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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    2024-1-5 09:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑 ( h# D$ q+ W6 N+ J$ G& z

    4 g  o& E' J' D" ^  K7 t3 w. xhttps://www.sohu.com/a/294699231_659026
    * S, A) i! }3 W$ X感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
    3 o2 C% _  ^" t4 K) |: G) [0 a, b2019-02-14 09:13:42
    7 J4 t) ~. U; f7 X  D作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知" d' @7 ^1 A# g& r

    & {+ r! N, Q0 A0 ~6 m& g6 s单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司
    8 F$ R. O  y& V( B" T/ J4 S( P6 _& x; d4 A1 X( I
    来源:《金属加工(热加工)》杂志
    + Z# J) }- G) T0 K, r3 u/ F# v; e7 x6 q8 g6 l  ?! N* P3 [
    1.概述
    / z' S& I) s6 F, s$ \( e& I: d* s/ d9 \$ U% r2 {- w
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。! V$ Q3 c, m: D
    - I# q. a2 Y; c+ \
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      h, e( Z% S* x; e4 x" P
    % Y8 P' `% t7 k# J7 i" p图1 原配料流程/ t6 M1 E% u4 ?8 J
    0 h' v5 o, W9 K: C5 T) x
    2.改善前原状! k  @1 w' h0 W  ?. t
    1 A' H6 {, q2 }
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    $ A. E' J/ `1 z  J
    6 u- k  f$ A8 h/ n0 X' B(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    - \) K  Y; g$ o7 q, N) `+ ~  L/ v
    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。! \8 V  ~9 I) [7 O( g* ~
    9 j3 u, C8 d) n" g
    (3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
    ' g0 P/ q. q2 M/ r6 j8 E: K! _- g- T
    8 A# S8 b# |& w4 M2 @3.问题分析: W0 h3 s2 M* f. k, a

    ) {+ g/ E! c8 P$ Y) O6 D+ |通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。1 D) `! z) K# t2 X4 O
    . s* r7 t$ c" ^  ~& V  z$ T+ p
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    ' z+ A& P/ u/ \( i  F8 D
      ], o$ K1 M7 D, a3 S图 22 t3 j% z0 L0 H8 {. N7 I. I8 v
    " B4 F( [: R6 z2 w. m+ @% m
    (1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。0 a5 \  l, {* _+ k! p

    ' F# A8 w0 }! ^: R# c' y+ o  k% K相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    ! {) b0 e# h/ e$ g( P. A
    ' f9 t* x3 ]# G" O+ S+ l举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    & P' x3 H, a" j& f7 H5 _" B/ t* @- d+ r
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    + M6 Y% v' x$ }8 p; B4 z7 E0 I/ Z0 D
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
    $ f1 c2 t. b5 N. M% x" \- }+ m+ d7 @! U  {3 i' ]" w
    4.解决方案5 D. Y+ j! u1 j$ {3 l% l# G" }

    9 C" k/ t& q7 v! R" p通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。3 B" ^9 F0 X$ G" x

    6 y1 F  K% O. _+ x5 a0 ?点击进入看图评论! q' S9 K7 M6 T
    1 z( I! \& G3 ?6 \
    图3 合金配料系统/ n) W1 p  o/ ]7 f2 U

    ! v4 Y1 [6 z( p将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
    % x4 a( ]5 P- u3 c; t; C1 E! `/ C! e9 Q( d1 F# }: E$ h1 o
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    % D% I) j% P, Z' P$ s4 r
    4 q9 R. c% A& \图 45 G) r) P; i5 Q; O( ]
    + w6 T+ _+ `4 u" x
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。% P! b+ L0 ?! }2 O% @  ?' D3 ?4 {$ Q6 z
    2 k: W# r6 i; r/ o) w% h* W  p6 N( v
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    & r# I( s% a5 A, v图5 安灯防错系统
    4 Q* z! m4 @5 b" l6 o. u+ j% B: Y" T3 u" k
    5.执行方案并标准化# y/ E$ d! b" b2 J# l# G

    7 x, N) N' b" h方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    7 O; }- Q0 P) n0 x9 f) |  F/ i; ^" A
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    0 O' l) t) c  ?+ ^, g4 F4 a
    & Z$ ^- T+ S: `! p. a每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。* I# @/ _' U; y: y
    $ k8 s* I" ]; f8 f# E0 M" J  O' g
    6.效果展示. H1 c6 M) W% j7 l6 o

    " O4 Z% h/ n  \8 y  Y( i5 w(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
    5 I+ B# \% d3 y3 \! c; n- h6 c, s( R
    % M! B5 t+ p/ s$ H应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。3 w% N! k: x* e) Z; x0 I

    5 @: u6 q) w/ Z% w2 L! h点击进入看图评论* W) y; @1 i) C' s8 s# |- V

    ; u% x1 y5 j( J4 ](a)6 K! m" W* @# U, d. i- g! W

    + H; G$ O$ r& Y/ [/ a点击进入看图评论8 e* S9 s7 t! p

    - n, g8 ~6 l8 Z4 R" r6 s(b). _- X' w7 |4 O% @. \6 ?" ?, s

    3 I8 q. Z# X' s6 E* T/ g; a  Z) z- o点击进入看图评论0 i# \' z  z+ [1 w9 G1 p& d% Y2 d
    ( J/ E8 Z% n, h; P% F
    (c)+ g% S* k, S! ]. j9 }0 b$ j6 M
    # l& q+ O2 W9 [; r1 d
    图6 Cr元素等过程能力分析
    : ~5 G3 t  [1 M2 O- j- w/ W" W# T
    5 w! M( b  m# Y; O  a* R8 u* M(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
    1 a" L/ D( {- v# l! L1 k6 F! `1 Y0 d; K& W* \
    点击进入看图评论4 c( Z7 y' z& i9 L

    1 m* ^, K+ J" L1 m$ A" Y(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).$ e$ x, I6 M0 ~8 {$ U) R0 i" F8 l
    , O0 I; G3 e) N1 R  O* O& B
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
    . S( K& A  v& T- F( H' G: \. d% E" c, ]. Z( M
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    $ b$ t" _7 [1 M  S6 F0 k
    - K! i" ^7 y9 L/ o图 7
      ^$ i3 K( e5 }. p/ T7 I5 Y0 c: J: i
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    ! R1 r8 W+ I. Z5 G! }
    & ]) @5 q1 Z4 b% I7 C. F图 8
    & C, w. s% D% `, L) S5 X0 W$ A
    . u5 z: c+ C) V! M2 [- C(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。: e. U4 ]- [0 D2 Z
    2 y/ H) d9 A' f' S7 a% ?/ @
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    % S8 m! W6 M; v/ U% k. N( x! x
    1 G/ ^: {4 x1 b; b& H5 _图 9/ l& n2 F# Y* l. S

    , `* }/ p. P: D$ g/ L(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。- h+ V* L" Q9 P) z
    2 X6 Y- W4 x5 Q* A' |! o' V
    7.成果与收获+ J- }) I4 B9 G. T: j: U9 |: [
    8 @) ]. C: b1 }! W
    通过改善获得以下成果:
    3 p3 l$ T5 d9 J& ^
    ; K. H$ n0 A6 i  q, L9 |/ p(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    3 H; V( r3 W$ l4 I6 l
    - k  v  j, Z% v( g! ]& `+ n(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。# n& R9 e+ \" i, \/ P
    9 f8 g" t8 e3 D( i  {2 j
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    2024-1-5 09:19
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2022-5-13 18:45:42 | 显示全部楼层
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    2025-12-29 15:49
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述0 Z  _! U7 |% l; L6 l& C; ~

    * t  F7 m3 q( j7 f( V/ i我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。: j/ s) w3 x" l( Z7 q
    9 v1 t: ]( V& G/ Q
    A1.jpg
    $ Z- \5 F) n) {5 w" ~% i6 C; U4 ^  r  J/ B1 Y( A2 H7 @7 f' i
    图1 原配料流程
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    2.改善前原状. E* p7 Q6 ^7 z8 l
      K7 l5 k) }0 [$ n  m* ~, P* s, A$ F
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。 9 A9 R( q  u! J
    - m8 D- u2 a% {2 l
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    7 o. U6 X' ^# b1 m1 w& n- C! L: _
    7 Z/ [4 V- Y9 s5 M6 N- B+ L" {% Y( C(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
    * U1 A8 p$ C! I7 G9 U
    1 {4 K- \" Z' m9 C" Z) s(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。- [6 R# ]1 K; p

    3 H) ]$ j# W& D2 E; E7 ^  K3.问题分析! v) J' E# T+ K* Q

    ) P8 Q" [9 y' y! A4 z通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
    / O2 o8 M& h/ o' Z1 i) }1 N: H, D
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    A2.jpg 4 {& _1 U9 s: h& H# n/ D, U
    图 2
    " D. ]( X% Z. y8 O* t- G/ Q
    ' O0 C  @0 G; j  B(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
      p7 ~+ H" x0 o- u6 ?) S7 P5 M$ p  U4 V
    相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。) C+ M0 `6 B! [( y* o6 [( s

    / S  Z" J. d+ p5 @  Q* I举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    0 c, t8 v4 I% n  z: l, k1 {: m9 v9 _; q- R2 w, h; J  Z
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    ! y9 D8 L+ m  L3 @0 v6 H& i- Z, L$ J
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
    - U: m) b( V1 T% ]& Y* O  x) P/ r0 ^0 X! e9 C( O7 G1 N
    4.解决方案1 a, A" g( M: Q. d

    ; l1 |) b% k+ w8 D  H) m: v+ f. U! f通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。- U0 j4 c% f& F9 J; k/ @, a' z
    1 M. \4 p: a# l/ J2 A) F2 @
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    ! Z* `! S; b+ r图3 合金配料系统# j- [: w$ U+ F( R8 [
    7 f6 o0 P$ |1 w
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。 $ t( z) Z3 f$ M0 j/ k! N

    & [# X4 x3 t: I
    ! O$ u4 g, j6 p! k" ?( P$ a* X  H A4.jpg
    9 {" ^( z& k0 ?* F& @) Z: D' A图 4
    * }5 F2 W9 w& w$ S
      P2 c' u. ^! I4 V员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。. s* H* ~0 u7 p2 V
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    , W) }! a% ~9 c8 c! e  |' O
    A5.jpg
    # d, g- }9 M. V' n图5 安灯防错系统  K6 v! d( e3 k" ^* Y; D. G3 Q
    9 ^( z9 o; P% ~7 w4 o" f/ o
    5.执行方案并标准化
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    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。/ Y! o( \5 ]4 F: a) {3 P/ Q

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    # J$ B0 l& ^; H  H6 b. `. \
    " x  M: O- ^# R) o! y- p# {每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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    6.效果展示8 g, L# _1 A' M& g  Y% c- z+ Y
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    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
    1 k1 x, m% F/ x% ^
    0 h4 k' g, L' r9 g* W$ F7 e% [应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
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    , W1 e+ |/ N# @. t1 S A7.jpg
    ; H: c6 r( M2 o8 m& W
    3 A1 R+ X/ r: Y/ P, x  ](a) ; z2 a7 Y. ], R# R  [

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    - V' c6 F3 S( A3 V( W
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    % `$ K. t8 Y" a* [  d& R A9.jpg # G8 v/ S; M/ m. P
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    ) t; P" O6 s4 v! h A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析
    . @. k0 h& r; r5 M
    , f  A- ]0 _8 u) K+ i2 ^(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
    1 `9 ]7 ?; ~. v9 J. N) J. i; M& l7 z
    A11.jpg
    ; b1 I& o- F& o4 B. ]2 @
    , D$ g' D) ?4 A8 e2 j" ](3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).4 T2 \& G1 X, q
    $ R/ |2 g* \/ J5 _
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
    0 T  D6 f4 A; q) z4 Q# a0 O: r! G2 F7 a$ ]: u  U# g7 {% w
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    # [5 J- u/ E5 Y) d. V, X6 r) ~图 7 # V+ ^% s) O3 m! k9 |1 u" l- i' c

    9 {% S5 \6 b. \4 a  z+ P0 {7 {+ [% t1 C
    A12.jpg 9 [# u5 o2 `( B  Y' I
    图 8
    & g7 U  F9 ]+ S& l
    $ U' ?1 H: q" w7 K: v5 `8 @* E' }0 g+ ^(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。# ^3 P9 I6 U9 o- K. y  C5 e

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    ( g3 X4 o: X6 ?6 u+ d A13.jpg
    % i- M1 D" r& x" i& }7 h+ ~图 9
    ( l; |% m& e; ], J% ?* T6 L. \; R( I) e# P2 R
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    ( ?$ Z) h) U* C9 j9 v
    ! Z2 a) Z+ ]0 _* q7.成果与收获- x, z: w) ?5 i3 e1 U8 s9 @

    ; ]7 V4 O- [8 p3 \通过改善获得以下成果:4 ^- v! ^; }  v; B, ?9 @* i" T( s

    " S- c/ V5 I5 M(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    & q! \! _, S$ `! A
    : N0 s& e5 _9 m5 Z- T5 `(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
    + K8 w' T% |& n$ Y! R$ l4 j3 h! l& w5 x+ c. `. o; ]* [( r2 _
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
    . }1 S0 y. q$ S/ ]8 F! m* F
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    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:26
    * n9 c! j" d) c2 c3 l1.概述( m  }3 y! f* S9 |/ l) @

    7 i  W8 M9 @( E, N7 Z+ Q8 G  Q我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...

    - m4 O+ E) a! a  b2 C% I感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    2022-6-15 11:45
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。
    + y1 H- z: r3 K% B6 L
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