TA的每日心情 | 开心 2024-1-5 09:19 |
---|
签到天数: 618 天 连续签到: 1 天 [LV.9]以坛为家II
|
马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑
4 M. f* e! [8 Y. j6 c
+ |2 m$ j; W- u, b; Shttps://www.sohu.com/a/294699231_6590263 r8 P A( A( A$ \$ L" M. ~
感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
6 \- i+ y" p3 B' m2 Z- u+ c2019-02-14 09:13:42# B/ i' o: |: D4 y# \. h8 @& S
作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知
0 D% ?1 `. l8 [3 H: ?9 K- Q7 w9 c3 }! f+ I( K; Y8 j
单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司
9 W6 S, {; F1 C( j- N# m2 I' e0 V6 A! ]9 X$ j* |5 G0 ?
来源:《金属加工(热加工)》杂志* g6 ~/ A6 O3 J: S# R; f
+ p$ X, d5 N: J4 A t, r9 F
1.概述; X( V! ? H* c9 a w2 _* o$ d
: K) E4 s" g* w" Q3 O我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
! r' I7 B" A5 b, F0 C3 v
, N( l% p$ a3 U# _/ c q1 b点击进入看图评论: P- J* d$ y8 o: E' s
( h: T5 ^+ T1 Y p6 x5 {图1 原配料流程
4 ?5 r9 c" K6 z1 z) k' M) _
" Y; j8 n$ D& v, u6 }7 E2.改善前原状
1 L5 w2 ~$ _- U+ j. X
/ `' Y6 _" e ]经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。' A, u9 b9 J6 H ^1 V; z/ o5 R5 t
7 n% Q- @0 d: r" m! ]
(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
4 _4 g4 P y5 B2 ^, Q/ B; j8 D
" t2 C' Y. G' W' C. c9 j: L(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。) N0 U6 W1 F: o( U' `
i7 y* ]* c/ R) b: t! C
(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
4 M1 `4 F9 P0 n1 L, C; j( ^- n2 F+ K9 m# U
3.问题分析1 D$ P8 e; x' _6 {+ w
. S3 s. B7 H% N" A6 G0 i
通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
' m$ m, }1 E) m, @- r a# q) Y1 M
+ a/ U/ r2 P" H; b" m8 c% W* n点击进入看图评论: F4 h. ?. {. Z* G
% w! S% {4 {8 L! U+ L& C% B2 M
图 26 _' C% n) _: Q
) h% [) C. \% Q5 I(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。. i9 v( a& L; T' }% R4 o: B
# D8 m3 v- \! V8 w: m9 F6 J5 J
相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。& \) i- z( N7 `; F
# v4 @6 V! \9 h& g举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。) d0 P9 ]& Z* c6 {6 F
8 i0 F' n# S5 M7 E* r3 Z员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
" c4 r% B. Y. ?( L. p9 q& K
, }7 Z4 C9 U3 T(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
+ k0 G( y8 r( N: {0 b- d6 B3 y
8 H! K% D( H6 z. L4.解决方案
! n9 i) [* u& \1 i, y
6 t9 I$ y9 y8 X7 a通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。7 ?7 s' a% U4 d# o2 w
! L8 \3 x, Z8 g* }
点击进入看图评论
9 J6 Y2 a5 G( ?! `% A) g
: E6 R: R* \8 t! U" n: m图3 合金配料系统
0 X' N7 c" a% W& j5 J; n/ j' H5 A; S
将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。! ~. Z( V; W- c; z, I$ D# n
# h# y+ @1 P( Y; v8 O: d; Q! ~点击进入看图评论/ \/ c( G) I3 m* Q' u. A7 Q
' I5 q1 r7 `) v! j x图 4
8 N8 b) \) j- ?& B6 u9 B+ q3 a5 ]) @1 o, }% D$ g( w
员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
3 F) T- o$ t) r! n& v. s, [+ h
点击进入看图评论
& v, l. m0 l; M. r% k) @+ }7 }! v, o0 S4 o/ ]* L6 v* b! A3 a E" M X
图5 安灯防错系统% O4 D1 t O" z s( C/ u$ }
6 g8 q+ e& n' N* |
5.执行方案并标准化
. Y, Z- u( C6 ]# R$ `8 B% L8 C3 W1 v/ _+ N. F" g6 M% J0 x; n
方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
) [ e7 [" I" t: A* |+ W, M, V
9 B7 t, M0 T1 A; c+ y点击进入看图评论
2 G( Y- Y' C3 ^8 w' U9 x# U9 \0 {! O8 Z1 g$ ]+ A. U4 T
每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。9 C' T0 D4 c- e; @* S" [2 i' O1 z
5 _0 |2 E1 g7 t9 T& U3 Q6.效果展示
* ? c$ r: n0 N" f7 s7 t1 {" O: k m; c5 E" d+ C; `
(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。; v% L! T4 e' f1 F9 E: N, ?& ?; q6 q
3 G$ M9 f9 z4 Z+ a4 W' K应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
: m$ ?! W- P" e+ R7 O
; Z, N" Z2 {+ Y, |点击进入看图评论
( U4 L, \5 v8 p
; C" b. P; F! E) H x X(a)+ b S) j" f* S' A! P8 Y! L/ c
3 z2 D; p* A7 b$ G2 Q点击进入看图评论5 s+ }: @$ d/ G2 x7 E8 q& l
4 t( h1 ? T2 l/ V _3 K D* ?6 h+ @' u. p(b)) H, a9 j/ C2 R, n' ?
5 Q2 {: y2 [( P( F点击进入看图评论6 @# a; H. N4 f9 G& u2 f
2 h7 S R( t: y; p1 x' k" n; p
(c)
; g: I- C0 m6 i0 K2 H, x$ |# H5 F2 u# P2 g. h3 _
图6 Cr元素等过程能力分析
0 ~$ T0 m; L! N7 n8 z. x) r- }& p/ W" h6 \
(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。& w$ @, I' @5 l5 S4 {4 J
$ k( T3 `2 J" k& h
点击进入看图评论$ {/ A" [+ ]( V" L
1 A5 E: V2 g$ ~* N: D" w7 S. a(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
; k7 e9 j7 u6 N, ^0 T4 F
3 y$ c( _' |! i& {+ w" R X 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
+ p3 [; X T8 _6 L: V% w, F
2 ?+ m5 P# y5 g0 v5 l k6 d点击进入看图评论
! t% i' a! O+ S! K* q4 S5 Z
7 O- t7 q' [6 W7 C) W$ }' E图 7
& `& |5 [- R& ^$ M
F6 D0 k# B6 Y* l) ?点击进入看图评论
- m _3 }! P2 _/ g6 p) e7 H: W3 J7 p4 ~, h2 \
图 8
% z9 S7 ?: H4 E/ V
1 R$ t( |; y* `$ q9 K(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。1 i4 |+ i( C3 A& g
& e. n8 b( Z8 j, X! I; g; e点击进入看图评论: {& s) s( `# y/ V8 s8 k0 Z# D$ ~
- Q b) \# T% I# J7 B0 o
图 9 k9 r/ Q {* L4 \/ f2 B# n
, u" _( U, I# P, X(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。, k# ^) {% R' Y( y# P$ m8 ]8 p( r
! W+ U0 r5 h5 J5 i2 u
7.成果与收获
, ]) l% _( a; Q, z R t9 V$ G8 F( ^1 ?+ H: S, Y3 g. [& A' m
通过改善获得以下成果:
1 W, F, T" o4 S# ~( q
6 w' s% K/ M" q# _. d% Z5 X(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
/ L& P* f, h' ?) M0 G' r' \/ f+ Q$ ?4 F& R5 O- W4 G) d: A: l
(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
o$ J" [5 E ^! y+ I3 O; v3 G6 ?* Z6 @
! N! T( {+ d, Z8 r0 c" Z# O(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。 |
|