纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 4792|回复: 16

[求助] 2205双相钢低温冲击与金相组织

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-30 13:29
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-4-7 10:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    50热加工币
    各位大神:
    $ }# S5 _! j  x  f; ^' N2205双相钢,同样热处理工艺,低温冲击有时合格有时不合格。是否能从附件金相图中分析,造成低温冲击值偏低的原因呢?
    5 E: m$ d1 A& K
    9 [/ V8 [7 G* y; L! ^9 {; G

    热处理工艺

    热处理工艺
    : ~# z. x+ N% w: a: B

    $ Y' h% R2 n7 X5 r9 U9 t- l* w 金相照片对比_页面_2.jpg 9 Y( E+ w% I6 s5 {$ D7 ~- v) M/ o9 I
    + p, g0 F& X: w/ N
    金相照片对比_页面_1.jpg 2 [  P7 S1 d7 X8 {# U' C

    ; M$ M' X( {; M 金相照片对比_页面_3.jpg

    金相照片对比.doc

    2.59 MB, 下载次数: 228

    最佳答案

    查看完整内容

    没看到你试棒的样子,铸件由于自补,所以比较致密,试块形状和取样的位置有没有啊,必须要看真实的东西才知道原因

    点评

    好话题  发表于 2025-12-11 15:24

    评分

    参与人数 1热加工币 +20 收起 理由
    admin + 20 鼓励发起技术讨论!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-30 13:29
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-7-14 09:28:43 | 显示全部楼层
    我们后续做了不同热处理工艺,解决了低温冲击值不合格问题。工艺1,炉内退火原本是为了保证铁素体要求;工艺2,取消炉内退火,铁素体合格,低温冲击也合格。从热处理工艺看,怎么解释工艺2低温冲击值提升这么多呢?大家讨论下。7 p" j: D( \8 T
    热处理工艺对比.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-9-2 08:07
  • 签到天数: 380 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-4-7 10:37:18 | 显示全部楼层
    sheng75358131 发表于 2022-4-18 15:093 z8 q4 w8 P/ M7 ]& L
    谢谢你关于升温速度的详细解答。我们的疑惑是:同一炉浇注出来,同一炉做热处理,试棒取样冲击不合格,而 ...

    2 j2 ^4 w, L+ s' c; O' S8 {没看到你试棒的样子,铸件由于自补,所以比较致密,试块形状和取样的位置有没有啊,必须要看真实的东西才知道原因
  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-10 09:55
  • 签到天数: 183 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-4-7 12:55:05 | 显示全部楼层
    产品大小不同,冷却能力的选择也不尽相同,从加热时间和冷却能力找下原因。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-30 13:29
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-4-11 13:41:05 | 显示全部楼层
    热处理老马 发表于 2022-4-7 12:559 e; ^0 W% A: ~  C! f
    产品大小不同,冷却能力的选择也不尽相同,从加热时间和冷却能力找下原因。 ...

    : \8 y' x" e0 w; L8 b/ y+ A5 B谢谢,赞同这个大方向。5 u% D8 f- y9 ?
    从上面冲击合格与不合格的金相组织图能看出差异吗?比如是铁素体含量、晶粒度、有害相等。。。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-9-2 08:07
  • 签到天数: 380 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-4-12 06:34:56 | 显示全部楼层
    sheng75358131 发表于 2022-4-11 13:41. C" O; S, A9 V/ L$ }
    谢谢,赞同这个大方向。6 h2 p- U( d) ?. @2 ~/ E
    从上面冲击合格与不合格的金相组织图能看出差异吗?比如是铁素体含量、晶粒度、 ...

    5 d4 i4 }1 C# {, y2 G: d  ?看热处理工艺图好像你升温过程有问题,导致有的好有的不好
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-30 13:29
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-4-13 17:30:33 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-4-12 06:34! h, K* i6 h- {! I$ \
    看热处理工艺图好像你升温过程有问题,导致有的好有的不好

    7 o' _8 p, u: y3 I1 T' m能否详细说明下升温过程的问题,附件是实际热处理曲线
    ) \8 G8 K7 `) P8 |/ M7 w5 \ 热处理曲线.pdf (451.71 KB, 下载次数: 263)
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-9-2 08:07
  • 签到天数: 380 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-4-13 20:43:20 | 显示全部楼层
    看不太明白,升温过程只用了4小时就到了1124℃,是不是这样啊6 H, |$ l* ^$ o1 V5 Q
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-30 13:29
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-4-16 09:31:42 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-4-13 20:43
    , H9 O2 A% d$ [) C& u4 F: O看不太明白,升温过程只用了4小时就到了1124℃,是不是这样啊

    # T4 b$ ]1 }: Y9 Y6 s详细热处理参数如下:4 ]% ~) l4 B$ \) t0 y, T6 s3 K
    385℃入炉;" n& I& g3 z& |$ |
    4.5h后升温到1124℃,保温3h;. Q+ z, d  y8 p9 z6 X0 m
    退火,2.5h后温度到1038℃,保温20min,水冷。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-9-2 08:07
  • 签到天数: 380 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-4-16 11:06:13 | 显示全部楼层
    sheng75358131 发表于 2022-4-16 09:31
    + [$ V4 c4 F! O& ], [详细热处理参数如下:; u8 F  @. R' `9 K. _( y) j6 m7 e
    385℃入炉;. [" F3 ~& M& H: C4 a
    4.5h后升温到1124℃,保温3h;

    / Q4 j! g. i( {$ c) q" }问题就出在这里,你知道升温过程是干什么啊?是将铸件进行奥氏体化,从常温30°到1124°。用了4.5个小时,也就是说平均243°每小时,能很好的奥氏体化啊?如果不能就出现一会合格一会不合格的现象啊
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-30 13:29
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-4-16 17:00:12 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-4-16 11:06% X. q* D+ u" j, @" }
    问题就出在这里,你知道升温过程是干什么啊?是将铸件进行奥氏体化,从常温30°到1124°。用了4.5个小时 ...

    ( P+ Z# V: F; o' k; Y$ E您的意思是升温速度过快了?但我们的铸件比较小,单重36kg。您觉得如何升温比较稳妥些,双相钢材质。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-9-2 08:07
  • 签到天数: 380 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-4-16 17:25:26 | 显示全部楼层
    sheng75358131 发表于 2022-4-16 17:00
    / m; M8 [8 }" d1 f' q9 Z% k9 m您的意思是升温速度过快了?但我们的铸件比较小,单重36kg。您觉得如何升温比较稳妥些,双相钢材质。 ...
    9 V' C* ]2 }1 T: t( T; |
    铸件重量小,你可以1个小时从20度升温到1140°,要不你试试有没有问题,奥氏体转变是一个过程,这个不是因为小就改变了转变的规律,而是更加要根据事物的规律去办事
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-30 13:29
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-4-18 15:09:23 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-4-16 17:25
    7 S8 b8 O) v1 q. t! R1 ~铸件重量小,你可以1个小时从20度升温到1140°,要不你试试有没有问题,奥氏体转变是一个过程,这个不是 ...
    * Y. D- [& n& l  v1 w
    谢谢你关于升温速度的详细解答。我们的疑惑是:同一炉浇注出来,同一炉做热处理,试棒取样冲击不合格,而铸件取样却合格了,且二者冲击值差异较大!我们是否应该从保温或冷却方面去考虑这个问题?附件补充了详细资料,请帮再看看。# h% D& y, U8 Z0 }+ r
    铸件与试棒取样冲击差异.doc (744 KB, 下载次数: 239)
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-9-2 08:07
  • 签到天数: 380 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-4-20 11:49:49 | 显示全部楼层
    sheng75358131 发表于 2022-4-18 15:09% T( L% O1 x$ k
    谢谢你关于升温速度的详细解答。我们的疑惑是:同一炉浇注出来,同一炉做热处理,试棒取样冲击不合格,而 ...
    " S+ k( A  S6 ^" d
    根据沟通交流,你的试棒是采用了铸铁形式的试棒规格,而你的材料是铸钢,因此,能做合格那就是不正常了,按照国家标准去做试块,然后从试块里去取出试棒,这样就基本上保证每炉的试棒跟铸件一样合格,不按照标准自己想着创新是好事,不过创新的前提必须要符合事物的客观发展规律,就是符合铸钢凝固原理去考虑做出试棒,这样做出来的东西才能合格。你图中的试棒可以修改,也是可以做合格的。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-12-22 20:52
  • 签到天数: 485 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-7-15 11:00:18 | 显示全部楼层
    工艺2: 温度升到T1后的保温时间是否比    工艺1中奥氏体化保温时间与炉内退火的保温时间总和短,如果是:考虑是否是晶粒细化和铁素体量减少的影响
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-12-13 08:14
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-11-14 10:44:14 | 显示全部楼层
    1.试棒与本体检测结果不一致:浇注顺序的影响最重,好的钢水都给本体了,头或尾得钢水给试棒了,头和尾得钢水纯净度一定比不上中间。
    . x0 i( g! P4 p1 r$ O4 ?4 a2.热处理工艺比较:明显第二个工艺的冷却速度更快了,有利于冲击韧性的提高。
    9 h5 |. ^7 G- d1 J# O) I3.有时合格有时不合格:热处理工艺固定的情况下,一般是试棒的钢水纯净度不同导致最终冲击结果的不同。所以需要热处理考虑极端情况,提出最佳热处理方案。(一般情况下,你找上道没有用,不搭理你!)
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-20 09:52 , Processed in 0.125537 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表