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[求助] 静压线铸件粘砂

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-2 16:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 ljy112511 于 2020-8-2 16:59 编辑
    5 ^  b% o* i4 X1 ^
    - V& w7 i3 C2 D! N帮分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  
    4 M" p* y7 Q  d' E0 v$ W粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   
    微信图片_20200802165157.jpg
    微信图片_20200802165149.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-9-6 22:58:10 | 显示全部楼层
    henrysong6514 发表于 2020-8-31 17:34
    # @9 N' ]9 F; C8 h/ l( d  e这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。 ...

    ) _" V2 e' {0 i4 P+ N/ [我倒是持相反意见,认为这个地方的砂紧实度低了~
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    2023-7-24 08:08
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-8-31 17:34:26 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:537 w+ C- i3 C7 G, g4 Z. G( W/ q6 ~
    董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...
    8 u3 b, A, A7 h  }  ~5 \
    这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。
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    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-2 17:22:02 | 显示全部楼层
    有带浇口冒口没有清理前的铸件啊
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-2 19:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-2 19:06 编辑 , H9 P2 B8 x* ^. R

    6 S5 J, }* z# V3 b( u* d- ~4 _把壳体立面的脉状凸起磨掉,看一下里面的铸件本体的状况
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    2025-3-3 22:37
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-2 21:15:10 | 显示全部楼层
    这型砂参数太漂亮了,估计出问题的铸件用砂不是这个参数,观察一下现场,看看什么时间段型砂偏湿和偏干,看看等铁水时,未合箱的那几箱和每包开浇的那几箱。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 07:41:09 | 显示全部楼层
    @weixing9110 也怀疑此砂非彼砂~
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-3 08:00:03 | 显示全部楼层
    分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  / K& C7 c( [2 `4 K& E
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   9 P$ e" h% [- G& N# i

    # y0 K9 D6 c) A/ a7 `. P紧实率、湿压强度、含泥量、有效土都高,不怎么样的一个型砂配比方案。紧实率30-36,湿压强度0.14-0.16 ,含泥量7-11,有效土4-6 ,试一试。
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     楼主| 发表于 2020-8-3 10:22:28 | 显示全部楼层
    还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度有没有大关系?模重171kg   浇注时间20-25s/模
    微信图片_20200802173553.jpg
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    发表于 2020-8-3 10:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 10:43 编辑
    9 Y2 o" D& F: V* V% Q
    ljy112511 发表于 2020-8-3 10:22
    # j) m; ?% H* E% U) R3 m! L还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度 ...

    - c) }3 W# Y1 @
    6 _* Z5 I; K: P3 h/ \' Z整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。
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     楼主| 发表于 2020-8-3 16:53:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-8-3 10:32
    ( a0 q! k) I5 i# c整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。

    % ~# X. g, {: W" ~- m7 Q9 _董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    严重的是有一层壳

    严重的是有一层壳
    微信图片_20200803164329.jpg

    能掰掉一层

    能掰掉一层
    微信图片_20200803164335.jpg
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    发表于 2020-8-3 18:54:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 19:42 编辑
      z2 r5 q6 R3 @0 y+ y6 @* \; N
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:538 n- \0 z3 c' z; B
    董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...
    & ^2 y* m) c- C$ z% e

    , h: q8 ?* t; ?看图。
    1 d2 C& x5 e( ]/ V; p9 \是否在内浇道一侧粘砂严重。
    2 B% L$ A( O% J
    截图01.jpg
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     楼主| 发表于 2020-8-3 20:36:38 | 显示全部楼层
    不是的。内浇口测反而少些。反常  B7 t1 g+ l. l# {
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 20:56:06 | 显示全部楼层
    @ljy112511  在楼上的图片里标一下“粘砂”的部位,谢谢!
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    发表于 2020-8-3 21:08:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 21:13 编辑
    , Q- V% G  ]  \: ~$ j1 F" A
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:36
    $ d5 P* u4 c" t! f% \) k不是的。内浇口测反而少些。反常

    & t% I4 H: V% j8 W, s  K
    ' F- @  G6 |) [( h, B5 N* j看图。
    截图02.jpg
    截图04.jpg
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    发表于 2020-8-3 21:10:43 | 显示全部楼层
    感觉又进入了“猜、猜、猜”的模式了~
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     楼主| 发表于 2020-8-3 21:14:13 | 显示全部楼层
    我明天多标几个位置。位置不太固定。  u- ]5 V7 m5 P! A& A" G
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    发表于 2020-8-3 21:37:10 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:36
    . i0 D' r" T! ^不是的。内浇口测反而少些。反常
    . v) m+ x. P7 U; C' y
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%。+ I3 P/ R6 V* [* v: X
    6 R  `5 l: N& j# G/ U
    1:增加排气孔数量。减少充型时的型腔内压。* x% Q! W8 x( D7 J' j0 v. Z. W
    2:看那个剥片,砂型紧实度低,你检定的数值不能说明就是粘砂处的紧实度。况且粘砂并不在浇口侧。这就说明型腔内,粘砂侧的紧实率低。在非浇口侧的粘砂侧的压砂板上做一个120度的压砂凸块。增加此侧的紧实度。
    ) |- j! {  Y8 ?仅供参考。
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    发表于 2020-8-3 21:57:32 | 显示全部楼层
    30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~
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    发表于 2020-8-3 22:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-8-3 21:57
    0 N- K$ b1 T! g9 f30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~ ...
    ( `3 {% R& f! A3 k) P
    应该是和浇注温度有关。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-3 22:07:57 | 显示全部楼层
    这个产品肯定是多箱浇注,开始的温度和结束的温度不一样,时间也不一样,董工说的在理,排气面积偏少,浇注速度可以略微提高一点,具体情况还需要楼主现场解决
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 22:50:49 | 显示全部楼层
    @castengineer  对的,也只有浇注温度呈现出差异,所以,出现异常的究竟是先浇的还是后浇的,这点很重要。既然有70%是没问题的,那么,其它的都不要去改动,毕竟是静压线上的生活,造型与型砂方面,相对来讲一致性还是比较强的~
    0 R' ]/ ^& O8 c! s  r! v' _" a' r' S% g8 x2 P
    上述,个人愚见,仅提供楼主参考~
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