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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    2024-1-5 09:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑
    2 x) ~, \4 {* ^# S+ I2 Y6 J6 X0 }1 D+ b1 e4 w. Y) F8 H3 n
    https://www.sohu.com/a/294699231_659026! A/ A" Q. y4 i
    感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效0 b. P, C1 s0 q/ W9 z8 `
    2019-02-14 09:13:42+ r$ k; P! t5 K2 m
    作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知3 u- p" F7 x" }

      x" q8 O" _3 [: v* `- c单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司
    7 W6 t* X# C( g; }# X8 L5 e: ~- ^" A: @& p" [
    来源:《金属加工(热加工)》杂志0 W9 G* }$ b& k& i, l( t
    , D+ O, w4 {) P! P
    1.概述" H$ f9 y; y- `' x

    ( P9 u, j! s3 Y我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
    # N6 ]$ g0 Z8 X- U5 _* ^) ^6 V8 |/ J! t% ^/ ^9 |5 W+ @5 y( k2 T
    点击进入看图评论# O6 H( `4 e5 j% ~( |0 Z
    3 D/ X) e/ F/ ?! T! x" Q
    图1 原配料流程- q- k0 k+ j! I
    5 c6 u  g9 X3 M; ^$ j* ^
    2.改善前原状
    ( V5 D0 ^9 f, u5 `; O- \- I; E9 s
    8 X. P' i9 y% X! o9 {6 e% Y) R经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。6 L9 [1 |1 Q# W; D

    * `/ w& R3 {9 y; v(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。) |: r4 n( \) A9 l0 T# l
    8 N9 R8 \" s( T8 b( ^) f
    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
    5 R3 `) e' l; ^0 n* }1 t. |+ M
      a. M4 V' _5 u( s(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。% i; {8 O6 o; \+ o  Y% c
    4 `0 i  `% Y- ~: f, i& ?
    3.问题分析/ [$ o/ W# y+ L6 I

    - Q2 L, T! D8 r4 N  {" S$ i6 G通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
    1 L! [% J- W+ f# j* Y$ S1 N5 ?
    - t% q  l/ f& L4 d点击进入看图评论
    7 T9 Z% ~0 h2 z8 D9 @6 p# n7 M5 V, g) Y& x/ F. E
    图 2
    7 d, A+ J9 B3 r4 }2 F9 A" r
    , x) A4 g  N; X" d( [) i. Z5 F(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    ) H" ?' f! a# V& e3 {1 ?1 U& R2 M9 n  [
    相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。7 s2 x- |' y. Q! k* S: j- V

    7 u  M8 Q) q  X- c- {: ^# D举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。- b, P' @( ^( T2 ^! t. ~' _" q
    7 u/ I2 d1 H9 q6 `5 v& @) Y0 N
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    / b2 s: e& l) g
    ' o+ ]1 |! b" e+ J(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。  ?8 E2 U! A: i9 X  ?: }6 j

    6 \/ h- H( m$ q4.解决方案6 k8 d/ L( C" [% l$ l3 ]7 q1 Q

    $ \# w$ r; r" M% P& K$ \' C通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。8 [8 c+ v$ c* E& j

      h( ?/ m8 V+ W' K  f8 X8 D点击进入看图评论& G. |! \# |$ e- T

    % q" u: Z( D; _8 u8 [图3 合金配料系统
    2 ]: K' [6 H4 L$ D) a" V, l7 [5 `4 X
    8 d0 a- C/ o( `7 o9 G将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。# n9 k; v5 G3 l  t- x. j' v

    , ^  N- V. _& L7 s' h点击进入看图评论
    3 a% W4 L2 V; v% H, e% [% ~8 y! N( s. z
    图 41 x4 C$ \. m+ e: D+ ], A0 e3 b2 Q

    1 f/ y4 Z5 ?) x) h3 b+ H员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。: s3 F/ t; n5 \3 y

    9 w- _0 f! c- |% f' Y' z点击进入看图评论+ K. W8 O" i9 y# v
    2 s2 D2 L2 m' {" F' t9 g
    图5 安灯防错系统
    ( g3 \5 E4 o' w3 l8 v' ^
    # Y1 V1 R1 j" x, r1 K* _5.执行方案并标准化/ e- R2 p5 n) X
    - |1 c4 j) e$ {& O/ m9 v- |8 o
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。: \* F1 W, ]' N

    0 _1 X: \% c% V3 ?  a0 Q点击进入看图评论) Q: {9 P8 C" q! R

    ! j/ e/ v+ x/ z' t每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
    / m( S" W6 i+ p3 ?+ b* _! D) e' P5 B- Y; x9 w3 O
    6.效果展示# [6 ]0 d0 H' y; h; b
      Z) I% F# _' s/ }. x
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。* f% f) O0 T7 b" f: ^

    / t: ^9 p# d- D* a! h应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。- f0 ]0 ]( l1 i: m3 w
    0 s- [, N! _+ I  o( z
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    $ f9 N9 ~7 `5 b% t7 `7 j: R3 i& Z' V3 x* |, K7 Y' k% I4 H
    (a)
    * U3 m) h( ~4 b! ?+ j
    9 I2 J* Z8 [( K& s, W0 D7 D+ ~点击进入看图评论% ^* Y# g+ P$ X0 q# w% Z

    7 T& K' t6 f* c' ^8 M, |0 R(b)/ u1 _" e/ C4 j! a6 a, U

    $ i; X' W0 r+ q* U* ^5 K: N点击进入看图评论
    * K! \7 @( v; J2 x
    ; S9 `7 s: _+ t(c)# ^! D9 Y, O9 t! J7 X
    " o# b# Q7 `1 A- M& J, r/ J* ~  @1 h
    图6 Cr元素等过程能力分析( o$ i" q9 i  Z
    ! t- y7 J7 `3 ~' a. R
    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。3 a" l5 l; R; J3 D- e8 H( K' R& y' O

    8 a  h) r( J1 _4 x% \3 Q3 I点击进入看图评论
    ' U. d% S  ]7 C4 V+ Z: O  M; s" F. v; J# P: i: M( Q# |, \% K
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).: u! F: [: }8 A
    ( n& p6 k6 P- p8 E9 X
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。5 Q5 i$ a; t1 U1 c4 P( Y
    " o, i7 y4 n3 |3 h: @3 l; K
    点击进入看图评论3 K' c2 @  C0 V4 m# g$ S7 |

    : Q7 O1 W- p) A3 s3 k图 7
    % f3 v: [% O& S; s2 t% |8 H9 w6 Y4 y& A& D1 o4 F2 Z- w2 d
    点击进入看图评论& P: z. q  @# g
    , W9 r* @1 B( x% G# P3 t
    图 8
    ( D, ^/ ]3 n6 K1 M- `6 I: S8 W  b& v
    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。: u( V" H" ]2 b8 M* J
    , ^/ w, G6 i# ^1 q2 T7 D4 x' N+ F
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    2 `8 S9 l* M2 g$ H: q, |4 Z% z
    - k# w, K/ |8 x3 x图 9" J% F- F7 D  S& A' l0 W

    7 Z% y, |9 g$ i$ g9 n, A3 s0 v(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。) M" ^4 P' y( A0 |
    ! p5 d7 N% u4 M6 y; O
    7.成果与收获  j" P0 P' _2 y5 |! Y/ [9 s
    , C8 U( a0 q- g
    通过改善获得以下成果:1 {3 A0 T/ C& j# w4 `) u

    , K* ]( S4 ^6 Z/ ~+ k& y6 X(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。; v; h; t5 C& i, r0 H

    . }$ I; K+ ]! J3 S/ _7 d" C3 i(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。% I: n( A1 K- P0 z: G5 H
    # L7 v; O+ g  O$ s6 @3 z
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    2024-1-5 09:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述
    " V# f- V  v. ?* j; `% g
    ; i7 P9 f; ]: A, q9 c我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。6 V- F4 f3 l' y* X3 D0 x

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    ) L* Y) B5 _8 b% j1 A; e$ F9 G2 k3 T( `* c0 }+ d6 H9 A
    图1 原配料流程! r, W7 A6 R: R

    0 k0 Z+ I3 p. A# f) Z2.改善前原状
    " X: n+ L8 Z7 c! J5 k0 q3 ]8 F/ u- ~# T9 G
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。 & f- K" P. F& A! [; e: U

    2 ]! D) V. F( E) M(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
    3 y3 m+ O& X0 W# [
    + s; M5 {1 Y: y5 T6 t- i(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
    ; Q$ r$ t1 t' V, V7 {" ^& \' `
    : I+ s, U/ H' h3 d' |4 N5 Y3.问题分析
    ' ^, I2 v0 Y5 A+ V
    * v$ m; \8 p8 X* i! ^; m通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。% s/ r& e2 ?  R
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    ( l3 ~. K! Y9 z7 M图 2( W2 F* ]+ C3 F, G- O1 N2 p9 Y- F
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    (1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
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    5 h4 b+ }) I4 Y$ i6 _, ^相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    3 b% @) x! {/ Y/ ^9 p4 \! p- P- G9 h6 \
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    7 A2 w/ m7 Z, I: E
    " U2 Q4 q! y/ I* p* c! L' R; A员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    - E7 K! N' P. q1 g3 u3 i7 @! p( N( b9 l5 b6 @/ l( i/ G
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。. O1 U/ h% q# _; P% b7 ~2 `

    7 N& n  X! `7 U* n6 z$ C* E5 c$ t7 Q4.解决方案
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    5 {5 L/ {/ o, r3 I: P通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
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    6 w0 _& K# E: s- x
    ! ?0 S' Y* e1 _+ } A3.jpg
    ( o! H7 X( H. A# ?/ Z图3 合金配料系统
    ) ~6 V( s, [" G& T% _8 `) q" G* E6 \
    ) C1 l! }- t2 Z& w将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。 ! r$ ^( f& M1 o( r  u
    ' v+ ~; d- ]2 w! s: {0 o

    : I" F, n. B8 S8 t6 q A4.jpg 3 y& g0 y. o4 _# }
    图 4
    9 Z; ?! k0 k2 r
    2 @9 E, M1 }% H- ?; s. i; C员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
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    0 T0 B* J1 \- X7 a6 n
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    7 H9 j& d' J3 m% H# m# ]# c$ x+ w图5 安灯防错系统
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    5.执行方案并标准化4 U) V$ q  o4 a6 K+ R3 T( n( }
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    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    + [" ?4 J6 _, E! y- I& ?: X# W, A, S! e
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    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。5 W9 e* J. D2 G* ~6 ?

    8 q  M& |3 ^& p  f7 C# g应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。" ^( t" H" _  |

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    A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析! W7 @: a* Z% N7 L7 y, z  p
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    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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    ) m; X+ u- k% f( e* I A11.jpg   h7 a/ m3 b" s3 i" X
    0 K5 n$ F" S/ P' r; {7 l$ z5 k
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).4 ]9 P% H; d8 I
    0 c( r( u7 i4 d  C2 ^
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。1 b0 j% S7 o; y+ X  e) E) F( ~

    0 U) J& a# \' D* t& |# n# B
    , D7 F  J# m, e0 f
    3 d2 L) S# B* f. |图 7 7 I/ Z/ P1 q% B' N: j. S
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    ( O% I7 v& |  S4 l* N3 k  |9 `0 x(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
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    / P2 i6 A1 ^9 |: d8 A( O! o6 Z3 A; t& \6 ?' o7 p4 u& a; a/ @$ N
    A13.jpg
    6 }# k. ^- B; P图 9
    1 n+ L  Q9 Q4 z' V8 L; v  H$ `1 l5 O) ^: z7 J4 P
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    $ x: w& _9 T4 u+ D; f+ {" @2 t+ T' E) E2 D1 [
    7.成果与收获
    8 A& B" J4 ?7 u3 d, A0 h1 Y$ Q; n; ~, e6 g# A; N# w
    通过改善获得以下成果:( C, L1 a5 h) c) t

    0 i7 F9 a: K+ y5 ^9 T(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。6 }- T, @) O0 k( T( w' H
    " ~$ W2 ]+ E2 |; ]  p
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。8 t+ L+ R; r% h7 r2 Z* J+ q
    1 U8 S1 R+ A& C, w; g" z
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
    4 i* K' O! _+ l2 [
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    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:26
    ) ^, j/ b- X- m3 W" W1.概述
    / n9 }4 Z4 n/ ~: L5 |. m
    ( H$ Y& B9 C% E5 D' S我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...

    : X& }( J8 n: X9 Y* d- f感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    2022-6-15 11:45
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。
    7 Z9 W5 }6 W/ F5 ]
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