TA的每日心情 | 开心 2024-1-5 09:19 |
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本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑
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https://www.sohu.com/a/294699231_659026! A/ A" Q. y4 i
感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效0 b. P, C1 s0 q/ W9 z8 `
2019-02-14 09:13:42+ r$ k; P! t5 K2 m
作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知3 u- p" F7 x" }
x" q8 O" _3 [: v* `- c单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司
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来源:《金属加工(热加工)》杂志0 W9 G* }$ b& k& i, l( t
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1.概述" H$ f9 y; y- `' x
( P9 u, j! s3 Y我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
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点击进入看图评论# O6 H( `4 e5 j% ~( |0 Z
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图1 原配料流程- q- k0 k+ j! I
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2.改善前原状
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8 X. P' i9 y% X! o9 {6 e% Y) R经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。6 L9 [1 |1 Q# W; D
* `/ w& R3 {9 y; v(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。) |: r4 n( \) A9 l0 T# l
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(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
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a. M4 V' _5 u( s(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。% i; {8 O6 o; \+ o Y% c
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3.问题分析/ [$ o/ W# y+ L6 I
- Q2 L, T! D8 r4 N {" S$ i6 G通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
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- t% q l/ f& L4 d点击进入看图评论
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图 2
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, x) A4 g N; X" d( [) i. Z5 F(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
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相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。7 s2 x- |' y. Q! k* S: j- V
7 u M8 Q) q X- c- {: ^# D举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。- b, P' @( ^( T2 ^! t. ~' _" q
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员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
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' o+ ]1 |! b" e+ J(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。 ?8 E2 U! A: i9 X ?: }6 j
6 \/ h- H( m$ q4.解决方案6 k8 d/ L( C" [% l$ l3 ]7 q1 Q
$ \# w$ r; r" M% P& K$ \' C通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。8 [8 c+ v$ c* E& j
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% q" u: Z( D; _8 u8 [图3 合金配料系统
2 ]: K' [6 H4 L$ D) a" V, l7 [5 `4 X
8 d0 a- C/ o( `7 o9 G将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。# n9 k; v5 G3 l t- x. j' v
, ^ N- V. _& L7 s' h点击进入看图评论
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图 41 x4 C$ \. m+ e: D+ ], A0 e3 b2 Q
1 f/ y4 Z5 ?) x) h3 b+ H员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。: s3 F/ t; n5 \3 y
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图5 安灯防错系统
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# Y1 V1 R1 j" x, r1 K* _5.执行方案并标准化/ e- R2 p5 n) X
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方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。: \* F1 W, ]' N
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! j/ e/ v+ x/ z' t每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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6.效果展示# [6 ]0 d0 H' y; h; b
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(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。* f% f) O0 T7 b" f: ^
/ t: ^9 p# d- D* a! h应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。- f0 ]0 ]( l1 i: m3 w
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图6 Cr元素等过程能力分析( o$ i" q9 i Z
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(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。3 a" l5 l; R; J3 D- e8 H( K' R& y' O
8 a h) r( J1 _4 x% \3 Q3 I点击进入看图评论
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(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).: u! F: [: }8 A
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合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。5 Q5 i$ a; t1 U1 c4 P( Y
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点击进入看图评论3 K' c2 @ C0 V4 m# g$ S7 |
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图 8
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(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。: u( V" H" ]2 b8 M* J
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- k# w, K/ |8 x3 x图 9" J% F- F7 D S& A' l0 W
7 Z% y, |9 g$ i$ g9 n, A3 s0 v(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。) M" ^4 P' y( A0 |
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7.成果与收获 j" P0 P' _2 y5 |! Y/ [9 s
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通过改善获得以下成果:1 {3 A0 T/ C& j# w4 `) u
, K* ]( S4 ^6 Z/ ~+ k& y6 X(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。; v; h; t5 C& i, r0 H
. }$ I; K+ ]! J3 S/ _7 d" C3 i(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。% I: n( A1 K- P0 z: G5 H
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(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。 |
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