TA的每日心情 | 开心 2024-1-5 09:19 |
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本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑 ( h# D$ q+ W6 N+ J$ G& z
4 g o& E' J' D" ^ K7 t3 w. xhttps://www.sohu.com/a/294699231_659026
* S, A) i! }3 W$ X感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
3 o2 C% _ ^" t4 K) |: G) [0 a, b2019-02-14 09:13:42
7 J4 t) ~. U; f7 X D作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知" d' @7 ^1 A# g& r
& {+ r! N, Q0 A0 ~6 m& g6 s单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司
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来源:《金属加工(热加工)》杂志
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1.概述
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我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。! V$ Q3 c, m: D
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% Y8 P' `% t7 k# J7 i" p图1 原配料流程/ t6 M1 E% u4 ?8 J
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2.改善前原状! k @1 w' h0 W ?. t
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经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
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6 u- k f$ A8 h/ n0 X' B(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。! \8 V ~9 I) [7 O( g* ~
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(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
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8 A# S8 b# |& w4 M2 @3.问题分析: W0 h3 s2 M* f. k, a
) {+ g/ E! c8 P$ Y) O6 D+ |通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。1 D) `! z) K# t2 X4 O
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], o$ K1 M7 D, a3 S图 22 t3 j% z0 L0 H8 {. N7 I. I8 v
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(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。0 a5 \ l, {* _+ k! p
' F# A8 w0 }! ^: R# c' y+ o k% K相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
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' f9 t* x3 ]# G" O+ S+ l举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
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员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
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(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
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4.解决方案5 D. Y+ j! u1 j$ {3 l% l# G" }
9 C" k/ t& q7 v! R" p通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。3 B" ^9 F0 X$ G" x
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图3 合金配料系统/ n) W1 p o/ ]7 f2 U
! v4 Y1 [6 z( p将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
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4 q9 R. c% A& \图 45 G) r) P; i5 Q; O( ]
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员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。% P! b+ L0 ?! }2 O% @ ?' D3 ?4 {$ Q6 z
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& r# I( s% a5 A, v图5 安灯防错系统
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5.执行方案并标准化# y/ E$ d! b" b2 J# l# G
7 x, N) N' b" h方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
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& Z$ ^- T+ S: `! p. a每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。* I# @/ _' U; y: y
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6.效果展示. H1 c6 M) W% j7 l6 o
" O4 Z% h/ n \8 y Y( i5 w(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
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% M! B5 t+ p/ s$ H应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。3 w% N! k: x* e) Z; x0 I
5 @: u6 q) w/ Z% w2 L! h点击进入看图评论* W) y; @1 i) C' s8 s# |- V
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+ H; G$ O$ r& Y/ [/ a点击进入看图评论8 e* S9 s7 t! p
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3 I8 q. Z# X' s6 E* T/ g; a Z) z- o点击进入看图评论0 i# \' z z+ [1 w9 G1 p& d% Y2 d
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图6 Cr元素等过程能力分析
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5 w! M( b m# Y; O a* R8 u* M(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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点击进入看图评论4 c( Z7 y' z& i9 L
1 m* ^, K+ J" L1 m$ A" Y(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).$ e$ x, I6 M0 ~8 {$ U) R0 i" F8 l
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合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
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- K! i" ^7 y9 L/ o图 7
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& ]) @5 q1 Z4 b% I7 C. F图 8
& C, w. s% D% `, L) S5 X0 W$ A
. u5 z: c+ C) V! M2 [- C(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。: e. U4 ]- [0 D2 Z
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1 G/ ^: {4 x1 b; b& H5 _图 9/ l& n2 F# Y* l. S
, `* }/ p. P: D$ g/ L(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。- h+ V* L" Q9 P) z
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7.成果与收获+ J- }) I4 B9 G. T: j: U9 |: [
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通过改善获得以下成果:
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; K. H$ n0 A6 i q, L9 |/ p(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
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- k v j, Z% v( g! ]& `+ n(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。# n& R9 e+ \" i, \/ P
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(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。 |
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