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[求助] 异形石墨成因及改善措施

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  • TA的每日心情
    开心
    2025-8-18 15:17
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-8-22 09:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    刚到一个新的单位,这边球墨铸铁一直球化率不稳定,经常出现开花石墨和杆状石墨,我把碳当量降低后,开花石墨解决了,但是杆状石墨还是时不时的冒出来,请各位同行支支招。
    杆状石墨.png
    图片1.jpg
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    奋斗
    2025-10-11 16:23
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2025-8-22 10:29:13 | 显示全部楼层
    合金的加入量,球化过程和球化操作方式都要叙述一下
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-22 11:08:13 | 显示全部楼层
    95铸工 发表于 2025-8-22 10:29
      A# ]& v4 b( b1 e- O" p合金的加入量,球化过程和球化操作方式都要叙述一下

    $ |9 S/ M) }5 k冲入法,连续生产,Mg6Re2球化剂1.2%,出铁温度1520℃,出铁量1000㎏,压包硅钡钙孕育剂0.90%,压包铁片1%,球化反应时间65s,残Mg0.046,有二次随流孕育。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-8-22 15:22:26 | 显示全部楼层
    什么牌号的球铁?结合基体组织看看,以及残余稀土、残余硫等分析。
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-22 16:34:41 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2025-8-22 15:22
    $ {- w& g) X4 W* y0 O什么牌号的球铁?结合基体组织看看,以及残余稀土、残余硫等分析。

    & p7 X+ K# m) F4 q7 K/ L, ?您之前有没有遇到过这种石墨形态,这个是QT400-18L(-20℃)的,残余稀土光谱检测不准,应该在0.015附近,球化后S在0.009~0.012。腐蚀后的金相如图
    222222.png
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-8-23 13:15:09 | 显示全部楼层
    看照片金相球化率三级是有的
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-23 15:04:35 | 显示全部楼层
    现在就是时不时的出现杆状石墨,需要解决这个。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-8-23 16:15:55 | 显示全部楼层
    lch 发表于 2025-8-23 13:15
    - v! B" m$ m  R5 v# M( k) B看照片金相球化率三级是有的
    # n! z5 ]" F+ u# m
    请问干扰元素Pb、Bi、Sb、Ti、Te含量是多少
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-8-23 19:37:45 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-8-22 16:34
    * h3 x" w$ U% e: U) i- ?! ?, n  U您之前有没有遇到过这种石墨形态,这个是QT400-18L(-20℃)的,残余稀土光谱检测不准,应该在0.015附近 ...
    ) H' k2 D" N9 W% @; t5 c( f

    2 i4 u2 C; E. V# m6 z# \
    残余稀土光谱检测不准
    这就麻烦了,我是怀疑球状石墨在长大的过程中受到了干扰很大所导致,既然光谱分析不准,那就很难做到精准分析了。' B+ V8 c2 j: {3 p8 X
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2025-8-25 09:43:35 | 显示全部楼层
    铁水中铅含量多少,要对比下为微量元素含量。建议三方查一下球化剂中稀土含量
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2025-8-25 16:29:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高山流水 于 2025-8-25 16:38 编辑
    2 F/ a' g6 ^/ ^- n6 X
    % ^) G# ~2 m' c# R2 N4 D  @" m是不是消失模铸造?试样来自单浇的试块?还是来自铸件本体???1 Y- `" F4 F" ~; p. M' f/ E" f
    我怀疑那个所谓的“杆状石墨”,有可能不是石墨,是渣子 。
    6 E; ]$ `- o0 }原因是:球墨铸铁中,出现蠕虫状石墨的可能性很大。而蠕虫状石墨基本都是弯曲的。
    7 N5 h$ h: J  H2 G% U. H你这个“杆状石墨”确实比较直,没有弯曲特征。所以,我怀疑它是渣子,不是石墨。
    + M* W, m0 R7 E% M; U8 m) i- j2 W5 I
    仅供商榷。
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-25 16:39:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 18567886570 于 2025-8-25 16:41 编辑
    : B" k8 B! f3 u5 k5 Z
    高山流水 发表于 2025-8-25 16:29
    ' S& T3 x# M4 a  _是不是消失模铸造?试样来自单浇的试块?还是来自铸件本体???
    , F: Q& ]: f3 w2 J: I( k& |+ A我怀疑那个所谓的“杆状石墨”,有可能不 ...

    4 Y; T4 l  I' X$ I3 f' R不是消失模,是树脂砂造型的试块,有时候单铸试块没有了,附铸试块又出现了,真的很头疼;目前还没有找到真正的原因。应该是石墨,请看图片。
    放大200倍.png
    放大500倍.png
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     楼主| 发表于 2025-8-25 16:44:35 | 显示全部楼层
    gyl 发表于 2025-8-25 09:43+ G# j4 w9 u( e4 |
    铁水中铅含量多少,要对比下为微量元素含量。建议三方查一下球化剂中稀土含量 ...

    / I& u% Q& N% S! B: U6 w您之前遇到过这种石墨吗,我们用的斯派克的光谱,球化剂目前用的恒利来的6-2
    ! {  {1 r- g" b# V
    8 T: N2 k2 ]6 f0 v5 N用什么光谱、用谁家的球化剂,并不重要,重要的是过程掌控的不是太到位,这样的话难以做到稳定!
    ' s, ?& |9 b3 ], F% q/ B3 P* K
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     楼主| 发表于 2025-9-8 09:50:12 | 显示全部楼层
    按照干扰元素和球化不良的方向取处理,最近俩星期没有出现这种石墨了
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    发表于 2025-9-8 11:44:32 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-9-8 09:50
    $ ~! R% y9 A- c8 {- L# j; C按照干扰元素和球化不良的方向取处理,最近俩星期没有出现这种石墨了

    & @) w# d5 a) W* V恭喜楼主问题改善成功
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-9-8 15:34:39 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-9-8 09:501 g9 e, c9 n" [; K0 u
    按照干扰元素和球化不良的方向取处理,最近俩星期没有出现这种石墨了
    3 F1 w: K0 f6 b
    首先恭喜努力成果!, m! K  C& V8 O3 g

    * D7 [5 |6 ?* p  A2 p- y- L6 \8 @. o在允许的情况下,做个有的放矢的分享吧,毕竟这么些热心与热情的坛友都在关心着呢~,多谢!
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     楼主| 发表于 2025-9-9 15:52:05 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2025-9-8 15:34  w1 V$ m- L: E+ M2 ^( P+ t( d
    首先恭喜努力成果!1 A! M* j2 z7 P+ U+ K- j( h
    9 _0 ]; l6 J* R* C* F
    在允许的情况下,做个有的放矢的分享吧,毕竟这么些热心与热情的坛友都在关心着呢~ ...

    8 s6 R2 r% h& R后来查到用的加Bi随流孕育粉中的Bi含量是2.3%,按照0.1%的加入比例计算随流孕育带入Bi含量为0.0023%,若是比例稍大点,会更多,加上回炉料滚动使用有可能带入0.001,最后铸件中实际到了0.003%,有超标的可能,结合现象推测可能是这个加Bi孕育粉不合适,按照1/4进行稀释后再使用;球化剂比例1.1%,出炉温度又不低,顺带把球化剂提高到1.2%,这两个措施做一下,最近没有出现这种石墨了。
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     楼主| 发表于 2025-9-9 15:54:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 18567886570 于 2025-9-9 15:57 编辑 . Z3 Z; Y8 ?4 t4 E) Q9 k( I

    ) h4 h: u* g0 D( d$ W3 _2 H这个异常石墨的问题解决了,但是在仔细看金相的过程中发现有显微缺陷,颜色比石墨颜色深,形状不规则,大家看一下到底是什么缺陷,气、气缩、渣还是啥的。
    金相缺陷.png
    金相缺陷~1.png
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-9-9 23:00:37 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2025-9-9 15:52) o- C3 D% _+ _3 r
    后来查到用的加Bi随流孕育粉中的Bi含量是2.3%,按照0.1%的加入比例计算随流孕育带入Bi含量为0.0023%,若 ...

    # |% g8 A7 Z0 ~+ S0 C  ^. R首先感谢你的分享,对于这个问题,我已经有点预感到了,这里面牵扯到了稀土的使用问题,你增加了球化剂的用量,实际上就等于增加了稀土的用量,当然残余镁的用量也随之提高了,稀土的作用就是在平衡Bi、Zr等元素,当然,形成的化合物同时为异质形核也起到了很好的作用。5 A+ u. [+ q# {4 r% `
    4 Q5 h7 R1 q# n& k% m4 K- J
    在几年前,我就发现,之所以加Bi、Zr能有将石墨球细化,且增加石墨球数量的作用,就是因为原汤中的稀土。我做过试验:将球化剂的型号由8-3改为6-1,同时将含Bi的孕育剂减少,结果改善了很多;进一步做实验:将6-1的球化剂继续改为6-(0.5~0.8),且取消了用硅铋孕育剂,结果很满意。做这项的改善实验,前提条件是原汤的含硫量很低,在0.015以下。+ O  S  \2 B5 B
    / g  n8 F  K$ D! |, r( H6 L7 c3 |
    曾经与应中堂老师、万仁芳老师商榷过,得到了认可。在我后来的工作中,就很慎重稀土的使用,包括做蠕墨铸铁在内。
    8 W( D1 L6 g1 k; N2 S0 o
    3 K% _! H: g! r4 b+ s6 g  A5 ?再次感谢你的分享,欢迎继续讨论~
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