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[求助] 砂型铸造,DN300口径阀门下箱粘砂

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-5-17 15:40
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-5-10 11:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    各位大佬,最近人工造型阀门铸件下箱表面粘砂严重,试了很多方法却还是时好时坏,无法根治,求大佬指点指点。感谢!  砂型配比:水分4.5%,膨润土1.4%,煤粉0.9%,湿压强度0.1,紧实率45%左右,含泥量15.5%左右。
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  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-3 22:37
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2023-5-10 22:18:37 | 显示全部楼层
    不知道用的什么造型机,单纯从型砂方面分析:含泥量有点高了。看膨润土与煤粉的量是想通过增加膨润土提高型砂强度,增加煤粉解决粘砂。因含泥量高了以后型砂强度提高不明显,型砂透气性会变差,煤粉多引起铸件表面发蓝明显。主要还是通过降低含泥量方面来处理砂子吧。
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    开心
    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2023-5-11 18:38:51 | 显示全部楼层
    这型砂真够要命的!同意2楼的意见,砂型的紧实度肯定不够。
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    奋斗
    2023-5-17 15:40
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2023-5-12 15:03:46 | 显示全部楼层
    weixing9110 发表于 2023-5-10 22:18
    # X7 D9 a. j: V' J; F" H; w  I不知道用的什么造型机,单纯从型砂方面分析:含泥量有点高了。看膨润土与煤粉的量是想通过增加膨润土提高型 ...
    4 ~2 f: L4 e& t2 u9 S
    除尘设备已经开到最大,含泥量却一直不怎么下降
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    2023-5-17 15:40
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2023-5-12 15:04:34 | 显示全部楼层
    xcxso 发表于 2023-5-11 18:388 k% l% x& ^4 [5 f6 h
    这型砂真够要命的!同意2楼的意见,砂型的紧实度肯定不够。

    5 v' L5 F7 g- s; z* [/ R  G" f最近都被这型砂搞得头大,含泥量一直降不下去,湿压强度怎么调整都上不去
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    开心
    2025-3-3 22:37
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2023-5-12 20:25:37 | 显示全部楼层
    无非丿 发表于 2023-5-12 15:035 {8 Z3 i2 m3 c0 n4 Q
    除尘设备已经开到最大,含泥量却一直不怎么下降

    # ~9 z0 z- ^' [& H4 r) z7 V增加新砂的加入量可以快速降含泥量。要是含泥量还继续增长,砂子早晚得全换掉。
  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2023-5-18 15:15:27 | 显示全部楼层
    无非丿 发表于 2023-5-12 15:04
    4 a$ I8 S/ w) U' o0 t  S8 a4 K最近都被这型砂搞得头大,含泥量一直降不下去,湿压强度怎么调整都上不去 ...
    3 W( l8 y4 P/ A- }  t- l
    怀疑你们的旧砂就没有怎么淘汰过~
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-5-19 21:07:52 | 显示全部楼层
    旧砂如果含泥量大了,靠添加新砂来冲淡的方法不是很合适,还是把除尘设备及除尘管道看看,把灰多抽走一些更快
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-1-19 14:05
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2023-10-6 06:35:15 来自手机 | 显示全部楼层
    过多比例的添加新砂,型砂质量变脆
  • TA的每日心情
    开心
    2023-10-10 12:34
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-10-10 12:41:59 | 显示全部楼层
    有没有测量过原材料砂的含泥量是多少?
  • TA的每日心情
    开心
    3 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-10-14 08:47:30 | 显示全部楼层
    我是干精铸的,砂铸只干过一年。不大懂!
    , Q. M- }0 [$ G7 E! c; l
    4 Y. l7 T0 g; O+ X3 ~但是,我建议型腔刷涂料一遍后,烤干,再刷一遍涂料,试一试看
  • TA的每日心情
    奋斗
    4 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2023-10-14 13:36:45 | 显示全部楼层
    下箱粘砂,除了楼上各位说的之外,浇注系统位置,排气通畅,表面紧实度,浇注温度时间,等等都是有很大关系的,现场把这些一个一个变动情况都清楚的掌握了,基本上问题的根源就出来了
  • TA的每日心情
    开心
    3 小时前
  • 签到天数: 3502 天

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-10-14 18:03:52 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2023-10-14 13:360 Y& ^4 E9 R- m6 o( G. _
    下箱粘砂,除了楼上各位说的之外,浇注系统位置,排气通畅,表面紧实度,浇注温度时间,等等都是有很大关系 ...

    $ Q# w$ Z, T5 S. l严重同意虎总的意见,出现异常后,分析和解决问题的地方只有现场!
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