纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 55790|回复: 51

[求助] 请教关于400-18L成分里面Si含量的控制

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-11-25 09:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    最近在做一个产品,400-18l,冷冲要求>12,以前用冲入法球化,一直ok。现在用喂丝,艾肯的球化线,但是延伸率一直不合格,冲击基本上没问题。当然可能跟结构有点关系,取样部位为产品身上相对壁薄的部位,但是同样的位置冲入法没问题。最近做了一次验证,孕育量换算后大概是0.4左右,我们都是在浇注前孕育,一个喂丝,一个随流,所以孕育量可能不大;炉后Si到2.5了,这次延伸率刚好合格,冲击也没问题,以前由于担心冷冲所以Si一直不敢弄这么高。昨天又把Si降下去到2.3左右(孕育量大概0.35左右),然后延伸率又不合格了只有14左右了。其他的我们的Mn基本都不超过0.12, mg0.055左右,s0.011左右。总的来说我还是觉得跟这个球化方式有点关系,不知道大家有用喂丝做400-18L的不,交流一下。
    9 Y; T+ A1 e5 q' b$ r, o
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-12-2 09:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-2 09:32 编辑 1 L1 {! y" \. m) Q- B! ?- i) c
    1234lixin 发表于 2020-12-2 09:20: f' G# r) j& j" F  h* M
    行,我今天去把那个金相重新腐蚀放大把照片发上来大家看看

    * w' H; s* x( e+ y; \$ L5 X
    7 x& M3 P+ o7 a$ f6 Y既然是一包铁水,如果可以,最好把壁厚的合格的金相也做一下。
    / i) \' t! }1 q3 V8 |这样好有一个球数和晶间最后凝固区金相的对比。才能解释为什么壁薄珠光体%比率大的原因。) S2 P8 \; `4 L7 l
    再一个,回忆一下,壁薄的件是否与壁厚的件浇注时间有多少差别 ,是否与壁厚件比较,有孕育略微衰退的可能。
  • TA的每日心情
    开心
    10 小时前
  • 签到天数: 1495 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-25 14:06:35 | 显示全部楼层
    1、建议你做个金相对比:冲入法与喂线法石墨形态、数量,及珠光体含量的对比。/ i* |7 J5 ]! h! t
    2、相对来说喂丝孕育效果比冲入孕育、或者倒包孕育效果要差一些,原因是喂丝孕育剂的颗粒≤3mm,比较小,比较容易衰退。8 m  c+ `0 ^9 X; a/ t2 A% @: s
    3、球化剂中的稀土与球化线中的稀土种类是否不同?
    & ]! o/ G) B3 p& p4、如果你球化处理后分包浇注,建议你增加倒包孕育。如果不分包,随流孕育量适当加大,然后看效果怎样?6 ?: W. `$ |5 ]+ {) Q0 r
    5、你取样部位的铸件壁厚多少?如果有可能,你可以考虑适当减少球化线加入米数,把残Mg再降低一些。; F% F6 V" q- M
    以上供参考。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-26 10:30:46 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2020-11-25 14:06 ( i; r4 L; N' w# Z  N, h0 Y% x
    1、建议你做个金相对比:冲入法与喂线法石墨形态、数量,及珠光体含量的对比。0 `1 K$ }6 N9 E; m* z4 V9 g1 Y/ `3 |
    2、相对来说喂丝孕育效果比 ...
    - Y$ F5 n, `5 h1 a5 R  ?& G8 _
    我是新接受的,了解一下以前的孕育剂加入量是0.8左右,现在喂丝加入量只有0.4不到,但是现在孕育是在浇注前,从边孕育边浇注。包涵喂丝和随流。& I  ~& Y& `( |7 C& Z& @
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 3631 天

    连续签到: 31 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-11-29 19:35:06 | 显示全部楼层
    同意2楼的意见,观察一下金相。
    & L* v& b6 F9 k/ Q5 I6 {5 n! N* d
    个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没有同感~
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 09:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-2 20:38 编辑
    & K4 |* L7 p4 A" ]
    老翻砂匠 发表于 2020-11-29 19:359 a/ e0 R+ z* Z) ~, R4 j, f5 F) _
    同意2楼的意见,观察一下金相。( P) Q$ x, |$ K: v3 r! R5 w/ @6 M
    . L& r0 U& o0 k, E
    个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没 ...

      {5 `/ E" D* H) s4 u  ?/ G! S. p8 V0 ?* H2 B
    从上世界60年代开始的包底冲硅的球化工艺,发展到今天的球化.孕育后的二次孕育,随流孕育,型上孕育,是球铁熔化工艺的进步。
    5 D% Q. v$ a) A' B双丝同时球化.孕育或分丝球化.孕育,之不过是老式球化.孕育的翻版。- }5 _: B8 k) C% x# R% Q. n
    加之送丝球化.孕育对不同工厂的适用性问题,就使的送丝工艺的稳定性困扰着现场工艺人员。
    ) c, L: e' n, Z, X8 @楼主的问题:
    0 m9 ?5 T7 f0 W$ a" G" [8 K1:无论试棒低冲的脆型形变还是延伸率的弹性形变,硅高于2.0%,是不可取的。
    8 Z  p  {! n& V$ x3 ^; ?$ L3 r  R5 P2:楼主的送丝孕育,孕育量太低。这样炉前硅必然略高,并且孕育持续性也短。孕育效果也必然不尽人意。
    ' u* S/ j" z" Z2 y. i) |通过国外试验,—20度以下的低冲韧性与石墨球数和球化率有直接关系。8 {+ _9 X2 i/ S9 [$ A  i) w
    3:再现场工艺执行中,因素是多变的,而又是潜在的多因素的影响。工艺人员往往顾及不到。) C  h$ X& N% c( @# \/ A4 |
    所以,陈工要求的金相检测很有必要,根据金相状态,回推工艺的改动和掌控是比较准确的。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 11:16:29 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-11-29 19:35! ^3 d9 I7 j: u% G0 _
    同意2楼的意见,观察一下金相。& f8 f$ t. `+ f: d
    8 ]% }9 u) f" l, R; h
    个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没 ...
    ; N+ A+ U! F* B5 p% e* p5 A- G; V5 }
    陈工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道是不是因为太薄了。因为同样的成分去浇注另外一个50mm左右厚度的产品就没问题。而且这个产品换线生产了,现在下线的时候还有500℃左右。由于我刚来不久,这些情况都是近期才了解到的。所以分析还是冷却条件导致的,所以我本周要求他们做的时候单独放一箱冷却4个小时,到时候有结果了我再分享出来。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 11:18:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 09:31
    & g/ m; O  J% U  E% }从上世界60年代开始的包底冲硅的球化工艺,发展到今天的球化.孕育后的二次孕育,随流孕育,型上孕育,是 ...
    * e) p) j# }4 J# U7 j% R0 z1 y
    董工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道是不是因为太薄了。因为同样的成分去浇注另外一个50mm左右厚度的产品就没问题。而且这个产品换线生产了,现在下线的时候还有500℃左右。由于我刚来不久,这些情况都是近期才了解到的。所以分析还是冷却条件导致的,所以我本周要求他们做的时候单独放一箱冷却4个小时,到时候有结果了我再分享出来。+ p* h; I' f" \6 @1 z6 C* e% \
    补充一下孕育量的问题,最近的一次试制我把孕育加到了0.85,由于是保温炉浇注,所以我分了三次孕育,分别是球化时孕育一次,出铁槽孕育一次,随流孕育一次,效果还是有,延伸率提高了3个点,但是依然还不合格。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 11:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 11:44 编辑 , i% F1 o& J5 X5 k1 \( A$ J
    1234lixin 发表于 2020-11-30 11:18
    % g  o6 U  E( a5 @# t; A( P: N董工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道 ...
    0 F/ x- B6 a6 t) j( l( }
    最好按标准试棒性能检测。! R, J0 R3 f* p! T; z: W
    发个图片。球数多少?
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 13:41:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 11:33
    # T2 u* K2 E" f最好按标准试棒性能检测。
    $ ]( y- G# X3 b. w- D发个图片。球数多少?

    % Y9 x. O4 I% J4 Z( W% v这个是本体试棒腐蚀后的照片/ r9 l8 ~* i' I, ]- ]! @& n
    134129na9sryz9i3sys4ls.jpg , u9 n6 b! f0 }3 `
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 13:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 15:27 编辑 / N$ U, |2 G: F5 \: w6 v4 j
    1234lixin 发表于 2020-11-30 13:41; ~9 V5 \' F9 r: z1 L. f; e8 f
    这个是本体试棒腐蚀后的照片
    ! y6 D; b, d4 y1 q' y6 j8 ?

    & @4 _- n; B; \- R( R" M有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。; N" ?8 Z* P3 D) H6 f. s
    1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包铁水?. q' U2 a' u3 e2 f$ Q0 t
    2:这个图片是多少壁厚的?' M8 t) t4 w+ T; P" m6 R+ [& O
    3:有具体的铸件光谱成份吗?看图片这点很重要。
    $ a( ]4 k  Z! i( _* t' z4:炉前硅多少,孕育后增硅多少?# I$ A) y$ x# N
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 15:52:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 13:51
    1 C! I/ m: S$ E9 b% [2 q5 X9 W有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。3 [& K' L( P( _/ @8 p8 A. u
    1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包 ...

    ! L- A4 M' I- |7 R3 p: Z具体厚度应该是8-10的样子,炉前Si1.4-1.45,第一次孕育0.6左右,第二次孕育0.15左右吗,第三次孕育0.08左右,炉后Si2.3左右。以前炉后si控制在2.1以内,但是强度有时候不够,所以si提了一点。炉后si2.3左右冷冲也是合格的,13左右。光谱这里查询比较麻烦,我就按记忆里的来说一下主要的元素,Mn0.1左右,不超过0.12,S,由于每包水要取好几个样 ,所以基本上S都是光谱打的,CS仪做的都是抽检。炉后S光谱打出来0.08左右。对了,我统计过往数据的时候发现,以前的S都是0.12左右,那个时候没有不合格的,不过当时冷却时间比较长。有点乱,想到那些说那些了,后续再补充。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 15:53:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 13:51
    - z; T! ~: Q' H3 J  m7 B, H9 p有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。
    9 [! j  @: T9 r! V4 |9 T* u8 n1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包 ...
      e" D, d/ U; S$ k7 R. |8 _
    厚壁件和薄壁件用同一炉铁水浇注的,理论上成分和各种条件都是一致的。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 15:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 16:20 编辑 - E1 k( z% O  c
    1234lixin 发表于 2020-11-30 15:52
    3 [1 t( t4 n! b9 B$ i/ y- C具体厚度应该是8-10的样子,炉前Si1.4-1.45,第一次孕育0.6左右,第二次孕育0.15左右吗,第三次孕育0.08 ...

    : \+ R4 Y! n" T' h( u( g9 z
    ! C& Q9 x& H3 z; c硫的数据对吗?, w9 R2 `2 ^/ j" e) m
    0.12,0.08。是0.012和0.008吧
    ( J. A" e+ q/ y7 nC多少?
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 16:20:02 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 15:55
    2 s' U. @) O7 k3 Y0 j0 S/ q9 ?硫的数据对吗?' l# q; @; B6 p4 R
    0.12,0.08。- m8 O7 P5 }; C2 e9 Q. K& Y: s
    C多少?

    0 R# S9 l* F) T- B不好意思,S的含量少打了个0;C炉前是按3.9-3.92控制的。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 16:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 16:31 编辑   W+ a; z! t0 Y& Q
    " e; T* u" }* G: J. }# l% q
    看金相图:
    & n+ w" w7 k6 y" ^' U. i9 ^1:球数再多一点,硫控制在0.008—0.01。
    8 z# V' b8 Z& ~+ A' i: ~0 O$ D2:终硅在2.2左右。
    - q! v! K' P# J3:碳现在可以。0 _" S( E  `+ C
    4:把金相图放大到400X,看一下晶粒间界有无偏析元素。这点很重要。
    ' t) _( y. S* s1 d* D$ N( u铸态400—18L,做到无珠光体不易。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 16:43:19 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 16:28
    " e; g0 x, m3 {8 O" ^1 n9 F( |" {, L  q# V看金相图:, E& P* @1 v* z: n
    1:球数再多一点,硫控制在0.008—0.01。! h1 K5 I; N( a/ j  u, A; d4 w. e
    2:终硅在2.2左右。

    " l& T1 g+ {8 X嗯,收到。上周已经安排本周会有一次试制,方案是提高C含量,然后就是单独放一箱延长冷却时间。看结果下一步再采用您的建议进行优化验证。
  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 3631 天

    连续签到: 31 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-11-30 19:06:02 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2020-11-30 11:163 {# P5 U% @/ i4 d
    陈工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道 ...

    ( K% k5 ^9 x7 w4 Y% n2 y2 H残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 19:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-1 06:14 编辑 ! E' a, x- O! M! {: y' A  @# H% {9 `
    老翻砂匠 发表于 2020-11-30 19:06
    ! R5 ~7 z! M& F2 O8 u* K残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?

    # t, ]+ }# z0 L* f( n' X
      z: g, V  f; i: U对的。
    4 R8 l1 g  g% ^* O# v; c6 v1:需要残镁.残稀土及其全部检测的数据,2:做好400X腐蚀图。
    ' f) [1 t: Z8 P如再有珠光体,用以推测珠光体的成因和予以调整。
  • TA的每日心情
    无聊
    5 天前
  • 签到天数: 1969 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-12-1 00:22:59 | 显示全部楼层
    注意看下残余稀土含量,原铁水的微量元素含量,CR等高了容易产生珠光体偏高的情况
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-12-1 08:34:58 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-11-30 19:06
    - D. v& j% R4 [残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?

    + }! v# Z4 f/ |% b. m2 S" ]  Amg:0.05-0.06,残余的话我还没注意这里的光谱是否有通道。球化线本身的稀土是0.55,mg是15的。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2026-1-19 19:07 , Processed in 0.142541 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表