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[求助] 静压线铸件粘砂

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-2 16:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 ljy112511 于 2020-8-2 16:59 编辑 7 z- a9 \9 k8 S& x& P) t$ v* e! t
    ! [7 u( l5 Z, e0 z5 m6 ]
    帮分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  ! T- e3 q& |% n% B4 G' v9 F9 \' m
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   
    微信图片_20200802165157.jpg
    微信图片_20200802165149.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-9-6 22:58:10 | 显示全部楼层
    henrysong6514 发表于 2020-8-31 17:344 i: u; b7 h8 J9 }- H
    这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。 ...
    1 V& K6 R& W3 m' ]/ L7 @
    我倒是持相反意见,认为这个地方的砂紧实度低了~
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    2023-7-24 08:08
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-8-31 17:34:26 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:53
    ; M3 U! x* ]( ]1 n' c1 G董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...

    7 h4 L8 E0 t, X1 X# t# L这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。
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    2025-12-29 15:49
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-2 17:22:02 | 显示全部楼层
    有带浇口冒口没有清理前的铸件啊
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-2 19:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-2 19:06 编辑 4 d  A/ B. F0 ^1 v" V8 w  _+ H3 Y

    7 b7 D# H* O; c! a" Q- v: d' {. z把壳体立面的脉状凸起磨掉,看一下里面的铸件本体的状况
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    2025-3-3 22:37
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-2 21:15:10 | 显示全部楼层
    这型砂参数太漂亮了,估计出问题的铸件用砂不是这个参数,观察一下现场,看看什么时间段型砂偏湿和偏干,看看等铁水时,未合箱的那几箱和每包开浇的那几箱。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 07:41:09 | 显示全部楼层
    @weixing9110 也怀疑此砂非彼砂~
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-3 08:00:03 | 显示全部楼层
    分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  
    + Q1 P. p9 e8 o4 x- q; f: g6 t: a粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   / K; x0 c  L% s& ]% k6 N) M
    ' v  e8 J& S6 U, m; d) K
    紧实率、湿压强度、含泥量、有效土都高,不怎么样的一个型砂配比方案。紧实率30-36,湿压强度0.14-0.16 ,含泥量7-11,有效土4-6 ,试一试。
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     楼主| 发表于 2020-8-3 10:22:28 | 显示全部楼层
    还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度有没有大关系?模重171kg   浇注时间20-25s/模
    微信图片_20200802173553.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-3 10:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 10:43 编辑
      Y. V# a9 g7 K+ j' {7 y
    ljy112511 发表于 2020-8-3 10:22( x( M' J% F# Y% X4 Z
    还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度 ...

    - K0 V/ N6 M. e1 d( n' n& y0 P; [  J& K
    整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。
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     楼主| 发表于 2020-8-3 16:53:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-8-3 10:320 i! W- ~: f) Q* A, X) e3 u7 k
    整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。
    6 V% ^# D4 x3 c: L
    董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    严重的是有一层壳

    严重的是有一层壳
    微信图片_20200803164329.jpg

    能掰掉一层

    能掰掉一层
    微信图片_20200803164335.jpg
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    发表于 2020-8-3 18:54:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 19:42 编辑 ; d* v* d! ~: ?  C2 J! l
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:53  C2 \$ [/ o! w% o$ B# J) |
    董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...
    , A& ^3 G2 y* A; v$ `4 m, P

    * b/ e: U" k2 b0 ^$ g看图。1 ]7 P& Z* C" @0 q, c; ~  K) Q
    是否在内浇道一侧粘砂严重。% G) u2 t  s& B4 h- Q
    截图01.jpg
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     楼主| 发表于 2020-8-3 20:36:38 | 显示全部楼层
    不是的。内浇口测反而少些。反常8 x  U+ v, r* S$ J" S% i
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 20:56:06 | 显示全部楼层
    @ljy112511  在楼上的图片里标一下“粘砂”的部位,谢谢!
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    发表于 2020-8-3 21:08:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 21:13 编辑
    : x8 z( Y, v( e. k+ T8 A! ]/ `. L
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:365 S. E' N7 C; M- D* y9 J7 T! l
    不是的。内浇口测反而少些。反常

    * P' ~5 [* q' K& e" J
    * v1 R1 q+ ~# C/ O& T6 c看图。
    截图02.jpg
    截图04.jpg
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    发表于 2020-8-3 21:10:43 | 显示全部楼层
    感觉又进入了“猜、猜、猜”的模式了~
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     楼主| 发表于 2020-8-3 21:14:13 | 显示全部楼层
    我明天多标几个位置。位置不太固定。
    , E5 S$ p) L& f; @& }$ ^8 k. y! v
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    发表于 2020-8-3 21:37:10 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:36
    % E4 G' J4 x. Y) t' T不是的。内浇口测反而少些。反常

    . ]2 g4 L( s& W粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%。5 \9 O' ~: v) ?9 G' P* x( z. \

    0 p& q1 u1 A5 m4 n7 @1:增加排气孔数量。减少充型时的型腔内压。' l$ R+ M% l8 |9 X0 ]- l
    2:看那个剥片,砂型紧实度低,你检定的数值不能说明就是粘砂处的紧实度。况且粘砂并不在浇口侧。这就说明型腔内,粘砂侧的紧实率低。在非浇口侧的粘砂侧的压砂板上做一个120度的压砂凸块。增加此侧的紧实度。- s2 _4 J7 y6 F( U: S# a
    仅供参考。
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    发表于 2020-8-3 21:57:32 | 显示全部楼层
    30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~
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    发表于 2020-8-3 22:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-8-3 21:57
    4 E7 h- @. n0 {30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~ ...
    / ~8 s( l. H2 R: P( e0 @9 q( W
    应该是和浇注温度有关。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-3 22:07:57 | 显示全部楼层
    这个产品肯定是多箱浇注,开始的温度和结束的温度不一样,时间也不一样,董工说的在理,排气面积偏少,浇注速度可以略微提高一点,具体情况还需要楼主现场解决
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 22:50:49 | 显示全部楼层
    @castengineer  对的,也只有浇注温度呈现出差异,所以,出现异常的究竟是先浇的还是后浇的,这点很重要。既然有70%是没问题的,那么,其它的都不要去改动,毕竟是静压线上的生活,造型与型砂方面,相对来讲一致性还是比较强的~9 \& `7 @; D. v! [! o/ N% U; O
    ! N& W5 z& j7 B2 l, z
    上述,个人愚见,仅提供楼主参考~
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