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[求助] 静压线铸件粘砂

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-2 16:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 ljy112511 于 2020-8-2 16:59 编辑
    / C. g" y! j! y- P
    . a! j3 v4 s: P8 u" n: c1 W帮分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  & V0 `1 {# `! ~& J; V) |8 v
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   
    微信图片_20200802165157.jpg
    微信图片_20200802165149.jpg
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-8-31 17:34:26 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:53
    ' g. F5 A  f. L5 q董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...

    & Q; ~2 }+ m8 _; u; y这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。
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    17 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-9-6 22:58:10 | 显示全部楼层
    henrysong6514 发表于 2020-8-31 17:34
    ) K/ q. X6 h- f# Y! H) @: E  a* C这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。 ...

    ; n5 S# p8 i: |! ^: \我倒是持相反意见,认为这个地方的砂紧实度低了~
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    2025-12-29 15:49
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-2 17:22:02 | 显示全部楼层
    有带浇口冒口没有清理前的铸件啊
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-2 19:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-2 19:06 编辑
    # ^4 a! P7 ]* V* Z* `5 u, a4 x
    7 D+ r2 o! l9 X% V! D$ A! t0 ~把壳体立面的脉状凸起磨掉,看一下里面的铸件本体的状况
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-2 21:15:10 | 显示全部楼层
    这型砂参数太漂亮了,估计出问题的铸件用砂不是这个参数,观察一下现场,看看什么时间段型砂偏湿和偏干,看看等铁水时,未合箱的那几箱和每包开浇的那几箱。
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    17 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 07:41:09 | 显示全部楼层
    @weixing9110 也怀疑此砂非彼砂~
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-3 08:00:03 | 显示全部楼层
    分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  & G1 S  c& K3 F, H
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   
    5 z! j' W  y% \, \# E* U% f / R* D( X6 {& T6 a
    紧实率、湿压强度、含泥量、有效土都高,不怎么样的一个型砂配比方案。紧实率30-36,湿压强度0.14-0.16 ,含泥量7-11,有效土4-6 ,试一试。
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     楼主| 发表于 2020-8-3 10:22:28 | 显示全部楼层
    还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度有没有大关系?模重171kg   浇注时间20-25s/模
    微信图片_20200802173553.jpg
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    发表于 2020-8-3 10:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 10:43 编辑 ) k3 G7 {" x; @0 I/ \2 C
    ljy112511 发表于 2020-8-3 10:22
    ' s% Z  {7 h: m, l$ C" N! P还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度 ...

    1 R% B9 G, S7 W1 ~9 {. I( E5 _" h4 m6 g, j) }7 c6 h3 Y( R( z$ P. f
    整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。
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     楼主| 发表于 2020-8-3 16:53:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-8-3 10:32
    3 j8 f5 I0 R4 s整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。
    5 j! Z  o  R( r6 `5 I/ R
    董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    严重的是有一层壳

    严重的是有一层壳
    微信图片_20200803164329.jpg

    能掰掉一层

    能掰掉一层
    微信图片_20200803164335.jpg
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    发表于 2020-8-3 18:54:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 19:42 编辑 # ~: P* i$ X3 ?  ]; V7 y
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:53
    . s: |# |* s2 w* v& ^' z: h: ~8 F$ G董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...

    * m: E  w" e( ^; j) B8 ~) M+ Q
    ( ?4 v  Q0 |( z( ?, Z, [看图。1 x: Z' V* B. ?2 ~
    是否在内浇道一侧粘砂严重。. q" Q6 b* p+ D% R( [3 A& K
    截图01.jpg
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     楼主| 发表于 2020-8-3 20:36:38 | 显示全部楼层
    不是的。内浇口测反而少些。反常
    % U5 ^) ]8 u: H0 T# }. g7 W0 r
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 20:56:06 | 显示全部楼层
    @ljy112511  在楼上的图片里标一下“粘砂”的部位,谢谢!
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    发表于 2020-8-3 21:08:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 21:13 编辑
    / ]6 W/ m7 O0 D8 P
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:36
    - U, R- V- l* @7 M- x4 V不是的。内浇口测反而少些。反常

    : m- M) W' w( R+ b2 U2 k4 v0 A& c2 y$ q/ E
    看图。
    截图02.jpg
    截图04.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 21:10:43 | 显示全部楼层
    感觉又进入了“猜、猜、猜”的模式了~
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     楼主| 发表于 2020-8-3 21:14:13 | 显示全部楼层
    我明天多标几个位置。位置不太固定。
    ' ^: C: Y9 ]% p" a7 K: g/ ^
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    发表于 2020-8-3 21:37:10 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:36+ P: y6 x9 R' c1 P/ u
    不是的。内浇口测反而少些。反常

    - C- ^7 P. S4 T" D: B- {8 y1 s粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%。
    * t) }! F/ T) o! Q& d1 I) k8 A6 ~0 I
    1:增加排气孔数量。减少充型时的型腔内压。- T! \' b1 i; }, V
    2:看那个剥片,砂型紧实度低,你检定的数值不能说明就是粘砂处的紧实度。况且粘砂并不在浇口侧。这就说明型腔内,粘砂侧的紧实率低。在非浇口侧的粘砂侧的压砂板上做一个120度的压砂凸块。增加此侧的紧实度。3 U  e% `$ D  U# c
    仅供参考。
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    17 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 21:57:32 | 显示全部楼层
    30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~
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    发表于 2020-8-3 22:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-8-3 21:57
    : O: ~' Q* o- n" r$ o9 U30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~ ...

    5 t  y. u& n( V* n8 R应该是和浇注温度有关。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-3 22:07:57 | 显示全部楼层
    这个产品肯定是多箱浇注,开始的温度和结束的温度不一样,时间也不一样,董工说的在理,排气面积偏少,浇注速度可以略微提高一点,具体情况还需要楼主现场解决
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 22:50:49 | 显示全部楼层
    @castengineer  对的,也只有浇注温度呈现出差异,所以,出现异常的究竟是先浇的还是后浇的,这点很重要。既然有70%是没问题的,那么,其它的都不要去改动,毕竟是静压线上的生活,造型与型砂方面,相对来讲一致性还是比较强的~
    ' \5 z$ M, N, ~: _
    ' Y3 S" W! P7 ~) B& i! x5 ~6 n9 L  o上述,个人愚见,仅提供楼主参考~
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