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[求助] 异形石墨成因及改善措施

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  • TA的每日心情
    开心
    2025-8-18 15:17
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-8-22 09:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    刚到一个新的单位,这边球墨铸铁一直球化率不稳定,经常出现开花石墨和杆状石墨,我把碳当量降低后,开花石墨解决了,但是杆状石墨还是时不时的冒出来,请各位同行支支招。
    杆状石墨.png
    图片1.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2025-8-22 10:29:13 | 显示全部楼层
    合金的加入量,球化过程和球化操作方式都要叙述一下
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-22 11:08:13 | 显示全部楼层
    95铸工 发表于 2025-8-22 10:29
    2 k+ n" ?3 N+ q0 {  ]合金的加入量,球化过程和球化操作方式都要叙述一下
    5 r/ [3 _% u- o9 G0 C* d
    冲入法,连续生产,Mg6Re2球化剂1.2%,出铁温度1520℃,出铁量1000㎏,压包硅钡钙孕育剂0.90%,压包铁片1%,球化反应时间65s,残Mg0.046,有二次随流孕育。
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    开心
    9 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-8-22 15:22:26 | 显示全部楼层
    什么牌号的球铁?结合基体组织看看,以及残余稀土、残余硫等分析。
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-22 16:34:41 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2025-8-22 15:22
    6 E1 K7 ]* d4 V/ k什么牌号的球铁?结合基体组织看看,以及残余稀土、残余硫等分析。

    ! t2 I7 \: W% {1 i4 O您之前有没有遇到过这种石墨形态,这个是QT400-18L(-20℃)的,残余稀土光谱检测不准,应该在0.015附近,球化后S在0.009~0.012。腐蚀后的金相如图
    222222.png
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-8-23 13:15:09 | 显示全部楼层
    看照片金相球化率三级是有的
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-23 15:04:35 | 显示全部楼层
    现在就是时不时的出现杆状石墨,需要解决这个。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-8-23 16:15:55 | 显示全部楼层
    lch 发表于 2025-8-23 13:15
    8 ?4 {0 F# ?* t* u  Z0 a; G  v看照片金相球化率三级是有的
    5 n6 z3 |$ B8 q1 V4 a
    请问干扰元素Pb、Bi、Sb、Ti、Te含量是多少
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    9 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-8-23 19:37:45 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-8-22 16:34
    , U; \5 |/ J8 E2 ?- B" E您之前有没有遇到过这种石墨形态,这个是QT400-18L(-20℃)的,残余稀土光谱检测不准,应该在0.015附近 ...
    + G& [$ O- R, |* m- r
    8 }& ?  d; ^; T% O2 Z* F9 P
    残余稀土光谱检测不准
    这就麻烦了,我是怀疑球状石墨在长大的过程中受到了干扰很大所导致,既然光谱分析不准,那就很难做到精准分析了。
    . C) }: A: @4 F/ L  R8 K0 h) t
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    10 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2025-8-25 09:43:35 | 显示全部楼层
    铁水中铅含量多少,要对比下为微量元素含量。建议三方查一下球化剂中稀土含量
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2025-8-25 16:29:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高山流水 于 2025-8-25 16:38 编辑
      v6 q2 K8 Z5 j% ?+ V7 w6 T7 f# m7 l& S8 g. Y4 y
    是不是消失模铸造?试样来自单浇的试块?还是来自铸件本体???
    / {9 \% S' z+ z我怀疑那个所谓的“杆状石墨”,有可能不是石墨,是渣子 。
    . _' @/ G  A9 A! q/ N! {原因是:球墨铸铁中,出现蠕虫状石墨的可能性很大。而蠕虫状石墨基本都是弯曲的。
    7 N1 t: v7 _) p# S  Z2 q你这个“杆状石墨”确实比较直,没有弯曲特征。所以,我怀疑它是渣子,不是石墨。0 l, i! ^" s. _: M  z4 z# h5 j

    ! E3 z2 J" [0 I6 a2 y3 ~8 h仅供商榷。
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    2025-8-18 15:17
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-25 16:39:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 18567886570 于 2025-8-25 16:41 编辑 . J: Q+ m6 h) A
    高山流水 发表于 2025-8-25 16:29
    # p, @" W3 {- {7 C0 R) t是不是消失模铸造?试样来自单浇的试块?还是来自铸件本体???
    ) s" n: W: l) ?# Y7 D9 L3 Q6 p我怀疑那个所谓的“杆状石墨”,有可能不 ...
    % T, j5 ]$ ?1 \" r% y
    不是消失模,是树脂砂造型的试块,有时候单铸试块没有了,附铸试块又出现了,真的很头疼;目前还没有找到真正的原因。应该是石墨,请看图片。
    放大200倍.png
    放大500倍.png
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     楼主| 发表于 2025-8-25 16:44:35 | 显示全部楼层
    gyl 发表于 2025-8-25 09:43
    / v( D* ^2 t2 B; f) C0 m1 g铁水中铅含量多少,要对比下为微量元素含量。建议三方查一下球化剂中稀土含量 ...
    , g) u: Y5 r' z# Z# r
    您之前遇到过这种石墨吗,我们用的斯派克的光谱,球化剂目前用的恒利来的6-2
    # |, y& D" d" p4 |$ ]3 s2 `$ J+ }0 _3 q) q& U/ B& d
    用什么光谱、用谁家的球化剂,并不重要,重要的是过程掌控的不是太到位,这样的话难以做到稳定!$ W: k6 a# f! i2 K) C
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     楼主| 发表于 2025-9-8 09:50:12 | 显示全部楼层
    按照干扰元素和球化不良的方向取处理,最近俩星期没有出现这种石墨了
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-9-8 11:44:32 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-9-8 09:50: r6 z2 {' `4 a  j; O
    按照干扰元素和球化不良的方向取处理,最近俩星期没有出现这种石墨了
    ) J2 ^/ ]$ {' ?3 z$ t, U: J
    恭喜楼主问题改善成功
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    9 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-9-8 15:34:39 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-9-8 09:50( j* _8 e4 g9 ~
    按照干扰元素和球化不良的方向取处理,最近俩星期没有出现这种石墨了

    - A5 x4 q; I9 N, [* k1 Q3 l. c首先恭喜努力成果!6 Q( d5 t, n* `- J: L

    4 K. k, }$ |7 r在允许的情况下,做个有的放矢的分享吧,毕竟这么些热心与热情的坛友都在关心着呢~,多谢!
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     楼主| 发表于 2025-9-9 15:52:05 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2025-9-8 15:34
    4 @5 s* V7 U. z% r首先恭喜努力成果!
    ( s$ z+ l: i6 D! w7 j
    ! S/ T+ ]2 [3 d2 _5 i# p: |在允许的情况下,做个有的放矢的分享吧,毕竟这么些热心与热情的坛友都在关心着呢~ ...
    0 f& ?7 k( h) n% x6 s# {# E5 x2 ^0 }
    后来查到用的加Bi随流孕育粉中的Bi含量是2.3%,按照0.1%的加入比例计算随流孕育带入Bi含量为0.0023%,若是比例稍大点,会更多,加上回炉料滚动使用有可能带入0.001,最后铸件中实际到了0.003%,有超标的可能,结合现象推测可能是这个加Bi孕育粉不合适,按照1/4进行稀释后再使用;球化剂比例1.1%,出炉温度又不低,顺带把球化剂提高到1.2%,这两个措施做一下,最近没有出现这种石墨了。
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     楼主| 发表于 2025-9-9 15:54:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 18567886570 于 2025-9-9 15:57 编辑 / r0 T% B1 ~. T, m
    ) b2 J+ d3 P% S4 K1 h' A; v
    这个异常石墨的问题解决了,但是在仔细看金相的过程中发现有显微缺陷,颜色比石墨颜色深,形状不规则,大家看一下到底是什么缺陷,气、气缩、渣还是啥的。
    金相缺陷.png
    金相缺陷~1.png
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-9-9 23:00:37 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-9-9 15:52
    $ P% p8 `% @5 M2 Q4 j& L4 I后来查到用的加Bi随流孕育粉中的Bi含量是2.3%,按照0.1%的加入比例计算随流孕育带入Bi含量为0.0023%,若 ...
    ( G- X0 y& d5 W6 U
    首先感谢你的分享,对于这个问题,我已经有点预感到了,这里面牵扯到了稀土的使用问题,你增加了球化剂的用量,实际上就等于增加了稀土的用量,当然残余镁的用量也随之提高了,稀土的作用就是在平衡Bi、Zr等元素,当然,形成的化合物同时为异质形核也起到了很好的作用。
    ! o2 X: l$ C$ O# T$ H' x# o9 U8 K+ X* F/ F9 n) r! B. V  E9 o
    在几年前,我就发现,之所以加Bi、Zr能有将石墨球细化,且增加石墨球数量的作用,就是因为原汤中的稀土。我做过试验:将球化剂的型号由8-3改为6-1,同时将含Bi的孕育剂减少,结果改善了很多;进一步做实验:将6-1的球化剂继续改为6-(0.5~0.8),且取消了用硅铋孕育剂,结果很满意。做这项的改善实验,前提条件是原汤的含硫量很低,在0.015以下。
    ; z8 r$ \2 m6 }, ?3 j7 a' e$ H
      H5 W- c1 P4 K. J* t+ r+ n, l! p曾经与应中堂老师、万仁芳老师商榷过,得到了认可。在我后来的工作中,就很慎重稀土的使用,包括做蠕墨铸铁在内。- i) r: a6 p* H$ B
    0 Q( s! R: Q- u2 t" y' t" H
    再次感谢你的分享,欢迎继续讨论~
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