
  • TA的每日心情
    开心
    前天 17:20
  • 签到天数: 70 天

    连续签到: 33 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-12-18 14:21:45 | 显示全部楼层
    解决方案0 Y) [0 U- K0 N" n

    0 z9 G2 A; g* `! |+ r. c‌工艺优化‌:$ I) Z: g5 g" a0 |- N, W3 x
    提高浇注温度至1300℃以上,减少夹渣和渗碳体。, }" e$ R8 D0 s; n
    优化浇注系统,避免直冲热节区域。/ `; d" t  b( P  m  s
    ‌成分控制‌:
    : `6 [, N0 l) U9 b降低原铁液硫含量(≤0.025%)和磷含量(≤0.04%)。/ ^; L8 s& b" n5 h: ?; W8 [
    控制残余镁量在0.04%-0.06%范围内。
    ! _, D$ y7 R( F' y‌热处理‌:
    : k2 }7 @  ?% J# Z8 z# N+ t- a采用高温扩散退火(1250℃以上)消除渗碳体。$ L4 Q0 Z- c/ H0 G2 V
    对高韧性球墨铸铁件,以铁素体为主的组织可改善韧性。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2026-1-10 03:45 , Processed in 0.142538 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表