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保证出口铸件的质量之型砂篇

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发表于 2009-3-5 01:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1.1 怎样提高向日本出口铸件的质量  
* `3 ~& _& R) ~* J! H/ `( u4 q    我从1986年开始从事与中国的铸件贸易工作,这期间参观了北京、上海、杭 州、秦皇岛、沈阳、大连、天津、泊头等42个工厂,现有交易关系的工厂有5 个。
: y1 P% ?& _/ M6 j# }" [    今天我想对诸位就中国的铸件怎样才能向日本出口,怎样才能提高质量讲 点实际话。我实际说的不是投入贵重的资金、改善设备和购入机器、是从明天起 就能简单地做到的事情。
1 ^0 ]( {9 a2 [8 W6 K% @1 e: f    关于向日本输入的中国的铸件,最多的问题是:1 )铸件表面粗糙,2 )     针孔多,3 )加工后发现孔穴,这三点。 9 \2 _- m5 L% |) Y
    1.1.1 关于型砂 ) s$ V8 T: e8 P
    为了使铸件的表面漂亮必须改善型砂。现在中国的工厂使用的是内蒙古、 河北省、辽宁省等地的原砂,质量是好的,没有问题,问题是砂子的管理和使用 方法。 : q4 N3 n5 L; ~* p2 L
    型砂和高热的熔化了的铁水一接触,砂粒就失去了含有的结晶水,形成完 全烧干的硬砂层,硬砂层的砂粒既使保持了砂粒的形状,稍加点压力就很容易崩 碎变成微粉。 0 E+ x/ h: o8 c6 d- ^3 I- O& T! e
    在型砂中含失掉了结晶水的微粉多了,就要使型砂的透气性下降,使粘土、 膨润土等型砂粘结剂失效,并且微粉容易吸收水份,因其耐热性不高和高温铁水 一接触就熔化成了玻璃状,引起粘砂。在铸件内侧发生的粘砂都是由微粉引起的, 型砂中存在的微粉〖ZW(〗200 目以上的〖ZW)〗量应在1 %以下。 3 M1 K' Q! O9 k8 C7 I
    用振摆式标准筛试验机测定工厂型砂的粒度,认为微粉量1 %以下就可以 放心,那就大错特错了。因为烧结的砂子虽然保持着砂粒的外形,但有呈玻璃状 连结的砂粒时,用振摆式试验机就不能正确的测出微粉量。 % t5 @" N* u8 d- ^1 X: @# ?" W
    从型砂去除微粉不能使用回转式筛砂机和破碎筛砂机,如果使用高压空气 的砂再生装置或者离心回转再生装置是可以的,但费用高,要有操作经验。
% M2 C8 M$ U" b) D    最好是把烘干的硬砂扔掉。把铸件从砂箱中打出来时,把靠着铸件的烧干 砂用铲子铲下来扔到工厂外,并往厂内补充新砂。把粘土、膨润土跟砂子用辗轮 式混砂机混和使用。这时以工厂中的旧砂70%,新砂30%的比例,如果继续三个 月的话,工厂的型砂就会大体上得到改善。
! b4 Q4 R/ G+ e$ J6 @    这里说一下混砂机的使用法。
- s; }6 R6 b; ?! K    中国制造的混砂机都是设计、制造良好的,没有问题。问题在于使用方法。     如果认为把砂子、粘土和水加入混几分钟,好型砂就出来了,那是错误的。 3 m0 u+ m9 F4 N$ `% ^+ ~
    我见到的工厂都是: 1 )往混砂机里加的砂子量过多;2 )混合时间过 长;3 )滚轮间的刮砂板根本不调整。这三点不改善,机器的能力达不到50%。
6 ^9 ^* W3 `% ^9 A    混砂机的能力按制造厂目录上写的砂子量的50%或60%是适当的。混合时 间是加了砂、粘土、水以后3 min 左右是适当的。如果看电动机的电流计就可以 知道了,随着加水进行混合,电流计的指针渐渐上升,如果电流上升超过电动机 的额定电流,那就是砂子量过多。 ( |. K" k$ l# m, k) g( h) R5 X# f
    混砂机的刮砂板应调整成距碾底板、侧板2 mm以内,如果完全调整好,碾 子内部是劈叭劈叭闪光的。 ! A' R7 D, j6 _9 B0 Q
    中国的铸造工厂混砂机的减速机好出故障,都是因为砂量过多、混碾时间 过长所致。因为最近电动机几乎不出故障,过载的结果都是作用在减速机上,当 然出故障。
* _, J2 {. z4 |: [4 S5 H3 w7 j    关于型砂,最后一个说的是用型砂造型时使用筛子问题。加到型里的砂子 如果全部过筛是很费事的,也没有必要。加砂的最初30 s左右,把模型埋上的面 砂应该是过筛的。如果在铸件的表面部分的面砂细而均匀,铸件就漂亮。筛子上 剩的砂子原样加入砂箱内就行。这种方法不花钱、也不费事,并且非常有效果。
6 d2 D3 G" n. n' |- w摘自百事通铸造网
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    发表于 2013-4-26 19:03:16 | 显示全部楼层
    这个报告的人不懂。烧死的砂可以处理好的,好的生产线都有除尘系统。估计看的都是不正规的小厂
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